林萬洲,岳云,羅國民,蘇曉杰,馮 慶,羅 斌
(1.中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司,四川 達州 636164;2.中國石油西南油氣田天然氣凈化總廠,重慶 400021)
某高含硫天然氣凈化廠于2016年建成投產(chǎn),天然氣處理量900×104m3/d,共有3列主體裝置,設(shè)計原料氣H2S和CO2質(zhì)量分數(shù)分別為10%和7.5%,屬高含硫、高含碳氣體,年處理天然氣量30億m3,輸出商品氣25億m3。其中脫硫單元采用Sulfinol-X工藝,產(chǎn)品氣達到 GB 17820—2018Ⅰ類商品氣技術(shù)指標[1]。重沸器是脫硫單元體系中的重要設(shè)備,其設(shè)置在再生塔底部,為整個溶液再生過程的傳質(zhì)和傳熱供給所需的能量。該廠處理高含硫、高含碳原料天然氣,脫硫單元溶液循環(huán)量相對較大,約400~450 m3/h,在日常操作中應(yīng)嚴格控制富液的酸氣負荷[2]。
單列裝置脫硫單元重沸器E-070604A/B,共2臺,意大利制造,設(shè)備位于再生塔東西兩側(cè),并聯(lián)運行,見圖1(圖中已簡化為1臺)。該設(shè)備為立式熱虹吸式重沸器,換熱管規(guī)格為φ25.4 mm×2.11 mm×6 096 mm,換熱面積1 660 m2,采用固定管板結(jié)構(gòu),技術(shù)參數(shù)見表1。其工作原理:重沸器換熱管內(nèi)介質(zhì)被加熱汽化后,上升管內(nèi)氣液混合物的相對密度明顯低于入口管中的相對密度,因而在重沸器的入口方和出口方產(chǎn)生壓力差,在壓力差的作用下,塔底的液體不斷吸入重沸器內(nèi),汽化后的氣液混合物返回塔內(nèi),完成一次循環(huán)[3]。
圖1 工藝流程示意
表1 重沸器E-070604數(shù)據(jù)
天然氣凈化廠投產(chǎn)以來,重沸器已出現(xiàn)多次管束腐蝕泄漏。經(jīng)對換熱管檢查發(fā)現(xiàn),腐蝕主要發(fā)生在介質(zhì)為溶液的管程側(cè),腐蝕區(qū)域主要集中在上管板至下方 1 m范圍內(nèi)的換熱管內(nèi)壁,腐蝕形貌為坑狀腐蝕,呈密集蜂窩狀分布,見圖2。
圖2 換熱管內(nèi)壁腐蝕形貌
為全面了解重沸器管束各換熱管的腐蝕情況,對全部換熱管(1 706根)進行渦流檢測,結(jié)果見圖3。檢測在常溫下進行,檢測位置為下管板(基準面),方式為內(nèi)穿過式。以2019年大修更換下的E-070604A的檢測數(shù)據(jù)為例進行分析,E-070604A 為2018年投用的新設(shè)備,使用僅1 a。檢測結(jié)果顯示,換熱管腐蝕主要集中在頂部(4~6 m)區(qū)域,檢測結(jié)果與換熱管外觀檢查結(jié)果基本吻合。重沸器在使用1 a后,腐蝕嚴重區(qū)域的換熱管壁厚減薄量在60%以上,腐蝕速率高于 1.266 mm/a。從圖3可以看出,腐蝕減薄率 40%~49%(橙色)和≥50%(紅色)的換熱管占總數(shù)的50%以上;橙色和紅色標記主要分布在上部,即低壓蒸汽入口側(cè)。
圖3 換熱管渦流檢測結(jié)果示意
為了解重沸器換熱管的腐蝕原因,選取2組失效的換熱管進行檢測分析。
根據(jù)GB/T 4340.1—2009(ISO 6507—1:2005,MOD)進行硬度測試,其測試結(jié)果滿足ASTM SA213 TP321的要求,見表2。
表2 硬度測試結(jié)果
根據(jù)GB/T 223—1997和GB/T 20123—2006對2件換熱管試樣進行化學(xué)成分測試,測試結(jié)果見表3。由表3可知測試結(jié)果滿足標準要求。
