国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

WK-35電鏟分離上下盤新工藝探討

2022-06-09 04:57張雪兵
海風(fēng) 2022年6期
關(guān)鍵詞:油缸液壓支架

由于我礦各臺WK-35電鏟臨近大修周期,尤其是回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌、輥輪、中央樞軸及其銅套出現(xiàn)不同程度的磨損,有的設(shè)備急需更換新配件。為進(jìn)一步提高電鏟維修質(zhì)量、減少維修時(shí)間、降低勞動強(qiáng)度、保證安全生產(chǎn),對原工藝進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。通過采用四點(diǎn)同步舉升系統(tǒng)使WK-35電鏟上下盤整體分離,從而完成更換回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌、中央樞軸等維修任務(wù),總體效果優(yōu)良。

一、WK-35電鏟結(jié)構(gòu)簡介及使用存在問題

(一)WK-35電鏟結(jié)構(gòu)簡介

WK-35挖掘機(jī),是適用于大型礦用機(jī)械正鏟式挖掘機(jī)。它可與載重量為172t~263t的礦用自卸汽車相配套,適用于年產(chǎn)量1500萬噸以上的大型露天礦山的巖石剝離和物料采裝作業(yè)。WK-35型大型礦用挖掘機(jī)的機(jī)械部分包括(見圖1)鏟斗、斗桿、起重臂與推壓機(jī)構(gòu)、開斗機(jī)構(gòu)、提升機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)平臺、中央樞軸、輥盤、底架、行走機(jī)構(gòu)、履帶裝置、壓氣操縱系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)及潤滑室、機(jī)棚及其通風(fēng)除塵裝置、司機(jī)室及其空調(diào)、梯子、欄桿、走臺、配重、活地板、附件等主要部分。WK-35挖掘機(jī)推壓機(jī)構(gòu)采用齒輪-齒條推壓方式,鏟斗采用焊接結(jié)構(gòu),斗體采用高強(qiáng)度鋼板與高錳鋼鑄造斗唇焊接而成。斗桿采用雙梁、變截面和變板厚組合式高強(qiáng)度斗桿,推壓齒條采用高錳鋼鑄造齒條。起重臂采用單梁箱形焊接結(jié)構(gòu),根腳與回轉(zhuǎn)平臺采用大跨距銷軸聯(lián)接。推壓機(jī)構(gòu)采用硬齒面圓柱齒輪傳動,并配有力矩限制裝置。雙腳支架前壓桿和后拉桿采用板梁焊接結(jié)構(gòu)???yán)K裝置采用四根等長的死繃?yán)K結(jié)構(gòu)?;剞D(zhuǎn)平臺采用箱形焊接結(jié)構(gòu)。電氣系統(tǒng)為“上位綜合監(jiān)控系統(tǒng)+PLC+基礎(chǔ)變頻傳動”組成的三級控制系統(tǒng)。上位綜合監(jiān)控系統(tǒng)檢測和顯示挖掘機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),PLC實(shí)現(xiàn)整機(jī)運(yùn)行的時(shí)序邏輯控制;變頻傳動驅(qū)動各機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)動作,實(shí)現(xiàn)可控運(yùn)行。

