徐 斌,徐冰潔
(1.中石化九江分公司,江西九江 332004;2.九江學(xué)院資源環(huán)境學(xué)院,江西九江 332005)
我國(guó)煤炭資源豐富,以煤為原料的化工產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,特別是以煤氣化為龍頭的煤制甲醇、煤制烯烴及煤制天然氣等新型煤化工項(xiàng)目高速發(fā)展〔1-2〕。然而,煤化工裝置在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量廢水,這些廢水具有高氨氮、高COD、高含鹽量及難生物降解等特點(diǎn)〔3-4〕,須妥善處理。
鄂爾多斯某煤炭深加工示范項(xiàng)目以煤炭為原料,將水煤漿氣化后合成甲醇,進(jìn)一步合成烯烴。生產(chǎn)裝置區(qū)排放的廢水主要有煤氣化廢水、煤制烯烴(S-MTO)凈化廢水及全廠其他廢水(包括烯烴裝置生產(chǎn)廢水、酸性氣廢水和生活污水)。煤氣化廢水水量較大,污染物組成復(fù)雜且含量較高,特別是廢水中氨氮及懸浮物(SS)含量較高,須在煤氣化裝置內(nèi)對(duì)氣化廢水進(jìn)行汽提脫氨、混凝沉降預(yù)處理。另一股水量較大的廢水為S-MTO裝置生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的凈化廢水,該廢水COD 高,且含有少量不易降解的醛類、酮類、有機(jī)酸等大分子有機(jī)物,須經(jīng)過(guò)厭氧生化、氣浮除油及水解酸化預(yù)處理將大分子污染物長(zhǎng)鏈打斷,提高其可生化性。這2 股大水量廢水經(jīng)預(yù)處理后與全廠其他廢水一起排入廢水處理裝置,并采用O-AO-MBR 組合工藝處理,產(chǎn)水達(dá)標(biāo)后送至深度處理單元,經(jīng)除硬、除濁、脫鹽后回用至循環(huán)水場(chǎng),產(chǎn)生的高濃鹽水經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶單元處理,實(shí)現(xiàn)了廢水的零排放。
該裝置設(shè)計(jì)最大進(jìn)水水量為1 300 m3/h,主要設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)Table 1 Design influent and effluent quality
污水的生化處理技術(shù)是目前普遍采用且比較經(jīng)濟(jì)的處理方法,但傳統(tǒng)生化處理工藝由于工藝機(jī)理上的限制,普遍存在COD 和NH3-N 去除效率低且不穩(wěn)定、受環(huán)境因素影響大、抗沖擊負(fù)荷能力弱等特點(diǎn)〔5-6〕。隨著污水處理標(biāo)準(zhǔn)的提高,傳統(tǒng)生化處理一般都需要增加后續(xù)深度處理工藝才能滿足出水指標(biāo)要求,容易造成工藝流程長(zhǎng)、占地面積大、工程投資高等一系列問(wèn)題。
本裝置進(jìn)水水質(zhì)、水量波動(dòng)大,具有一定的沖擊性,在AO 生化段前增加一級(jí)好氧池作為預(yù)處理,以提高裝置的抗沖擊能力;由于裝置出水需送至深度處理單元,經(jīng)超濾(UF)、反滲透(RO)等裝置處理后回用,對(duì)出水懸浮物的含量要求較高,故選用膜生物反應(yīng)器(MBR)來(lái)保證高質(zhì)量產(chǎn)水〔7-8〕,最終形成以O(shè)-AO-MBR 組合工藝為主體的工藝。
O-AO-MBR 工藝將生化處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合,O-AO 工藝可以實(shí)現(xiàn)高效除碳和脫氮〔9〕,MBR 技術(shù)以超濾膜分離過(guò)程取代傳統(tǒng)生化處理過(guò)程中的泥水重力沉降分離過(guò)程,固液分離效果遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)沉淀池,出水懸浮物和濁度接近于零;MBR技術(shù)將微生物完全截留在MBR 池內(nèi),有利于增殖緩慢的硝化細(xì)菌、反硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)和繁殖,可提高系統(tǒng)的硝化、反硝化效率,具有微生物濃度高、生物種群多樣性好、耐沖擊負(fù)荷等優(yōu)點(diǎn)〔10〕;MBR 技術(shù)還實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)器水力停留時(shí)間(HRT)和污泥齡(SRT)的完全分離,運(yùn)行控制更加靈活穩(wěn)定。
