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樊莊區(qū)塊煤層氣低產(chǎn)井治理實(shí)踐及認(rèn)識(shí)

2022-03-21 14:16趙武鵬劉昌平李鵬鵬袁延耿霍洪濤金德輝
中國(guó)煤層氣 2022年6期
關(guān)鍵詞:低產(chǎn)單井氣量

趙武鵬 劉昌平 李鵬鵬 袁延耿 霍洪濤 金德輝

(中國(guó)石油華北油田山西煤層氣勘探開發(fā)分公司,山西 048203)

山西沁水盆地樊莊區(qū)塊是我國(guó)煤層氣勘探開發(fā)的重要基地。該區(qū)塊構(gòu)造較簡(jiǎn)單,煤層以東西向、北東向褶皺為主,地層傾角小于5°;斷層不發(fā)育,局部井區(qū)發(fā)育高角度小斷層。煤層埋深為400~850m,受構(gòu)造抬升影響,整體呈現(xiàn)東部淺西部深,北部深南部淺。3號(hào)煤層厚度大、分布穩(wěn)定,平均厚度6.0m。本區(qū)煤層以原生結(jié)構(gòu)煤為主,煤巖變質(zhì)程度高,煤層孔隙度低(0.3%)、滲透性差(小于0.5mD)。隨著排采持續(xù)進(jìn)行,部分生產(chǎn)井產(chǎn)量明顯下降,同時(shí)還有部分單井一直呈現(xiàn)低產(chǎn)態(tài)勢(shì),區(qū)塊產(chǎn)能未能得到有效釋放。針對(duì)這一問題,從地質(zhì)構(gòu)造和工程兩方面分析原因,并提出一些建議和措施。

1 煤層氣低產(chǎn)井原因分析

1.1 地質(zhì)因素

(1)煤層構(gòu)造條件差

通常來講,若煤儲(chǔ)層區(qū)域內(nèi)發(fā)育張性正斷層,巖層發(fā)生相對(duì)位移,這就很容易形成煤層氣的散失通道,不利于煤層氣的保存;煤儲(chǔ)層發(fā)育陷落柱的區(qū)域一般都具有活躍的水動(dòng)力條件和良好的地下水通道,陷落柱的存在不僅會(huì)破壞煤層的連續(xù)性,也會(huì)使鄰近水層與煤儲(chǔ)層連通,嚴(yán)重影響煤層的含氣性。由于早期地質(zhì)認(rèn)識(shí)存在偏差,有些排采井部署在張性正斷層或者陷落柱附近,含氣量低、吸附飽和度不高,導(dǎo)致排采過程中產(chǎn)水量較大,產(chǎn)氣量低。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),樊莊區(qū)塊某區(qū)域中低產(chǎn)井中受地質(zhì)構(gòu)造條件差影響的井多達(dá)22口,其中16口井受到區(qū)域內(nèi)發(fā)育的局部小斷層影響(距斷層距離小于50m),6口井受到陷落柱影響。以A井為例,該井于2012年投產(chǎn),由于鄰近斷層的緣故,導(dǎo)致煤儲(chǔ)層封蓋性不好,投產(chǎn)10多年以來累計(jì)產(chǎn)氣僅600m3,累計(jì)產(chǎn)水10.8×104m3,套壓0.03MPa。以B井為例,B井由于鄰近陷落柱,導(dǎo)致煤儲(chǔ)層不連續(xù),儲(chǔ)層含氣量低,投產(chǎn)8年多,一直未見產(chǎn)氣,累計(jì)產(chǎn)水3×104m3。這就要求今后再部署排采井井位時(shí)要充分了解區(qū)域內(nèi)單井的地質(zhì)構(gòu)造情況,避開斷裂作用強(qiáng)烈的區(qū)域。

(2)井距布置不合理

理論上在煤層氣開發(fā)過程中,隨著壓降范圍的擴(kuò)大,最終可以達(dá)到協(xié)同降壓、井間干擾。由于初期基礎(chǔ)資料少,直井井網(wǎng)配置關(guān)系較差,井網(wǎng)設(shè)計(jì)多采用井距300m×300m的規(guī)則井網(wǎng),實(shí)施時(shí)由于開發(fā)區(qū)內(nèi)地表?xiàng)l件復(fù)雜,局部呈現(xiàn)出不規(guī)則狀井網(wǎng),井距偏大,2010年以前投產(chǎn)的直井局部井距甚至大于600m以上。投入排采后,暴露出單井產(chǎn)氣量偏低,面積降壓困難等開發(fā)問題。以樊莊區(qū)塊南部為例,自2006年以來相繼投產(chǎn)500余口直井,由于受井距偏大影響,未能達(dá)到井網(wǎng)協(xié)同降壓,到了開發(fā)中后期,絕大多數(shù)單井都呈現(xiàn)出產(chǎn)量低、穩(wěn)產(chǎn)難的問題,年產(chǎn)氣遞減率達(dá)到17%(圖1)。

