国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

常減壓蒸餾裝置常頂?shù)蜏叵到y(tǒng)防腐策略

2022-04-29 08:32柏宜群陳敦平黃晨文丁平平程學(xué)軍
石油化工腐蝕與防護(hù) 2022年2期
關(guān)鍵詞:銨鹽露點(diǎn)冷器

柏宜群,佘 峰,陳敦平,黃晨文,丁平平,程學(xué)軍

(1.中石化股份有限公司安慶分公司,安徽 安慶 246000;2.中國石化工程建設(shè)公司,北京 100000)

某煉油廠Ⅰ套常減壓蒸餾裝置(簡稱常減壓裝置)設(shè)計(jì)處理能力2.5 Mt/a,1976年10月建成投產(chǎn)。經(jīng)五次改造后,原油加工能力達(dá)到4 Mt/a,裝置采用電脫鹽→初餾塔→常壓塔→減壓塔的工藝路線,所煉的原油以魯寧管輸原油為主,摻煉進(jìn)口輕質(zhì)原油或國產(chǎn)海上輕質(zhì)原油。

1 主要腐蝕情況介紹

1.1 常壓塔腐蝕情況

2002年常壓塔更新,2003年投用,塔體尺寸為φ4 800 mm×52 990 mm×16 mm+襯里3 mm,筒體材質(zhì)為20R+0Cr13Al,共57層塔盤,塔盤材質(zhì)為304不銹鋼。

常壓塔從投用至今,每次停工大修進(jìn)入內(nèi)部檢查,均發(fā)現(xiàn)塔頂5層以上塔盤、降液板、受液槽、塔頂回流分布管、塔頂封頭、塔壁甚至塔頂安全閥接管有明顯腐蝕減薄或腐蝕開裂現(xiàn)象。2017年5月、2018年1月、2018年7月、2019年2月在裝置正常生產(chǎn)中都出現(xiàn)過腐蝕泄漏問題,如常頂注劑點(diǎn)腐蝕穿孔泄漏、常頂大油氣線器壁法蘭泄漏、安全閥接管腐蝕泄漏等。針對(duì)運(yùn)行中腐蝕泄漏以及大修中發(fā)現(xiàn)的腐蝕問題,采取了相應(yīng)的整改措施,如在線帶壓堵漏、大修更換配件和材質(zhì)升級(jí)等。

1.2 常頂冷凝冷卻系統(tǒng)設(shè)備腐蝕情況

原油-常頂油氣換熱器:管束為鈦材,2016年和2019年大修未見明顯腐蝕。

常頂空冷器:管束材質(zhì)09號(hào)鋼,管束入口襯鈦管,2016年和2019年大修均未見明顯腐蝕。

常頂后冷器:管束材質(zhì)為鈦材,2016年和2019年大修均未見明顯腐蝕。

常頂回流及產(chǎn)品罐:殼體材質(zhì)A3鋼,水包材質(zhì)Q245R,2016年檢修,總體腐蝕輕微;2019年檢修,壓力表引壓管因腐蝕而更換。

2 主要腐蝕機(jī)理

2.1 常頂?shù)蜏叵到y(tǒng)HCl-H2S-H2O腐蝕

塔頂系統(tǒng)最嚴(yán)重的是鹽酸的腐蝕。HCl主要來源于原油中無機(jī)和有機(jī)氯化物,大部分無機(jī)鹽可以通過電脫鹽脫除,但無法脫除有機(jī)氯化物,無機(jī)氯鹽水解生成HCl[1]。

常壓塔塔頂封頭、塔壁、上層塔盤以及塔頂冷凝冷卻系統(tǒng):材質(zhì)為碳鋼時(shí),均勻腐蝕減薄;材質(zhì)為0Cr13時(shí),會(huì)發(fā)生點(diǎn)蝕;材質(zhì)為奧氏體不銹鋼,會(huì)發(fā)生點(diǎn)蝕或應(yīng)力腐蝕開裂。原油中硫化物分解生成H2S,在常壓塔頂形成H2S-H2O環(huán)境,在低pH值環(huán)境下,H2S加速HCl腐蝕,經(jīng)過水凝結(jié)、注水和中和作用,pH值升高,H2S溶解度增大,腐蝕加劇,當(dāng)pH值增加時(shí),則容易形成不溶于水的FeS,一方面促進(jìn)HCl腐蝕,另一方面導(dǎo)致結(jié)垢和垢下腐蝕等問題。

