嚴焱誠 房 舟 朱禮平 黃 敏 岳志華 王晉瑤 王 棟
(1.中國石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川 德陽 618000;2.中石化西南石油工程有限公司HSE督查大隊,四川 德陽 618000;3.中國石油西南油氣田公司工程項目造價中心,四川 成都 60051)
為了保障四川盆地西部(以下簡稱川西)中淺層致密砂巖氣藏持續(xù)效益開發(fā),解決現(xiàn)有開發(fā)模式鉆井周期較長、開發(fā)成本高的難題,基于利用全通徑無級滑套分段,完鉆后下油管固井,通過油管上的趾端滑套、無級滑套實現(xiàn)分層或分段改造,固井候凝后,第一級壓裂施工采用趾端滑套方式連通儲層,后續(xù)逐個打開油管固井滑套進行壓裂施工。與常規(guī)工藝相比,該工藝可減小井眼尺寸,節(jié)約油層套管[1],節(jié)約水泥漿、鉆井液等用量,減少了射孔作業(yè)工序,節(jié)約完井物資費用,降低建井成本[2]。調(diào)研油管固井完井技術(shù)在國內(nèi)外的新動態(tài)、技術(shù)現(xiàn)狀[3],開展井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化、不留塞自鎖固井附件研發(fā)、管柱下入模擬等技術(shù)攻關(guān),形成適合川西中淺層氣藏開發(fā)的油管固井一體化建井技術(shù)。
油管固井屬于大環(huán)空小套管固井,與常規(guī)井眼固井相比,存在環(huán)空頂替效果差、施工泵壓高等難題[4],儲層以河道砂體為主,預(yù)測砂體厚度為25~30 m,孔隙度為8%~11%,其主要難點如下:
1)川西地區(qū)從未采用油管+滑套的方式固井,相應(yīng)的施工經(jīng)驗缺乏,為保證固井質(zhì)量,優(yōu)化合適的環(huán)空間隙,需對井身結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2)隨勘探開發(fā)不斷深入,水平段軌跡復(fù)雜,往往成“S”型或波浪形,油管柔性大,易貼邊,下入難度大。
4)替漿總量小,為保證后期趾端滑套能正常打開,塞面嚴格控制在該滑套之下,替漿精度要求高[6]。
油管固井水平井從井底到地面只有油管一個流動通道,對帶滑套的油管進行封固,滑套間水泥環(huán)就像一段很長的生產(chǎn)封隔器,固井候凝結(jié)束后,依次打開油管串中滑套進行分段壓裂[7]。國外油管固井完井的井眼和管串一般為Φ311.15 mm+Φ215.9 mm+Φ155.6 mm 井眼和Φ244.5 mm+Φ177.8 m+Φ 88.9 mm管串;有時也采用超小井眼和管串:Φ250.8 mm+Φ171.5 mm+Φ120.7 mm 井眼,Φ193.7 mm+Φ 139.7 mm+Φ73 mm管串[8]。通過調(diào)研,結(jié)合川西中淺層水平井地質(zhì)特點和已實施水平井井身結(jié)構(gòu)情況,通過必封點的確定,優(yōu)化形成井身結(jié)構(gòu)(表1、表2)。
表1 前期井身結(jié)構(gòu)表
表2 優(yōu)化后井身結(jié)構(gòu)表
第一必封點確定:鉆遇地層巖性剖面中,劍門關(guān)和夾關(guān)組是區(qū)域上的易漏層,不利于下部水平段的安全鉆進,有必要下入套管封隔;同時川西地區(qū)淺層氣活躍,在揭開氣層前必須建立井控。因此,第一必封點應(yīng)封隔上部劍門關(guān)或夾關(guān)組,井深為300~500 m。
第二必封點確定:鉆至儲層前,一般都會鉆遇多套砂泥巖互層,前期水平井把造斜段和水平段放在同一裸眼內(nèi),下入Φ139.7 mm 套管,正常下入摩阻一般在294~490 kN,如果在水平段鉆遇泥巖,摩阻急劇增加,存在套管下入不到位的情況。優(yōu)化后需要下入Φ88.9 mm 油管,同比Φ139.7 mm 套管,油管剛度小,單位重量輕,下不到位的風(fēng)險更大。因此,需分隔造斜段和水平段,降低管串下入風(fēng)險。設(shè)置在A 靶或者A 靶儲層的頂部,井深為2 000~2 500 m。