圖1 樊莊區(qū)塊南部單井產(chǎn)氣遞減趨勢(shì)

1.2 工程施工

(1)下泵位置不合理

由于早期對(duì)大斜度井、水平井工藝的認(rèn)識(shí)有限,追求更大的生產(chǎn)壓差來釋放單井產(chǎn)能,將泵的安裝位置都設(shè)計(jì)在穩(wěn)斜斷(水平段)或者接近造斜點(diǎn)的位置附近。經(jīng)過后期的排采實(shí)踐發(fā)現(xiàn):部分井雖然短期內(nèi)可以快速提高產(chǎn)量,但是也導(dǎo)致泵的故障率升高,檢泵周期縮短,影響排采時(shí)率。經(jīng)過深入分析認(rèn)為:①部分水平井穩(wěn)斜段以及造斜點(diǎn)位置狗腿度較大,在這些大狗腿度位置下泵會(huì)使泵體彎曲程度增加,無形中使活塞驅(qū)動(dòng)力增加,造成活塞間隙增大,泵漏失的概率增加,縮短檢泵周期,影響排水效率。②在高溫、高壓等因素影響下,煤儲(chǔ)層地應(yīng)力和局部變化擠壓力會(huì)使部分水平井井下套管蠕變而發(fā)生塑性流動(dòng),使原來的井眼軌跡發(fā)生變形、彎曲,這也加劇了井下泵在大狗腿度位置的磨損程度,導(dǎo)致檢泵頻次增加,影響排采效率。以樊莊區(qū)塊南部為例,樊M平L井投產(chǎn)于2020年6月,正常產(chǎn)水量26m3/d,受下泵位置處于大狗腿度井段影響,頻繁出現(xiàn)活塞運(yùn)移阻力增加,活塞與泵筒間隙過大,漏失嚴(yán)重,導(dǎo)致泵效下降的問題,日產(chǎn)氣量由4000m3降至1000m3。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),樊莊區(qū)塊存在類似問題的水平井達(dá)到10口,嚴(yán)重影響區(qū)塊產(chǎn)能的釋放,急需治理。

(2)井型設(shè)計(jì)不合理

在地質(zhì)構(gòu)造條件、鉆完井工藝、排采管控相似的情況下,影響水平井單井產(chǎn)量的關(guān)鍵因素是分支產(chǎn)狀。以樊莊區(qū)塊P井組和Q井組為例,兩個(gè)井組地質(zhì)構(gòu)造條件相似,分支展布相似,分支下傾井的產(chǎn)量明顯低于分支上傾井的產(chǎn)量。分析認(rèn)為,當(dāng)分支產(chǎn)狀下傾時(shí),各分支的水不容易流向洞穴井,直接影響排水降壓效率,造成水平分支控制區(qū)域難以形成有效的降壓面積,影響解吸氣量,致使水平井產(chǎn)氣效果不理想。據(jù)了解,樊莊區(qū)塊南部共有煤層氣多分支水平井29口,其中分支下傾井12口,直接影響排水降壓效率,導(dǎo)致產(chǎn)能無法完全釋放,區(qū)塊儲(chǔ)量動(dòng)用程度有限。

2 增產(chǎn)對(duì)策及實(shí)踐

2.1 對(duì)高產(chǎn)水井實(shí)施堵水工藝

堵水工藝就是向井中注入堵劑以阻止或減少氣井出水,在油田開發(fā)中后期,經(jīng)常采用堵水工藝來解決油氣井高產(chǎn)水難降液的問題。堵水的重點(diǎn)在于怎么去找到出水的具體位置,如何選擇出匹配程度高的堵劑。研究人員借鑒堵水工藝在油田領(lǐng)域應(yīng)用的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),引入堵水工藝,嘗試解決高產(chǎn)水煤層氣井低產(chǎn)的難題。