表3 化學(xué)成分測試結(jié)果 w,%
為檢查1號樣換熱管內(nèi)部腐蝕和點蝕情況,將整根管剖開,然后用砂紙進行打磨。在管子內(nèi)表面發(fā)現(xiàn)了許多點蝕痕跡,見圖4。點蝕部位底部呈波狀,長度介于1~10 mm,深度小于1 mm。換熱管在送往實驗室之前,已去除表面附著物。
圖4 1號樣管內(nèi)壁情況
2號樣換熱管內(nèi)表面上,發(fā)現(xiàn)了比另一根管子更多的坑,這些坑由點蝕造成。在內(nèi)表面上還有一些黑色附著物,很容易被剝離掉,見圖5。
圖5 2號樣管內(nèi)壁點蝕形態(tài)
利用X射線衍射儀(XRD)對2號樣換熱管內(nèi)表面上的黑色附著物進行了分析,結(jié)果顯示,大部分黑色附著物呈晶態(tài),沒有其他異物。測試結(jié)果顯示,約90%的黑色附著物為CaC2O4(H2O)。CaC2O4(H2O)是一種含鈣的熱穩(wěn)定鹽化合物,其中還含有質(zhì)量分數(shù)為4.4%的FeS2。
為檢驗換熱管抗晶間腐蝕的能力,再次進行了測試。試樣在ASTM A262—15標準(E法)規(guī)定的加銅屑的硫酸-硫酸銅腐蝕試驗溶液中浸泡(微沸)16 h后,用直徑4 mm的壓頭將試驗后的試樣彎曲成U型,彎曲角度180°,用放大鏡觀察彎曲試驗外表面,見圖6。由圖6可以看出,試樣在彎曲應(yīng)力處無裂紋。
圖6 管子的晶間試驗
受立式熱虹吸式重沸器殼程入口高溫蒸汽的影響,正對該區(qū)域的管束內(nèi)頂部的液體因局部過熱而沸騰。重沸器換熱管靠頂部區(qū)域內(nèi)的介質(zhì)流態(tài)和熱交換機制見圖7。
圖7 介質(zhì)流態(tài)及熱交換機制示意
換熱管內(nèi)流態(tài)自下而上依次為單相液、氣泡流、團狀流、環(huán)形流(環(huán)形霧狀流)、霧狀流和單相蒸汽。溶液在此區(qū)域受熱發(fā)生氣化相變后急速膨脹,分子運動速率加快,產(chǎn)生空泡腐蝕[4]。空蝕由作用到金屬材料表面的應(yīng)力脈沖引起,液體中的應(yīng)力脈沖由空泡潰滅時產(chǎn)生的壓力波或高速射流引起。沸騰狀態(tài)下,溶液中大量的H2S和CO2源源不斷地從形成氣泡到破裂,氣泡破裂時,使得氣泡所在空間形成真空,周圍液體會以極大的速度沖向氣泡中心,形成微射流,產(chǎn)生的局部沖擊力能達到上千大氣壓,損傷管壁鈍化膜和金屬表面[5]。另一方面,附加了一個流體對金屬表面的切應(yīng)力,這個切應(yīng)力能夠把金屬表面已經(jīng)形成的腐蝕產(chǎn)物剝離帶走,露出新的金屬表面,從而加劇腐蝕[6]。此結(jié)果與宏觀檢查和渦流檢測得到的結(jié)果相吻合,即腐蝕主要發(fā)生在管束頂部區(qū)域,靠近蒸汽入口側(cè)的腐蝕較為嚴重。
臥式熱虹吸式重沸器雖然結(jié)構(gòu)上與立式有所區(qū)別,但工作原理類似,其管程介質(zhì)為蒸汽,殼程介質(zhì)為溶液,殼程上部為氣液混合區(qū),此區(qū)域也存在空蝕,其機理與立式重沸器相同,只是發(fā)生在換熱管外壁。不同的是,臥式結(jié)構(gòu)氣液界面與換熱管方向平行,大部分換熱管浸泡在溶液內(nèi),空蝕只發(fā)生在管束的中上部區(qū)域,當管束腐蝕穿孔時,可通過堵管的方式繼續(xù)使用;但立式結(jié)構(gòu)氣液界面與換熱管方向垂直,管束頂部所有換熱管均存在空蝕,換熱管很容易出現(xiàn)大面積腐蝕穿孔,這將導(dǎo)致整臺設(shè)備報廢。
