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煤氣水泵機(jī)械密封泄漏原因分析及技術(shù)改造

2022-03-30 05:51:50周學(xué)東
氮肥與合成氣 2022年4期
關(guān)鍵詞:動(dòng)環(huán)軸套動(dòng)靜

周學(xué)東

(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司, 云南開遠(yuǎn) 661600)

煤氣水泵是“造氣”的主要設(shè)備,來自氣化爐噴淋器的噴淋酚水和入爐蒸汽(未分解反應(yīng)部分),經(jīng)廢熱鍋爐進(jìn)行換熱、分離,回收至酚水中心罐,再由煤氣水泵送到煤化工。在運(yùn)行過程中,機(jī)械密封泄漏會(huì)造成環(huán)境污染,導(dǎo)致煤水泵不能長周期運(yùn)行,且機(jī)械密封價(jià)格較高,頻繁停車對機(jī)械密封進(jìn)行更換造成檢修費(fèi)用高,檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度增加[1-2]。

筆者從煤氣水泵機(jī)械密封的原理、輸送介質(zhì)、結(jié)構(gòu)、材料等方面分析機(jī)械密封存在的問題,并提出相應(yīng)的改造措施。

1 設(shè)備概況

該煤氣水泵為單級(jí)臥式離心泵,型號(hào)為PC80-3400-75,材質(zhì)為304鋼,由大連大耐泵業(yè)有限公司生產(chǎn);機(jī)械密封為119B/119B-60型串聯(lián)式雙橋面機(jī)械密封,機(jī)械密封腔內(nèi)配有冷卻水管。煤氣水泵的額定參數(shù)見表1,機(jī)械密封裝配結(jié)構(gòu)見圖1。

表1 煤氣水泵額定參數(shù)

1—軸套;2—靜環(huán);3—靜環(huán)密封圈;4—機(jī)封壓蓋;5—密封圈;6—?jiǎng)迎h(huán)座;7—冷卻進(jìn)水;8—泵殼;9—彈簧;10—?jiǎng)迎h(huán)密封圈;11—冷卻出水;12—?jiǎng)迎h(huán)。圖1 機(jī)械密封裝配結(jié)構(gòu)

2 存在的問題

從現(xiàn)場情況來看,該煤氣水泵安裝運(yùn)行后經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,運(yùn)行周期短。每次更換機(jī)械密封后,最多運(yùn)行1個(gè)月,有時(shí)運(yùn)行1周左右就損壞。

機(jī)械密封泄漏主要表現(xiàn)在:(1)冷卻水管中有酚水,內(nèi)機(jī)械密封泄漏;(2)動(dòng)靜環(huán)有徑向裂紋;(3) 動(dòng)靜環(huán)密封圈老化,失去彈性,發(fā)生碎裂或斷裂;(4)動(dòng)環(huán)彈簧變形、斷裂;(5)軸套磨損,更換頻繁;(6) 機(jī)械密封裝配難,每次檢修都需裝配幾次才能保證內(nèi)外機(jī)械密封不漏,且檢修時(shí)間長。

煤氣水泵實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。

表2 煤氣水泵實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)

3 原因分析

3.1 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)不適用泵工作介質(zhì)要求

由于工藝介質(zhì)是酚水,酚水在泵葉輪作用下,使泵在瞬間不打液,產(chǎn)生壓力波動(dòng),泵軸向竄動(dòng)頻繁,造成內(nèi)機(jī)械密封泄漏。泄漏的酚水與機(jī)械密封冷卻水相混產(chǎn)生放熱反應(yīng),使機(jī)械密封腔內(nèi)溫度升高,導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)密封面燒壞及動(dòng)靜環(huán)密封圈碎裂。軸向竄動(dòng)頻繁是軸套磨損的原因,另外,內(nèi)機(jī)械密封沒有設(shè)置沖洗、平衡降壓管,使內(nèi)機(jī)械密封承受壓力接近泵出口壓力且易有污泥雜質(zhì)沉積在機(jī)械密封腔內(nèi),使內(nèi)機(jī)械密封產(chǎn)生泄漏[3]。因此,采用水冷卻機(jī)械密封和串聯(lián)雙端面密封是造成機(jī)械密封泄漏、更換頻繁的主要原因[4]。