圖1 為廢水處理的工藝流程。
圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Flow chart of wastewater treatment process
如圖1 所示,正常情況下來(lái)水直接進(jìn)入調(diào)節(jié)池,異常時(shí)先進(jìn)入事故罐暫存。經(jīng)混合、均質(zhì)后的煤化工綜合廢水首先在一級(jí)好氧池內(nèi)進(jìn)行好氧曝氣處理,利用微生物的同化作用,將部分有機(jī)污染物碳化,使污染物得到一定降解。一級(jí)好氧池出水進(jìn)入A/O 池,通過(guò)硝化、反硝化去除氨氮、降低總氮,并降低有機(jī)污染物濃度。污泥混合液進(jìn)入MBR 池后,固液被高效分離,難降解的大分子有機(jī)物被截留,產(chǎn)水進(jìn)入后續(xù)深度處理單元。
一級(jí)好氧池、中間沉淀池及A/O 池均為4 個(gè)系列并聯(lián)運(yùn)行,MBR 池為8 個(gè)系列并聯(lián)運(yùn)行。
2.3.1 一級(jí)好氧池
一級(jí)好氧池設(shè)計(jì)停留時(shí)間為12 h,池底均勻鋪設(shè)直徑65 mm、長(zhǎng)度1 m 的管式曝氣管2 600 根,由離心風(fēng)機(jī)輸送的壓縮空氣通過(guò)曝氣管通入池底,池內(nèi)DO 達(dá)到2~3 mg/L,污泥回流比控制在50%~150%,污泥質(zhì)量濃度控制為3 000~5 000 mg/L。
通過(guò)好氧曝氣處理,來(lái)水中的有機(jī)污染物在池內(nèi)得到一定程度的降解。同時(shí),一級(jí)好氧池可兼作生物軟化池,當(dāng)來(lái)水水質(zhì)較差、Ca2+和Mg2+含量較高、氣化廢水混凝沉淀預(yù)處理效果不能滿足要求時(shí),可利用碳化有機(jī)污染物生成的CO2和壓縮空氣中的CO2與Ca2+、Mg2+反應(yīng)生成CaCO3、MgCO3,通過(guò)排泥降低硬度,防止結(jié)垢,保證后續(xù)工段的穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3.2 A/O 池
A池采用氧化溝式池型,設(shè)計(jì)停留時(shí)間為18 h;為防止污泥沉積、增加缺氧生物與污水接觸面積、提升脫氮效果,在池內(nèi)共設(shè)置16 臺(tái)低轉(zhuǎn)速潛水?dāng)嚢杵鳎∟=56 r/min),硝化液回流比控制在300%~500%。O 池采用推流式池型,設(shè)計(jì)停留時(shí)間為28 h,池底鋪設(shè)與一級(jí)好氧池同規(guī)格的管式曝氣管6 500 根,池內(nèi)DO 控制在2~4 mg/L,污泥質(zhì)量濃度控制為4 000~6 000 mg/L。
A池的主要功能是反硝化脫氮,同時(shí)兼具一定的水解酸化作用,以改善廢水的可生化性、提高后續(xù)好氧處理效率。O 池的主要功能是進(jìn)行碳化和硝化反應(yīng),去除廢水中的有機(jī)污染物及氨氮,通過(guò)硝化液回流形成充分的硝化-反硝化作用。
2.3.3 MBR 池
