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水輪發(fā)電機(jī)組滑環(huán)打火原因分析

2022-06-01 08:56向天航謝紅波薛長(zhǎng)奎薛小明
水電與新能源 2022年5期
關(guān)鍵詞:碳粉碳刷電刷

向天航,謝紅波,薛長(zhǎng)奎,薛小明

(1. 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002;2. 東方電機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng) 618000; 3. 淮陰工學(xué)院,江蘇 淮安 223003)

發(fā)電機(jī)組滑環(huán)裝置由勵(lì)磁電纜、刷架、電刷、刷握和集電環(huán)等部件構(gòu)成,其作用是通過靜止的電刷與集電環(huán)環(huán)面接觸,將勵(lì)磁電流送入轉(zhuǎn)子繞組,該裝置的性能好壞直接影響到勵(lì)磁電流能否順利地送入轉(zhuǎn)子繞組,從而影響發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

滑環(huán)裝置打火是發(fā)電機(jī)滑環(huán)裝置運(yùn)行過程中常見的缺陷之一,若不及時(shí)消除,可導(dǎo)致發(fā)電機(jī)滑環(huán)大面積打火,對(duì)發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行造成直接威脅,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)被迫停機(jī)。就大型發(fā)電機(jī)而言,緊急停機(jī)不僅造成系統(tǒng)出力下降,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,而且對(duì)發(fā)電機(jī)組本身也將產(chǎn)生危害[1]。

1 滑環(huán)裝置近年運(yùn)行情況簡(jiǎn)介

統(tǒng)計(jì)某大型水電站22臺(tái)機(jī)組從2008年至2019年滑環(huán)打火次數(shù),統(tǒng)計(jì)情況如圖1所示。

圖1 滑環(huán)裝置打火次數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

根據(jù)圖1可看出,發(fā)電機(jī)滑環(huán)打火次數(shù)從2008年的48次降低到2011年以后每年10次以下,這說明對(duì)滑環(huán)裝置進(jìn)行的設(shè)備改造和日常維護(hù)等工作,在降低滑環(huán)打火次數(shù)、保障發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行等方面發(fā)揮了良好的作用。

2 滑環(huán)裝置改造

滑環(huán)裝置的性能主要由集電環(huán)面的光潔程度、勵(lì)磁電流的分布、恒壓彈簧的壓力、電刷的物理特性,電刷和集電環(huán)面接觸的緊密程度等因素決定。

碳刷選型、碳粉堆積較多、受油器滴油、碳刷與集電環(huán)表面接觸不良等缺陷是導(dǎo)致機(jī)組滑環(huán)打火、臨檢次數(shù)增加的主要原因。針對(duì)機(jī)組滑環(huán)裝置的缺陷,歷年的設(shè)備改造和技術(shù)革新解決了滑環(huán)裝置上出現(xiàn)的不少問題,大大降低了設(shè)備臨檢次數(shù),所做的工作主要有以下幾個(gè)方面。

1)刷架絕緣件改造?;h(huán)室空間狹小,內(nèi)部風(fēng)路零亂,且刷架絕緣件設(shè)計(jì)爬電距離很小?;h(huán)裝置在長(zhǎng)時(shí)間投運(yùn)后,碳粉堆積在集電環(huán)和刷架上的絕緣件上,由于爬電很容易造成滑環(huán)極間或?qū)Φ囟搪贰8鼡Q機(jī)組刷架的絕緣件(傘裙?fàn)?后,增加了碳粉堆積的爬電距離,從而解決了碳粉堆積問題。

2)選擇天然石墨碳刷。原選用的摩根NCC634碳刷,其碳刷材料固有特性決定了電刷不能有效抑制打火發(fā)生?;谶@種原因,將碳刷更換為摩根D172,并在設(shè)備改造過程中,逐步將其更換為廣東SHUNK-E468碳刷,該碳刷采用天然石墨材質(zhì),具有密度小、氣孔率大,所以能夠有效地抑制打火現(xiàn)象的發(fā)生[2]。

3)加裝擋油杯。由于該電站機(jī)組的受油器安裝在滑環(huán)裝置上部,且滑環(huán)裝置的下端又是上導(dǎo)油槽,所以整個(gè)滑環(huán)室存在有嚴(yán)重的油霧及油滴情況。加裝擋油杯主要目的是接擋受油器通過基礎(chǔ)通心螺孔流出的滴油,可有效降低油霧及油滴對(duì)滑環(huán)裝置的影響。

