唐華偉
(中冶國際工程集團(tuán)有限公司)
某硫化鉛鋅選礦廠入選礦石為嵌布關(guān)系復(fù)雜的高硫鉛鋅礦石,生產(chǎn)初期部分技術(shù)指標(biāo)未達(dá)到生產(chǎn)計劃要求,精礦品位及回收率較低,鉛、鋅互含較高,選礦廠經(jīng)濟(jì)效益欠佳。為了及時扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)局面,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,對磨礦、浮選作業(yè)的工藝流程進(jìn)行了跟蹤考查,找出并消除了影響指標(biāo)的因素,提升了選礦廠的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。
該選礦廠處理的原礦為高硫鉛鋅礦石,礦石中的鉛、鋅絕大部分以硫化物的形式存在,氧化鉛和氧化鋅含量很少;但礦石中的有用礦物嵌布粒度細(xì),有用礦物之間及它們與硫鐵礦物、脈石礦物之間共生關(guān)系密切,礦物單體解離困難,因此要獲得較理想的鉛、鋅選礦指標(biāo)需要細(xì)磨[3]。原礦化學(xué)分析及鉛、鋅物相分析結(jié)果見表1~表3,礦石中重要金屬礦物的粒度特性見表4。
該選礦廠規(guī)模為1 000 t/d,采用兩段一閉路破碎作業(yè)流程,一段一閉路磨礦分級作業(yè)流程,鉛等可浮—混合精礦鉛、鋅、硫分離—等可浮尾礦開路選鋅—鋅中礦再磨浮選作業(yè)流程,鉛、鋅精礦經(jīng)濃縮、過濾脫水作業(yè)流程,最終產(chǎn)品為鉛精礦和鋅精礦。選廠工藝流程見圖1。
該選礦廠所處理的原礦性質(zhì)決定了選別工藝較為復(fù)雜,其中磨礦、浮選工藝流程長,生產(chǎn)初期的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到計劃指標(biāo)要求,主要表現(xiàn)在鋅精礦品位低,含鉛高,鉛、鋅金屬回收率低,尾礦含鋅高,生產(chǎn)指標(biāo)與計劃指標(biāo)對比見表5。
對于可能影響以上生產(chǎn)指標(biāo)的因素,通過對磨、浮作業(yè)流程的跟蹤考查找出問題并采取改進(jìn)措施優(yōu)化流程,使產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)達(dá)到生產(chǎn)計劃要求[4-5]。
磨礦作業(yè)采用一段一閉路流程,碎礦作業(yè)的篩下產(chǎn)品經(jīng)溢流型球磨機(jī)磨礦后,由渣漿泵送入水力旋流器進(jìn)行分級,水力旋流器分級溢流自流進(jìn)入浮選作業(yè),分級返砂返回球磨機(jī)形成閉路,磨礦作業(yè)產(chǎn)品粒度為-0.074 mm85%~88%、濃度28%~32%。
磨礦作業(yè)主要考查磨礦細(xì)度和礦漿濃度是否符合要求,經(jīng)測定發(fā)現(xiàn)礦漿濃度符合生產(chǎn)要求,但磨礦細(xì)度存在波動現(xiàn)象,這將直接影響后續(xù)浮選作業(yè)指標(biāo);后續(xù)又發(fā)現(xiàn)磨礦濃度也存在波動現(xiàn)象,經(jīng)分析是因?yàn)槟サV給礦量不穩(wěn)定造成磨礦濃度和細(xì)度的波動。某班次磨礦給礦量見表6、磨礦作業(yè)濃度和細(xì)度測定結(jié)果見表7,磨礦給礦量及磨礦濃度、細(xì)度的波動趨勢見圖2、圖3。
根據(jù)磨礦作業(yè)考查結(jié)果,可通過穩(wěn)定磨礦給礦量穩(wěn)定磨礦濃度,從而達(dá)到穩(wěn)定磨礦細(xì)度的效果。重點(diǎn)對給礦漏斗采取多項改造措施,減小給礦漏斗底部的長、寬尺寸,降低給礦漏斗與給礦皮帶間的距離,在給料口處增加可調(diào)節(jié)導(dǎo)料板等。經(jīng)改造優(yōu)化,生產(chǎn)中磨礦作業(yè)給礦量穩(wěn)定在41~43 t/h,磨礦濃度穩(wěn)定在65%~67%、磨礦細(xì)度穩(wěn)定在- 0.074 mm85%~88%,使磨礦作業(yè)產(chǎn)品粒度達(dá)到了生產(chǎn)要求。