胺液與原料天然氣中的酸性組分反應(yīng)生成鹽,常見的有鹽酸鹽、硫酸鹽、甲酸鹽、乙酸鹽、草酸鹽、氰化物、硫氰酸鹽和硫代亞磺酸鹽等鹽類。H2S及CO2與胺液反應(yīng)形成相對較弱的鹽在再生加熱時會分解,而原料氣中其他的酸性組分與胺液生成的鹽在再生加熱時不易分解,這類鹽統(tǒng)稱為熱穩(wěn)定性鹽。熱穩(wěn)定鹽都是由顆粒狀不溶固體組成,在氣液兩相交界處,胺液在高溫下發(fā)生空泡腐蝕時,氣泡破裂,攜帶熱穩(wěn)定鹽顆粒對換熱管內(nèi)壁表面進行沖擊,形成氣蝕,熱穩(wěn)定鹽顆粒的存在加速了這種腐蝕,導(dǎo)致管道內(nèi)壁形成不規(guī)則腐蝕坑,進而造成換熱管腐蝕穿孔。
另外,胺液氧化降解形成甲酸、乙酸等有機酸,胺液與氯化物和氰化物等形成硫酸鹽、硫代硫酸鹽、硫氰酸鹽和鹽酸鹽等熱穩(wěn)定鹽,這些物質(zhì)都能引起金屬腐蝕。一般熱穩(wěn)定鹽質(zhì)量分數(shù)超過0.5%,就會加重腐蝕[7]。胺液中的熱穩(wěn)定胺鹽能引發(fā)一系列問題,溶液中的離子強度增強、鹽分和腐蝕沉淀物增加,金屬部件的腐蝕速率則增加。據(jù)X射線衍射分析結(jié)果顯示,附著在換熱管內(nèi)壁上的黑色沉淀物約90%為CaC2O4(H2O),表明即使是TP321的不銹鋼管,依然會被熱穩(wěn)定鹽腐蝕;其中還含有質(zhì)量分數(shù)為4.4%的FeS2,F(xiàn)eS2是胺液中的H2S與不銹鋼中Fe反應(yīng)生成的腐蝕產(chǎn)物,F(xiàn)eS2和空泡腐蝕一起加速腐蝕。
2017—2020年對貧胺液進行了取樣分析,胺液中熱穩(wěn)定鹽(陰離子和有機酸)的組分見表4。
表4 2017—2020年貧胺液熱穩(wěn)定鹽分析結(jié)果 mg/L
在日常生產(chǎn)期間,該重沸器既是胺液再生熱源供給設(shè)施,同時也是凝結(jié)水儲存設(shè)施,一般液位控制在約50%。正是由于重沸器內(nèi)持有一定液位的凝結(jié)水,從而導(dǎo)致再生胺液經(jīng)過蒸汽、凝結(jié)水氣液兩相界面時,受制于兩相間較大的溫差,致使胺液因局部過熱而沸騰,出現(xiàn)汽化現(xiàn)象。與此同時,以往裝置低壓蒸汽系統(tǒng)壓力控制較高,超過0.5 MPa,也使得低壓蒸汽溫度與胺液溫差過大,加快了空泡腐蝕發(fā)生速率。另外,由于脫硫吸收塔頻繁出現(xiàn)發(fā)泡攔液,導(dǎo)致進入再生塔富液流量不穩(wěn)定,致使重沸器內(nèi)運行工況頻繁出現(xiàn)劇烈波動,也加速了設(shè)備腐蝕。
熱虹吸式重沸器由于氣液兩相混輸,氣液兩相在塔底分離,管束腐蝕機理主要為空蝕。而釜式重沸器能從設(shè)計上避開該問題,見圖8。AKU型釜式重沸器殼程介質(zhì)為溶液,管程介質(zhì)為蒸汽,其最大的特點是在殼程頂部設(shè)置一個蒸發(fā)空間,使得氣液兩相在殼程內(nèi)完成徹底分離[8]。殼程后側(cè)設(shè)有一特定高度的堰板,用以保證管殼程介質(zhì)有充分的接觸時間,殼程氣相經(jīng)頂部返回再生塔,液相則從堰板溢流后經(jīng)底部出口返回再生塔塔底。堰板的設(shè)置,保證了管束完全浸泡在液相區(qū)內(nèi),能有效避免因空蝕造成管束穿孔。
圖8 AKU型釜式重沸器
據(jù)調(diào)研,某200×104m3/d高含硫天然氣凈化裝置和400×104m3/d天然氣凈化裝置脫硫單元均為釜式重沸器,換熱管材質(zhì)為奧氏體不銹鋼,使用效果良好,運行多年,僅有少量換熱管穿孔泄漏,堵管后運行正常。但釜式重沸器也有如設(shè)備重、體積大,造價高等缺點,若將現(xiàn)有立式熱虹吸式重沸器更換為釜式重沸器,需充分考慮現(xiàn)場空間問題。該廠三面環(huán)水,東西方向距離受限,加之2020年完成產(chǎn)品氣質(zhì)量升級和尾氣治理改造時在現(xiàn)有脫硫再生塔南側(cè)安裝了SCOT再生塔及重沸器等設(shè)備,使得空間更為狹小,改造難度較大。
