蘇智
(太原鋼鐵公司,山西 太原 030008)
改造介紹:冷軋帶鋼測厚儀是應(yīng)用在我廠不銹鋼冷軋機(jī)組的一種測量帶鋼厚度的設(shè)備。10#軋機(jī)測厚儀存在著諸多的問題。
10#軋機(jī)是世界上第一臺2100mm寬厚板冷軋機(jī),為滿足不同客戶的需求,來料厚度和成品厚度范圍跨度非常大(0.4~14mm),其配備的比利時IRM公司的測厚儀采用將測量厚度區(qū)間分為三段,每段用不同的增益補(bǔ)償系數(shù)控制厚度曲線,這樣容易造成軋制過程中同一卷帶鋼,特別是軋制到成品道次時,會出現(xiàn)兩種不同的補(bǔ)償系數(shù)的切換,導(dǎo)致成品厚度出現(xiàn)異常波動。軋制目標(biāo)厚度為5mm以下的鋼帶時,測厚儀控制精度無法保證同一道次頭、尾、中間段測量厚度一致,達(dá)不到內(nèi)控要求(20um),造成改軋卷較多,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。項(xiàng)目改造迫在眉睫。通過前期的學(xué)習(xí)、分析研究和工廠實(shí)驗(yàn),不斷征求測厚儀方面專家的意見,最終我們設(shè)計出了新型的測厚儀射線管和高壓電源控制方案,并于2017年5月率先完成了10#軋機(jī)的測厚儀的技術(shù)改造,全部采用國產(chǎn)設(shè)備,兩套測厚儀項(xiàng)目總價不及原先一只進(jìn)口射線管的采購價。測厚儀改造完成后運(yùn)行穩(wěn)定,迄今為止零故障率,測量精度大幅提高,因厚度不達(dá)標(biāo)和設(shè)備故障造成的虛產(chǎn)卷大幅減少,實(shí)現(xiàn)了用國產(chǎn)設(shè)備對進(jìn)口設(shè)備的完美替代,極大地提高了機(jī)組的運(yùn)行效率,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,在降本增效方面起到了顯著作用。
X射線源和探頭位于被測帶材兩側(cè),射線穿過帶材強(qiáng)度產(chǎn)生衰減,依據(jù)衰減的強(qiáng)度從而計算出被測帶材的厚度。
式中,IO為空載射線能量,即被測物厚度為零時(穿透被測物之前)的射線能量,I為存在被測物時(穿透被測物后)的射線能量;u為線性衰減系數(shù);x為被測物厚度。
X射線管由陰極和陽極兩部分組成,位于陰極的鎢絲被通電加熱到一定溫度產(chǎn)生大量的電子,在極間千伏級高壓的強(qiáng)電場下,電子加速從陰極高速撞擊到陽極的靶材產(chǎn)生X射線。
圖1
原有測厚儀的陽極高壓固定不可調(diào)。X射線測厚儀是依據(jù)射線的穿透原理來測量厚度的。如使用高能量去測量較薄的鋼板時,因?yàn)楸旧砟芰亢軓?qiáng),射線本身穿透力強(qiáng),反而不能很好區(qū)分厚度變化,同理,使用低能量去測量比較厚的鋼板,射線本身穿透力弱,也不能很好地區(qū)分厚板厚度的微弱變化。面對10#軋機(jī)0.4~14mm極寬的測量范圍,舊有測厚儀無法用同一組補(bǔ)償系數(shù)全范圍測量精確達(dá)標(biāo),生產(chǎn)不同厚度范圍產(chǎn)品時,需要維護(hù)人員頻繁修正補(bǔ)償系數(shù),同時嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的厚度控制質(zhì)量。
