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葫蘆素選煤廠介質(zhì)系統(tǒng)的技術(shù)改造

2022-06-08 04:08盧生碧
煤炭加工與綜合利用 2022年3期
關(guān)鍵詞:煤泥原煤尾礦

盧生碧

(北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司 葫蘆素選煤廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

1 選煤廠概述

中天合創(chuàng)煤炭分公司煤炭洗選中心葫蘆素選煤廠是公司煤制烯烴項(xiàng)目配套的礦井型動(dòng)力煤選煤廠,設(shè)計(jì)能力13.00 Mt/a,日處理能力39 393 t,小時(shí)處理能力2 462 t,服務(wù)年限為90.0 a。入洗煤種為不粘煤,于2016年1月建成投用。現(xiàn)有洗選工藝為150~13 mm粒級(jí)塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,13.0~0.5 mm粒級(jí)末煤不分選(末煤重介旋流器系統(tǒng)在建)直接作混煤,3~0.5 mm粒級(jí)粗煤泥經(jīng)離心機(jī)脫水成為混煤,小于0.5 mm粒級(jí)煤泥采用加壓過濾機(jī)和快開壓濾機(jī)聯(lián)合回收(煤泥浮選系統(tǒng)初始設(shè)計(jì)已完成,正在建設(shè))。生產(chǎn)工藝流程為:井下原煤提升至地面后由2臺(tái)膠帶機(jī)輸送至原煤倉(儲(chǔ)量60 000 t),經(jīng)原煤倉下振動(dòng)給料機(jī)至3臺(tái)膠帶機(jī),經(jīng)轉(zhuǎn)載膠帶至篩分破碎車間。進(jìn)入篩分車間的原煤先進(jìn)行150 mm篩分,篩分后150 mm以上的塊煤經(jīng)手揀雜物及大塊矸石后破碎至150 mm以下,與篩下物一同運(yùn)至主廠房。

進(jìn)入主廠房的原煤先后進(jìn)行13 mm干篩和3 mm濕篩,150~13 mm塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,矸石經(jīng)脫介篩脫介后,送至矸石倉(4 000 t);精煤經(jīng)脫水脫介、分級(jí)后破碎至50 mm以下,進(jìn)入精煤球倉,產(chǎn)品為塊精煤;13.0~0.5 mm末煤經(jīng)旁路膠帶機(jī)送入混煤倉,3~0.5 mm的粗煤泥經(jīng)離心機(jī)脫水后經(jīng)旁路膠帶機(jī)送入混煤倉,產(chǎn)品為混煤;小于0.5 mm煤泥通過加壓過濾機(jī)和快開壓濾機(jī)聯(lián)合回收后摻配進(jìn)入產(chǎn)品煤中。主要工藝環(huán)節(jié)包括:原煤儲(chǔ)存、篩分除雜與破碎、原煤洗選加工、煤泥水處理、產(chǎn)品儲(chǔ)存及裝車系統(tǒng)。主要產(chǎn)品為:精煤、混煤,排棄物為矸石。產(chǎn)品煤可實(shí)現(xiàn)汽車地銷,也可通過棧橋運(yùn)送到大化肥項(xiàng)目園區(qū)及煤制烯烴項(xiàng)目園區(qū),矸石采用汽車外運(yùn)至排矸場(chǎng);外購煤經(jīng)受煤坑下給煤機(jī)給入帶式輸送機(jī),精煤、混煤按客戶要求進(jìn)行摻配輸送至化工園區(qū)或中煤鄂能化。

2 選煤廠介質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)狀

自2016年投產(chǎn)以來,選煤廠噸原煤介耗在0.9 kg左右,與行業(yè)內(nèi)同類型選煤廠相比較高,且高于設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定的0.8 kg/t[1]。介耗高的主要原因?yàn)椋旱V井原煤水分大、矸石中含泥量大,并存在泥化現(xiàn)象,導(dǎo)致原煤分級(jí)脫泥篩分效果不理想,造成小于13 mm的部分末煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī),導(dǎo)致重介懸浮液密度忽高忽低,介質(zhì)密度常出現(xiàn)紊亂。為保證生產(chǎn),通過增加分流量進(jìn)入磁選機(jī),來調(diào)整介質(zhì)密度,造成磁選機(jī)來料中含砂量、含介量增加,磁選機(jī)底流極易發(fā)生堵塞,磁選機(jī)長(zhǎng)時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,會(huì)造成跑介現(xiàn)象發(fā)生。 同時(shí)末煤進(jìn)入重介淺槽,造成產(chǎn)品煤帶介量增加。