3.2 機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)及輔助元件材料不適用

119B/119B-60型機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)材料為碳化鎢硬質(zhì)合金,其沖擊韌性低(在高溫時(shí)沖擊韌性更小)、耐磨性能好、摩擦因數(shù)低,適用于重載、固體顆粒易結(jié)晶的介質(zhì),可焊接或粘接,但價(jià)格較貴且放置時(shí)間長易變形。

由于機(jī)械密封長期放置變形,在裝配后難以保證機(jī)械密封不泄漏;機(jī)械密封微量泄漏,酚水與水混合放熱,機(jī)械密封摩擦熱難以散發(fā);材料沖擊韌性低,軸向竄動(dòng)量大、頻繁;因此,動(dòng)靜環(huán)易燒壞、碎裂,導(dǎo)致密封失效。

由于軸向竄動(dòng)量大、頻繁,包覆動(dòng)環(huán)密封圈的聚四氟烯材料易脫落,且氟橡膠抗酚水性、沖擊性差,易使密封圈老化變形、碎裂,導(dǎo)致密封失效。

3.3 動(dòng)靜環(huán)密封圈材料選用不合理

動(dòng)靜環(huán)密封圈材料為氟橡膠,外表包覆2層聚四氟乙烯材料,氟橡膠耐溫性好、耐老化、氣密性好、伸長率高,但抗沖擊性差、抗酚水能力差,在酚水中易受侵害發(fā)脆。

3.4 機(jī)械密封彈簧選用不合理

機(jī)械密封的彈性元件為周向布置的多圓柱螺旋彈簧。由于彈簧較細(xì),在葉輪轉(zhuǎn)子的軸向竄動(dòng)下,使用一段時(shí)間后彈簧磨損變形并有部分?jǐn)嗔?,使總彈簧力不足,?dòng)靜環(huán)摩擦副受力不均,密封面貼合不好致使機(jī)械密封產(chǎn)生泄漏。

3.5 軸套材料不適合

與機(jī)械密封動(dòng)環(huán)密封圈配合表面的粗糙度、硬度達(dá)不到使用要求,耐磨性差。由于動(dòng)環(huán)密封圈逐漸脆化、開裂,在軸套上滑動(dòng)時(shí)加劇了軸套的磨損,出現(xiàn)磨蝕現(xiàn)象,軸套使用1個(gè)月就報(bào)廢。

4 改造措施

(1) 將串聯(lián)雙端面密封改為單端面密封。

拆除葉輪端機(jī)械密封及靜環(huán)座,將靜環(huán)座改為密封結(jié)構(gòu),保證軸套與密封之間的間隙為0.15~0.25 mm,從而把雙端面機(jī)械密封改為單端面機(jī)械密封,減少1對摩擦副,減少能量損失,同時(shí)也降低備件費(fèi)用和裝配難度。

(2) 取消機(jī)械密封冷卻水,增設(shè)機(jī)械密封清洗冷卻平衡管。

由于取消一級(jí)機(jī)械密封,機(jī)械密封腔內(nèi)壓力升至泵工作出口壓力,單端面密封不能滿足工作壓力。因此,從機(jī)械密封腔內(nèi)配1根DN15管至泵入口,以降低腔內(nèi)壓力至接近泵入口壓力;同時(shí),作為葉輪平衡管減少軸向竄動(dòng)。冷卻、清洗機(jī)械密封,從泵出口配1根DN10管至機(jī)械密封腔內(nèi)并用針型閥和壓力表控制,以保證機(jī)械密封腔內(nèi)介質(zhì)具有流動(dòng)性。