浮選作業(yè)采用鉛等可浮—混合精礦鉛、鋅硫分離—等可浮尾礦開路選鋅—鋅中礦再磨流程,2 粗1掃鉛等可浮產(chǎn)出混合精礦,混合精礦經(jīng)1 粗5 精1 掃鉛、鋅硫分離產(chǎn)出鉛精礦,鉛、鋅硫分離尾礦經(jīng)2 粗3精2 掃鋅、硫分離產(chǎn)出鋅精礦1、尾礦1,鉛等可浮尾礦經(jīng)2 粗2 精2 掃開路選鋅產(chǎn)出鋅精礦2、尾礦2,開路選鋅精1 尾礦和粗2、掃1 泡沫合并再磨后經(jīng)1 粗2精2 掃再磨選鋅產(chǎn)出鋅精礦3、尾礦3,鋅精礦1、2、3合并為終鋅精礦,尾礦1、2、3合并為終尾礦。
針對選礦廠產(chǎn)出的鋅精礦品位低、含鉛高,鉛、鋅金屬回收率低、尾礦含鋅高的情況,對浮選作業(yè)流程進(jìn)行考查,考查結(jié)果見圖4。
由圖4 可知:①鋅精礦1 含鉛過高,經(jīng)分析是由于鉛、鋅硫分離作業(yè)粗、掃選時間較短,使得部分鉛礦物未經(jīng)分選就進(jìn)入鋅、硫分離區(qū),在鋅、硫分離作業(yè)造成鋅精礦1含鉛過高,同時導(dǎo)致了鋅精礦品位及鉛金屬回收率不高;②鋅中礦再磨選鋅精選1底流含鋅過高,經(jīng)分析是鋅中礦再磨選鋅粗選、精選浮選機(jī)配置不合理,造成再磨精選時間較短,從而影響了鋅精礦品位和鋅回收率。
根據(jù)浮選作業(yè)考查結(jié)果,為了能夠取得較好的浮選產(chǎn)品指標(biāo),需增加相應(yīng)的浮選作業(yè)時間。經(jīng)計算驗(yàn)證并結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際情況,對鋅精礦1含鉛過高直接采取在鉛、鋅硫分離中增加2次掃選作業(yè)的改造措施;對于鋅中礦再磨精選1 底流含鋅過高,則采取調(diào)整浮選機(jī)配置的優(yōu)化措施,將鋅中礦再磨粗選、精選1、精選2 的浮選機(jī)分別由2 槽8 m3浮選機(jī)、1 槽4 m3浮選機(jī)、1 槽4 m3浮選機(jī)改為3 槽8 m3浮選機(jī)、2槽8 m3浮選機(jī)、2 槽4 m3浮選機(jī)。通過上述2 項優(yōu)化措施,增加了浮選作業(yè)時間,各作業(yè)的指標(biāo)得到了提高,浮選作業(yè)的產(chǎn)品指標(biāo)也得到了較為明顯地提升,獲得的鉛精礦品位61.67%、含鋅2.97%,鋅精礦品位50.17%、含鉛1.42%,尾礦含鉛0.4%、含鋅0.95%,鉛金屬回收率70.29%、鋅金屬回收率85.13%。
(1)某硫化鋅選礦廠生產(chǎn)初期產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo),表現(xiàn)在鋅精礦品位低、含鉛高,鉛、鋅金屬回收率低,尾礦含鋅高。通過對磨礦、浮選工藝流程跟蹤考查,發(fā)現(xiàn)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的原因?yàn)槟サV作業(yè)給礦不穩(wěn)定,鉛、鋅硫分離作業(yè)粗掃選時間較短,鋅中礦再磨粗精選時間較短。
(2)根據(jù)磨礦、浮選流程考查發(fā)現(xiàn)的問題,針對影響因素采取了相應(yīng)的優(yōu)化措施,包括減小給礦漏斗底部尺寸、減小給礦漏斗與給礦皮帶的間距及增加可調(diào)節(jié)導(dǎo)料板,鉛、鋅硫分離作業(yè)增加2次掃選作業(yè),鋅中礦再磨粗精選作業(yè)增加及優(yōu)化浮選機(jī)配置。
(3)工藝流程經(jīng)過改造優(yōu)化,磨礦作業(yè)產(chǎn)品粒度得以穩(wěn)定,浮選作業(yè)產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)到生產(chǎn)計劃要求,鋅精礦品位、鋅回收率提高了8.79,8.93個百分點(diǎn),鉛回收率提高了9.61 個百分點(diǎn),有效提升了選礦廠的經(jīng)濟(jì)效益。