楊海燕 周文凡 江 臣 王 恒 薛紅艷
(1. 中油股份獨山子石化分公司研究院設(shè)備研究所,新疆 獨山子 833699;2. 中油股份獨山子石化分公司科技信息處,新疆 獨山子 833699)
為進(jìn)一步論證電滲析工藝在公司中水回用工程的適應(yīng)性和可行性,需要通過中試試驗來驗證在較長時間連續(xù)運行和較大處理量下電滲析的處理效果,為將來工業(yè)化設(shè)計應(yīng)用提供重要的技術(shù)支撐。電滲析中試實驗?zāi)康模海?)在較長時間連續(xù)運行(15d)和較大流量(0.2~0.5m3·h-1)條件下,驗證電滲析技術(shù)在公司中水回用循環(huán)水過程中,同步降低電導(dǎo)率和COD的性能。建立電滲析的電流、電壓與水流量、脫鹽率之間關(guān)系;(2)考察電滲析膜污染防治效果。中水里面有明顯的懸浮物,中試實驗時,長期的連續(xù)運行,會導(dǎo)致膜污染十分嚴(yán)重,電滲析性能會明顯下降。同時中水硬度較高,也產(chǎn)生無機鹽結(jié)垢。中試試驗中將采用保安過濾器預(yù)處理、頻繁倒極、酸洗等操作來驗證解決膜污染問題的效果;(3)依據(jù)較長時間的運行數(shù)據(jù),對電滲析技術(shù)用于中水回用循環(huán)水,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析,考察設(shè)備成本、使用壽命、運行成本、水回收率、以及維護成本等因素,對電滲析技術(shù)應(yīng)用中水回用循環(huán)水,做出客觀的分析和準(zhǔn)確的結(jié)論,為工業(yè)化設(shè)計,提供重要的參考。
為提高循環(huán)水濃縮倍率,不但要降低中水的COD、濁度,還要降低電導(dǎo)率及氯離子、硫酸根等易腐蝕或結(jié)垢離子。中水脫鹽主要方法有離子交換、電滲析等技術(shù)。電滲析脫鹽的基本原理是利用離子交換膜的選擇透過性。陽離子交換膜只允許陽離子通過,阻檔陰離子通過,陰離子交換膜只允許陰離子通過,在外加直流電場的作用下,水中離子作定向遷移,使一路水中大部份離子遷移到另一路水中去,從而達(dá)到含鹽水淡化、降低電導(dǎo)率的目的。相比較而言,電滲析進(jìn)水水質(zhì)要求低,設(shè)備簡單,水處理成本較低,操作方便。
淡水濃水流量、電滲析電壓、電滲析電流、離子交換膜尺寸和對數(shù)。
電滲析中試設(shè)備配置表如表1所示。
原水-原水泵-袋式過濾器-原水箱-離心泵-電滲析,得到極水、脫鹽水、和濃鹽水。極水循環(huán)回原水箱,脫鹽水和濃鹽水經(jīng)電導(dǎo)率表測量后,接塑料軟管外排。
表1 電滲析中試設(shè)備配置表
中水通過原水泵經(jīng)袋式過濾器進(jìn)入原水箱,再通過電滲析進(jìn)水泵進(jìn)入電滲析設(shè)備,以流量計調(diào)節(jié)脫鹽水、濃水、極水流量,流量控制在100~500L·h-1。打開電滲析電源,電壓在40~60V可調(diào)節(jié)??疾祀妷?、中水流量、脫鹽率等,以濃水電導(dǎo)率3000us/cm作為中水回收率確定的標(biāo)準(zhǔn),以脫鹽水和濃鹽水的比例計算電滲析工藝的水回收率。電滲析產(chǎn)水和濃水外排到地漏,極水循環(huán)回到原水箱,每隔兩小時倒極運行以減輕膜污染。測量不同進(jìn)水流量(濃水固定100L·h-1,淡水100、200、300、400、500L·h-1)及不同電壓(30、40、50、60V)下產(chǎn)水的電導(dǎo)率,探索電滲析脫鹽率與電壓、進(jìn)水流量之間的關(guān)系。測量數(shù)據(jù)如表2所示,綜合脫鹽率、水回收率、噸水能耗、設(shè)備處理效率、濃水電導(dǎo)率等指標(biāo),選擇60V操作電壓、淡水流量400L·h-1、濃水流量100L·h-1作為運行條件,連續(xù)運行15d,并按固定時間間隔對原水、產(chǎn)水、濃水的水質(zhì)進(jìn)行分析,考察長期運行下電滲析工藝對中水水質(zhì)改善效果和膜污染防治效果。
長期運行過程中水質(zhì)分析主要包括電導(dǎo)率、COD、pH、堿度、硬度、濁度、脫鹽率、噸水能耗等指標(biāo)。各指標(biāo)隨運行時間變化情況如下列各圖表所示。
圖1 濃水淡水電導(dǎo)率隨運行時間變化關(guān)系圖
圖2 電滲析脫鹽率隨運行時間變化關(guān)系圖