4)勵(lì)磁電纜引入點(diǎn)改造。勵(lì)磁電流靠刷架的導(dǎo)電環(huán)傳遞,這就造成了電刷間電位分布不均勻,尤其是勵(lì)磁電纜引入點(diǎn)附近的電刷磨損的非???。對(duì)東方廠機(jī)組勵(lì)磁電纜引入點(diǎn)由一點(diǎn)改為二點(diǎn)后,相對(duì)減少電刷間的電位差,使電刷的電流分布更均勻。

5)勵(lì)磁電纜改造。在滑環(huán)室比較惡劣的條件下運(yùn)行了10多年的勵(lì)磁電纜(BX-185)普遍絕緣損壞,現(xiàn)已在機(jī)組A級(jí)和B級(jí)檢修中全部更換新勵(lì)磁電纜(JHGX-185),該電纜為硅橡膠電纜,具有更高的絕緣耐壓水平,可適應(yīng)滑環(huán)室內(nèi)運(yùn)行條件。

6)恒壓彈簧更換。該電站未增容改造機(jī)組滑環(huán)裝置使用的恒壓彈簧壓力為:1.2~1.6 kg。但在運(yùn)行20年來恒壓彈簧已疲勞,恒壓彈簧壓力不符合標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)隨機(jī)組增容改造正在逐步更換。

7)集電環(huán)削磨。在多年的運(yùn)行中集電環(huán)表面有嚴(yán)重的麻點(diǎn)和凹溝,它將導(dǎo)致運(yùn)行中電刷在刷握中跳動(dòng)或卡滯,可能導(dǎo)致接觸不良產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象,甚至?xí)霈F(xiàn)火花和起火等嚴(yán)重后果,對(duì)檢修機(jī)組集電環(huán)的實(shí)際情況進(jìn)行削磨處理,可使接觸面更加平滑,降低接觸電阻,防止出現(xiàn)打火。

8)對(duì)刷架接觸面采取鍍銀技術(shù)。為徹底解決碳刷電流分布不均和刷架接觸面過熱問題,采用了在刷架接觸面實(shí)施鍍銀技術(shù),以提高接觸面的導(dǎo)電性、抗氧化性能及抗腐蝕性,創(chuàng)新地解決了鋼件作為導(dǎo)流件接觸電阻過大的問題,實(shí)施后效果良好,極大地降低了刷架、碳刷、集電環(huán)的運(yùn)行溫度,保證了機(jī)組長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。該項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新榮獲了集團(tuán)公司職工技術(shù)創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)。

9)增加碳粉吸收裝置。收集碳粉是碳粉收集裝置的主要作用,將碳粉收集于指定位置,以便在不停機(jī)的狀態(tài)下對(duì)所收集的碳粉進(jìn)行處理。碳粉收集系統(tǒng)應(yīng)具備一定的密閉性,這樣可以將油霧和碳粉隔離,從而避免油性碳粉污垢的形成,使發(fā)電機(jī)滑環(huán)室內(nèi)各絕緣部件的絕緣性能得到一定程度的保護(hù)。碳粉收集裝置的隔離腔可以隔離滑環(huán)室內(nèi)的油霧和碳粉,起到了保護(hù)集電環(huán)裝置的作用。碳粉收集裝置是通過控制空氣的流向帶走碳粉,通風(fēng)系統(tǒng)還有利于集電環(huán)系統(tǒng)的散熱[3]。

現(xiàn)該電站增容改造后機(jī)組均采用了碳粉吸收裝置,該裝置對(duì)吸收碳粉和隔離油霧起到了一定的作用。增容機(jī)組采用了阿基米德螺旋線槽的集電環(huán),集電環(huán)表面開線槽可以消除接觸面的氣膜,有利于滑環(huán)整體散熱,使電氣接觸達(dá)到最佳狀態(tài)。采用了帶絕緣手柄的電刷,方便了對(duì)電刷的檢查和維護(hù)工作。在后續(xù)的機(jī)組的增容改造工作中,可以采用這些改進(jìn)措施。

3 日常維護(hù)改進(jìn)

要避免發(fā)電機(jī)滑環(huán)打火,同樣離不開日常的巡檢維護(hù)工作。巡檢工作安排為汛期一周巡檢2次,每周測(cè)溫1次,非汛期一周巡檢1次,每月測(cè)溫1次,對(duì)溫度較高的發(fā)電機(jī)組會(huì)增加巡檢和測(cè)溫次數(shù),并進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