樊71平H是樊莊區(qū)塊于2017年投產(chǎn)的水平井,近5年來,累計(jì)產(chǎn)水5.1×104m3,平均日產(chǎn)水27.8m3,套壓0.013MPa,流壓2.89MPa,目標(biāo)儲(chǔ)層壓力難以下降,單井累計(jì)產(chǎn)氣量?jī)H為0.1×104m3。經(jīng)過對(duì)該井地質(zhì)構(gòu)造條件以及壓裂改造等資料的研究,認(rèn)為該井在599m處遇到小斷層或小型陷落柱,聯(lián)通頂?shù)装寤規(guī)r含水層,不斷向井底補(bǔ)給水源,導(dǎo)致單井產(chǎn)水量大,未能實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)層有效降壓,抑制產(chǎn)能的釋放。研究人員通過對(duì)該井鉆井、錄井及測(cè)井資料進(jìn)行系統(tǒng)分析,成功確定了井下產(chǎn)水的出水通道;通過對(duì)化學(xué)堵劑、纖維堵劑等堵劑的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)進(jìn)行綜合考量,選用成本較低、強(qiáng)度大、耐髙溫的水泥作為堵劑。在水和水泥混合而成的水泥漿中添加緩凝劑、減阻劑、懸浮劑等輔劑來改善堵劑的性能,實(shí)現(xiàn)更好的封堵效果。2021年4月份,在樊71平H井場(chǎng)實(shí)施堵水工藝試驗(yàn),經(jīng)過近1年的跟蹤觀察,單井日產(chǎn)水量由27.8m3降至3m3,目標(biāo)儲(chǔ)層壓力穩(wěn)步下降,日產(chǎn)氣量由100m3提升至1500m3。研究人員于今年年初又優(yōu)選出15口高產(chǎn)水井,進(jìn)行推廣試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)對(duì)高產(chǎn)水井出水通道進(jìn)行有效封堵,提高單井產(chǎn)量,目前施工效果正在跟蹤評(píng)價(jià)中。

2.2 部署多分支水平井,促進(jìn)形成井間干擾

煤層氣井形成井間干擾的必要條件為:①較完善的井網(wǎng)和合理的井距;②井間存在可連通的裂隙系統(tǒng),包含煤巖自身的滲流通道,天然裂隙系統(tǒng)和人工改造的滲流通道;③對(duì)煤儲(chǔ)層排水降壓。

以樊莊區(qū)塊樊X井區(qū)為例,該井區(qū)下轄X1、X2、X3、X4、X5、X6等6口低產(chǎn)井,技術(shù)人員通過對(duì)該井區(qū)低產(chǎn)井的地質(zhì)條件和生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入對(duì)比、分析,發(fā)現(xiàn):該井區(qū)地質(zhì)條件比較優(yōu)越,構(gòu)造簡(jiǎn)單平緩、含氣量較高;經(jīng)過多年開發(fā),該井區(qū)低產(chǎn)井平均井底流壓1.0MPa,平均套壓0.02MPa,平均日產(chǎn)氣100m3,平均日產(chǎn)水0.3m3,增產(chǎn)潛力巨大。技術(shù)人員最終確定在該井區(qū)內(nèi)部署干擾井,促進(jìn)形成井間干擾。由于多分支水平井相對(duì)于垂直井具有導(dǎo)流能力高、解吸面積大、單井產(chǎn)量高、采氣時(shí)間短、占地面積少等明顯優(yōu)勢(shì)。所以,最終采用多分支水平井作為實(shí)驗(yàn)干擾井的井型。樊XPS作為樊X井區(qū)干擾井于2021年6月投產(chǎn),經(jīng)過近1年多排采平穩(wěn)降壓,階梯式小幅度調(diào)氣,目前該井套壓1.5MPa,井底流壓1.6MPa,日產(chǎn)氣6000m3,日產(chǎn)水2m3,氣量呈快速上升趨勢(shì),同時(shí)處于該井區(qū)的6口低產(chǎn)鄰井日產(chǎn)氣量均有所增加。分析認(rèn)為:在樊X井區(qū)部署干擾多分支水平井后,有效縮小了單井的間距,使得井距更加合理;排采過程中排水壓降與流體產(chǎn)出后,壓力能波及至距離井筒較遠(yuǎn)的地方,井間壓力產(chǎn)生相互關(guān)系,形成井間干擾;另外通過科學(xué)管控,使得地層壓力平穩(wěn)降低,壓裂縫網(wǎng)得到保護(hù),避免了由于煤層應(yīng)力狀態(tài)突變導(dǎo)致裂縫過早閉合。