針對油管固井的特殊性,研制適合于Φ88.9 mm油管高強度固井附件(浮箍和浮鞋),改進密封面位置及加長連接螺紋長度,提高強度,確保施工碰壓后能完全密封,防止水泥漿倒流形成長水泥塞。開展評價試驗,進行地面沖蝕試驗和井筒模擬試驗,模擬循環(huán)300 m3鉆井液后對浮箍和浮鞋進行檢查,未見損壞;在室內(nèi)對浮箍進行試壓,正向打壓50 MPa、反向承壓30 MPa,穩(wěn)壓10 min 無壓降,完全滿足油管固井施工要求。
除在濰坊地名網(wǎng)上有對于個別地名由來、部分地名或街道名稱流變的介紹外,中國知網(wǎng)等權(quán)威學(xué)術(shù)網(wǎng)站上對于濰坊城區(qū)街道名稱的探究尙屬空白。
研制特殊自鎖密封膠塞,自鎖部分的工作原理是利用中心桿上的C型棘齒與塞座實現(xiàn)鎖住功能。C型棘齒采用過盈配合安裝在中心桿的棘齒槽內(nèi),棘齒槽為錐面,C 型棘齒內(nèi)部也為斜錐面與棘齒槽匹配,保證下行過程中C型棘齒的居中;C型自鎖環(huán)棘齒的角度、間隔與塞座內(nèi)壁的棘齒角度、間隔相契合。固井碰壓后C 型棘齒與塞座內(nèi)的棘齒嚙合連接。在反向壓差作用下,膠塞產(chǎn)生微小上移,C型棘齒擴張,與塞座鎖死(圖1)。
圖1 自鎖結(jié)構(gòu)與塞座圖
后端膠塞部分進行現(xiàn)場超過5 000 m地面磨損試驗,檢測膠塞完好,耐磨性滿足固井要求,自鎖部分10 MPa 進入塞座,自鎖效果良好,反向承壓50 MPa無變形脫開,確保固井碰壓到位后水泥漿在塞座上部油管內(nèi)無回流。
采用雙凝防氣竄膨脹水泥漿體系,確保固井質(zhì)量。
領(lǐng)漿配方為:G 級水泥+4%膨脹劑+2%增塑劑+4%降失水劑+4%緩凝劑+2%減阻劑+3%防氣竄劑+1.4%消泡劑
尾漿配方為:G 級水泥+4%膨脹劑+2%增塑劑+4%降失水劑+2%緩凝劑+2%減阻劑+3%防氣竄劑+1.6%消泡劑
水泥漿在常壓80 ℃條件下48 h 抗壓強度大于14 MPa,滿足固井施工要求(表3)。
表3 水泥漿實驗性能評價表
由于油管內(nèi)通徑小,若采用鉆井液替漿,一旦鉆井液沉降,油管內(nèi)處理手段有限且成本高昂,綜合考慮后期無級滑套打開需要專用替漿液,因此替漿直接采用該專用替漿液,減少作業(yè)工序。專用替漿液為酸性,對水泥漿有促凝作用,需嚴格進行相容性實驗評價[9]。
開展80 ℃,兩相流體(水泥漿-專用替漿液)4類混合比例(100:∶0、95∶5、70∶30、50∶50)和三相流體(水泥漿-鉆井液-專用替漿液、水泥漿-隔離液-專用替漿液)3類混合比例(70∶20∶10、33∶33∶33、10∶20∶70)相容性實驗。實驗結(jié)果表明:不同比例的混漿在80 ℃×50 MPa×20 min 條件下都滿足210 min 未稠,專用替漿液對固井水泥漿無影響,滿足施工要求。
鉆井及通井過程中加入清砂接頭,產(chǎn)生鉆井液徑向分流,破壞巖屑床,促使巖屑懸浮,便于鉆井液攜帶,保證井眼暢通[10]。鉆具組合:每2~3 柱Φ 88.9 mm鉆桿之間加清砂接頭1只。
對井徑不規(guī)整、起下鉆遇阻、遇卡井段,井斜變化率或全角變化率大的井段,存在沉砂和砂橋井段,氣層或重點封固井段用原鉆具認真劃眼[11],達到井底無沉砂、井壁無臺階、無阻卡。
完鉆后采用鉆頭通井、雙扶通井、模擬通井等多工具串管柱下入仿真[12],確保井眼準(zhǔn)備充分。
按井深3 000 m、水平段長度800 m、20 段分段壓裂,進行管柱下入模擬計算。經(jīng)模擬計算Φ73 mm油管剛性較差,在水平段下入難度大,且難以滿足后期大排量改造的需要,故僅對Φ89 mm、Φ101 mm油管的下入進行模擬。