2.2 氯化銨銨鹽堵塞和腐蝕

由于原油中氨氮含量高,同時(shí),常減壓塔頂管線注入無機(jī)氨或有機(jī)胺,在高于水露點(diǎn)溫度時(shí),HCl和H2S在塔頂與氨反應(yīng)生產(chǎn)銨鹽(NH4Cl/NH4HS),在滿足銨鹽結(jié)晶條件(一定的冷卻溫度、一定的NH3、HCl/H2S分壓、一定的注水量)時(shí),會(huì)生產(chǎn)晶體銨鹽,因NH4HS結(jié)晶系數(shù)比NH4Cl結(jié)晶系數(shù)大很多,在常減壓塔頂銨鹽主要以NH4Cl為主[2],NH4Cl易在塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)如塔盤和塔壁結(jié)垢腐蝕。另外在塔頂系統(tǒng)泵的抽空、泵進(jìn)出口彎頭短節(jié)出現(xiàn)腐蝕,在換熱器和空冷器也出現(xiàn)堵塞、腐蝕等一系列問題。

3 腐蝕原因分析

3.1 腐蝕環(huán)境分析

3.1.1 加工原油腐蝕介質(zhì)分析

Ⅰ套常減壓裝置所加工原油為混合原油(包括魯寧管輸原油和十幾種進(jìn)口原油),2018年、2019年、2020年裝置所加工原油分析情況見表1。表1顯示,所加工原油無論硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)和酸值都有超過設(shè)防值1.0%與1.0 mgKOH/g的情況,硫含量及酸值都處在較高的水平,硫超標(biāo)對(duì)常壓塔塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)的影響較大。

表1 原油化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)

3.1.2 常頂氯含量分布

Ⅰ套常減壓裝置采用三級(jí)電脫鹽,但電脫鹽只能脫除無機(jī)氯,原油中有機(jī)氯無法脫除。2020年常頂氯質(zhì)量濃度平均39.98 mg/L,最大值99.9 mg/L,相對(duì)較高。

3.1.3 注水水質(zhì)分析

Ⅰ套常減壓裝置因節(jié)水需要,在電脫鹽系統(tǒng)所用注水、三頂注水均采用公司Ⅰ污水汽提裝置凈化水,但凈化水水質(zhì)較差,氨氮含量高且不穩(wěn)定,經(jīng)常超過中石化對(duì)注水水質(zhì)要求(NH3+NH+4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤20μg/g;最大不超過50μg/g),氨氮含量高對(duì)常頂?shù)蜏叵到y(tǒng)銨鹽腐蝕影響較大。

3.2 工藝防腐情況分析

Ⅰ套常減壓裝置采用 “一脫三注”工藝防腐形式控制三塔塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)的腐蝕,電脫鹽采用三級(jí)脫鹽,常壓塔塔頂揮發(fā)線上連續(xù)注水、注中和劑(1% ~2%氨水)和微量低溫緩蝕劑。

近年來Ⅰ套常減壓裝置電脫鹽運(yùn)行情況較好,脫后含鹽、含水合格率>99%(中石化要求脫后鹽質(zhì)量濃度不大于3 mg/L,脫后水質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.3%),能夠有效脫除原油中無機(jī)氯。

常壓塔頂連續(xù)注水,注水采用凈化水,注水量控制在3.5 t/h,注水量滿足中石化要求保證注水點(diǎn)有10% ~25%液態(tài)水,符合注水量要求。

注低溫緩蝕劑:連續(xù)注入微量緩蝕劑。

注中和劑:質(zhì)量分?jǐn)?shù)1% ~2% 氨水,連續(xù)注入。

中石化對(duì) “三注”后塔頂冷凝水要求pH值7.0~9.0(注氨水時(shí)),鐵離子質(zhì)量濃度不大于3 mg/L,Cl-質(zhì) 量 濃 度 不 大 于30 mg/L(推 薦指標(biāo))。

從表2可以看出常頂工藝防腐控制較好。

表2 常頂回流及產(chǎn)品罐含硫污水分析

3.3 溫度控制情況分析

塔頂系統(tǒng)的水露點(diǎn)一般在80~120℃,塔頂注水、塔底注蒸汽時(shí)露點(diǎn)溫度會(huì)相對(duì)提高,Ⅰ常減壓裝置常頂溫度控制較高,一般控制在110~115℃,中石化工藝防腐規(guī)定要求高于露點(diǎn)溫度14℃以上,可計(jì)算露點(diǎn)溫度,判斷控制溫度是否在露點(diǎn)以上,從而判斷塔頂整體環(huán)境(塔頂內(nèi)部空間、揮發(fā)線)是否處于水露點(diǎn)腐蝕風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中。