MBR 池共設(shè)計(jì)8 座,每座設(shè)置10 個(gè)膜組件,采用淹沒(méi)式聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維簾式超濾膜,膜的截留孔徑為0.1 μm。每座膜池裝填膜面積16 000 m2(20 m2/簾×80 簾/膜組件×10 個(gè)膜組件),膜通量為10.3 L/(m2·h),由自吸泵間歇抽吸出水,抽停時(shí)間比為7 min/1 min。池內(nèi)污泥質(zhì)量濃度控制為6 000~10 000 mg/L,相比一般活性污泥法(3 000~5 000 mg/L)高 很 多。設(shè) 置3 臺(tái)Q=90 Nm3/min、H=58 kPa 的離心鼓風(fēng)機(jī)為活性污泥供氧并實(shí)現(xiàn)對(duì)膜面污染物的擦洗。同時(shí),設(shè)置了污泥回流泵,回流比控制為300%~500%,可根據(jù)來(lái)水水質(zhì)變化及處理程度分別回流至A 池和O 池,提高脫氮降碳效率。
主要構(gòu)筑物參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 主要構(gòu)筑物參數(shù)Table 2 Main structures parameters
3.1.1 來(lái)水水質(zhì)、水溫波動(dòng)大
因預(yù)處理設(shè)施運(yùn)行不穩(wěn)定,裝置來(lái)水中氣化廢水水質(zhì)波動(dòng)大,有時(shí)氨氮高達(dá)903 mg/L、SS高達(dá)739 mg/L,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)指標(biāo),導(dǎo)致生化段頻受沖擊。微生物在生物處理過(guò)程中最適宜的溫度為20~35 ℃,超過(guò)37 ℃時(shí)處理效率顯著下降〔11〕,而氣化廢水及S-MTO 廢水預(yù)處理設(shè)施換熱器結(jié)垢頻繁,運(yùn)行周期短,廢水水溫高,尤其是夏季氣溫疊加,生化段水溫高達(dá)42~44 ℃,影響裝置處理效率。
優(yōu)化措施:
(1)強(qiáng)化源頭管理,開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),將合成氣凈化裝置的CO2引入混凝沉降設(shè)施,解決了Ca2+在汽提脫氨工序的沉積問(wèn)題,改善了汽提脫氨的運(yùn)行工況,減少了裝置的酸洗次數(shù),提高了汽提脫氨效率,氣化廢 水 氨 氮、SS 分 別 穩(wěn) 定 在300 mg/L 和100 mg/L 以內(nèi);同時(shí)充分利用公司其他裝置閑置的換熱器作為備用,為換熱器清洗創(chuàng)造條件,將排入廢水裝置的廢水水溫降低到40 ℃以內(nèi)。
(2)加強(qiáng)過(guò)程管控,將人工監(jiān)測(cè)與在線監(jiān)測(cè)相結(jié)合,對(duì)來(lái)水水質(zhì)、水溫實(shí)時(shí)監(jiān)控。崗位人員每隔2 h 取各股來(lái)水及調(diào)節(jié)池混合出水水樣,使用試紙檢測(cè)pH、氨氮,并與在線監(jiān)測(cè)結(jié)果比對(duì),及時(shí)匯報(bào)、調(diào)整異常情況。
(3)優(yōu)化末端治理,充分發(fā)揮調(diào)節(jié)池和事故罐的緩沖、均質(zhì)作用,改善生化段進(jìn)水水質(zhì)。原設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)池及事故罐為并聯(lián)運(yùn)行,為增加調(diào)節(jié)池及事故罐調(diào)節(jié)水質(zhì)、水溫的靈活性,增加了調(diào)節(jié)池及事故罐串聯(lián)運(yùn)行流程,可視來(lái)水情況采取串聯(lián)或并聯(lián)方式運(yùn)行,確保后續(xù)工段進(jìn)水穩(wěn)定。
3.1.2 A/O 池運(yùn)行負(fù)荷低
