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喇嘛甸油田地面系統(tǒng)變頻裝置優(yōu)化可行性研究應用分析

2022-06-16 09:24于艷暉
石油石化節(jié)能 2022年5期
關鍵詞:作業(yè)區(qū)變頻變頻器

于艷暉

(大慶油田有限責任公司第六采油廠)

1 現(xiàn)狀

1.1 變頻裝置使用現(xiàn)狀

通過對作業(yè)區(qū)調查,某廠站庫內變頻裝置共1 549 臺。不在用268 臺(其中不同程度損壞63 臺,控制面板損壞8 臺,變頻器損壞22 臺,風扇損壞21臺,繼電器損壞6 臺,無外殼或外殼損壞4 臺,控制線路不明情況損壞9 臺)。對損壞部位和損壞情況分析研究重新組裝,實現(xiàn)了新增可用變頻裝置26 臺。

調查第一、第六作業(yè)區(qū)變頻裝置共計32 臺、調查第二作業(yè)區(qū)變頻裝置15 臺、第三、第五作業(yè)區(qū)大站變頻裝置共計38 臺、第四作業(yè)區(qū)變頻裝置38 臺、第七作業(yè)區(qū)在用變頻裝置共計1 426 臺,其中110~75 kW 82 臺、55 kW 以下1 344 臺、備用變頻器262 臺。

1.2 變頻裝置的結構以及原理

變頻裝置一般由變頻柜、變頻器、隔離開關、交流接觸器、中間繼電器、電壓表、電流表、按鈕等組成。電路及其元器件工作原理,一次電路也稱為主電路,它是從電源到負載輸送電能時電流所經(jīng)過的電路,即一次電路是直接與交流電網(wǎng)電源連接的電路。由一次設備相互連接,構成發(fā)電、輸電、配電或進行其他控制的電氣回路,稱為一次回路或一次接線系統(tǒng)。一次電路一般工作于高電壓、大電流工作狀態(tài),一般一次電路的電源都是220 V 及以上交流電。其主要作用是對被控制對象的電源進行控制,從而實現(xiàn)對被控制對象的控制。二次電路及其元器件工作原理,二次電路又稱為控制電路或輔助電路,它是對主電路進行控制、保護、監(jiān)視、測量的電路。二次電路中的各種設備稱為二次設備,它們包括各種控制開關(如按鈕等)、繼電器、接觸器的線圈和輔助觸點、信號燈、測量儀表、PLC等。由二次設備互相連接,構成對一次設備進行監(jiān)測、控制、調節(jié)和保護的電氣回路稱為二次回路或二次接線,包括控制系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)、繼電保護和自動化系統(tǒng)等[1-3]。

二次電路的電源是380 V、220 V、36 V 等交流電或直流電。380 V、220 V 電源可以在一次電源中取得,還可以用整流器和干電池取得直流電源。

2 閑置變頻裝置利舊研究

目前,某廠存在一批閑置變頻裝置。在這一些站庫中還有很多輸油泵、污水泵沒有加裝變頻裝置,其余一些變頻裝置由于油田產(chǎn)能變化,部分機泵調整,變頻裝置與電動機不匹配,出現(xiàn)“小馬拉大車”現(xiàn)象,導致變頻裝置高負荷運行,增加電能損耗,減少了電氣設備的使用壽命。根據(jù)現(xiàn)場實際機泵大小調配現(xiàn)有完好變頻裝置,合理的加裝更換變頻以達到利舊、節(jié)能、增效的目的。

2.1 變頻裝置利舊標準分析

在實際的變頻裝置利舊應用中,變頻裝置的選取和改造也至關重要,對于實際設備發(fā)揮節(jié)能作用有著重要影響。對此,為了更好的提高各類泵機組的節(jié)能效果,根據(jù)實際情況選用更好的利舊變頻器使用方案也很關鍵。設計人員應該充分考慮到泵站的場地環(huán)境,對于占地面積較小的輸油泵站,可以將組合串聯(lián)的變頻調速器加以應用,強化輸油泵機組的節(jié)能效果。與此同時,針對項目投資較少而且資金回收期短的項目,相關管理人員可以選擇串級調速設備,此類設備的資金投入相對較小,有利于實現(xiàn)能源的高效利用,對于電能的消耗也能得到很好地控制[4-5]。

2.2 變頻裝置更換的過程

通過對變頻裝置的統(tǒng)計。更換運行狀況不好(風扇損壞,控制面板損壞,超低頻運行,徹底損壞)的變頻裝置根據(jù)實際情況,改修為換。同時,針對變頻器的常見故障更換下來的開展修理工作,提高生產(chǎn)效率,降低維修成本[6-8]。

