孫 凱,劉化偉,明 鑫,樂守群
(1.中石化中原石油工程有限公司鉆井一公司,河南 濮陽 457001;2.中石化中原石油工程有限公司西南鉆井分公司,四川 成都 610000)
自201 井區(qū)是國(guó)內(nèi)重點(diǎn)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)區(qū)域,構(gòu)造位于四川盆地威遠(yuǎn)中奧頂構(gòu)造西南翼,主要目的層龍馬溪組龍一1小層。前期評(píng)價(jià)和先導(dǎo)試驗(yàn)階段共開鉆11 口井、完鉆2 口,根據(jù)前期鉆井情況分析,由于龍馬溪組存在斷層與破碎帶,地震剖面精度難以準(zhǔn)確預(yù)判,且該區(qū)域龍一1小層從上到下共分龍一14~龍一114 個(gè)亞層,厚度僅 0.5~1 m,微構(gòu)造、破碎帶及斷層發(fā)育,導(dǎo)致施工過程中遭遇水平段井壁穩(wěn)定性差、坍塌掉塊嚴(yán)重、軌跡控制困難、優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層鉆遇率低等技術(shù)難題,多井次發(fā)生卡鉆、斷鉆具等事故,甚至填埋旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具和近鉆頭儀器,水平段安全高效施工受到嚴(yán)重制約[1-9]。
龍一2亞段受構(gòu)造應(yīng)力作用發(fā)生塑性變形,形成彎曲褶皺的揉皺變形構(gòu)造及天然裂縫發(fā)育地層易破碎掉塊,是造成井壁失穩(wěn)的主要原因,如圖1 所示。龍一1中下部層理發(fā)育,坍塌壓力高,與五峰組交界處存在破碎帶,同時(shí)巖石塑性較高,產(chǎn)生大量條狀或塊狀掉塊,如圖2 所示。
圖1 自201X 井龍一2段揉皺變形構(gòu)造Fig.1 Crumpled texture in Longyi Formation of Well Zi-201X
圖2 水平段掉塊Fig.2 Falling stones in horizontal sections
目的層龍馬溪組龍一11箱體薄,導(dǎo)向施工過程中地層標(biāo)志層不明確,中靶難度大。此外目的層微構(gòu)造變化大,斷層多,需要頻繁調(diào)整井眼軌跡以保證優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層鉆遇率,最終導(dǎo)致井眼軌跡不規(guī)則。如圖3 所示,自 2XX 井水平段施工過程中,400 m 水平段調(diào)整井斜多達(dá)36 次,井斜最大增至104°,最小降至95°。并且3 次鉆遇斷層,共計(jì)10 次鉆穿越龍一11,7次穿越五峰組,1 次鉆進(jìn)寶塔組。由此可見,復(fù)雜的地質(zhì)條件以及嚴(yán)苛的鉆遇率要求,導(dǎo)致了井眼軌跡不規(guī)則并且控制困難,極大地增加了井下安全風(fēng)險(xiǎn)。
圖3 自2XX 井實(shí)鉆軌跡調(diào)整分布及軌跡Fig.3 As?drilled trajectory of Well Zi-2XX
(1)斯倫貝謝旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具自帶扶正器外徑212 mm,環(huán)空間隙小,加之鉆頭保徑長(zhǎng)、刀翼寬度寬,遭遇掉塊時(shí),卡鉆風(fēng)險(xiǎn)高。單彎單(雙)扶螺桿鉆具組合同樣因?yàn)閿y帶扶正器,面臨托壓及卡鉆風(fēng)險(xiǎn)大的難題。
表1 統(tǒng)計(jì)了自201 區(qū)塊4 口井水平段事故復(fù)雜時(shí)效,最高達(dá)到30.62%,最少也高達(dá)16.33%。
表1 自201 井區(qū)完成井事故復(fù)雜時(shí)效Table 1 Drilling time efficiency of Well Block Zi-201 with incidents
(2)鉆井初期由于缺乏足夠的地質(zhì)資料,設(shè)計(jì)的油基鉆井液密度偏低,而地層坍塌壓力高,設(shè)計(jì)鉆井液性能達(dá)不到支撐井壁的要求,造成井壁失穩(wěn),發(fā)生掉塊。同時(shí)地層微裂縫發(fā)育,加之鉆井液的封堵性能和抑制性能較弱,導(dǎo)致單純提高鉆井液密度也不能完全解決掉塊、井壁失穩(wěn)的難題,井壁坍塌風(fēng)險(xiǎn)較高。