在條件顯著不同于整體環(huán)境的局部區(qū)域(例如盲頭、注入點(diǎn)、混合點(diǎn)、頂回流和頂循環(huán)返塔入口),溫度低于水露點(diǎn)或銨鹽結(jié)晶溫度,從而造成塔壁和回流分布管等塔內(nèi)件腐蝕。

3.4 材質(zhì)分析

依據(jù)選材導(dǎo)則與相關(guān)指導(dǎo)意見對(duì)比Ⅰ套常減壓裝置常頂系統(tǒng)目前的選材,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際使用狀況,判斷目前Ⅰ常減壓裝置常頂系統(tǒng)設(shè)備管道材質(zhì)的合規(guī)性見表3。由表3可以看出,除常壓塔頂封頭、筒體和塔盤材質(zhì)偏低外,其他部位材質(zhì)都符合規(guī)定要求。

表3 常頂系統(tǒng)設(shè)備管道材質(zhì)合規(guī)性

4 常頂?shù)蜏叵到y(tǒng)腐蝕防護(hù)建議措施

4.1 原油含硫、含酸控制

因2018至2020年所加工原油硫、酸出現(xiàn)過超裝置設(shè)防值的情況,工藝上要加強(qiáng)對(duì)換罐原油硫、酸含量的監(jiān)控,及時(shí)掌握硫、酸含量變化,強(qiáng)化“一脫三注”工藝防腐,嚴(yán)格控制脫后鹽含量、三頂污水pH值和鐵離子含量在指標(biāo)內(nèi),必要時(shí)調(diào)整原油摻煉比。

另外注意原油氮含量控制,增加原油氮含量分析頻次,同時(shí)注重污水汽提來的凈化水質(zhì),氮含量高易在常壓塔塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)形成銨鹽結(jié)晶,造成銨鹽垢下腐蝕。

4.2 溫度控制

應(yīng)核算常壓塔頂油氣中水的露點(diǎn)溫度,控制塔頂內(nèi)部操作溫度高于水露點(diǎn)溫度14℃以上。上周期塔頂腐蝕控制較好,可繼續(xù)按上周期控制塔頂抽出和返塔物料溫度,塔頂物料抽出溫度和返回溫度高有助于減緩塔頂腐蝕。

4.3 注水措施

(1)注水量:Ⅰ套常減壓裝置常頂揮發(fā)線注水量約3.5 t/h,占常頂油氣總量的10% ~15%。增加注水量能保證塔頂揮發(fā)線及冷凝冷卻系統(tǒng)存在一定量的液態(tài)水(10% ~25%),注水量太小達(dá)不到洗鹽和溶解氯化氫的目的,由于水量小,容易氣化,未氣化的水更容易形成極強(qiáng)的酸性環(huán)境,腐蝕明顯加劇。

(2)注水位置:常頂油氣空冷器不是對(duì)稱布置的,由于油氣進(jìn)料分布不均勻,介質(zhì)會(huì)發(fā)生偏流,而注水點(diǎn)在油氣線出來彎頭處,注水也無法達(dá)到均勻分布。除在塔頂大油氣線餾出處注水外,在6臺(tái)空冷器前也可以增加注水點(diǎn),以減緩空冷器管束腐蝕結(jié)垢。為保證注水正常,可以通過紅外測溫儀檢測空冷器溫度來監(jiān)測。

(3)注水水質(zhì):Ⅰ套常減壓裝置2016年增加三頂注水,注入的水為污水汽提凈化水,其水質(zhì)較差,氨氮含量較高,COD(化學(xué)耗氧量)超標(biāo),pH值變化大。依據(jù)中石化工藝防腐管理規(guī)定對(duì)凈化水水質(zhì)制定指標(biāo),對(duì)凈化水水質(zhì)要求有所提高,不能單純考慮節(jié)水。

(4)注水形式:Ⅰ套常減壓裝置常頂注水采用的是導(dǎo)流管,不是注水噴頭,應(yīng)當(dāng)選用專業(yè)可拆卸的噴頭。

4.4 定點(diǎn)測厚

定點(diǎn)測厚布點(diǎn)原則應(yīng)參考中國石化《加工高含硫原油裝置設(shè)備及管道測厚管理規(guī)定》進(jìn)行,對(duì)于易腐蝕和沖刷部位應(yīng)優(yōu)先考慮布點(diǎn),如系統(tǒng)在注水點(diǎn)以后的管線、常減壓高低速轉(zhuǎn)油線等,同時(shí),Ⅰ套常減壓裝置較老,經(jīng)過多次擴(kuò)能改造,設(shè)備擴(kuò)能改造管線未能同步匹配,會(huì)造成管線流速增大,造成沖刷腐蝕。