神華北電勝利能源有限公司是中國神華的控股子公司,于2003年成立,主要任務(wù)是開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營勝利煤田西一號露天煤礦,建設(shè)成為現(xiàn)代化的大型煤電基地。目前,我礦1102# WK-35電鏟已運(yùn)行26501小時(shí),很多零部件使用時(shí)間到限,尤其是回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌等磨損嚴(yán)重。通常情況下,更換回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌時(shí)需要把上盤所有零部件全部解體拆除,然后再吊出上盤更換回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌。該過程中除機(jī)械部件外,機(jī)棚內(nèi)電器柜恢復(fù)安裝至少需要20天的電氣調(diào)試時(shí)間,整個(gè)維修過程至少需要15名維修人員,而且勞動強(qiáng)度非常大,需要用到吊車、叉車、工程車、高空車等大量的輔助設(shè)備作業(yè),維修完畢用時(shí)將近60天。按照往常處理方式,我們對Wk-35電鏟的回轉(zhuǎn)大齒圈、上下環(huán)軌、中央樞軸總成件的更換往往安排在大修內(nèi)完成,但是由于配件的使用壽命受工礦的作業(yè)環(huán)境、操作、日常維護(hù)等影響,往往在大修前各部配件會出現(xiàn)不同程度的損壞,從而導(dǎo)致設(shè)備長時(shí)間故障停機(jī)。當(dāng)回轉(zhuǎn)上下環(huán)軌、輥輪組件、回轉(zhuǎn)大齒圈及中央樞軸總成中任何部件發(fā)生故障時(shí),電鏟必須進(jìn)行上下盤分離以更換損壞配件[1]。如果參照以往的工藝流程,需要對上盤進(jìn)行完全解體后更換,這樣的維修方案勞動強(qiáng)度大、工期長、維修成本高。因此我們思考能否對上盤進(jìn)行整體吊裝后進(jìn)行檢修呢?而WK-35型電鏟總重量約1000多噸,上盤(不含鏟斗、斗桿)重量約460噸,其重量分布不均后容易造成重心偏后。WK-35型電鏟機(jī)棚總長15.20m,寬12.80m,上盤前部離地面高度約4.75m,后部配重離地面高度約2.7m,上下盤分開脫離至少要求頂升行程為1650mm。為此我們進(jìn)行了工藝改進(jìn)研發(fā),關(guān)鍵技術(shù)是解決上下盤整體快捷安全的分離和安裝問題。

二、四點(diǎn)同步舉升系統(tǒng)原理及技術(shù)要求

(一)液壓系統(tǒng)組成及主要原理

系統(tǒng)配置兩套液壓泵站分別驅(qū)動前后部各2支油缸,通過電磁閥的換向?qū)崿F(xiàn)升降動作。油缸的同步動作由帶有二位二通高頻球閥的控制閥組進(jìn)行控制[2]??刂崎y組同時(shí)配精密節(jié)流閥和定節(jié)流口,調(diào)節(jié)通過閥組的流量,提高同步精度。控制閥組采用模塊化設(shè)計(jì),體積小、安裝方便,兩套泵站共用油箱,且互為冗余。電子控制系統(tǒng)基于閉環(huán)控制原理,采集載荷的位移和壓力信號傳輸至控制器,實(shí)現(xiàn)各控制點(diǎn)的精密的同步控制[3]。當(dāng)一臺泵站故障時(shí),可立即切換至單泵模式,完成頂升/下落任務(wù)。當(dāng)某一控制點(diǎn)的誤差不能被控制器修復(fù)時(shí),控制器將發(fā)出錯(cuò)誤警報(bào),同時(shí)切斷液壓油流,使油缸同時(shí)停止工作,直到該錯(cuò)誤被修復(fù),并得到操作者重新工作的指令后系統(tǒng)才能恢復(fù)正常工作,從而有效保證載荷頂升或下降過程的安全性與可靠性。作業(yè)中可多點(diǎn)同步頂升,也可單點(diǎn)動作,所有頂升點(diǎn)都安裝位移傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測各液壓油缸的位移和壓力。液壓油箱結(jié)構(gòu)外形如圖2所示。

WK35電鏟維修液壓同步系統(tǒng)要滿足以下工況使用需求:固定場地施工,作業(yè)地面必須堅(jiān)固,地面接觸比壓>1MPa,平面度偏差<20mm,采用枕木及50mm鋼板鋪墊[4]。

1.電鏟檢修載荷要求

頂升總質(zhì)量要小于600噸(拆除A型架、斗桿、鏟斗、起重臂等),重量分布不均勻容易造成重心偏后。頂升點(diǎn)布置:將鏟斗及起重臂拆去后,停于堅(jiān)固的地面上;四點(diǎn)頂升:后部直接頂升配重,前部通過延伸支架頂升,頂升高度超過1600mm。

2.由于回轉(zhuǎn)軸與軸套之間的配合間隙很小,頂升要求同步,同步精度為2mm

3.操作臺外置

采用PLC電氣控制系統(tǒng)1臺,具體要求如下:LCD觸摸屏的人機(jī)界面;實(shí)時(shí)顯示包括位移和液壓工作壓力的頂升操作狀態(tài);壓力檢測功能可防止在頂升時(shí)油缸或位移傳感器失效引起不希望發(fā)生的事情;除可以在主控制臺操作外,也可以通過HBC無線控制器進(jìn)行遠(yuǎn)程操作;最佳環(huán)境操作溫度為10℃~30℃。