由于無扶螺桿沒有扶正器且彎度非常小,因此,無扶螺桿的抗彎剛度可近似為:
單扶螺桿的抗彎剛度近似為:
式中:E——彈性模量,N/mm2;I——截面慣性矩,mm4;L——長(zhǎng)度,mm;D——外徑,mm;d——內(nèi)徑,mm。
?215.9 mm 井眼水平段采用 ?172 mm 螺桿,長(zhǎng)度7.3 m,扶正器外徑210mm,長(zhǎng)度0.6 m,壁厚15 mm;因此,無扶螺桿和單扶螺桿的剛性比值m為:
無扶螺桿的剛性僅為單扶螺桿剛性的80%,按照式(1)計(jì)算,無扶螺桿的剛性為雙扶螺桿剛性的69%,因此,無扶螺桿有效降低了底部鉆具組合的剛性,提高了通過微構(gòu)造的能力[14-16]。
不僅如此,無扶螺桿沒有扶正器與井壁或砂床之間的摩擦,無論在上、下傾井還是水平段不規(guī)則井中都會(huì)比單、雙扶鉆具組合的摩阻小。其次,無扶螺桿較旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具的壓降小,環(huán)空間隙大,在相同條件下可以提供更大的循環(huán)排量,同時(shí)增加了巖屑和掉塊流動(dòng)的有效通道,有利于井底環(huán)空返砂,從而大幅度降低了井下工具的安全風(fēng)險(xiǎn)。圖4 為自2XX 井旋導(dǎo)與鄰井無扶螺桿使用井段的起鉆摩阻對(duì)比。無扶螺桿具組合為:?215.9 mm PDC 鉆頭+?172 mm 1.25°無扶螺桿+止回閥+無磁承壓鉆桿+LWD+?127 mm 加重鉆桿+?127 mm 鉆桿+? 172 mm 水力振蕩器+?127 mm 鉆桿+旁通閥+? 139.7 mm 鉆桿;旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具組合則是將上述組合中的無扶螺桿和LWD 換成旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具,同時(shí)卸掉水力振蕩器。通過起鉆前兩柱的摩阻以及正常起鉆時(shí)的摩阻對(duì)比可知,使用無扶螺桿鉆具上提摩阻減少100 kN 左右。該井在完井后利用雙扶通井,井下正常后套管順利下入到位。
圖4 無扶螺桿鉆具組合與旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具組合起鉆摩阻對(duì)比Fig.4 Comparison of drag forces between the non?stablizer BHA and the RSS BHA
2.2.1 調(diào)整油基鉆井液密度
自201 井區(qū)龍馬溪組預(yù)測(cè)地層壓力系數(shù)1.50~1.84,優(yōu)化三開開鉆鉆井液密度為1.85 g/cm3,防止密度過低不易支撐井壁。同時(shí)根據(jù)實(shí)鉆情況及時(shí)調(diào)整,將鉆井液密度提高至2.05~2.20 g/cm3進(jìn)入水平段,保證鉆井過程中井壁穩(wěn)定性,若鉆遇井漏,在井壁穩(wěn)定和井控安全的前提下適當(dāng)降低密度。圖5 為井壁失穩(wěn)與浸泡時(shí)間的關(guān)系示意圖,其中,中心圓圈表示井眼,紅色區(qū)域表示近井壁失穩(wěn)區(qū)域。將鉆井液密度提高至2.1 g/cm3后,即使鉆井后16 h,井眼附近的井壁失穩(wěn)區(qū)域幾乎沒有擴(kuò)大,高密度鉆井液對(duì)井壁起到了很好的支撐作用。
圖5 自201HL-S 井井壁失穩(wěn)時(shí)間效應(yīng)示意Fig.5 Time effect of Well Zi-201HS-S wall failure
2.2.2 提高油基鉆井液封堵性
針對(duì)龍馬溪1 號(hào)層存在破碎帶,井壁易失穩(wěn)的難題,通過可塑性變形粒子和剛性封堵材料的合理配比,形成的封堵層承壓能力高,防塌能力強(qiáng)。
提高油基鉆井液封堵效率的封堵劑復(fù)配方案為:不同粒徑的超細(xì)鈣、剛性封堵劑為固相顆粒形成較寬范圍的粒徑分布,鹽水液滴作為體系固有,具有一定變形堵孔作用,氧化瀝青和磺化瀝青形成互補(bǔ)大幅降低泥餅滲透率,特殊封堵材料少量使用,進(jìn)一步降低泥餅滲透率。同時(shí)加強(qiáng)防塌材料的使用,保證球狀凝膠、油基封堵劑在泥漿中的含量。
2.2.3 措施效果
