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鋼鐵企業(yè)雙膜法中水回用系統(tǒng)的成功改造及運營

2022-06-23 03:27:12邵亞軍譚善濤黃金明張須媚
工業(yè)水處理 2022年6期
關鍵詞:膜法產(chǎn)水量產(chǎn)水

邵亞軍,譚善濤,黃金明,張須媚

(杭州英普環(huán)境技術股份有限公司,浙江杭州 310000)

隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及工業(yè)化進程的加速,水資源短缺一直是影響我國各地區(qū)工業(yè)發(fā)展的關鍵問題〔1〕。鋼鐵行業(yè)是五大耗水行業(yè)之一,用水量約占工業(yè)用水總量的20%〔2〕;鋼鐵工業(yè)也是廢水排放大戶,其廢水排放量約占工業(yè)廢水排放總量的11.3%〔3〕。出于節(jié)水及環(huán)保方面的考慮,提高廢水回用率、實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用、降低噸鋼耗水、實現(xiàn)真正意義的節(jié)能減排,是當前各大鋼鐵企業(yè)面臨并迫切需要解決的問題〔4〕。

某大型鋼鐵企業(yè)積極響應國家號召,在2009 年建成了一套產(chǎn)能達3.2 萬t/d 的雙膜法中水回用系統(tǒng),但是投入運行8 a 來,由于各種原因,系統(tǒng)運行狀況較差,整套中水回用系統(tǒng)日均產(chǎn)水量一直在1.2 萬~1.7 萬t 之間波動。雖然企業(yè)努力運營,但系統(tǒng)仍未達到在正常設計出水量下長周期運行的目的,給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟和環(huán)保壓力。

2018 年該鋼鐵企業(yè)通過國內(nèi)類TOT(恢復檢修重置+結合托管運營)競標方式選擇和英普環(huán)境合作,以期通過專業(yè)技術團隊的改造及運營實現(xiàn)原有系統(tǒng)的重生和后續(xù)穩(wěn)定運行。

1 工程概況

1.1 原系統(tǒng)概況

雙膜法中水回用系統(tǒng)的進水是鋼鐵廠污水系統(tǒng)處理后的中水,產(chǎn)水需滿足鋼鐵企業(yè)的回用指標,具體見表1。

表1 雙膜法中水回用系統(tǒng)進、出水水質(zhì)指標Table 1 Influent and effluent water quality from water reuse system by double membrane method

鋼鐵廠設計雙膜法中水回用系統(tǒng)的處理水量為4.8 萬t/d,該系統(tǒng)的主要設備為超濾裝置及反滲透裝置,具體設計參數(shù)如表2 所示。

表2 雙膜法工藝設備的主要參數(shù)Table 2 Main parameters of the double membrane process equipment

1.2 雙膜法中水回用系統(tǒng)介紹

圖1 為雙膜法中水回用的工藝流程。

圖1 雙膜法中水回用工藝Fig.1 Water reuse process of double membrane method

如圖1 所示,污水系統(tǒng)處理后的中水經(jīng)超濾提升泵泵入過濾精度為100 μm 的自清洗過濾器,過濾去除直徑>100 μm 的懸浮物、顆粒物、膠體等,防止其進入超濾系統(tǒng)對超濾設備造成不可逆損傷和嚴重污堵,確保超濾系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。自清洗過濾器出水進入超濾系統(tǒng),超濾系統(tǒng)可以去除直徑>0.025 μm的有機物、膠體等,盡可能地滿足反滲透系統(tǒng)的進水要求。超濾系統(tǒng)產(chǎn)水通過反滲透提升泵泵入裝有5 μm PP 濾芯的保安過濾器,將超濾產(chǎn)水池及管道中的懸浮物、有機物、膠體等截留,進一步確保反滲透系統(tǒng)的正常運行。保安過濾器出水經(jīng)高壓泵泵入反滲透系統(tǒng),反滲透系統(tǒng)可以去除廢水中的大部分離子和有機物。反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水一部分作為鋼鐵廠工藝用水,其余補充到工業(yè)新水系統(tǒng);濃水排放到污水處理系統(tǒng)進行再處理。

2 存在問題及改造、維護方案

2.1 存在的主要問題

由于鋼鐵廠廢水成分復雜多變,經(jīng)污水系統(tǒng)處理后的中水里仍含有少量的有機物、油污等。這些雜質(zhì)進入雙膜法中水回用系統(tǒng)后,超濾系統(tǒng)不能對其完全攔截,導致反滲透膜污堵嚴重,中水回用系統(tǒng)不能穩(wěn)定運行。該系統(tǒng)運行期間存在的問題主要有:

(1)儀表壓縮空氣含水率超標,導致系統(tǒng)氣動閥不能正常運行。

(2)自清洗過濾器未能正常運行,導致超濾膜經(jīng)常污堵,產(chǎn)水量下降。

(3)超濾進水管路采用鋼襯膠材質(zhì),經(jīng)過長期運行后,部分管路襯膠脫落,導致自清洗過濾器頻繁污堵,甚至損壞過濾器濾網(wǎng)、毛刷。

(4)超濾系統(tǒng)設計不足,系統(tǒng)管道產(chǎn)生的水錘導致超濾機組震動,引起超濾膜膜絲損壞,超濾產(chǎn)水水質(zhì)變差,直接影響后續(xù)反滲透系統(tǒng)的運行。

(5)經(jīng)跟蹤分析檢測,超濾產(chǎn)水仍然存在未被截留的微量油污。這些油污進入反滲透膜,導致反滲透膜污染嚴重。盡管采用了多種清洗方法,但反滲透膜仍得不到有效清洗,反滲透膜的膜通量比較難恢復。長期運行使中水回用系統(tǒng)產(chǎn)水量不斷降低,系統(tǒng)運行效果越來越差,反滲透膜更換周期變短。

2.2 改造、維護方案

(1)完善儀表壓縮空氣的處理工藝,增設冷干機、油水過濾器等,確保壓縮空氣的質(zhì)量。

(2)將原有超濾膜和反滲透膜進行徹底的離線清洗和性能測試,將部分損壞的超濾膜更換為性能更佳的不易斷絲的七孔內(nèi)壓式超濾膜,將部分損壞的反滲透膜更換為抗污染反滲透膜;對自清洗過濾器進行維修,使其自控設置恢復正常運行。

(3)通過專業(yè)儀器檢查,徹底更換襯膠脫落的管道,解決因襯膠脫落引起的自清洗過濾器污堵及濾網(wǎng)、毛刷損壞等問題。

(4)在超濾反洗排放管道上安裝虹吸破壞裝置,破壞超濾管道的虹吸現(xiàn)象,解決由水錘引起的超濾機組震動及超濾膜斷絲問題。

(5)調(diào)整超濾系統(tǒng)化學強化反沖洗(CEB)的運行參數(shù),并結合在線清洗改善超濾清洗效果,提高超濾系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

(6)采用SEM-EDS、FT-IR、GC/MS 等分析手段對反滲透膜上的污垢進行取樣并詳細分析,結果表明污染物類型為苯環(huán)類油污及硫垢。采用英普環(huán)境針對苯環(huán)類油污、硫垢專門研發(fā)的FC970 及FC830反滲透膜清洗劑對反滲透膜進行離線清洗。清洗后的反滲透膜的膜通量得到較好的恢復,清洗效果較好,清洗頻次從1 周清洗1 次變?yōu)?~3 個月清洗1次,節(jié)省了大量清洗藥劑和人工費用。

(7)增設英普環(huán)境膜法水處理系統(tǒng)的遠程服務看護裝置,實現(xiàn)現(xiàn)場專業(yè)人員和總公司技術專家同步對現(xiàn)場技術問題的專業(yè)會診和及時指導。

3 改造后運營效果

3.1 運行效果

經(jīng)改造后,雙膜法中水回用系統(tǒng)原先存在的運行問題得到有效解決,系統(tǒng)可以長期安全、高效、平穩(wěn)地運行。系統(tǒng)改造前后的具體運行參數(shù)見表3。

表3 系統(tǒng)改造前后的數(shù)據(jù)對比表Table 3 Data comparison before and after system modification

由表3 可知,雙膜法中水回用系統(tǒng)經(jīng)過改造后,超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)的水回收率均達到表2 的設計參數(shù);系統(tǒng)的產(chǎn)水電導率在100 μS/cm 以下,達到了鋼鐵廠的回用水要求(表1);雙膜法中水回用系統(tǒng)的進水量達到了4.8 萬t/d 以上,符合鋼鐵廠原中水回用系統(tǒng)的設計要求。

系統(tǒng)運行3 a 來,超濾(UF)系統(tǒng)的進出水水量及產(chǎn)水SDI 變化見圖2。

如圖2(a)所示,超濾系統(tǒng)運行3 a 來的進水量≥4.8 萬t/d,產(chǎn)水量≥4.42 萬t/d,水回收率≥92%,說明超濾系統(tǒng)運行穩(wěn)定。如圖2(b)所示,超濾系統(tǒng)運行3 a 來產(chǎn)水的SDI 在1~5 之間波動,說明超濾產(chǎn)水水質(zhì)比較穩(wěn)定。

圖2 超濾系統(tǒng)3 a 來的運行狀況Fig.2 Operation status of ultrafiltration system in 3 years