模擬結(jié)果表明Φ89 mm 和Φ101 mm 油管均能順利下入,但Φ89 mm油管在相同井眼質(zhì)量情況下,下放到位摩阻更低(低12 kN),更容易下入,結(jié)合排水采氣需求,油管尺寸越小越有利于氣層水的帶出,因此選擇Φ89 mm油管作為主要采氣管柱。
通過模擬通井等多工具串管柱下入仿真后,根據(jù)下入遇阻噸位情況優(yōu)化扶正器安放位置[13],盡可能降低下入摩阻,采用整體式彈性扶正器+滾珠扶正器組合設(shè)計,確保下放到位。
直井段安裝整體式彈扶,保證居中度提高固井質(zhì)量,安放間距1個/50 m;造斜點開始安裝整體式彈扶+滾珠扶正器組合,間隔安放,安放間距1 個/20 m。
下油管過程中盡可能減少中途停頓,縮短油管在井下靜止的時間。灌漿時,上下活動油管,其活動距離不小于2 m,并注意懸重變化,同時嚴格控制下放速度,油管下放速度一般不應(yīng)超過0.5 m/s。
下油管若遇阻,嚴禁過提過壓,嚴禁吊卡離開接箍端面,拉力或壓縮力應(yīng)控制在強度許可范圍內(nèi),并且保證安全系數(shù)大于1.5。如需開泵,應(yīng)充分考慮井下特殊工具的性能,確定開泵參數(shù),循環(huán)時,方鉆桿和循環(huán)接頭不允許進入轉(zhuǎn)盤。
油管下到位后,小排量開泵頂通,建立循環(huán)泵壓穩(wěn)定后,按固井設(shè)計排量循環(huán)2周以上,直至振動篩上無泥餅和巖屑,鉆井液進出口密度差為0.02 g/cm3、黏度差小于5 s。
以JS206-10HF 為例,通井順利后,油管下入摩阻較通井管柱略低(完井管柱下入摩阻降低49~78 kN)(圖2),管柱順利下入。
圖2 JS206-10HF不同管柱下入摩阻分布圖
固井安全是油管固井完井技術(shù)得以實施的關(guān)鍵,油管固井的關(guān)鍵是避免固結(jié)趾端滑套,利用研發(fā)的自鎖密封膠塞精確控制固井水泥塞高度,避免掃塞及其他復(fù)雜。
采取憋壓候凝工藝,保障固井質(zhì)量,通過合理設(shè)計水泥漿用量控制水泥返高,為采氣、挖潛及施工安全提供空間[14]。
油管固井技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用了20 口井,均取得了成功,水泥塞長度為30~50 m,固井優(yōu)良率超過90%,壓裂改造過程中固井滑套順利開啟,實現(xiàn)多級分段的目的。
在JS206-6HF井開展首口井試驗(圖3),完鉆井眼尺寸由Φ215.9 mm縮小至Φ152.4 mm,采用清砂接頭,高性能水基鉆井液后大幅降低了實鉆過程摩阻,由前期294 kN 降低至98~147 kN,鉆井速度由前期平均4.19 m/h 提高至6.15 m/h,提高了46.8%,開展專項模擬通井,保障管柱順利下入,下入摩阻為98~117 kN,比區(qū)域平均摩阻147~196 kN降低了49~78 kN。
圖3 JS206-6HF井井身結(jié)構(gòu)示意圖
固井施工注加重隔離液為25 m3,注水泥漿為15 m3,替漿為9 m3,降排量后碰壓為5~8 MPa,候凝48 h 后探塞塞面正常,井筒試壓40 MPa 合格,固井質(zhì)量滿足施工要求。
后期壓裂施工趾端滑套、無級滑套開啟正常、分5 段壓裂施工順利,累計加砂為95 m3,施工過程未發(fā)現(xiàn)套管變形及環(huán)空竄氣,試驗成功。
1)油管固井技術(shù)在川西中淺層水平井成功實施,為利用無級滑套分段、實現(xiàn)分層改造的水平井開發(fā)提供又一手段,滿足川西中淺層氣藏持續(xù)效益開發(fā),縮小了井眼尺寸,提高了機械鉆速,縮短了建井周期、降低了建井成本。
2)通過油管固井完井技術(shù)在JS206-6HF 井試驗,取得了良好的效果,機械鉆速提高了46.8%,鉆井周期縮短了10%。
3)已完成20 余口井現(xiàn)場試驗,都取得了成功,具有較好的推廣應(yīng)用價值,建議系列化相關(guān)的固井工藝和工具,完善相應(yīng)的配套固井技術(shù)措施。