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汽車C-EPS轉(zhuǎn)向管柱異響問題分析及優(yōu)化方案的研究

2022-07-19 09:39楊香蓮吳傳全付豪
汽車與駕駛維修(維修版) 2022年6期
關(guān)鍵詞:臺架受力分析異響

楊香蓮 吳傳全 付豪

關(guān)鍵詞:C-EPS;轉(zhuǎn)向管柱;異響;臺架;受力分析

中圖分類號:U463.4 文獻標識碼:A

0引言

隨著國民生活質(zhì)量的提高,人們對汽車舒適性的追求及整車振動噪聲控制的要求越來越高[1]。汽車使用過程中產(chǎn)生的異響,已經(jīng)成為越來越多用戶抱怨的焦點。因而對于異響的消除需要更加嚴格的控制。

管柱式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(C-EPS)相對于液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(HPS),可以節(jié)油3%~5%,其節(jié)能性、電動化和低噪聲的優(yōu)勢明顯,綜合操控性能更加優(yōu)異[2]。但是,電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)內(nèi)部集成的零部件數(shù)量較多,結(jié)構(gòu)相對比較復雜。尤其是管柱類的助力轉(zhuǎn)向器,其工作機構(gòu)位于駕駛室內(nèi),距離駕駛員較近[3],在發(fā)生異響時更容易被駕駛員發(fā)覺,且異響發(fā)生時常常伴有方向盤上的手感振動沖擊。

轉(zhuǎn)向異響多為瞬態(tài)噪聲,按照其產(chǎn)生類型分為3類:第一類為“嗡嗡”聲(Buzz),主要是由于部件的共振引起的噪聲;第二類為“吱吱”聲(Squeak),主要由于連接部位摩擦接觸或滑移產(chǎn)生的噪聲;第三類為“咔噠”聲(Rattle),主要是連接部位之間的沖擊接觸而產(chǎn)生的噪聲。其他類型的異響還包括電磁噪聲、軸承噪聲等。對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)噪聲進行有效控制,可以提升駕乘的舒適性,因此對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)異響的研究很有必要。

1轉(zhuǎn)向管柱異響問題概述

1.1問題描述

轉(zhuǎn)向管柱是轉(zhuǎn)向軸、轉(zhuǎn)向助力輔助裝置、方向盤調(diào)節(jié)鎖止機構(gòu)和方向盤鎖止機構(gòu)的承載體[4],同時擔負著車輛碰撞時對駕駛員保護和能量吸收的作用。車輛行駛時,方向盤的轉(zhuǎn)動通過轉(zhuǎn)向軸的硬性連接傳遞給輸入軸,扭矩傳感器根據(jù)扭桿的變形量計算出轉(zhuǎn)向扭矩并輸入給電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)控制單元??刂茊卧刂妻D(zhuǎn)向電機運轉(zhuǎn),提供的助力扭矩到蝸桿、蝸輪組合件,最后蝸桿驅(qū)動蝸輪,蝸輪帶動輸出軸實現(xiàn)助力輸出[5]。

某裝配C-EPS的車型下線后,測試人員在按照評價條目對車輛進行測試。調(diào)試人員反饋,當整車在車輛定置(即車輛原地不動起動)工況,低速來回轉(zhuǎn)動方向盤,轉(zhuǎn)速約為20r/min,一段時間后,駕駛員前方儀表臺內(nèi)部會有不連續(xù)的、有類似于敲擊聲的異響。拆除駕駛員前方的儀表臺后異響更明顯,該異響主觀評價等級為4.5分,為易察覺的等級,需要進行改進(表1)。經(jīng)調(diào)試人員主觀判斷,該異響來自轉(zhuǎn)向管柱附近,需對該問題進行調(diào)查分析。

1.2問題定位

首先將轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上的附件,如時鐘彈簧、安全氣囊等拆除后,異響變化不大,評分等級仍為4.5分。然后將轉(zhuǎn)向柱拆除后,按照標準流程重新安裝,異響等級略有降低,評分為5分。

對轉(zhuǎn)向柱進行交換試驗。準備一輛針對該問題評分為8分的下線車輛,定義為A車,問題車輛定義為B車。將B車的轉(zhuǎn)向器更換至A車后,A車異響評分等級變?yōu)?分,屬于易察覺狀態(tài)。而將A車的轉(zhuǎn)向器更換至B車后,B車的異響評分等級為8分。

最后將轉(zhuǎn)向器各自裝回原車輛后,B車異響復現(xiàn),評分等級為5分;A車評分等級變回8分。通過對轉(zhuǎn)向器整件的交換試驗可以推斷,異響來自轉(zhuǎn)向器。調(diào)試人員通過釋放轉(zhuǎn)向管柱調(diào)節(jié)手柄后,異響消失。將手柄鎖緊后,異響復現(xiàn)。

2問題原因分析及驗證

2.1振動信號采集

通過對異響的主觀判斷,此類敲擊噪聲多為機械噪聲,因此排除電磁噪聲類型。并且此類敲擊噪聲多為結(jié)構(gòu)噪聲,通??梢砸哉駝有盘柋碚髀曇舻拇笮?。因此為了進一步鎖定異響位置,通過在駕駛室內(nèi)布置麥克風采集聲音信號,同時在轉(zhuǎn)向管柱不同位置布置加速度傳感器來采集振動信號,進一步鎖定異響位置。