應(yīng)結(jié)合裝置特點(diǎn)對(duì)常壓塔塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)相應(yīng)部位布點(diǎn)測厚。

(1)常壓塔:塔頂封頭、4層以上塔壁、各側(cè)線抽出口短節(jié)、進(jìn)料段以下塔壁及塔底封頭。

(2)常壓塔頂冷凝冷卻系統(tǒng):空冷器、冷卻器殼體及出入口短節(jié),常頂回流、常頂循管線以及返塔部位塔壁、常頂回流分液罐罐壁。

4.5 材質(zhì)升級(jí)

經(jīng)過對(duì)比選材導(dǎo)則和幾個(gè)相關(guān)指導(dǎo)意見,結(jié)合Ⅰ套常減壓裝置常頂系統(tǒng)設(shè)備腐蝕情況,分析判斷常壓塔頂、塔盤材質(zhì)偏低,可以利用大修或改造機(jī)會(huì)進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),可升級(jí)為8367材質(zhì)或625合金。

4.6 流速控制

Ⅰ套常減壓裝置已運(yùn)行44 a,雖經(jīng)多次擴(kuò)能改造,但與系統(tǒng)配套的設(shè)備與管線未能進(jìn)行同步改造,部分管線流速較高,易發(fā)生沖刷腐蝕,不論是低溫還是高溫部位都需要特別關(guān)注流速狀況,可委托設(shè)計(jì)單位定期測算流速,特別是塔頂抽出彎頭部位,觀察流速變化。

4.7 空冷偏流控制

一般常減壓裝置塔頂抽出進(jìn)換熱器和進(jìn)空冷器不是對(duì)稱布置,介質(zhì)會(huì)發(fā)生偏流,分布不均勻,另外,由于幾組空冷風(fēng)機(jī)不是同時(shí)啟用,也會(huì)造成空冷器油氣進(jìn)料偏流,導(dǎo)致空冷器管束局部腐蝕,影響空冷器長周期運(yùn)行。因此風(fēng)機(jī)啟停要對(duì)稱,也可以采用紅外熱成像檢查塔頂空冷偏流情況。

5 結(jié) 語

(1)塔頂溫度控制較高,同時(shí)塔頂注水,塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)整體環(huán)境鹽酸露點(diǎn)腐蝕風(fēng)險(xiǎn)較低,但存在局部冷凝部位,如塔頂頂循回流分布管、塔頂循人孔部位,特別是材質(zhì)為不銹鋼時(shí),鹽酸露點(diǎn)部位會(huì)造成奧氏體不銹鋼氯離子應(yīng)力腐蝕開裂(存在焊接殘余應(yīng)力時(shí))。

(2)常壓塔頂內(nèi)壁及塔盤等塔內(nèi)件材質(zhì)偏低時(shí),塔頂復(fù)雜的HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境,會(huì)造成塔壁點(diǎn)蝕或均勻腐蝕減薄。

(3)裝置加工原油氨氮含量不明,注凈化水氨氮超標(biāo),注氨水量大,氯含量高,會(huì)造成常頂系統(tǒng)銨鹽(氯化銨)垢下腐蝕。

猜你喜歡
銨鹽露點(diǎn)冷器
藥廠潔凈空調(diào)箱的BMS 控制策略
齊魯石化氯堿廠采用干冰新技術(shù)清理空冷器
復(fù)合混流式中冷器性能研究
露點(diǎn)間接蒸發(fā)冷卻與機(jī)械制冷一體節(jié)能空調(diào)的研究
含季銨鹽的芳酰腙配體的銅 (Ⅱ)配合物的合成和表征:體外DNA鍵合和核酸酶活性
連續(xù)重整脫戊烷塔頂空冷器腐蝕原因探討
提高巖石乳化炸藥做功能力研究
探究如何能盡可能多的減少粉筆末
水解聚丙烯腈—銨鹽的生產(chǎn)及排放物處理
鋁合金空-空中冷器符合翹片管材料選擇與結(jié)構(gòu)匹配
商丘市| 松原市| 微山县| 商水县| 寿阳县| 平陆县| 富蕴县| 高要市| 通辽市| 蕲春县| 张家口市| 定结县| 南昌县| 团风县| 黑水县| 昌江| 罗城| 马边| 新宾| 双城市| 肇庆市| 平原县| 赤水市| 陈巴尔虎旗| 竹山县| 辽宁省| 灵武市| 巍山| 耒阳市| 辉南县| 略阳县| 菏泽市| 两当县| 莱西市| 凉山| 康保县| 湘阴县| 雷州市| 台前县| 濮阳县| 旌德县|