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D-核糖發(fā)酵液電滲析脫鹽及工藝優(yōu)化

2022-06-06 01:44:28吳義明胡建華萬俊芬
關(guān)鍵詞:核糖電滲析脫鹽

吳義明,胡建華,萬俊芬

(1.上海海嘉諾生物科技有限公司,上海201210;2.華東理工大學(xué) 生物工程學(xué)院,上海200237)

D-核糖是一具有重要生理意義的戊糖,在細(xì)胞中是ATP、DNA、RNA、輔酶、維生素等的重要構(gòu)架成分,可以用作合成維生素B2以及抗病毒和抗癌藥物的前體[1]。D-核糖可以通過提高體內(nèi)ATP水平而具有抗疲勞、耐缺氧作用,在醫(yī)藥及食品保健方面廣泛應(yīng)用。D-核糖的生產(chǎn)方法有多種,目前以微生物發(fā)酵法最為廣泛[2]。D-核糖發(fā)酵液中存在大量無機(jī)離子及色素,在純化前必須去除,以保證較好的分離效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

電滲析是在直流電場(chǎng)作用下,利用離子交換膜的選擇透過性,以電位差為動(dòng)力把電解質(zhì)從溶液中分離出來,從而實(shí)現(xiàn)溶液的濃縮、淡化[3]。苦咸水脫鹽是電滲析應(yīng)用的主要領(lǐng)域,近年來,電滲析結(jié)合雙極膜或離子交換樹脂在食品和藥品工業(yè)、廢水處理和高質(zhì)量工業(yè)用水生產(chǎn)以及化學(xué)加工工業(yè)中都有大量的新應(yīng)用[4]。如制藥廢水中氯化銨鹽濃縮提純[5]、氨基酸的脫鹽和分離[6]、氨基酸母液中鹽的回收[7]、廢水的回收處理[8]、發(fā)酵液脫鹽[9]及各種生物產(chǎn)品的提取精制等。電滲析技術(shù)用于溶液的脫鹽,由于運(yùn)行過程中不發(fā)生相變,無須加入藥劑(僅反清洗時(shí)用少量化學(xué)藥劑),在一定濃度范圍內(nèi),與蒸發(fā)濃縮和離子交換樹脂脫鹽相比具有明顯的能耗或成本優(yōu)勢(shì)[10],而且無環(huán)境污染[11]。用電滲析技術(shù)濃縮質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.2%~2%的反滲透濃水到質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%的鹽水,相對(duì)蒸發(fā)濃縮可以節(jié)約能耗70%~90%[12]。一般認(rèn)為,鹽質(zhì)量濃度在500 mg/L以下一般用離子交換樹脂脫鹽較好,大于500 mg/L,則用電滲析脫鹽更有成本優(yōu)勢(shì)[3]。

作者以D-核糖發(fā)酵液的微濾膜過濾加超濾膜過濾的濾液為原料,研究了電滲析脫鹽效果和表現(xiàn),并進(jìn)行脫鹽工藝優(yōu)化,進(jìn)而采取電滲析和離子交換樹脂聯(lián)合脫鹽的工藝,既保證了脫鹽效果又大幅降低了脫鹽成本。

1 材料與方法

1.1 設(shè)備與材料

1.1.1 電滲析小試設(shè)備 電滲析小試設(shè)備(型號(hào)LANRAN-40-2040):杭州藍(lán)然環(huán)境技術(shù)有限公司,有效膜面積2.0㎡,額定流量200 L/h,設(shè)備外形尺寸0.7 m×0.7 m×1.0 m,該設(shè)備有淡水室、濃水室、極水室、電流表、電壓表、淡水泵、濃水泵、極水泵等,結(jié)構(gòu)示意見圖1。電滲析膜為均相陽離子交換膜CMX和陰離子交換膜AMX。

圖1 電滲析實(shí)驗(yàn)設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Diagram of electrodialysis experimental equipment

1.1.2 其他設(shè)備與材料 Waters2414/515高效液相色譜儀:沃特世科技(上海)有限公司產(chǎn)品;KQ-500DE型數(shù)控超聲波清洗器:昆山市超聲儀器有限公司產(chǎn)品;BT125D電子天平:北京賽多利斯科學(xué)儀器有限公司產(chǎn)品;DK-S22電熱恒溫水浴鍋:上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司產(chǎn)品;722S分光光度計(jì)、DDS-110電導(dǎo)率儀:上海精密科學(xué)儀器有限公司產(chǎn)品;5430R冷凍離心機(jī):德國(guó)Eppendof公司產(chǎn)品;55 mm×400 mm玻璃離子交換柱、55 mm×1000 mm玻璃離子交換柱:上海禾氣玻璃儀器有限公司產(chǎn)品。