針對(duì)自201HW-L 井龍一11層初期鉆井液密度1.90~1.95 g/cm3時(shí)掉塊頻繁、多次阻卡的問題,優(yōu)化鉆井液密度至2.05~2.12 g/cm3,同時(shí)調(diào)整納米級(jí)封堵材料及潤(rùn)滑劑加量,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)鉆井液封堵能力等性能維護(hù),后續(xù)鉆進(jìn)過程中無掉塊,表明這2 項(xiàng)調(diào)整措施取得了良好的效果。
上述主要技術(shù)措施在自201 井區(qū)HW 平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用了2 口井,與相鄰HL 平臺(tái)完鉆水平井對(duì)比,實(shí)鉆水平段長(zhǎng)度明顯優(yōu)于HL 平臺(tái),平均長(zhǎng)度超出33.46%。其中,自201HW-W 井完成了設(shè)計(jì)的1700 m 水平段進(jìn)尺,成為該井區(qū)第一口按設(shè)計(jì)順利完成地質(zhì)、工程目標(biāo)的長(zhǎng)水平段開發(fā)水平井。
此外,如圖6 所示,采用無扶底部鉆具組合配合地質(zhì)導(dǎo)向軌跡控制還保證了水平段井眼軌跡平滑。從表2 數(shù)據(jù)可知,針對(duì)龍一11和龍一12優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層:自201HL-S 井原井眼龍一11鉆遇率僅為13.5%;側(cè)鉆井眼鉆遇率為60.9%;而自201HW-W 井實(shí)現(xiàn)了95%的龍一11鉆遇率,100%的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層鉆遇率。
表2 自201HL-S 井與自201HW-W 井鉆遇率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比Table 2 Comparison of the intersection rates between Well Zi-201HL-S and Zi-HW-W
圖6 自201HW-W 井地質(zhì)導(dǎo)向模型Fig.6 Geo?steering model for Well Zi-201HW-W
除此之外,通過提高水平段排量至30 L/s、轉(zhuǎn)速100 r/min 以及寸提倒劃等措施完善了現(xiàn)場(chǎng)施工工藝,形成了水平段防卡施工措施與遇阻處理規(guī)程,明顯降低了井下復(fù)雜與卡鉆故障幾概率,有效縮短了三開鉆井周期。
根據(jù)自201 井區(qū)完鉆井三開鉆井周期對(duì)比(見圖7):自201HL-S 井三開鉆井周期最長(zhǎng),為118.26 d,自201HW-W 井三開鉆井周期最短,為49.48 d;與HL 平臺(tái)相比,HW 平臺(tái)三開平均鉆井周期縮短了34.99 d,周期節(jié)約率為34.12%。
圖7 自201 井區(qū)完鉆井三開鉆井周期對(duì)比Fig.7 Comparison of the drilling periods of Well Block Zi-201
(1)自201 區(qū)塊龍馬溪組地層構(gòu)造差異大,破碎帶及斷層發(fā)育,井壁易失穩(wěn)垮塌,加之微構(gòu)造發(fā)育,井眼軌跡控制困難,優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層鉆遇率低,水平段安全鉆進(jìn)難度大,卡鉆風(fēng)險(xiǎn)高。
(2)優(yōu)選無扶螺桿鉆具組合,調(diào)整了油基鉆井液密度和性能,配合現(xiàn)場(chǎng)防卡操作,在自201 井區(qū)HW 平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用2 口井,三開鉆井周期節(jié)約34.12%,優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層鉆遇率100%,實(shí)現(xiàn)了水平段正常完鉆。
(3)建議繼續(xù)開展高效清砂技術(shù)攻關(guān),進(jìn)一步改善環(huán)空流場(chǎng)分布,提高井眼清潔程度,有效降低阻卡風(fēng)險(xiǎn)。