(3) 更換機(jī)械密封型號(hào)及動(dòng)靜環(huán)、密封圈材料。

由于原機(jī)械密封結(jié)構(gòu)材料不適用泵工況及介質(zhì),且價(jià)格昂貴,因此將機(jī)械密封更換為成都流體密封件廠生產(chǎn)的59B-60MKSiC5型機(jī)械密封。將O形氟橡膠動(dòng)環(huán)密封圈改為耐酚水性好、具有磨損補(bǔ)償性的聚四氟乙烯楔形環(huán),O形氟橡膠靜環(huán)密封圈改為耐酚水性好、可重復(fù)使用的聚四氟乙烯矩形環(huán);原機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)材料由硬質(zhì)碳化鎢合金、不銹鋼改為單一成型、硬度高、導(dǎo)熱性好、化學(xué)穩(wěn)定性好和組對性好的石墨碳化硅,使動(dòng)靜環(huán)之間的摩擦因數(shù)減小,自潤滑性能增強(qiáng),減小摩擦損耗及增強(qiáng)抗酚水性能,達(dá)到長周期運(yùn)行的目的。

(4) 改變軸套結(jié)構(gòu)尺寸,對磨擦部位進(jìn)行特殊處理,適用于更換機(jī)械密封的要求。

由于原軸套不能滿足使用要求,所以對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。動(dòng)環(huán)密封圈處楔形環(huán)裝入后變形較大,將軸套外徑由64.95~65.15 mm改為64.85~64.90 mm;楔形環(huán)裝配處,長30 mm的表面進(jìn)行0.20 mm厚的熱噴涂硬質(zhì)合金處理,經(jīng)研磨使此處軸套表面粗糙度達(dá)0.8, 洛氏硬度達(dá)50HRC~60HRC,從而減小楔形環(huán)與軸套的摩擦因數(shù),增加軸套耐磨性;軸套中間段內(nèi)徑由 51 mm改為53 mm,軸套與軸的3個(gè)配合位置改為2個(gè),由于取消內(nèi)機(jī)械密封,為保證單端面機(jī)械密封裝配精準(zhǔn)定位,因此,在軸套外徑增設(shè)機(jī)械密封定位臺(tái)階(在靠葉輪端,距離35 mm處增設(shè)5 mm厚的機(jī)械密封定位臺(tái)階),使機(jī)械密封達(dá)到裝配要求。改造后的機(jī)械密封裝配結(jié)構(gòu)圖見圖2。

1—軸套;2—靜環(huán);3—矩形環(huán);4—楔形環(huán);5—墊片;6—泵出口至機(jī)封管子(包括壓力表、針型閥);7—迷宮環(huán);8—泵殼;9—?jiǎng)迎h(huán)座;10—?jiǎng)迎h(huán);11—機(jī)封至泵入口管線;12—壓蓋;13—軸套噴焊硬質(zhì)合金。圖2 改造后的機(jī)械密封裝配結(jié)構(gòu)圖

5 改造效果

改造前后煤氣水泵檢修情況對比見表3。自從對該型號(hào)泵的機(jī)械密封、軸套進(jìn)行改造及增設(shè)冷卻清洗、平衡管后,泵機(jī)械密封運(yùn)行周期由1個(gè)月延長至6個(gè)月以上,年消耗機(jī)械密封由12套下降至1~2套,軸套使用周期由1個(gè)月延長至2 a以上,年消耗軸套由8個(gè)下降至0.5個(gè)以下,機(jī)械密封價(jià)格由5 400元/套(119B/119B-60型)下降為470元/套(59B-60型),軸套價(jià)格由1 200元/個(gè)下降為800元/個(gè)。

表3 改造前后煤氣水泵檢修情況對比

通過技術(shù)改造后,每年為公司節(jié)約備件消耗費(fèi)用近7萬元,同時(shí)減少檢修人工投入及置換排酚水次數(shù),減少了頻繁停車對設(shè)備造成的損傷。

6 結(jié)語

通過對煤氣水泵機(jī)械密封進(jìn)行改造,使該泵的運(yùn)行周期有了顯著提高,降低了檢修費(fèi)用,減少檢修勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了生產(chǎn)成本,減少了由于泄漏對環(huán)境造成的污染,為系統(tǒng)設(shè)備的長周期運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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