我們的解決方案如下:(1)采用多段式電壓控制方式控制陽極電壓,不同電壓對應(yīng)不同的厚度范圍。我們將厚度范圍再細(xì)分為0.4~3mm、3~9mm、9~14mm三個區(qū)間段,分別對應(yīng)75kV、100kV和120kV,系統(tǒng)根據(jù)目標(biāo)厚度的變化而自動選擇陽極電壓,能更加準(zhǔn)確地區(qū)分測量厚度的變化,進(jìn)而提高測量精度。(2)將射線管材質(zhì)由金屬陶瓷管替換為玻璃管。由于陽極電壓的可調(diào),大幅降低了射線管的工作負(fù)荷,允許我們在射線管材質(zhì)方面有更多選擇。玻璃管散熱性能較好,便于維護(hù),同時,造價僅為金屬陶瓷管的1/5,更為經(jīng)濟(jì)節(jié)約,性價比高。(3)為什么要用多大的電壓測多厚的料?靈敏度是關(guān)鍵,最佳效果是測厚儀測量的實(shí)際厚度越接近目標(biāo)厚度而且越穩(wěn)定越好,偏差的波動范圍表示穩(wěn)定性,當(dāng)實(shí)際帶鋼厚度變化時,通過帶鋼后的X射線在電離室電離出的電壓值經(jīng)過校準(zhǔn)后同厚度呈現(xiàn)線性變化,這是最佳的測量。
靈敏度高的意思是被測帶鋼厚度有波動時,測厚儀電離室產(chǎn)生的電壓波動足夠大,以致修正后程明顯線性關(guān)系線性系數(shù)如果能在1~2最好。
推導(dǎo)公式如下:
以上三個公式可推導(dǎo)出三點(diǎn):
(1)靈敏度同無帶鋼時的電離室反饋電壓信號程線性關(guān)系。(2)帶鋼厚度越厚穿過的電子越少,電離室電離的電壓越小是程指數(shù)衰減關(guān)系。(3)在額定電壓下,靈敏度存在最佳點(diǎn)u.x=1,在0.4~12mm我們調(diào)整高壓范圍使得當(dāng)ux的取值范圍在1~2時測厚儀能夠測量線性表現(xiàn)最佳。最終,通過大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),我們確定了各厚度區(qū)間射線電壓的最優(yōu)值。
表1
我們采用了一種實(shí)時可變電壓技術(shù),通過動態(tài)調(diào)射線管節(jié)電壓來使得在電壓厚度合適的范圍內(nèi)自動切換電壓,每一道次結(jié)束后二級系統(tǒng)發(fā)送目標(biāo)厚度,測厚儀接收到目標(biāo)厚度后檢測是都在當(dāng)前合適范圍,如果在就不調(diào)節(jié)電壓,如果不在則按照設(shè)定厚度調(diào)節(jié)射線管電壓,在下一道次起步時已經(jīng)切換完畢,可以測量下一道次數(shù)據(jù)。
原有測厚儀冷卻方式采用的是油冷系統(tǒng)。由于不是密閉系統(tǒng),冷凝器(類似空調(diào)壓縮機(jī))中會產(chǎn)生一定的冷凝水,冷凝水可能吸附在陽極靶材上造成陽極絕緣水平下降,進(jìn)而導(dǎo)致射線管燈絲或高壓電源的短路。改造后的測厚儀X射線管是水冷系統(tǒng)直接解決了油冷冷凝水乳化的問題。
(1)測量厚度偏差對比,見圖2。(2)故障率及虛產(chǎn),見表2。
圖2 10#軋機(jī)厚度測量偏差改造前后對比
表2 10#軋機(jī)故障率及虛產(chǎn)改造前后比較
采用自主設(shè)計定制的國產(chǎn)測厚儀設(shè)備完美替代進(jìn)口設(shè)備后穩(wěn)定運(yùn)行,這樣的信息在國內(nèi)工控領(lǐng)域引起了很大的反響,同業(yè)單位給予了高度稱贊并紛紛咨詢,對太鋼的技術(shù)創(chuàng)新能力創(chuàng)造了良好的聲譽(yù),同時,也對國產(chǎn)測厚儀設(shè)備在國內(nèi)市場的應(yīng)用和推廣起到了很好的示范和推動作用,有助于我國企業(yè)擺脫對國外產(chǎn)品的依賴。