表2 不同操作電壓和進(jìn)水流量下的產(chǎn)水電導(dǎo)率
表3 電滲析對腐蝕性離子脫除效果
(1)由圖1、圖2可以看出,電滲析工藝對中水具有明顯的脫鹽效果,原水電導(dǎo)率從600~790μs·cm-1降到230~340μs·cm-1,以電導(dǎo)率指標(biāo)為計算標(biāo)準(zhǔn)脫鹽率可達(dá)58~62%。相應(yīng)的,根據(jù)電滲析的工作原理,濃水的電導(dǎo)率提升至1800~2800μs·cm-1。同時,從腐蝕性離子濃度(如表3所示)也可以觀察電滲析工藝對中水的脫鹽效果:原水中氯離子和硫酸根離子的濃度分別從42.51、97.82mg·L-1降至8.82、48.22mg·L-1,脫除的離子主要進(jìn)入濃水中,因此濃水的氯離子和硫酸根離子濃度分別升至181.17、232.41mg·L-1;
圖3 濃水淡水COD隨運行時間變化關(guān)系圖
(2)從圖3可以看出,電滲析工藝對中水可以降低部分COD,原水COD從17~29mg·L-1經(jīng)電滲析裝置后降至2~13mg·L-1,而濃水的COD則上升至30~86mg·L-1,從而可以判斷電滲析工藝能降低COD值主要是因為溶解性荷電有機物在電場作用下從淡室遷移到濃室中;
圖4 濃水淡水濁度隨運行時間變化關(guān)系圖
(3)從圖4可以看出,原水經(jīng)過電滲析裝置后濁度明顯降低,而且淡水和濃水濁度都下降至相近水平,而不是像COD和電導(dǎo)率那樣淡水降低濃水升高。而且在實驗過程中觀察到原水經(jīng)過電滲析裝置后,水質(zhì)明顯變清澈,這說明中水里的不溶性物質(zhì)在電滲析膜堆中被截留,而這將不可避免的造成電滲析膜污染,降低電滲析裝置的脫鹽效果。而且實驗過程中電滲析進(jìn)水壓力逐漸升高,說明隔室水流阻力上升,進(jìn)一步說明膜污染的發(fā)生;
(4)電滲析裝置的脫鹽效果也因為膜污染問題逐漸下降,隨著電滲析裝置連續(xù)運行240h后,脫鹽率(如圖2所示)逐漸從剛開始運行時的67%降至56%。為減輕膜污染,配制20L百分之二的檸檬酸溶液對膜進(jìn)行循環(huán)酸洗2h,酸洗后電滲析脫鹽率部分恢復(fù)至62%;
圖5 濃水淡水pH隨運行時間變化關(guān)系圖
圖6 淡水堿度隨運行時間變化關(guān)系圖
(5)從圖5可以看出,中水經(jīng)過電滲析處理后,產(chǎn)水pH值些許降低,而濃水pH值相應(yīng)上升,pH值的變化可以從堿度變化(如圖6所示)解釋:中水經(jīng)過電滲析處理后,堿性離子從淡室定向遷移至濃室中,原水堿度從90~129mg·L-1降至淡水堿度15~56mg·L-1;
圖7 淡水硬度隨運行時間變化關(guān)系圖
(6)從圖7為中水經(jīng)過電滲析處理前后的硬度變化情況,可以看出中水硬度經(jīng)過電滲析處理后有明顯降低,從107~170mg·L-1降至5~63mg·L-1。硬度降低原因是中水中的鈣、鎂離子在電滲析電場作用下從淡室定向遷移至濃室中;
圖8 電滲析噸水能耗隨運行時間變化關(guān)系圖
(7)從圖8可以看出,在電滲析長期運行過程中,電滲析噸水能耗保持在0.04~0.06KW·h較低水平,充分體現(xiàn)出電滲析工藝能耗低的優(yōu)勢。
(1)綜合考慮脫鹽率、水回收率、噸水能耗、設(shè)備處理效率、濃水電導(dǎo)率等指標(biāo),通過參數(shù)摸索試驗選定60V操作電壓、淡水流量400L·h-1、濃水流量100L·h-1作為中試連續(xù)運行的最優(yōu)條件;
(2)經(jīng)過連續(xù)15d左右中試試驗,電滲析工藝處理中水的脫鹽效果穩(wěn)定,脫鹽率可達(dá)58~62%,噸水能耗保持在0.04~0.06KW·h較低水平;氯離子、硫酸根離子等腐蝕性離子濃度的去除率分別可達(dá)79.25%、50.71%;
(3)中水經(jīng)過電滲析處理后,堿性離子從淡室定向遷移至濃室中,堿度從90~129mg·L-1降至淡水堿度15~56mg·L-1,硬度從107~170mg·L-1降至淡水硬度5~63mg·L-1;
(4)實驗過程中,采取每隔2h手動倒極(工業(yè)上可實現(xiàn)自動倒極操作),可控制電滲析膜的污染問題,實現(xiàn)電滲析工藝長時間連續(xù)運行。若電滲析的脫鹽率下降10%左右時,可配制少量2%的檸檬酸溶液對膜進(jìn)行循環(huán)酸洗2h,即可恢復(fù)電滲析膜的脫鹽效果。