4.前延伸支架

延伸支架端部頂升中心點(diǎn)距離大臂銷軸中心2540mm,支架頂升面與地面凈空高度2700mm,頂升油缸裝置基架底板內(nèi)側(cè)距離履帶輪外緣300mm間隙,便于履帶輪出進(jìn)。延伸支架做預(yù)傾角,消解頂升引起的支架變形,保證頂升接觸面盡量水平。前延伸支架技術(shù)要求如下:具備足夠強(qiáng)度/剛度,頂升過程中不會出現(xiàn)明顯變形;延伸支架下耳板與電鏟本體下翼緣板可靠焊接;延伸支架端部有足夠支頂和支護(hù)位置;兩側(cè)支架剛性連接,增加頂升中的穩(wěn)定性[5]。

5.前頂升油缸(含機(jī)械支護(hù))

頂升油缸及機(jī)械支護(hù)裝置技術(shù)特性如下。頂升油缸采用高壓雙作用油缸:承載能力400T,行程1850mm;工作壓力70MPa,本體2330mm(含機(jī)械支撐);頂升油缸及機(jī)械支護(hù)裝置一體化設(shè)計(jì),設(shè)分級爬梯,便于施工;基架/支護(hù)之間設(shè)導(dǎo)向,采用螺栓固定;戶外使用時(shí)間長,油缸及支護(hù)需做表面處理[6]。

6.后部頂升油缸(含機(jī)械支撐)

2330mm高/1400mm長/1400mm寬,后部頂升油缸技術(shù)特性如下:頂升油缸采用高壓雙作用油缸,承載能力400T,行程1850mm;工作壓力70MPa,本體2330mm(含支撐)。此外,頂升油缸及機(jī)械支撐裝置要實(shí)現(xiàn)一體化設(shè)計(jì)。

7.頂升狀態(tài)

電鏟停于堅(jiān)固的地面,旋轉(zhuǎn)至垂直方向,配重部下布置后頂升油缸及機(jī)械支護(hù);鏟斗、大臂以及必要拆除的部件完全拆去,安裝前延伸支架,布置前頂升油缸;四點(diǎn)同步頂升,實(shí)時(shí)監(jiān)測頂升位移及各油缸壓力;四點(diǎn)隨動支護(hù),保證頂升的施工安全和頂升后的安全支護(hù);系統(tǒng)配置液壓鎖緊;采用足夠強(qiáng)度的前部延伸支架,提高頂升的安全可靠。同步頂升系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

三、WK-35分離上下盤技術(shù)方案

WK-35分離上下盤具體技術(shù)方案如下。

(一)電鏟停放在平整堅(jiān)固的作業(yè)場地,上車旋轉(zhuǎn)(90°)至垂直方向

調(diào)整機(jī)械支撐位置,將機(jī)械支撐放在后部配重的中間,并加入枕木或木板將支撐與后配重地面塞實(shí),防止拆卸大臂后,電鏟后部整體下沉,前部上翹。拆除斗桿、大臂,在行走履帶兩側(cè)鋪50mm鋼板,鋼板距履帶300mm后期方便移出下盤。

(二)上盤后部(配重箱側(cè))由2臺400t高行程液壓油缸進(jìn)行舉升,兩液壓油缸對稱布置于上盤配重箱下部

(三)上盤前部(在大臂跟腳銷處安裝前延伸支架) 也由2臺400t高行程液壓油缸進(jìn)行舉升,兩液壓油缸對稱布置于前延伸支架下部,同時(shí)在前部回轉(zhuǎn)立軸部位用2個(gè)枕木墩進(jìn)行同步保險(xiǎn)

頂升及支護(hù)裝置布置如圖3所示。

預(yù)舉升后檢查位移傳感器、各液壓油缸等同步舉升系統(tǒng)正常工作后,開始舉升并密切關(guān)注同步舉升系統(tǒng)的控制單元界面,實(shí)時(shí)監(jiān)控各液壓缸的位移和壓力值,同時(shí)用塞尺測量中央樞軸與上盤銅套間的間隙予以驗(yàn)證,必要時(shí)隨時(shí)切換到手動模式調(diào)整控制液壓缸的行程,實(shí)現(xiàn)緩慢舉升。