D-核糖發(fā)酵液經(jīng)過微濾和超濾后所得濾液(本研究稱D-核糖濾液):上海海嘉諾生物科技有限公司產(chǎn)品。732陽離子交換樹脂、D315陰離子交換樹脂:江蘇蘇青水處理工程集團(tuán)有限公司產(chǎn)品。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1D-核糖質(zhì)量濃度檢測(cè) 色譜柱:Waters Sugar Pak I色譜柱(6.5 mm×300 mm);流量:1.5 mL/min;色譜柱溫度:60℃;檢測(cè)器溫度:35℃;進(jìn)樣量:20 μL;運(yùn)行時(shí)間:15 min;流動(dòng)相:蒸餾水。D-核糖質(zhì)量濃度計(jì)算公式見式1。

式中:P為工作對(duì)照品的質(zhì)量濃度,g/dL;V為移取的樣品體積,mL;實(shí)際操作V值一般為1。

1.2.2 透光度檢測(cè) 將樣品用中速過濾紙過濾后,濾液倒入1 cm比色皿中,在722S型分光光度計(jì)中于波長(zhǎng)650 nm處測(cè)定透光率,利用純化水作為空白試劑。

1.2.3 電滲析脫鹽 待脫鹽的D-核糖濾液(透光度平均95%以上,pH 5.5~7.0,電導(dǎo)率平均約4 000 μS/cm)放在淡水室內(nèi),純水置于濃水室,體積約為淡室的50%,極水室放入適量電導(dǎo)率8 500μS/cm的硫酸鈉溶液,3個(gè)室同時(shí)進(jìn)行循環(huán),濃室循環(huán)壓力大于淡室循環(huán)壓力約0.01 MPa。

實(shí)驗(yàn)過程中維持電壓在20 V,電流在0.3~1.5 A間變化,研究電滲析運(yùn)行淡室各參數(shù)變化規(guī)律。

詳細(xì)記錄電滲析過程的運(yùn)行電壓、淡室電流和電導(dǎo)率,濃水D-核糖質(zhì)量濃度及濃水電導(dǎo)率等數(shù)據(jù)以及原料和脫鹽液體積,并取樣檢測(cè)D-核糖質(zhì)量濃度、透光度和電導(dǎo)率等數(shù)據(jù),計(jì)算淡室收率、濃室損失及電滲析脫鹽率等數(shù)據(jù),其中脫鹽率見式(2)。

式中:R為脫鹽率,%;K0為初始電導(dǎo)率,μS/cm;K1為脫鹽后的電導(dǎo)率,μS/cm。

先初步研究電滲析脫鹽各參數(shù)表現(xiàn),接著重復(fù)3批實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證電滲析脫鹽濃室損失規(guī)律,確定電滲析脫鹽的最佳工藝,再做5批工藝優(yōu)化后的電滲析脫鹽實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證優(yōu)化工藝的脫鹽率和產(chǎn)品質(zhì)量變化情況,并為電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽實(shí)驗(yàn)提供原料。

1.2.4 電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽 離子交換樹脂處理:離子交換樹脂預(yù)處理后,732陽離子交換樹脂用55 mm×400 mm玻璃柱裝填,D315陰離子交換樹脂用55 mm×1 000 mm玻璃柱裝填,裝填量根據(jù)具體樹脂上樣量確定,并保證2個(gè)玻璃柱的樹脂處理量相對(duì)平衡。

以優(yōu)化工藝后的電滲析脫鹽液為原料,考察732陽離子交換樹脂和D315陰離子交換樹脂的上樣量,檢測(cè)最終脫鹽液的透光度、純度等指標(biāo),并與全離子交換樹脂脫鹽工藝進(jìn)行比較。

2 結(jié)果與分析

2.1 D-核糖濾液電滲析脫鹽淡室參數(shù)變化

如圖2所示,在電滲析脫鹽過程中,料液電流(淡室)在電滲析運(yùn)行開始時(shí)較小,這與料液還沒有全部充滿淡室有關(guān),隨著設(shè)備的運(yùn)行,電流快速升高到頂點(diǎn)后逐漸降低;淡室電導(dǎo)率在前期和中期幾乎呈直線均勻下降,到后期下降趨勢(shì)變緩,可見其脫鹽效率較高的時(shí)段是在電滲析脫鹽的前期;淡室pH在前期較平穩(wěn),約50 min后便逐步下降,整個(gè)脫鹽過程pH從6.13下降到4.35,而pH穩(wěn)定階段相應(yīng)電導(dǎo)率變化的絕對(duì)值也較大,是電滲析脫鹽的主要時(shí)段。