2.3 在煤層氣水平井下傾分支末端部署助排直井

煤層氣降壓的主要?jiǎng)恿閮?chǔ)層壓力差,在地層傾角大的煤層中,單井控制面積內(nèi)低部位降壓程度要明顯低于高部位。若低部位井持續(xù)排水,則會(huì)對(duì)高部位相鄰井形成助排降壓的作用。FZP04-H井為樊莊區(qū)塊一口多分支水平井,其分支剖面走向?yàn)橄聝A,產(chǎn)氣量效果較差,排采3年來累計(jì)產(chǎn)氣量?jī)H為1000m3,分析認(rèn)為分支末端剖面走向?yàn)橄聝A,難以形成有效降壓。2020年,為達(dá)到協(xié)同降壓的效果,在其水平分支末端構(gòu)造下傾部位部署2口直井(4-H1、4-H2),協(xié)助FZP04-H井排水降壓。經(jīng)過近半年的跟蹤評(píng)價(jià),該多分支水平井日產(chǎn)氣量上升4000m3,兩口助排直井平均日產(chǎn)氣量3500m3,協(xié)同降壓效果明顯。截止目前,已在3口低產(chǎn)水平井分支末端實(shí)施助排直井5口,井均日增氣2000m3。接著計(jì)劃再進(jìn)行井位優(yōu)選,在水平井下傾分支末端部署助排直井,實(shí)現(xiàn)助排直井壓裂裂縫與相鄰多分支水平井實(shí)現(xiàn)協(xié)同降壓,提高井組開發(fā)水平。

2.4 上提泵筒至狗腿度小的位置

針對(duì)部分水平井由于將泵下放至狗腿度較大的位置,從而使泵體彎曲程度高,造成活塞間隙增大,泵漏失的概率增加,影響排水效率的問題,研究人員對(duì)下泵位置進(jìn)行適當(dāng)?shù)纳咸?,將其從狗腿度大的位置提升至狗腿度較小的位置,減小活塞與泵筒的間隙,提高排水效率。通過對(duì)樊M平L井的下泵位置優(yōu)化,將下泵位置上提至狗腿度小的位置(表1),目前日產(chǎn)水由18m3增加至28m3,日產(chǎn)氣量由4000m3提升至7000m3。研究人員在這一基礎(chǔ)上又將剩余的10口典型井實(shí)施了優(yōu)化下泵位置的施工,產(chǎn)水量明顯增加,產(chǎn)氣量也大幅提高。

表1 樊M平L井下泵位置優(yōu)化對(duì)比

3 結(jié)論與認(rèn)識(shí)

(1)選用成本較低、強(qiáng)度大,耐髙溫的水泥作為堵劑,在水和水泥混合而成的水泥漿中添加緩凝劑、減阻劑、懸浮劑等輔劑來改善堵劑的性能,實(shí)現(xiàn)對(duì)高產(chǎn)水井出水通道進(jìn)行有效封堵,降低目標(biāo)儲(chǔ)層壓力,提高單井產(chǎn)量,這給位于斷層、陷落柱等高滲流通道附近的低產(chǎn)井增產(chǎn)提供了一個(gè)全新的思路,有一定的借鑒和指導(dǎo)作用。

(2)在低產(chǎn)井區(qū)部署水平井不僅可以縮小井距,也可以實(shí)現(xiàn)分支井眼與直井壓裂裂縫的相互交錯(cuò)串接,使煤層裂隙間暢通,很大程度上提高裂隙的導(dǎo)流能力,實(shí)現(xiàn)水平井和直井井間達(dá)到井間干擾,實(shí)現(xiàn)耦合降壓,提髙單井產(chǎn)氣量,提高區(qū)域的儲(chǔ)量動(dòng)用程度。

(3)在煤層氣水平井下傾分支末端部署助排直井協(xié)同降壓,區(qū)域盤活,可以實(shí)現(xiàn)井組產(chǎn)量的提升,是目前較為成熟的水平井增產(chǎn)改造技術(shù),具有較好的示范推廣作用。

(4)對(duì)部分低產(chǎn)水平井下泵位置進(jìn)行優(yōu)化,將其從狗腿度高的位置調(diào)整至狗腿度低的位置,減小泵筒彎曲程度和活塞與泵筒的間隙,提高了排水效率,促進(jìn)井下流壓穩(wěn)步下降,使得井下產(chǎn)能得以進(jìn)一步釋放。

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