梁 陽(yáng),張 充,孫海豹 (陜西重型汽車有限公司,陜西西安 710200)
涂裝前表面處理的主要目的是增強(qiáng)涂層對(duì)被涂物表面的附著力、提高涂層對(duì)被涂物的防腐蝕保護(hù)能力、為涂層的平整性創(chuàng)造良好的條件,提高涂層的裝飾性。
前處理過(guò)程是提高工件涂膜附著力、耐蝕性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它直接關(guān)系到電泳涂裝質(zhì)量的優(yōu)劣,影響涂裝產(chǎn)品的使用壽命,而磷化則是前處理涂裝中不可缺少的重要工序。工件經(jīng)磷化處理后為電泳提供清潔的表面、提高電泳涂膜附著力以及提高工件的耐腐蝕性能。
通俗地講,磷化就是將工件浸入到磷化液中,磷化液與金屬表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在工件表面上形成一層完整、均勻、致密的磷化膜。磷化質(zhì)量受被處理鋼材的表面狀態(tài)、磷化液的管理和工藝參數(shù)的共同影響。磷化膜出現(xiàn)銹蝕、發(fā)彩、發(fā)花、斑紋、掛灰等質(zhì)量缺陷,被稱為磷化不良。
某公司涂裝車間某段時(shí)間的被處理工件磷化不良率平均達(dá)到15.2 %,且呈持續(xù)上升趨勢(shì),超出車間的質(zhì)量目標(biāo),極大地影響到被處理工件的防腐性能、外觀質(zhì)量和生產(chǎn)效率。下面對(duì)此問(wèn)題原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方案。
為了更好地了解磷化不良的實(shí)際情況,首先對(duì)近3個(gè)月的磷化不良缺陷現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)影響磷化不良的主要缺陷為發(fā)花和銹蝕,占總?cè)毕莸?2.3 %,是造成磷化不良率升高的主要癥結(jié)。對(duì)前處理的全過(guò)程進(jìn)行分析,采取頭腦風(fēng)暴法對(duì)造成這一結(jié)果的各種原因反復(fù)討論,最終確定了4個(gè)主要影響因素——脫脂液游離堿度低、表調(diào)液pH低、磷化上膜不均勻、磷化出槽噴淋壓力小,并對(duì)各影響因素進(jìn)行了逐一驗(yàn)證。
驗(yàn)證1:脫脂液游離堿度低。
采用對(duì)比法驗(yàn)證脫脂液游離堿度對(duì)磷化質(zhì)量的影響,將游離堿度分為甲、乙兩組,分別為:4.0~8.0、3.0~4.0。
驗(yàn)證結(jié)果表明:當(dāng)脫脂液游離堿度低時(shí),致使脫脂除油不徹底,易造成磷化膜銹蝕和發(fā)花,對(duì)磷化質(zhì)量的影響顯著。經(jīng)過(guò)對(duì)脫脂液游離堿度檢測(cè)記錄的排查,游離堿度符合工藝要求,因此不是造成此次問(wèn)題的主要原因。
驗(yàn)證2:表調(diào)液pH低。
采用對(duì)比法驗(yàn)證表調(diào)液pH對(duì)磷化質(zhì)量的影響,將pH分為甲、乙兩組,分別為:7.5~9.0、6.0~7.5。
驗(yàn)證結(jié)果表明:當(dāng)表調(diào)液pH低時(shí),磷化膜出現(xiàn)銹蝕,對(duì)磷化質(zhì)量的影響顯著。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),表調(diào)液pH偏低,被處理工件表面出現(xiàn)發(fā)黃、白點(diǎn)等質(zhì)量缺陷,因此表調(diào)效果不佳,是影響工件磷化不良的主要原因。
驗(yàn)證3:磷化上膜不均勻。
采用對(duì)比法驗(yàn)證磷化膜均勻性對(duì)被處理工件磷化質(zhì)量的影響,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 磷化膜均勻性的影響Table 1 Influence of uniformity of phosphating film
由表1可見(jiàn),工件各區(qū)域的磷化膜厚度差異大,磷化上膜不均勻,會(huì)造成磷化膜發(fā)花,對(duì)磷化質(zhì)量的影響顯著?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)被處理工件的磷化膜厚度,發(fā)現(xiàn)被處理工件各區(qū)域的磷化膜厚度分布不均,其中后圍的磷化膜厚度不達(dá)標(biāo),是影響磷化不良的主要原因。
驗(yàn)證4:磷化出槽噴淋壓力小。
采用對(duì)比法驗(yàn)證磷化出槽噴淋壓力對(duì)主要癥結(jié)的影響,將噴淋壓力分為甲乙兩組,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 噴淋壓力的影響Table 2 Influence of spray pressure
