韓曉亮
(陜西渭河彬州化工有限公司,陜西 彬州 713500)
陜西渭河彬州化工有限公司建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)t乙二醇項(xiàng)目,于2021年1月4日一次開車成功。該項(xiàng)目的變換工段由2個(gè)變換爐(R1501R1502)串聯(lián)使用,變換催化劑采用昌邑凱特新材料有限公司生產(chǎn)的常規(guī)態(tài)耐硫變換催化劑KC-103。該催化劑使用前需進(jìn)行硫化,即采用工藝氣加硫磺進(jìn)行還原硫化。
主要介紹了變換催化劑從裝填、開車再到系統(tǒng)穩(wěn)定的整個(gè)流程,同時(shí),總結(jié)出了在初期開車過(guò)程中影響變換催化劑使用壽命的因素。
陜西渭河彬州化工有限公司乙二醇項(xiàng)目變換工段使用的催化劑為昌邑凱特新材料有限公司生產(chǎn)的常規(guī)態(tài)耐硫變換催化劑KC-103。催化劑KC-103為鈷鉬系寬溫催化劑,具有適應(yīng)范圍廣、操作彈性大、硫化過(guò)程穩(wěn)定、活性良好,以及使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
KC-103催化劑的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 催化劑的技術(shù)指標(biāo)Table 1 Technical indexes of catalyst
催化劑于2020年9月裝填完成,第一、第二變換爐按照設(shè)計(jì)院與催化劑廠家給出的方案進(jìn)行了裝填,并于2021年1月份投用。
單系列各單元裝填數(shù)量見表2。
表2 單系列各單元裝填數(shù)量Table 2 Loading quantity of each unit in single series
進(jìn)入變換裝置的粗煤氣經(jīng)過(guò)氣液分離器后,分成2股。
(1)一股粗煤氣(約為43 mol/%)經(jīng)過(guò)原料氣預(yù)熱器、第一變換爐、中壓蒸汽過(guò)熱器、原料氣預(yù)熱器、中壓蒸汽發(fā)生器、第二變換爐,以及一系列換熱器回收熱量后,送至凈化裝置。
(2)另一股粗煤氣(約為57 mol/%)經(jīng)過(guò)換熱器回收熱量后,送至凈化裝置。
變換工段流程示意圖如圖1所示。
圖1 變換工段流程示意圖Fig.1 Flow diagram of transformation section
KC-103催化劑為常規(guī)態(tài)催化劑,使用前應(yīng)進(jìn)行硫化。目前,行業(yè)內(nèi)變換催化劑硫化的方式主要分為以下2種。
(1)二硫化碳+氫氣循環(huán)硫化。
(2)工藝氣+硫磺直接放空硫化。
根據(jù)設(shè)計(jì)和催化劑廠家方案,該裝置硫化采用工藝氣+硫磺進(jìn)行硫化。
(1)催化劑在硫化前先進(jìn)行升溫,根據(jù)升溫硫化曲線,將2個(gè)變換爐床層溫度升至>220℃,但應(yīng)控制溫度<280℃,以免硫化過(guò)程中床層超溫。當(dāng)床層溫度達(dá)到220℃時(shí),開始緩慢引入原料氣進(jìn)行硫化。
(2)引入工藝氣約為2 000~3 000 m3/h,逐步減小氮?dú)饬髁康?8 000 m3/h(不減也可,視工況調(diào)整)。
(3)調(diào)節(jié)開工加熱爐出口的氮?dú)鉁囟?,維持反應(yīng)器入口溫度為220℃。密切觀察床層溫度的變化,控制床層與入口氣體之間的溫度差≤30℃。
若床層與入口氣體之間的溫度差<30℃,則適當(dāng)增加工藝氣流量;若床層與入口氣體之間的溫度差>30℃,則適當(dāng)減小工藝氣流量。
(4)當(dāng)工藝氣達(dá)到20 000 m3/h時(shí),若第二變換爐出口的H2S含量顯著升高,可適當(dāng)提高入口溫度到250℃,以進(jìn)行催化劑深度硫化,提溫速度一般為≤15℃/h。
(5)當(dāng)入口溫度達(dá)到250℃,出口氣體中硫含量不再繼續(xù)減少,且與入口硫含量基本持平時(shí),說(shuō)明硫化基本結(jié)束(一般出口硫>80%入口硫時(shí),可認(rèn)為硫化結(jié)束)。
為了縮短硫化的時(shí)間,可向煤中加入硫磺。一般應(yīng)保證原料氣中的硫含量>3 000 mg/L(干基)。
催化劑升溫硫化溫度曲線如圖2所示。
圖2 催化劑升溫硫化的溫度曲線Fig.2 Temperature curve of catalyst temperature raising vulcanization