選煤廠介質(zhì)循環(huán)及凈化回收流程為:精煤固定篩的合格介質(zhì)一部分進(jìn)入合格介質(zhì)桶,一部分分流進(jìn)入稀介系統(tǒng),脫介篩的合格介質(zhì)直接進(jìn)入合格介質(zhì)桶;矸石脫介篩的合格介質(zhì)全部進(jìn)入合格介質(zhì)桶;分流的合格介質(zhì)及稀介經(jīng)過磁選機(jī)處理后,磁選精礦進(jìn)入合格介質(zhì)桶,磁選尾礦一部分作為脫泥篩的沖水,另一部分進(jìn)入煤泥回收系統(tǒng)。介質(zhì)回收流程如圖1所示。

圖1 介質(zhì)回收系統(tǒng)原則工藝流程

3 選煤廠介質(zhì)系統(tǒng)存在的不足

3.1 磁選機(jī)來料調(diào)節(jié)不靈活

葫蘆素礦井原煤水分大,并存在泥化現(xiàn)象,導(dǎo)致原煤分級(jí)脫泥篩分級(jí)效果不理想,造成原煤中小于13 mm粒級(jí)的部分末煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī),進(jìn)而導(dǎo)致重介懸浮液密度忽高忽低。為保證生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行,系統(tǒng)分流量調(diào)整頻次增加,磁選機(jī)來料濃度、流量不穩(wěn)定,磁選機(jī)來料調(diào)節(jié)僅能通過調(diào)整精煤脫介篩、矸石脫介篩噴水大小來調(diào)節(jié)磁選機(jī)來料流量,且磁選機(jī)來料濃度較大,原設(shè)計(jì)系統(tǒng)無法調(diào)整來料濃度,造成磁選機(jī)底流閥容易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致尾礦介質(zhì)損失增加。2020年2月連續(xù)12 d磁選尾礦磁性物含量統(tǒng)計(jì)見表1。

3.2 固定篩板角度偏大

選煤廠原設(shè)計(jì)預(yù)脫介固定篩角度為15°,重介淺槽分選機(jī)溢流快速通過精煤固定篩到達(dá)精煤脫介篩合格介質(zhì)段,介質(zhì)脫除不徹底,使得精煤脫介篩負(fù)荷增加,造成合格介質(zhì)竄流至稀介段,給磁選機(jī)增加了負(fù)荷,導(dǎo)致介質(zhì)丟失,進(jìn)入磁選機(jī)中的煤泥、介質(zhì)含量高時(shí),對(duì)磁選機(jī)桶皮造成了極大的磨損,使用壽命受到影響。2020年2月5—16日介耗統(tǒng)計(jì)見表2。

3.3 合格介質(zhì)桶維修時(shí),增加系統(tǒng)介質(zhì)消耗

選煤廠在生產(chǎn)運(yùn)行5 a后,合格介質(zhì)桶出現(xiàn)部分磨漏現(xiàn)象,機(jī)電人員對(duì)合格介質(zhì)桶進(jìn)行修補(bǔ)時(shí),必須先將桶中合格介質(zhì)放至地溝內(nèi),合格介質(zhì)在地溝中長(zhǎng)時(shí)間停留會(huì)出現(xiàn)凝聚結(jié)塊、與煤泥混合等現(xiàn)象。在檢修完畢后,利用掃地泵將合格介質(zhì)回收至桶內(nèi)之前,要先對(duì)其稀釋后再通過掃地泵打入合格介質(zhì)桶,在此過程中會(huì)造成介質(zhì)密度降低,要想保證介質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行,需對(duì)介質(zhì)經(jīng)磁選機(jī)精選后,再進(jìn)入合格介質(zhì)桶來保證介質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行。在整個(gè)回收介質(zhì)過程中會(huì)造成部分介質(zhì)損失。

3.4 磁選尾礦進(jìn)入原煤脫泥篩增加入洗煤含泥量

設(shè)計(jì)將磁選尾礦作為脫泥篩噴水,由于含有煤泥,易糊堵噴水,致使脫泥效果差,繼而導(dǎo)致細(xì)顆粒進(jìn)入塊煤分選系統(tǒng),這部分混入的細(xì)顆粒在影響分選效果的同時(shí),自身在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行路徑長(zhǎng),加劇其泥化現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)磁選尾礦中的細(xì)泥自身也在系統(tǒng)中運(yùn)行過長(zhǎng),加劇細(xì)粒級(jí)的泥化,污染介質(zhì)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、糊堵后續(xù)脫介(脫水)篩孔。2020年2月5—16日入洗煤含泥量統(tǒng)計(jì)見表3所示。

表1 2020年2月5—16日磁尾礦磁性物含量統(tǒng)計(jì)

表2 2020年2月5—16日介耗統(tǒng)計(jì)

表3 2020年2月5—16日入洗煤含泥量統(tǒng)計(jì)

4 改造措施

4.1 磁選機(jī)來料處增加補(bǔ)水管

磁選機(jī)來料箱增加補(bǔ)水管路,可調(diào)節(jié)磁選機(jī)來料濃度在合理的范圍內(nèi),使尾礦濃度降低,使得排料不易發(fā)生堵塞;并且通過調(diào)整補(bǔ)水量可以調(diào)整磁選機(jī)液面,保證正常工作液面,提高磁選效率。通過改造使磁選效率提高。2020年8月5—16日改造后磁尾礦磁性物含量統(tǒng)計(jì)見表4。