圖2 D-核糖濾液電滲析脫鹽淡室參數(shù)變化Fig.2 Changes of parameters in desalination diluted chamber during desalination of D-ribose filtrates by electrodialysis

2.2 D-核糖濾液電滲析脫鹽濃室參數(shù)變化

為了研究D-核糖濾液電滲析脫鹽運(yùn)行過程中濃室參數(shù)的變化規(guī)律,濃室電導(dǎo)率和濃室D-核糖質(zhì)量濃度見圖3。

圖3 濃室電導(dǎo)率和D-核糖質(zhì)量濃度Fig.3 Conductivity and D-ribose content in concentrated chamber

濃室電導(dǎo)率在電滲析運(yùn)行前期逐步升高,但升高到6 000μS/cm后,濃室電導(dǎo)率升高速度明顯變慢,并趨于平穩(wěn)。對(duì)比圖2~3,濃室電導(dǎo)率曲線出現(xiàn)拐點(diǎn)時(shí),淡室電導(dǎo)率為2 800μS/cm,同時(shí)淡室pH曲線也在此時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn),淡室pH值的變化可能與電場(chǎng)作用下的溶液極化有關(guān),楊煉[13]等也提出類似現(xiàn)象。極化現(xiàn)象造成溶液中鈣、鎂離子與OH-形成沉淀,電滲析分離效率下降。另外,隨著溶液pH的改變,D-核糖分子可能帶電,因而在電滲析膜堆中更易擴(kuò)散,從而增加D-核糖從淡室向濃縮室的擴(kuò)散速度。

濃室D-核糖質(zhì)量濃度隨著脫鹽的運(yùn)行逐步升高,脫鹽中后期升高速度明顯加快。表明隨著電滲析脫鹽的進(jìn)行,D-核糖在濃水中的滲透損失也隨之增加,且中后期有加快滲透到濃室的趨勢(shì)。為此,我們需要重點(diǎn)研究D-核糖發(fā)酵液電滲析脫鹽過程的濃室損失規(guī)律,并進(jìn)行電滲析脫鹽的工藝優(yōu)化實(shí)驗(yàn)。

2.3 D-核糖發(fā)酵液電滲析脫鹽濃室損失規(guī)律

由圖4可以看出,D-核糖濾液電滲析脫鹽3批實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)前期濃室D-核糖損失小,到中后期濃室D-核糖損失增加較快,相應(yīng)3批脫鹽率數(shù)據(jù)均表現(xiàn)前期(前50 min)脫鹽率較快增長(zhǎng)后期增長(zhǎng)速率下降的趨勢(shì)。也就是說,電滲析脫鹽過程中前期脫鹽較快,但濃室損失不多,后期脫鹽較慢,但濃室損失增加較快。電滲析脫鹽前期(50 min內(nèi))脫鹽效率高,D-核糖雖然會(huì)滲透到濃室,但前期短時(shí)間內(nèi)滲透量有限,所以收率損失較小。隨著電滲析的運(yùn)行,溶液極化現(xiàn)象引起脫鹽效率下降,此時(shí)D-核糖的遷移加快,滲透到濃室的速度也加快,因而損失增加。因此,為了保證電滲析脫鹽過程的產(chǎn)品收率,運(yùn)行時(shí)間實(shí)際按30 min控制,開展D-核糖濾液的脫鹽實(shí)驗(yàn)。

圖4 3批電滲析濃室損失與脫鹽率曲線Fig.4 Loss and desalination rate of electrodialysis concentrated chamber of three batches

2.4 D-核糖發(fā)酵液電滲析脫鹽工藝優(yōu)化

電滲析脫鹽運(yùn)行時(shí)間在30 min以內(nèi),得到的脫鹽率平均為54%,脫鹽過程的D-核糖平均收率為97.68%,見表1。運(yùn)行30 min時(shí)D-核糖回收率和脫鹽率都保持在較高水平,脫鹽前后D-核糖純度稍有提高但電滲析脫鹽后透光度有所下降,不過根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求,仍在可接受范圍。電滲析脫鹽過程料液透光度略微下降,初步分析是電滲析設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局不夠合理造成無法徹底清洗干凈,從而在隨后的運(yùn)行中對(duì)料液造成一定污染,或者是電滲析過程引起料液性質(zhì)的略微改變(產(chǎn)品D-核糖本身并未受到影響)。盡管后續(xù)分離步驟可以進(jìn)一步提高料液透光度,但在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用中仍需重視電滲析除鹽和設(shè)備清洗工藝的優(yōu)化。