振動信號測量位置包括3個位置:上管柱支架、動力源殼體位置和中間軸位置。這樣也可以獲取振動信號傳遞的方式(圖1)。

所有信號采集完成后,對所采集的聲音及振動測試時域信號進行分析,如圖2所示。其中橫坐標為時間,縱坐標為聲壓值和振動加速度值,信號中的突起為信號峰值時刻,表征為異響時刻。通過采集的聲音信號進行回放(圖2中上側(cè)紅色曲線),并結(jié)合對振動時域(圖2中下側(cè)曲線)信號數(shù)值統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)在異響時刻,上管柱組件支架處的振動水平(綠色曲線)明顯高于其他兩個位置。

通過將異響時刻的振動信號進行放大(圖3),可看到上管柱支架處最早出現(xiàn)振動波動信號(綠色曲線),說明振動源在上管柱組件位置。通過對上管柱相關(guān)附件進行拆除及組件之間的交換實驗,最終鎖定異響來自于安裝支架。

2.2原因分析

為了進一步研究異響產(chǎn)生的原因,將發(fā)生異響的轉(zhuǎn)向管柱安裝至離線臺架上對聲音進行復現(xiàn)(圖4),并對臺架異響進行主觀評測和振動信號采集。結(jié)果臺架異響主觀評分及信號特征與整車一致,于是在臺架上對異響問題進行研究。

起初異響樣件不能穩(wěn)定的在臺架上進行復現(xiàn),通過觀察轉(zhuǎn)向管柱安裝端面的印記,發(fā)現(xiàn)其左側(cè)安裝端面的壓痕印記比右側(cè)明顯,初步懷疑安裝后左右兩側(cè)受力不均造成。為驗證該猜想,通過在左側(cè)安裝支架與臺架支架間增加一薄墊片,模擬受力不均的工況(圖5),實施該方案后可穩(wěn)定地復現(xiàn)異響。另外重新更換一新支架后,利用該方法同樣可以復現(xiàn)該異響。

結(jié)合上述復現(xiàn)實驗,參照圖紙要求對整車安裝轉(zhuǎn)向管柱的左右兩側(cè)端面進行尺寸測量后,發(fā)現(xiàn)其安裝端面高度差超出圖紙尺寸要求。

2.3CAE分析

為了對異響問題有更好的解析,對方向盤轉(zhuǎn)動過程中的支架進行受力分析。首先對模型進行簡化(圖6),然后模擬實車安裝狀態(tài)對螺栓固定位置進行約束處理。最后通過模擬使用中的操作狀態(tài),對轉(zhuǎn)向管柱安裝支架進行受力分析。

工況一:對自由端施加一個上下調(diào)節(jié)的力后,對其支架端的受力進行分析。通過分析結(jié)果可知(圖7),應力最大處為左側(cè)支架某處焊點連接位置。

工況二:對自由端施加一個模擬轉(zhuǎn)動方向盤的力后,對其支架端的受力進行分析。分析結(jié)果如圖8所示,應力最大處為左側(cè)支架某處焊點連接位置。

2.4失效原因分析

結(jié)合上述分析可判斷,失效原因為車輛管梁安裝轉(zhuǎn)向管柱的支架左右兩端高度差尺寸超差,造成轉(zhuǎn)向管柱安裝完成后,管柱安裝支架產(chǎn)生形變。因此在方向盤持續(xù)操作的過程中,管柱安裝支架焊接位置會產(chǎn)生應力集中現(xiàn)象,從而造成2個支架焊點位置會產(chǎn)生形變,形成局部空隙。最終在應力釋放過程中,支架與安裝點發(fā)生摩擦敲擊產(chǎn)生異響。

2.5改進方案及驗證

通過對失效原因的分析,針對該問題提出2種改進方案。

(1)控制管梁轉(zhuǎn)向器安裝支架高度差尺寸,使其尺寸滿足圖紙標準要求。

(2)更改轉(zhuǎn)向管柱安裝支架焊接方法,由點焊變?yōu)樵黾雍缚p長度(圖9),從而提高其剛度,降低其工作過程中的形變量。

最終方案實施后,隨機挑選10輛下線車輛進行主觀評測驗證,主觀評分全部為7.5分以上,方案驗證合格。

3結(jié)束語

對于C-EPS,車輛管梁安裝轉(zhuǎn)向管柱的支架左右兩端高度差尺寸,對于轉(zhuǎn)向管柱的使用性能具有非常大的影響。如果出現(xiàn)超差,會造成轉(zhuǎn)向管柱安裝完成后,安裝支架產(chǎn)生形變,焊接位置會產(chǎn)生應力集中現(xiàn)象,形成局部空隙。最終在應力釋放過程中,支架與安裝點發(fā)生摩擦敲擊產(chǎn)生異響,從而影響駕乘舒適性。

本文通過對管柱支架、動力源殼體位置和中間軸3個位置進行客觀數(shù)據(jù)采集,并將所采集到的聲音及振動測試時域信號進行分析,鎖定異響來自于安裝支架。結(jié)合臺架復現(xiàn)和CAE分析,判斷失效原因為車輛管梁安裝轉(zhuǎn)向管柱的支架左右兩端高度差尺寸超差。本研究針對該問題提出改進方案,并通過裝車驗證方案的可行性。該方法為后期工程人員解決同類問題提供了一種解決思路。

作者簡介:

楊香蓮,碩士,工程師、講師,研究方向為車輛工程。

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