郭龍,劉海波
陜西法士特齒輪有限責任公司 陜西寶雞 722409
對2019年連續(xù)4個月客車變速器輸入軸軸承蓋油封的氣密合格率情況進行調查,結果分析見表1。
表1 氣密合格率統(tǒng)計
由數(shù)據(jù)可以看出2019年這4個月輸入軸軸承蓋油封處氣密合格率平均為99.57%,低于99.8%的目標要求。對2019年這4個月油封處漏氣的原因進行調查,結果分析見表2。
表2 原因調查
通過現(xiàn)場調查,結合魚骨圖(見圖1)對失效模式進行分析,造成油封漏氣的主要原因來自人、機、料、法、測等因素,幾個原因確認如下。
1)操作工技能不達標。現(xiàn)場對輸入軸軸承蓋油封裝配工位操作工進行作業(yè)觀察和考試,發(fā)現(xiàn)操作工完全能夠按照作業(yè)指導書要求操作,考試成績優(yōu)秀。結論:操作工技能不達標為非要因。
2)油封壓機同軸度差。委托檢計中心對輸入軸軸承蓋油封壓機進行同軸度測量,經(jīng)檢測,壓機壓頭與底座同軸度為0.03mm,小于0.05mm的要求。結論:壓機同軸度差為非要因。
3)工裝有毛刺、磨損等缺陷。調查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場使用的壓頭上存在毛刺且磨損嚴重,直接影響油封唇口,導致唇口損傷,影響密封性。結論:工裝有毛刺、磨損嚴重為要因。
4)無壓力、位移監(jiān)控。現(xiàn)場查看壓機,發(fā)現(xiàn)無壓力、位移傳感器及控制程序。油封壓裝過程若出現(xiàn)異常情況,操作工無法識別,一般默認正常,這就會導致壓裝不合格件流出。結論:無壓力、位移監(jiān)控為要因。
5)零件隱藏缺陷。針對輸入軸油封漏氣的變速器進行拆箱檢查,發(fā)現(xiàn)零件有隱藏缺陷導致漏氣的僅出現(xiàn)一臺。結論:油封隱藏缺陷為非要因。
6)氣密儀異常。委托檢計中心對氣密儀進行檢測和校準,結果符合要求。結論:氣密儀異常為非要因。
針對造成輸入軸軸承蓋漏油的兩個要因,制定對策(見表3),并進行實施驗證。
表3 針對要因制定對策
因原壓頭和底座采用的熱處理硬度較低,使用過程中易產(chǎn)生毛刺、磨損,導致油封容易劃傷,針對此問題重新設計了油封壓頭(見圖2)、輸入軸軸承蓋底座(見圖3),同時融入了柔性快換理念。
圖2 油封壓頭
圖3 輸入軸軸承蓋底座
在油封壓機上增加伺服壓裝控制程序(見圖4),設置壓力、位移監(jiān)控,動態(tài)識別壓裝過程是否正常。
圖4 伺服壓機
對壓裝完的一軸蓋油封進行平面度檢測、氣密性檢測,驗證裝配質量,結果見表4。結論:驗證并優(yōu)化程序后,平面度和密封性都符合要求。
表4 效果驗證統(tǒng)計
隨后又進行了為期4個月的批量跟蹤驗證,客車變速器輸入軸軸承蓋油封的氣密合格率情況調查,結果分析見表5。結論:改善壓裝控制方式、優(yōu)化工裝后,達到了99.8%預期的目的。
表5 氣密合格率分析
通過以上措施的實施及批量驗證跟蹤,客車變速器輸入軸軸承蓋油封漏氣發(fā)生率由0.43%降低至0.07%,輸出軸油封處漏氣問題得到徹底解決。此類問題的解決方案和措施實施過程對變速器乃至發(fā)動機同類型問題具有借鑒及推廣意義,僅以此文為油封處漏氣等類似問題的分析解決提供一些實踐參考。