圖3 為反滲透(RO)系統(tǒng)3 a 來的進出水水量及水回收率變化情況。

圖3 反滲透系統(tǒng)水量及其水回收率變化Fig.3 The changes of water amount and water recovery rate of reverse osmosis

如圖3 所示,系統(tǒng)運行3 a 來,反滲透系統(tǒng)的進水量≥4.23 萬t/d,產(chǎn)水量>3.2 萬t/d,水回收率>75%,說明反滲透系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

圖4 為系統(tǒng)運行3 a 來,進出水水質(zhì)的變化情況。

圖4 雙膜法中水回用系統(tǒng)進出水的水質(zhì)變化Fig.4 The changes of influent and effluent water quality from water reuse system by double membrane method

如圖4 所示,雙膜法中水回用系統(tǒng)進水的電導率為2 500~3 500 μS/cm,總硬度為300~420 mg/L,總堿度為20~100 mg/L,Cl-質(zhì)量濃度基本為300~500 mg/L,COD為15~40 mg/L,油質(zhì)量濃度為0~2.5 mg/L。經(jīng)過雙膜法中水回用系統(tǒng)處理后,系統(tǒng)出水電導率<100 μS/cm,除鹽率>96%,總硬度<5 mg/L,總堿度<28 mg/L,Cl-質(zhì)量濃度<16 mg/L,COD<5 mg/L,油質(zhì)量濃度<0.1 mg/L,符合表1 的產(chǎn)水水質(zhì)要求。

3.2 膜清洗維護

3.2.1 超濾膜清洗維護

超濾設備的清洗維護采用“定期反洗+CEB 清洗+化學清洗”模式。超濾系統(tǒng)每運行40 min,用超濾產(chǎn)水反洗50 s;運行35 次為一個周期,每周期采用一次CEB 清洗;同時,超濾膜每年進行一次化學清洗,化學清洗采用鹽酸和英普環(huán)境研發(fā)的FC820清洗劑進行清洗。圖5 為不同超濾膜組件清洗前后的跨膜壓差及產(chǎn)水量的對比圖,8 套超濾膜經(jīng)過化學清洗后,跨膜壓差降低,產(chǎn)水量得到有效恢復。

圖5 超濾清洗前后跨膜壓差(a)和產(chǎn)水量(b)的對比Fig.5 Comparison of transmembrane pressure difference(a)and water yield(b)before and after ultrafiltration cleaning

3.2.2 反滲透膜清洗維護

反滲透設備的清洗維護采用“定期沖洗+化學清洗”的方式。反滲透系統(tǒng)每運行12 h,停機進行低壓沖洗;當反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水量下降15%時,將反滲透系統(tǒng)停機,并對被污染的反滲透膜進行化學清洗,化學清洗采用英普環(huán)境研發(fā)的FC970 及FC830 清洗劑進行清洗。圖6 為不同反滲透膜組件清洗前后的段間壓差及產(chǎn)水量對比圖,8 套反滲透膜經(jīng)過化學清洗后,反滲透的段間壓差降低,產(chǎn)水量得到有效恢復。

圖6 反滲透清洗前后段間壓差(a)和產(chǎn)水量(b)的對比Fig.6 Comparison of pressure difference between segments(a)and water yield(b)before and after reverse osmosis cleaning

3.3 經(jīng)濟效益

該鋼鐵企業(yè)通過采用TOT 經(jīng)營模式,引進專業(yè)水處理公司專業(yè)運營中水回用系統(tǒng)后,解決了系統(tǒng)的運營問題,消除了企業(yè)的經(jīng)營壓力,為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益。改造后的系統(tǒng)產(chǎn)水量是原系統(tǒng)產(chǎn)水量的1.9 倍,同時電耗下降了48%,藥劑費用下降了37%,膜、濾芯等備件損耗費用下降了67%。

4 結論

某鋼鐵企業(yè)對其大型雙膜法中水回用系統(tǒng)進行了升級改造,解決了原系統(tǒng)存在的運行問題。系統(tǒng)改造后,實現(xiàn)了超濾系統(tǒng)水回收率≥92%、反滲透系統(tǒng)水回收率>75%、系統(tǒng)產(chǎn)水電導率<100 μS/cm、系統(tǒng)產(chǎn)水量>3.2 萬t/d 的目標,實現(xiàn)了節(jié)約新鮮用水、降低噸鋼水耗、減少廢水排放的目的。改造后系統(tǒng)電耗下降了48%,藥劑費用下降37%,膜、濾芯等備件損耗費用下降了67%,經(jīng)濟效益顯著。

該鋼鐵企業(yè)雙膜法中水回用系統(tǒng)的成功改造與運營,為其他類似鋼鐵企業(yè)的水處理與回用系統(tǒng)的改造及運營起到良好的示范效應。

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