經(jīng)統(tǒng)計(jì),調(diào)節(jié)池出水COD 為450~900 mg/L,平均為655.6 mg/L,超出一級(jí)好氧池進(jìn)水COD≤550 mg/L的指標(biāo)要求,造成一級(jí)好氧池處理負(fù)荷過(guò)高,甚至對(duì)一級(jí)好氧池造成沖擊。而經(jīng)一級(jí)好氧池處理后,出水COD 為92~467 mg/L,平均為264 mg/L,按最大處理水量1 300 m3/h 計(jì)算,A/O 池的平均COD 容積負(fù)荷僅為0.14 kg/(m3·d),處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),不僅造成曝氣風(fēng)機(jī)等設(shè)備運(yùn)行能耗浪費(fèi),還需補(bǔ)充大量碳源以提高A 池反硝化脫氮效率。
優(yōu)化措施:
(1)增加調(diào)節(jié)池出水至A/O 池進(jìn)水流程,形成多點(diǎn)進(jìn)水。根據(jù)調(diào)節(jié)池出水水質(zhì)及一級(jí)好氧池和A/O池的運(yùn)行負(fù)荷,調(diào)整各工段進(jìn)水水量,不僅降低了一級(jí)好氧池的運(yùn)行負(fù)荷,還為A 池反硝化反應(yīng)提供了碳源,減少了碳源的補(bǔ)充量。
(2)將A/O 池4 系列同時(shí)進(jìn)水運(yùn)行改為3 系列運(yùn)行和1 系列備用。備用系列停止進(jìn)水和曝氣,使備用系列微生物處于休眠狀態(tài),同時(shí)每月更換備用系列,保持污泥活性,不僅提高了3 個(gè)運(yùn)行系列的處理效率,節(jié)約了設(shè)備運(yùn)行能耗,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,還可在異常情況下投用備用系列,穩(wěn)定裝置運(yùn)行,確保裝置出水達(dá)標(biāo)。
2020 年6 月,該公司開(kāi)展全廠大檢修,經(jīng)檢修后各裝置保持高負(fù)荷運(yùn)行。2020 年7 月12 日至2020 年12月31日共173 d的運(yùn)行時(shí)間里,該廢水處理裝置歷經(jīng)夏季高溫(30~35 ℃)和冬季嚴(yán)寒(-20~-10 ℃),來(lái)水量為1 000~1 100 m3/h,A/O 池保持3 系列運(yùn)行1 系列備用狀態(tài),其余運(yùn)行參數(shù)均控制在設(shè)計(jì)參數(shù)范圍內(nèi)。經(jīng)裝置處理后,平均出水COD、氨氮、SS 均達(dá)到了裝置設(shè)計(jì)出水水質(zhì)指標(biāo)要求。
3.2.1 COD 去除效果
圖2 顯示了該廢水處理裝置對(duì)煤化工綜合廢水COD 的去除效果。
圖2 O-AO-MBR 組合工藝對(duì)COD 的去除效果Fig.2 The removal effect of COD by O-AO-MBR process
從圖2 可以看出,系統(tǒng)進(jìn)水COD 基本在450~900 mg/L,平均為655.6 mg/L,超出裝置設(shè)計(jì)進(jìn)水COD 指標(biāo),但無(wú)論進(jìn)水COD 如何波動(dòng),出水COD 基本穩(wěn)定在<30 mg/L,平均出水COD 為27.2 mg/L,平均COD 去除率達(dá)95.9%。O-AO-MBR 組合工藝可以有效去除煤化工綜合廢水中的有機(jī)污染物,使整個(gè)系統(tǒng)保持較高的COD 去除率。
3.2.2 氨氮去除效果
圖3 顯示了該廢水處理裝置對(duì)煤化工綜合廢水氨氮的去除效果。
圖3 O-AO-MBR 組合工藝對(duì)氨氮的去除效果Fig.3 The removal effect of NH3-N by O-AO-MBR process
由圖3 可知,系統(tǒng)進(jìn)水氨氮基本在90~300 mg/L之間變化,平均進(jìn)水氨氮為169.9 mg/L。雖然進(jìn)水氨氮存在較大波動(dòng),但出水氨氮基本<2 mg/L,平均出水氨氮為0.99 mg/L,平均氨氮去除率達(dá)99.5%,說(shuō)明該工藝具有良好的氨氮去除效率,且具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷特性。
3.2.3 總氮去除效果
圖4 是該廢水處理裝置對(duì)總氮的去除情況。
圖4 O-AO-MBR 組合工藝對(duì)總氮的去除效果Fig.4 The removal effect of TN by O-AO-MBR