(五)在達(dá)到預(yù)估負(fù)載80%時(shí),檢查支撐點(diǎn)工裝有無結(jié)構(gòu)變形、有無焊縫開裂,檢查地面是否有局部沉降,檢查全部支撐位置的箱梁、基座不能有開裂變形傾斜

如無任何以上情況發(fā)生,則保持現(xiàn)有狀態(tài)15分鐘。如15分鐘后以上均無任何變化,則將負(fù)載增加至100%再次檢查無任何變化,確保安全后平穩(wěn)緩慢進(jìn)行舉升。

(六)舉升至下盤中央樞軸完全脫離上盤銅套至一定高度后(500mm),下盤履帶裝置走出,以留出一定的檢修空間

(七)舉升結(jié)束

上盤前部(前延伸支架側(cè))用2個(gè)機(jī)械支撐進(jìn)行最終支撐,上盤后部(配重箱側(cè))用機(jī)械支撐和枕木墩進(jìn)行支撐,并用千斤頂進(jìn)行卸載。檢修結(jié)束后,上盤的吊裝程序參照上述反序進(jìn)行。上下盤分離和回落需維修人員8名,共用時(shí)2個(gè)白班。同步舉升完下車走出實(shí)景圖如圖4所示。

我礦多臺WK35的大齒圈都出現(xiàn)了不同成度的磨損,尤其是1108#急需更換中央樞軸。經(jīng)過上述檢修方案的實(shí)施可以看出,在應(yīng)用了四點(diǎn)同步舉升系統(tǒng)后,舉升和落裝到位的迅捷性既能保證了檢修安全,又降低了勞動強(qiáng)度并且極大地縮短了檢修時(shí)間,顯著降低了維修成本;人機(jī)界面的精確控制為檢修順利進(jìn)行提供了可靠保障,特別是保證了上下盤分離瞬間的安全性,能更安全、可靠、省時(shí)省力、保質(zhì)保量的完成分離上下盤的維修項(xiàng)目,相關(guān)技術(shù)在進(jìn)一步驗(yàn)證的基礎(chǔ)上可以大范圍應(yīng)用。

參考文獻(xiàn):

[1]杜素云.淺談連續(xù)箱梁彎橋同步頂升糾扭設(shè)計(jì)與實(shí)踐研究[J].應(yīng)用能源技術(shù),2011(1):8-10.

[2]竇海斌.兩非對稱液壓缸同步舉升系統(tǒng)的自適應(yīng)跟蹤控制[J].液壓與氣動,2017(12):82-89.

[3]皮海.WK-35電鏟下盤分離變頻驅(qū)動控制裝置的應(yīng)用[J].銅業(yè)工程,2018(3):101-104.

[4]張偉.淺析WK-35電鏟減速箱故障及預(yù)防措施[J].機(jī)電信息,2022(2):32-34.

[5]丁瑞元.斗齒檢測系統(tǒng)在露天煤礦WK-35采煤電鏟上的應(yīng)用[J].煤炭工程,2020(6):107-110.

[6]黃樂天.WK-35電鏟卷筒大齒輪更換工藝優(yōu)化[J].技術(shù)與市場,2018(11):40-41.

作者簡介:張雪兵(1986-),男,本科,助理工程師,研究方向:WK-35電鏟的維護(hù)、保養(yǎng)、總成件的維修與設(shè)備故障診斷等。

猜你喜歡
油缸液壓支架
基于仿真的液壓傳動課程教學(xué)改革
基于ABAQUS的某輕卡車蓄電池支架輕量化
轉(zhuǎn)向助力油缸緊固方式的優(yōu)化研究
液壓系統(tǒng)常見污染及控制措施的探討
自制液壓儲氣式氫氧燃料電池
帶機(jī)械鎖緊裝置油缸的研究分析
心臟支架有壽命嗎
ZYJ-7液壓轉(zhuǎn)轍機(jī)常見故障分析與處理
KD426:機(jī)械鎖油缸
卡爾瑪DCE型空箱堆高機(jī)轉(zhuǎn)向油缸損壞原因及改造措施