劉少軍,王培科
西安煤礦機(jī)械有限公司 陜西西安 710000
齒輪使用要求為表面耐磨、齒心韌性好、耐沖擊,因此一般選擇低碳合金鋼進(jìn)行滲碳淬火處理;經(jīng)常會(huì)因設(shè)備故障或工藝設(shè)計(jì)不當(dāng),致使齒輪滲碳層碳化物級(jí)別偏高,大量角塊狀及網(wǎng)狀碳化物割裂了金屬的連續(xù)性,降低了齒輪的塑韌性[1],在磨齒的過(guò)程中易產(chǎn)生磨削裂紋。另外,在使用過(guò)程中易使齒輪產(chǎn)生剝落、掉塊、斷裂。因此,如何消除碳化物,降低碳化物級(jí)別是亟需解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
滲碳齒輪出現(xiàn)大塊狀和網(wǎng)狀碳化物,主要是由于表層碳含量過(guò)高引起的[2]。根據(jù)造成碳化物形成方式的不同,齒輪滲碳層碳化物級(jí)別偏高的形成原因主要有以下幾類。
(1)工藝原因 材料合金系數(shù)計(jì)算不準(zhǔn)確,致使編制工藝時(shí)強(qiáng)滲期碳勢(shì)偏高。
(2)操作原因
1)可控氣氛滲碳時(shí)富化劑量過(guò)多。
2)滲碳后冷卻太慢,形成網(wǎng)狀二次碳化物[3]。
3)采用滲碳后直接淬火時(shí),預(yù)冷時(shí)間過(guò)長(zhǎng),淬火溫度過(guò)低,在預(yù)冷時(shí)間里,使碳化物沿奧氏體晶界析出。
(3)設(shè)備原因
1)碳勢(shì)控制系統(tǒng)失控。
2)氧探頭損壞,指示值偏低,富化氣供給量多。
3)氧探頭參比空氣管路不暢,造成空氣不能順利達(dá)到探頭,造成探頭輸出值大幅度降低。
4)氧探頭空氣吹掃管路不暢,影響探頭除炭效果,探頭表面有炭黑沉積。
5)爐內(nèi)炭黑過(guò)多,未能按時(shí)燒炭黑。
6)爐子漏氣,氧探頭毫伏值下降,富化氣增加。
在日常生產(chǎn)中,應(yīng)經(jīng)常維護(hù)滲碳設(shè)備,確保設(shè)備運(yùn)行正常;編制正確滲碳工藝,嚴(yán)格按照工藝操作,減少操作失誤;當(dāng)出現(xiàn)碳化物級(jí)別偏高的情況時(shí),應(yīng)及時(shí)改進(jìn)工藝,降低碳化物級(jí)別,根據(jù)發(fā)現(xiàn)碳化物級(jí)別偏高的時(shí)間不同,采取不同的工藝方案措施,對(duì)于滲碳?xì)埩魥W氏體多的材料,可在降低碳化物后先進(jìn)行兩次高溫回火,再進(jìn)行淬火。根據(jù)具體情況,降低滲碳層碳化物級(jí)別的措施如下。
1)齒輪滲碳過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)中間試樣碳化物級(jí)別偏高,滲碳層深度未達(dá)到要求。
采取措施:降低碳勢(shì),使?fàn)t子中的碳勢(shì)為材料滲碳層的共析碳含量,如18C r2N i4WA鋼、20Cr2Ni4A鋼,可設(shè)定碳勢(shì)為0.65%,并延長(zhǎng)滲碳時(shí)間,直至碳化物級(jí)別降低至合格范圍。
2)檢測(cè)齒輪隨爐試樣時(shí),齒輪已出爐坑冷,滲碳層深度為技術(shù)要求的最小值。
采取措施:重新加熱至滲碳溫度930℃,降低滲碳碳勢(shì),直至碳化物級(jí)別降至合格范圍。
3)檢測(cè)齒輪隨爐試樣時(shí),滲碳層深度已接近或達(dá)到技術(shù)要求。
采取措施:通氮?dú)獗Wo(hù),爐溫升至980℃,根據(jù)碳化物級(jí)別的大小確定擴(kuò)散正火的時(shí)間,直至碳化物降至合格范圍,關(guān)鍵是縮短時(shí)間,減少滲碳層深度。
在實(shí)際齒輪滲碳生產(chǎn)過(guò)程中,針對(duì)齒輪材料18Cr2Ni4WA鋼滲碳層碳化物級(jí)別偏高問(wèn)題,進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn)驗(yàn)證,檢測(cè)結(jié)果見表1。由表1可見,上述降低碳化物級(jí)別的措施是合適的。
表1 試驗(yàn)驗(yàn)證及理化檢測(cè)結(jié)果
圖1 1號(hào)試樣滲碳層組織
圖2 2號(hào)試樣滲碳層組織
圖3 3號(hào)試樣滲碳層組織
針對(duì)齒輪滲碳碳化物級(jí)別偏高的形成原因,通過(guò)制定有針對(duì)性的措施,可使碳化物級(jí)別降至合格范圍,滿足技術(shù)要求。