表2結(jié)果顯示,當(dāng)磷化出槽噴淋壓力小時(shí),附著在工件表面的磷化液不能得到充分沖洗,造成磷化膜發(fā)花,對(duì)磷化質(zhì)量的影響顯著。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄,磷化出槽噴淋壓力出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象,且存在局部噴淋不良或未噴狀態(tài),被處理工件表面未能得到有效沖洗,是影響此次磷化不良的主要原因。
通過(guò)上述分析,最終確定了造成此次磷化不良的主要原因是:表調(diào)pH低、磷化上膜不均勻、磷化出槽噴淋壓力小。
針對(duì)上述驗(yàn)證的各因素,采用現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)驗(yàn)證、正交試驗(yàn)等方法,對(duì)各項(xiàng)改進(jìn)措施進(jìn)行分步實(shí)施。
措施1:提高表調(diào)液pH。
驗(yàn)證中和劑、促進(jìn)劑等堿性藥劑對(duì)表調(diào)液pH的影響,制定添加標(biāo)準(zhǔn),提升表調(diào)效果。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的反復(fù)驗(yàn)證,最終確定:分別加入適量的中和劑、促進(jìn)劑,按2次/周的頻次添加,可將pH提高至7.5~9.0。
措施實(shí)施后,表調(diào)液的pH已達(dá)到工藝要求,同時(shí)被處理工件表面表調(diào)效果良好。
措施2:提升磷化上膜均勻性。
磷化膜的形成受總酸、游離酸、促進(jìn)劑濃度的共同影響,針對(duì)這3個(gè)參數(shù),采用正交試驗(yàn)法,設(shè)計(jì)出最優(yōu)的參數(shù)配比,提升磷化上膜均勻性。因子和水平試驗(yàn)表如表3所示,采用3因子3水平的全因子試驗(yàn),并制定出試驗(yàn)設(shè)計(jì)表,逐一現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,確定最優(yōu)參數(shù)。
表3 正交試驗(yàn)因子表Table 3 Orthogonal test factor table
根據(jù)最終選定的參數(shù),通過(guò)調(diào)整磷化劑、中和劑的添加量,使游離酸和總酸的點(diǎn)數(shù)分別控制在0.7~0.8、17.0~18.0;調(diào)整促進(jìn)劑滴定泵流量,使促進(jìn)劑濃度保持在2.8~3.5。
對(duì)策實(shí)施后,再次檢測(cè)被處理工件不同區(qū)域的磷化膜厚度,磷化膜厚度均勻,外觀致密,符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。
措施3:提高磷化出槽噴淋壓力。
某公司涂裝前處理線使用的磷化出槽噴淋管路為二次加長(zhǎng)管路,存在局部噴淋狀態(tài)不良或未噴問(wèn)題,造成被處理工件表面局部磷化液得不到有效沖洗。通過(guò)設(shè)計(jì)制作磷化噴淋調(diào)節(jié)系統(tǒng),來(lái)提升磷化噴淋效果。選用輕便、易拆卸清理的PVC管路制作磷化噴淋調(diào)節(jié)系統(tǒng),然后在原有噴淋管路上加裝閥門,方便調(diào)節(jié)噴淋壓力,使上下噴淋壓力一致,保證被處理工件各區(qū)域得到充分沖洗。
為保持此次改善的有效性和持續(xù)性,在解決問(wèn)題的同時(shí)制定了鞏固措施。針對(duì)關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)制定《前處理和電泳過(guò)程排查記錄表》,定期進(jìn)行巡檢排查,方便快速鎖定問(wèn)題點(diǎn);總結(jié)前處理日常質(zhì)量問(wèn)題處理方法,編制前處理、電泳缺陷預(yù)防、控制與管理方法,并優(yōu)化前處理過(guò)程參數(shù)的控制范圍要求,用以指導(dǎo)解決現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題。
通過(guò)此次改善措施的實(shí)施,提高了磷化膜質(zhì)量及被處理工件的防腐性能,同時(shí)降低了打磨工作量及輔料品消耗。在日常管理中,為確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行和獲得穩(wěn)定的磷化質(zhì)量,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須對(duì)設(shè)備、槽液和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行嚴(yán)格的科學(xué)管理,并做好日常維護(hù)和運(yùn)行記錄,從中發(fā)現(xiàn)規(guī)律,及時(shí)找出問(wèn)題并加以解決。