針對脫硫單元胺液中熱穩(wěn)定鹽含量的要求,國外通常推薦其質(zhì)量分數(shù)不超過溶液總量的 2.0%,國內(nèi)企業(yè)要求其質(zhì)量分數(shù)不宜超過1.0%[9]。一般可采取下列操作以控制好胺液中熱穩(wěn)定鹽含量:
(1)加強工藝參數(shù)控制,酸氣壓力80~100 kPa,再生塔頂溫度98~102 ℃,再生塔底溫度125~130 ℃,以防止胺液超溫降解。
(2)加強胺液質(zhì)量保護。在向胺液系統(tǒng)補充凝結(jié)水、新鮮胺液以及添加阻泡劑等環(huán)節(jié),應(yīng)做好隔離應(yīng)對措施,避免氧氣進入系統(tǒng);另外還需做好儲罐等設(shè)備內(nèi)胺液的惰性氣體保護,避免氧氣進入,加速降解。
(3)加強原料氣的過濾分離,防止原料氣夾帶井口化合物、污水等進入胺液系統(tǒng),進而生成有機化合物而加劇溶液降解。
(4)加強胺液過濾控制。日常生產(chǎn)期間,做好過濾設(shè)備運行情況監(jiān)控,并及時根據(jù)過濾器壓力差情況,切換或清洗過濾設(shè)備。
(5)加強胺液的定期分析,及時掌握胺液質(zhì)量情況,并根據(jù)實際情況采取諸如更換新鮮胺液或胺液再生等相應(yīng)措施。
4.3.1 運行溫度控制
由于胺液與H2S氣體的腐蝕均與操作溫度有關(guān),因此應(yīng)嚴格控制重沸器運行溫度。在確保胺液再生質(zhì)量合格的情況下,盡可能降低進入重沸器的蒸汽量。
另外也需控制好低壓飽和蒸汽管網(wǎng)壓力,正常情況下低壓飽和蒸汽應(yīng)控制在0.45 MPa左右,溫度約150 ℃;與此同時,重沸器內(nèi)部不再保留凝結(jié)水,以此確保整個殼程端溫度均勻以及增大管程內(nèi)胺液被加熱面積。重沸器管殼程溫差的減小,使管程內(nèi)胺液被均勻加熱,能避免胺液在重沸器內(nèi)發(fā)生劇烈的相變[10]。
4.3.2 優(yōu)化酸氣負荷
酸氣負荷是醇胺法脫硫脫碳的關(guān)鍵參數(shù),其決定了溶液循環(huán)量、再生系統(tǒng)的規(guī)模和能耗水平。酸氣負荷高則溶液循環(huán)量減少,再生系統(tǒng)規(guī)模及能耗降低,但溶液腐蝕性增強;反之,則再生系統(tǒng)規(guī)模及能耗增加,溶液腐蝕性減弱[11]。川渝地區(qū)各凈化廠實際生產(chǎn)運行情況表明:高酸氣負荷運行的凈化廠相較于低酸氣負荷運行的凈化廠,其設(shè)備腐蝕更重。因此,在日常生產(chǎn)運行中,在考慮裝置能耗的同時也需兼顧溶液酸氣負荷即設(shè)備腐蝕問題。
重沸器作為天然氣凈化裝置脫硫單元的關(guān)鍵設(shè)備,其運行可靠性直接影響整個裝置的安全運行。通過對重沸器管束實施無損檢測、宏觀檢查、理化分析等檢驗手段,分析得出換熱管材質(zhì)化學(xué)成分、硬度、抗晶間腐蝕性能符合標準要求;X射線衍射分析結(jié)果顯示管壁黑色附著物為CaC2O4(H2O)和FeS2。重沸器換熱管失效的主要原因為在距上管板1 m范圍內(nèi)發(fā)生嚴重的空泡腐蝕,胺液氣泡和沉積物一起沖擊管表面,其中熱穩(wěn)定胺鹽對換熱管腐蝕有促進作用,工藝操作對腐蝕也有一定影響,由此共同作用下引起換熱管腐蝕穿孔、泄漏。從重沸器選型、熱穩(wěn)定鹽控制和工藝操作優(yōu)化三個方面給出了建議措施。