以下為更換試驗過程中形成的標準更換流程:配電室找到故障變頻器對應配電抽屜柜,并斷電;現(xiàn)場變頻柜進行驗電,確定變頻柜已斷電;拆除變頻器6 根主線,拆除控制線,并包好絕緣,拆除變頻器四角固定螺絲;更換利舊變頻器,用螺絲固定好變頻器,恢復控制線,恢復主線;送電,根據(jù)電動機型號調整變頻參數(shù),點動確定電動機正反轉;啟動變頻裝置,恢復正常工作。

2.3 變頻裝置運行標準分析

目前,油田在用變頻裝置的工作方式兩種工作模式。第一種為開環(huán)控制,即人工控制變頻器的頻率,崗位員工根據(jù)現(xiàn)場工作要求實時對變頻器頻率調整,而相對變頻器所帶動的設備而言,是依靠變頻器本身的檢測模塊對設備進行過電流、過電壓保護,這種控制方式多用于抽油機、螺桿泵井等單機設備。第二種為閉環(huán)控制,配置、注聚、轉油放水、聯(lián)合站等多采用此種控制方式,這種控制方式主要特點是保護多,將設備的各種保護裝置的信號(即一次表)接入變頻器,如:壓力、溫度、流量、液位信號等,根據(jù)現(xiàn)場的工況控制要求,使變頻器始終在允許的范圍內自動調節(jié)頻率,優(yōu)點是自動調節(jié)精準高、設備運行穩(wěn)定性好。缺點是當一次表出現(xiàn)故障后,會導致變頻器停機,對維修人員的專業(yè)水平有一定要求,需要在此類控制裝置上再加裝一套手動運行控制電路,以便于手/自動切換變頻器的運行。根據(jù)變頻裝置在不同的應用場所,控制要求,其內部參數(shù)設置要有相應的技術參數(shù)[9-10]。電量對比試驗根據(jù)閉環(huán)控制方式進行加裝變頻裝置試驗,試驗數(shù)據(jù)見表1。

表1 試驗數(shù)據(jù)

2.4 變頻裝置利舊標準總結

目前,根據(jù)現(xiàn)場更換實際情況,做出以下總結:

1)變頻的控制面板以及控制電路板可以獨立更換,更換過程簡單,不需要整體更換設備。

2)風扇損壞導致變頻器過熱保護的故障是導致變頻裝置偷停,但是更換風扇需要將變頻器全面拆解更換難度大,不如直接更換一臺閑置的變頻器,使生產(chǎn)可以連續(xù)運行。

3)在40 Hz 以上運行的變頻器可以用更高一級的變頻器,例如7.5 kW 的變頻器可以用11 kW 的代替。

4)還有一部分故障變頻器,可以開展修理工作,根據(jù)幾年來的變頻器故障分析,變頻器硬件故障多集中在冷卻風扇、升壓電容、啟動保險電阻等,這些元器件的采購價格非常便宜,還有一部分故障是由變頻器控制柜內其它控制元器件損壞所引起的,因電氣元件常年處于運行狀態(tài),它具有使用壽命,這種情況下引起的變頻器不啟動故障占有一定比例。

3 閑置變頻裝置運行優(yōu)化研究

3.1 變頻裝置運行參數(shù)分析及調節(jié)現(xiàn)場試驗

運行參數(shù)包括啟動時間、制動時間、啟動頻率、啟動轉矩、變頻器載波頻率、變頻器運行頻率。變頻器運行頻率的設定,需要看現(xiàn)場時候有自動控制裝置。如果有,要進行PID 調節(jié)設置。而具體的設置則需要用試驗進行分析驗證。

啟動時間、制動時間、啟動頻率、啟動轉矩、變頻器載波頻率,要根據(jù)現(xiàn)場實際情況設定,以減少對電動機的損壞,有效降低電動機運行的溫度,增加利舊變頻器的使用年限。

3.1.1 試驗目的及思路

為了讓利舊變頻器可以盡可能在最佳效果運行,對安裝后變頻運行區(qū)間優(yōu)化試驗轉油站做了小型試驗,根據(jù)試驗取得了一定的成果。通過170 轉油放水站的了解,170 站內溫度高,需要對變頻器散熱進行特殊設計,選用更大的變頻柜與風扇,通過對控制回路的改造,與170 站的流量計進行連接,使其可以進行自動調節(jié)。為了降低污水泵耗電量,全自動變頻運行改為手動定頻運行,但手動定頻運行員工勞動強度增加,為了找到在平穩(wěn)生產(chǎn)期間污水泵合理的全自動運行頻率區(qū)間,開展污水泵變頻運行區(qū)間優(yōu)化試驗。