表1 電滲析脫鹽工藝優(yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 1 Test results of optimization of electrodialysis desalination

2.5 電滲析與離子交換樹脂聯(lián)合脫鹽研究

D-核糖濾液經(jīng)電滲析脫除一半鹽分后,為了提高D-核糖收率,采用離子交換樹脂去掉殘余的色素并同時(shí)脫除剩余的鹽分。

以表1各批電滲析脫鹽后的料液分別通過732和D315離子交換樹脂,考察樹脂上樣量和脫鹽效果,并與全樹脂脫鹽工藝進(jìn)行比較,見表2。

由表2可以看出,經(jīng)電滲析脫鹽54%后,再上離子交換樹脂柱脫鹽,樹脂上樣量相應(yīng)增加一倍,即樹脂用量減少了一半。電滲析初步脫鹽收率為97.68%,后續(xù)離子交換樹脂脫鹽收率為94.1%,所以電滲析和離子交換樹脂聯(lián)合脫鹽收率91.9%。 目前工業(yè)上D-核糖發(fā)酵液脫鹽一般全用離子交換樹脂進(jìn)行(全樹脂工藝),如732強(qiáng)酸陽離子交換樹脂和D315弱堿陰離子交換樹脂脫鹽,收率約90%,電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽工藝比全樹脂脫鹽工藝的收率提高1.9%。另外,電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽后的脫鹽液基本無色素,其透光度都在99%以上,略高于全樹脂工藝的脫鹽液。

表2 全樹脂脫鹽與電滲析聯(lián)合樹脂脫鹽的比較Table 2 Comparison of desalting by the whole resin desalination process and by the electrodialysis combined with resin

全樹脂脫鹽工藝成本按D-核糖折純達(dá)到4.29元/kg,見表3。采用電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽,由于樹脂用量減半,因此脫鹽工藝成本也要相應(yīng)減半,盡管電滲析膜運(yùn)行也會(huì)有一定的成本消耗,具體情況仍需長(zhǎng)期的工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,但可以預(yù)見其廢水排放量和酸堿的消耗必將大幅減少。

表3 全樹脂工藝脫鹽成本Table 3 Cost of desalting by the whole resin desalination process

與傳統(tǒng)的離子交換樹脂脫鹽工藝相比,電滲析脫鹽部分替代離子交換樹脂脫鹽,具有經(jīng)濟(jì)環(huán)保的特點(diǎn)。電滲析聯(lián)合離子交換樹脂脫鹽工藝,在保證脫鹽及脫色效果的同時(shí),也保證了產(chǎn)品質(zhì)量和收率,表明該工藝是可行的。

3 結(jié) 語

D-核糖發(fā)酵液經(jīng)膜過濾后,仍含有大量的鹽分,此時(shí)膜濾液電導(dǎo)率一般在4 000μS/cm左右,不考慮溫度和鹽的種類變化,其鹽質(zhì)量濃度估算應(yīng)在2 500 mg/L,如不進(jìn)行脫鹽處理必將影響后續(xù)的純化和精制。D-核糖發(fā)酵液的脫鹽僅用離子交換樹脂的話,運(yùn)行成本是較高的,實(shí)際生產(chǎn)中僅用離子交換樹脂脫鹽,因再生樹脂消耗的再生劑原料成本幾乎達(dá)總原料成本的25%,這還不包括樹脂再生的用水和污水處理成本。

D-核糖發(fā)酵液采用電滲析與離子交換樹脂聯(lián)合脫鹽,即電滲析脫鹽54%后,再進(jìn)行離子交換樹脂脫鹽,樹脂用量可減少一半,減少了脫鹽成本,脫鹽的同時(shí)也脫色,而且整體收率比離子交換樹脂單獨(dú)脫鹽提高1.9%。D-核糖濾液經(jīng)電滲析脫鹽后料液透光度有少許(不到5%)下降,但經(jīng)進(jìn)一步離子交換樹脂脫鹽后的脫鹽液透光度都能達(dá)到99%以上。

因此,在實(shí)際工業(yè)化生產(chǎn)中,本研究可以為發(fā)酵法生產(chǎn)D-核糖的脫鹽工藝優(yōu)化提供參考。

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