由圖4 可知,系統(tǒng)進(jìn)水總氮為107~329 mg/L,平均為178.3 mg/L。經(jīng)處理后,出水總氮均小于80 mg/L,且平均出水總氮為49.5 mg/L,平均總氮去除率為72.2%。因MBR 出水至廢水深度處理單元對(duì)總氮未作要求,在運(yùn)行過(guò)程中為節(jié)約能源消耗,降低了對(duì)反硝化碳源的投加量及MBR 膜池污泥回流比,故雖然該系統(tǒng)已表現(xiàn)出良好的總氮去除效果,但還有進(jìn)一步提升的空間。
3.2.4 SS 去除效果
圖5 顯示了系統(tǒng)進(jìn)水和MBR 膜過(guò)濾出水的SS變化以及對(duì)SS 的去除效果。
圖5 O-AO-MBR 組合工藝對(duì)SS 的去除效果Fig.5 The removal effect of SS by O-AO-MBR
由圖5 可知,系統(tǒng)進(jìn)水SS 基本在30~160 mg/L范圍內(nèi),平均為72.6 mg/L。經(jīng)處理后,MBR 出水平均SS 為6.3 mg/L,平均去除率為91.3%。該工藝對(duì)廢水中的SS 具有較好的去除效果。SS 的去除率存在一定的波動(dòng),主要原因?yàn)樵撗b置已投運(yùn)近5 a,MBR 膜絲存在一定程度的斷絲現(xiàn)象,對(duì)產(chǎn)水SS 造成一定影響。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),2020 年7 月12 日至2020 年12 月31 日期間,裝置運(yùn)行電耗為2.43 kW·h/m3,其中O-AO 生化處理單元占59.6%,MBR 單元占21%,污水均質(zhì)提升單元及污泥處理單元等占19.4%,較聶水源等〔12〕利用兩級(jí)A/O 融合工藝處理煤化工廢水電耗(2.72 kW·h/m3)低0.29 kW·h/m3。電價(jià)為0.3 元/(kW·h),運(yùn)行電費(fèi)約為0.73 元/m3,甲醇、液堿及膜清洗藥劑費(fèi)用合計(jì)約為0.93 元/m3,人工成本為0.73 元/m3,合計(jì)直接運(yùn)行成本為2.39元/m3(不含設(shè)備折舊及脫水污泥委外處置費(fèi)用)。
徐曉 妮等〔13〕對(duì)A2/O 與MBR 工藝在同規(guī)模城鎮(zhèn)污水廠中的工藝占地面積進(jìn)行了對(duì)比,MBR 工藝占地面積比A2/O 工藝減少28.8%~42.5%。該廢水處理裝置主體工藝O-AO-MBR 實(shí)際構(gòu)筑物占地面積合計(jì)14 400 m2,設(shè)計(jì)最大進(jìn)水量為1 300 m3/h(即31 200 m3/d),則該組合工藝單位處理水量占地面積為0.46 m2·d/m3。
(1)采用O-AO-MBR 組合工藝處理煤化工綜合廢水,出水水質(zhì)穩(wěn)定,處理效率高,經(jīng)裝置處理后平均出水COD、氨氮、總氮、SS 分別為27.2、0.99、49.5、6.3 mg/L,平均去除率分別為95.9%、99.5%、72.2%、91.3%,達(dá)到了裝置設(shè)計(jì)的出水水質(zhì)指標(biāo)要求。
(2)O-AO-MBR 組合工藝提高了系統(tǒng)的污泥濃度,具有較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷特性,即使裝置進(jìn)水COD、氨 氮 分 別 在450~900 mg/L 及90~300 mg/L 范圍內(nèi)波動(dòng),仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)根據(jù)裝置運(yùn)行負(fù)荷,將部分高濃度廢水引入A 池并調(diào)整A/O 池運(yùn)行模式,可提高裝置運(yùn)行效率,降低裝置運(yùn)行成本。
(4)O-AO-MBR 組合工藝解決了傳統(tǒng)活性污泥處理工藝占地面積大、處理效率不穩(wěn)定等問(wèn)題,在煤化工綜合廢水處理方面具有良好的應(yīng)用前景。