4.2 調(diào)整固定篩角度

經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),將固定篩角度由原設(shè)計(jì)15°調(diào)整為10°,使得精煤通過固定篩的速度降低,增加固定篩的泄介量,減少了合格介質(zhì)進(jìn)入稀介段的量,有效降低了介耗。2020年8月5—16日介耗統(tǒng)計(jì)見表5。

4.3 調(diào)整磁選尾礦去向

將磁選尾礦直接引入煤泥水桶(閑置的磁選尾礦桶及泵作為備用),用循環(huán)水作為脫泥篩上噴水,這項(xiàng)改造一可以實(shí)現(xiàn)介質(zhì)系統(tǒng)的煤泥聚集,減少分流量,提高磁選效果,減輕細(xì)泥在系統(tǒng)中的“惡性循環(huán)”;二可以提高脫泥篩的脫泥效果,有利于重介系統(tǒng)分選生產(chǎn),2020年8月5—16日入洗煤含泥量檢測(cè)結(jié)果見表6。

4.4 增加備用合格介質(zhì)桶

在合格介質(zhì)桶附近合適位置設(shè)置備用合格介質(zhì)桶,當(dāng)合格介質(zhì)桶發(fā)生磨漏現(xiàn)象后,將合格介質(zhì)通過連接管路輸送至備用桶,同時(shí)通過轉(zhuǎn)排泵將合格介質(zhì)桶剩余介質(zhì)轉(zhuǎn)排至備用桶中,避免因合格介質(zhì)桶維修將桶內(nèi)合格介質(zhì)放入地溝的現(xiàn)象發(fā)生,降低合格介質(zhì)損失。

5 效果分析和取得的經(jīng)濟(jì)效果

5.1 生產(chǎn)系統(tǒng)介耗降低

通過采取以上措施,葫蘆素選煤廠介耗顯著降低,噸原煤介質(zhì)消耗由投產(chǎn)初期的0.9 kg降至目前的0.5 kg。按全年入選1 000萬t原煤計(jì),每噸介質(zhì)按照長(zhǎng)期協(xié)議單價(jià)900元計(jì)算,每年可節(jié)約介質(zhì)采購費(fèi)用達(dá)360萬元,可見降低介耗后經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。

表4 改造后2020年8月5—16日磁尾礦磁性物含量統(tǒng)計(jì)

表5 改造后2020年8月5—16日介耗統(tǒng)計(jì)

表6 改造后2020年8月5—16日入洗煤含泥量檢測(cè)結(jié)果

5.2 降低人工費(fèi)

通過采取上述措施,噸原煤介質(zhì)消耗由投產(chǎn)初期的0.9 kg降至現(xiàn)在的0.5 kg,每日按照入洗3 萬t原煤計(jì)算,每日需消耗介質(zhì)由27 t將至15 t,每日由班班為系統(tǒng)加介,轉(zhuǎn)變?yōu)榘装酁橄到y(tǒng)加介,即可滿足生產(chǎn)系統(tǒng)消耗,每日減少1名崗位人員。

介質(zhì)桶維修時(shí),原設(shè)計(jì)為所有介質(zhì)由掃地泵回收,掃地泵維修量大,每年更換4次易損件,平均每次需5工日;現(xiàn)改造后,每年只需維修1次。年節(jié)約人工費(fèi)約0.9萬元。

5.3 延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命

掃地泵原每年需更換4次易損件,經(jīng)改造后,現(xiàn)只需更換1次,1套易損件按照1萬元計(jì)算,每年可節(jié)約3萬元。

磁選機(jī)底流閥(DN250)每年需更換2次,經(jīng)改造后,每2 a更換1次,生產(chǎn)系統(tǒng)中有8臺(tái)磁選機(jī),16個(gè)底流閥,每個(gè)底流閥按照4 000元計(jì)算,每年可節(jié)約6.4萬元。

磁選機(jī)桶皮每3 a更換1次,經(jīng)改造后,每6 a更換1次,生產(chǎn)系統(tǒng)有8臺(tái)磁選機(jī),每套磁選機(jī)桶皮更換費(fèi)用約需6萬元,每年可節(jié)約8萬元。

6 結(jié) 語

葫蘆素選煤廠通過對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)改造,采取介質(zhì)桶串聯(lián)備用桶、磁選機(jī)增加補(bǔ)水管路、固定篩調(diào)整角度等措施,更加捋順介質(zhì)系統(tǒng),將介質(zhì)系統(tǒng)回收效率逐步提高,極大地降低噸煤介耗,提高介質(zhì)系統(tǒng)穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效,進(jìn)一步推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展,為下一步葫蘆素選煤廠末煤系統(tǒng)啟動(dòng),介質(zhì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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