在日常巡檢中,需要特別關(guān)注碳刷磨損長(zhǎng)度和刷辮是否有斷股情況,當(dāng)碳刷長(zhǎng)度小于總長(zhǎng)度的1/2或電刷有1/4刷辯斷股時(shí),需要及時(shí)更換碳刷。巡檢時(shí)需檢查所有電刷接觸情況,判斷電刷在刷握里運(yùn)行是否發(fā)澀、電刷磨損是否過大、壓緊彈簧是否存在安裝位置不對(duì)、脫落或壓力不夠,檢查新電刷接觸面是否達(dá)到3/4以上。通過電筒反光初步判斷集電環(huán)表面凹槽及清潔情況,判斷滑環(huán)污染等級(jí),檢查滑環(huán)裝置運(yùn)行情況,記錄設(shè)備運(yùn)行狀況,并根據(jù)需要對(duì)滑環(huán)裝置及時(shí)進(jìn)行清掃。

以上這些檢查工作,使滑環(huán)裝置在良好的工況下穩(wěn)定運(yùn)行,保證同一滑環(huán)每個(gè)碳刷與集電環(huán)的接觸良好,減小每個(gè)碳刷的阻值偏差,使勵(lì)磁電流均勻的通過每個(gè)電刷,從而避免個(gè)別碳刷出現(xiàn)溫度過高甚至打火的情況。

在汛期發(fā)電高峰時(shí),還需要在深夜用電負(fù)荷較低時(shí)對(duì)滑環(huán)裝置進(jìn)行清掃,參與清掃工作人員克服滑環(huán)室內(nèi)高溫,在炙熱的工作環(huán)境下保質(zhì)保量的完成了每一次的清掃工作,有效的減少了滑環(huán)打火次數(shù),為發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,付出了不少的幸苦和努力。

根據(jù)發(fā)電機(jī)滑環(huán)裝置維護(hù)工作總結(jié),發(fā)電分部編寫了發(fā)電機(jī)滑環(huán)裝置打火帶電處理作業(yè)指導(dǎo)書,確保了在帶電情況下,安全正確的處理滑環(huán)裝置出現(xiàn)的缺陷。

4 進(jìn)一步改進(jìn)建議

1)受油器漏油問題凾待解決。由于該電站機(jī)組存在著受油器安裝在滑環(huán)裝置上部,而且滑環(huán)裝置的下端又是上導(dǎo)油槽,所以整個(gè)滑環(huán)室存在有嚴(yán)重的油霧或油滴情況。在這種環(huán)境下運(yùn)行,尤其是電刷的安裝是采用圓周平鋪方式,刷架的上方又正好有受油器的基礎(chǔ)通心螺孔,電刷、勵(lì)磁電纜集油情況是相當(dāng)普遍的,運(yùn)行的后果是電刷磨損較快和嚴(yán)重,碳粉堆積穩(wěn)固并能形成油膩,降低了滑環(huán)裝置的絕緣性能,是造成滑環(huán)打火的主要原因之一[4]。

建議增加滑環(huán)室油霧吸收裝置,避免油霧或油滴影響滑環(huán)裝置正常運(yùn)行,同時(shí)方便進(jìn)行檢查和維修。

2)加裝油霧分離裝置。目前僅14F、15F、20F機(jī)組安裝了油霧分離裝置,但是效果一般,原因是接收油滴的范圍較小,未能覆蓋整個(gè)滑環(huán)裝置正上方,建議對(duì)油霧分離裝置進(jìn)一步優(yōu)化,改善滑環(huán)裝置運(yùn)行環(huán)境。

3)作業(yè)規(guī)程修改。國(guó)家能源局發(fā)布的新版“二十五項(xiàng)反措”中規(guī)定不得在滑環(huán)裝置帶電時(shí)作業(yè),給日常維護(hù)工作帶來許多不便之處,例如更換碳刷,建議在不違背規(guī)定的情況下,制定出相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程,保證日常維護(hù)工作安全順利的進(jìn)行[5]。

5 結(jié) 語

通過對(duì)發(fā)電機(jī)滑環(huán)裝置的改造,以及維護(hù)工作的改進(jìn),目前該電站發(fā)電機(jī)滑環(huán)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,打火情況已經(jīng)很少發(fā)生,這也進(jìn)一步保證了機(jī)組安全可靠運(yùn)行。

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