該公司變換系統(tǒng)變換爐于2020年12月28日開始升溫,2021年1月9日變換系統(tǒng)開始導(dǎo)入工藝氣進(jìn)行硫化,2021年1月12日硫化完成,正式導(dǎo)氣,變換系統(tǒng)開始逐漸穩(wěn)定運(yùn)行,至今運(yùn)行8個(gè)月(期間有停車情況)。
2021年7月1日到7日每日10點(diǎn)第一變換爐催化劑的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3。
表3 第一變換爐催化劑的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)Table 3 Partial operation datas of catalyst in the first shift furnace
第二變換爐催化劑的部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。
表4 第二變換爐催化劑部分運(yùn)行數(shù)據(jù)Table 4 Partial operation datas of catalyst in the second shift furnace
由表1、表2可以看出,目前2個(gè)變換爐床層溫度相對(duì)穩(wěn)定,變換效果良好。
就目前來(lái)說(shuō),催化劑的活性和穩(wěn)定性均正常,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,在初期開車過(guò)程中,由催化劑引起的問(wèn)題將導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,開停車次數(shù)較多。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,這2爐催化劑的使用壽命可能較常規(guī)操作條件要低。
第一、第二變換爐催化劑目前運(yùn)行良好,但在使用過(guò)程中暴露了一些問(wèn)題,對(duì)在本次初期開車出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié),也為初期開車的其他企業(yè)提供經(jīng)驗(yàn)。
問(wèn)題總結(jié)如下。
(1)在催化劑的裝填過(guò)程中,其設(shè)計(jì)裝填量與實(shí)際裝填量不符。第一變換爐的設(shè)計(jì)裝填量為43 m3,實(shí)際裝填量為40.5 m3,第二變換爐的設(shè)計(jì)裝填量為21 m3,實(shí)際裝填量為20.5 m3,2臺(tái)爐子共少裝填約3 m3催化劑。因?yàn)闋t內(nèi)設(shè)計(jì)的除垢器占用了一部分空間,致使裝填量不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,可能會(huì)間接影響變換系統(tǒng)長(zhǎng)周期的運(yùn)行。設(shè)備的裝填量應(yīng)做實(shí)際測(cè)量,否則會(huì)因?yàn)檠b量與實(shí)際設(shè)備不符,從而導(dǎo)致裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性差。
(2)在開車初期,催化劑升溫硫化過(guò)程中因氣化爐多次跳車,使得催化劑重復(fù)升溫、導(dǎo)氣、硫化過(guò)程,導(dǎo)致其硫化不徹底。所以,催化劑硫化應(yīng)遵循催化劑廠家的硫化方案,控制硫化劑的添加量和硫化溫度,以防止因硫化問(wèn)題而影響其運(yùn)行的穩(wěn)定性。
(3)在催化劑的使用過(guò)程中,因前系統(tǒng)不穩(wěn)定,而導(dǎo)致變換爐床層溫度出現(xiàn)了驟升、驟降、低溫等情況,使得第二變換爐最低溫度降至150℃。而在較低的床層溫度下操作,可能會(huì)造成催化劑失活,從而影響催化劑的催化效果和使用壽命。
變換系統(tǒng)是工藝氣的凈化系統(tǒng),變換系統(tǒng)的不穩(wěn)定,會(huì)直接影響后續(xù)生產(chǎn),所以,催化劑的保護(hù)應(yīng)引起重視。
催化劑的裝填堆密度、裝填數(shù)量、升溫硫化深度、導(dǎo)氣過(guò)程,以及初期開車過(guò)程中的頻繁開停車,都會(huì)直接影響催化劑的使用壽命。
該公司開車初期,催化劑的運(yùn)行狀況穩(wěn)定,但開車過(guò)程中出現(xiàn)的暴漏問(wèn)題,直接影響著催化劑的使用壽命,通過(guò)總結(jié)問(wèn)題,給正在準(zhǔn)備開車的企業(yè)予以啟示。