3.1.2 試驗方案

第一階段全自動原始頻率范圍運行狀態(tài)階段,2021 年5 月17 日下午2 點至5 月18 日下午2 點。污水泵變頻全自動運行,運行頻率范圍5~50 Hz,頻率變化幅度45 Hz,站內值班人員記錄全天污水總量、污水泵總耗電量。第二階段手動定頻運行階段,2021 年5 月18 日下午2 點至5 月19 日下午2點。污水泵手動定頻運行,根據(jù)來液變化情況,小隊自行設定手動運行頻率。站內值班人員記錄每一次調整頻率的時間、頻率、污水泵瞬時流量、全天污水總量、污水泵總耗電量。從第三階段開始到第四、五階段全自動運行頻率變化幅度為25 Hz 階段,變頻器運行平穩(wěn)。

3.1.3 試驗效果分析

試驗期間注意觀察上游3 000 m3污水沉降罐液位變化,下游污水站一次沉降罐和二次沉降罐液位變化,保證液位平穩(wěn)。PLC 變頻控制的參數(shù)設定如果整定比例的系數(shù)控制過小,就會使系統(tǒng)的輸出量變化相對平緩,調節(jié)時間會大大延長。如果比例的系數(shù)控制過大,就會使系統(tǒng)在短時間內輸出量達到峰值,從而超過調節(jié)能夠承受的上限,讓超調量提高,造成超過范圍的動態(tài)變化,甚至會導致整個閉環(huán)系統(tǒng)出現(xiàn)難以控制的情況。具體操作應該由將比例系數(shù)調整到原比例系數(shù)的50%~80%,再由積分得出一個較大的時間數(shù)值設定,觀察響應曲線的變化幅度。接著降低積分時間,提高積分效果,同時對比例系數(shù)做出調整。經(jīng)過不斷的調整后,得到一個與實際情況相符的響應效果,從而判斷出比例參數(shù)及其積分參數(shù),并將其進行記錄。設定積分參數(shù)時,應該按照公式:

式中:KP為比例系數(shù);TI為積分時間;TD為微分時間。將TD設定為0,逐步提高微分時間,并根據(jù)微分時間的變化,對于比例系數(shù)KP與積分之間TI做出相應的改變,直到得出一個較為符合實際情況的調節(jié)效果以及較為合理的PID 調節(jié)參數(shù)。為了能夠讓系統(tǒng)動態(tài)可以得到更好的相應,需要對比例環(huán)節(jié)、積分環(huán)節(jié)以及微分環(huán)節(jié)全部投入進行測試使用。利用數(shù)次參數(shù)設定對比,可知當設定P為10,I為0.15,D為0.01 時,根據(jù)公式(1)可以得到一個相對來說較為合理的控制,穩(wěn)定后可以保持在每周期60 s 之內。

3.1.4 運用實例

6 座轉油站外輸油泵變頻參數(shù)及流量調查統(tǒng)計見表2,變頻高頻與低頻運行切換跳換頻繁,超出流量計范圍問題,符合上述調參條件。變頻參數(shù)優(yōu)化情況見表3,優(yōu)化前后節(jié)電效果對比見表4。

表2 6 座轉油站外輸油泵變頻參數(shù)及流量調查統(tǒng)計

表3 變頻參數(shù)優(yōu)化情況

表4 優(yōu)化前后節(jié)電效果對比

節(jié)電效果對比出作業(yè)區(qū)的變頻裝置頻率運行區(qū)間調整試驗說明了合理的調節(jié)變頻裝置參數(shù)是可以達到節(jié)電目的。結合當前各采油作業(yè)區(qū)的變頻器數(shù)量以及使用情況,如果進行全面調節(jié)的話,節(jié)電量是非??捎^的。

3.2 預期效果

經(jīng)濟效益:利舊安裝小變頻器安裝費0.3 萬元,新建55 kW 變頻器一拖一2.5 萬元、一拖二3 萬元,110 kW 一拖一4.5 萬元、一拖二5.0 萬元,對比之后每臺最多節(jié)省投資4.7 萬元。增加一臺90 kW 變頻裝置,瞬時300 m2/h 的外輸泵上可節(jié)電0.01 kWh/m3、年耗電量節(jié)省約20%。

4 結論

建立全廠數(shù)據(jù)庫調查表,能夠根據(jù)運行年限及運行狀態(tài),快速查詢到現(xiàn)場應用情況,并能及時解決問題。通過試驗證明形成PID 調節(jié)新理論,運用該理論調節(jié)過的變頻裝置可單耗節(jié)電0.007~0.020 kWh/m3。降低了電動機的溫度,還提高了流量計的精確度。合理調配后可以減少新建變頻柜,利舊原有變頻及完好元器件,提高閑置設備使用率20%以上,保證設備完好率100%。小功率變頻裝置的更換試驗,在試驗站后續(xù)運行平穩(wěn)。同時形成了工藝標準和安裝指導書。更換利舊變頻裝置可以緩解變頻器維修的壓力。同時因為指導書的形成,節(jié)約更換時間。合理調配后可以減少新建變頻裝置,利舊變頻裝置每臺可降低成本88%,同時解決了變頻裝置損壞而影響第七作業(yè)區(qū)注入時率的問題。

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