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南鋼煉鋼降低鐵耗促進節(jié)能減排的生產(chǎn)實踐

2022-07-26 05:24張紅軍呂長海
新疆有色金屬 2022年5期
關(guān)鍵詞:廢鋼煉鋼鐵水

張紅軍 呂長海

(南京鋼鐵股份有限公司,江蘇南京 210000)

1 前言

隨著氣候變化的不斷發(fā)展,極端天氣及自然災(zāi)害事故引起人們的關(guān)注,其中溫室氣體CO2的排放對此影響最大,對氣候變化的影響度占50%以上。世界能源公布了2020年全球CO2排放數(shù)據(jù),全球CO2排放量達到323.1億噸,與前一年相比降低6.2%[1-2]。在鋼鐵制造過程中,大量的碳基材料及化石燃料被消耗,排放的CO2對全球的貢獻約占6%-7%[3]。針對降低CO2排放,各國均開展了減排技術(shù)的研究,2021 年中鋼協(xié)發(fā)布了《鋼鐵擔(dān)當(dāng),開啟低碳新征程--推進鋼鐵行業(yè)低碳行動倡議書》,倡議書中提出要力爭2030年前實現(xiàn)“碳達峰”,2060年前實現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)。

2 南鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝介紹及低鐵耗冶煉制約因素分析

2.1 南鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝介紹

南鋼第一煉鋼廠有三座150噸轉(zhuǎn)爐,精煉設(shè)備為LF 和RH,采用板坯連鑄生產(chǎn)中厚板,主要鋼種為工程機械、管線鋼、高強鋼、耐磨、低溫容器等。鐵水預(yù)處理主要對鐵水進行脫硫、扒渣,采用KR 脫硫工藝,將鐵水S 脫至0.005%以下。轉(zhuǎn)爐煉鋼的金屬料包括鐵水、廢鋼及少量鐵塊,輔料主要為石灰、白云石,冷卻劑為燒結(jié)礦、白云石,轉(zhuǎn)爐根據(jù)鐵水Si 含量,選擇合適的造渣工藝組織生產(chǎn)。

2.2 南鋼轉(zhuǎn)爐低鐵耗冶煉制約因素

(1)轉(zhuǎn)爐在低鐵耗冶煉時,由于熱量不足,造成轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)不穩(wěn)定,容易溢渣噴濺,總體冶煉損失及消耗較高,應(yīng)配加一定量的發(fā)熱劑。

(2)轉(zhuǎn)爐廢鋼加入方式單一,單純從轉(zhuǎn)爐增大廢鋼用量的方法,加劇了上述問題的發(fā)生,應(yīng)考慮綜合降低鐵耗的方法。

(3)廢鋼的堆比重低,不滿足料槽配重,應(yīng)多方尋找試驗高堆比重廢鋼料型。部分廢鋼料型油污重、尺寸過小,易粘爐底,在轉(zhuǎn)爐冶煉前期易低溫噴濺。

3 南鋼轉(zhuǎn)爐低鐵耗煉鋼工藝優(yōu)化及對節(jié)能減排的影響分析

3.1 優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程

轉(zhuǎn)爐煉鋼的造渣方法有單渣法、雙渣法,冶煉初期采用雙渣法工藝生產(chǎn)低磷鋼種,在吹煉前期倒渣,之后重新造渣,直至吹煉結(jié)束,其脫磷率可達94.5%及以上,該方法適用于鐵水Si高、P高的情況,同時對冶煉鋼種的終點成分要求較高的鋼種。

通過改進吹煉過程的槍位、氧槍頭參數(shù)及原輔料的質(zhì)量等方法,實現(xiàn)了單渣法工藝冶煉低磷鋼,在吹煉過程中不倒渣,直至吹煉結(jié)束,通過吹煉工藝的優(yōu)化,其脫磷率也可達到94.5%以上,滿足了一般低磷鋼種的生產(chǎn)需求,同時輔料消耗顯著降低。

為了提高低鐵耗下轉(zhuǎn)爐前期的化渣速度,由不留渣改為留渣操作,提高熱渣比例,降低冷物料的加入量,減少吹煉前期的鐵損。

3.2 優(yōu)化廢鋼原料種類

針對前面提出的問題,重點解決了廢鋼種類問題,料槽廢鋼以精剪、鋼板廢料、破碎料及鋼筋切粒搭配自產(chǎn)為主,同時采購部分生鐵塊廢鋼,配合使用部分硅碳質(zhì)發(fā)熱劑,優(yōu)化前后的廢鋼料型見圖1。

圖1 優(yōu)化前后不同的廢鋼料型

以穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐冶煉為中心、兼顧爐料結(jié)構(gòu)綜合性價比最優(yōu),分別試驗了800kg/t-920kg/t鐵耗下的廢鋼料槽配料模型。當(dāng)鐵耗為875kg/t 及以下時,料槽廢鋼總量大于30t,優(yōu)先配普通料型廢鋼,嚴控高堆比重廢鋼使用量;當(dāng)鐵耗為820kg/t及以下時,料槽廢鋼配重以41t為上限,其余使用高位料倉和合金倉加料方式,綜合降低鐵水比,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐冶煉過程。

3.3 操作工藝的精細化

試驗大馬赫數(shù)氧槍頭,動態(tài)調(diào)整總裝入量,提高熔池的沖擊深度比,加大熔池的攪拌,提高化渣效果和脫碳速率。加大對原輔料的抽查,特別是石灰的質(zhì)量控制,對于單渣法低鐵耗生產(chǎn)低磷鋼,石灰質(zhì)量直接影響脫磷效果。控制溢渣和噴濺發(fā)生次數(shù),可有效降低金屬料損失和熔池的熱損失。通過操作工藝的精細化管理,轉(zhuǎn)爐終點一倒命中率由94.89%提高至96.37%,終點O 含量合格率由71.43%提高至75.35%,穩(wěn)定了低鐵耗下的鋼鐵料消耗指標(biāo),及各類介質(zhì)消耗和電耗。

3.4 煤氣熱值和蒸汽回收量

轉(zhuǎn)爐負能煉鋼主要依靠二次能源煤氣和蒸汽的回收利用,采用先進技術(shù)提高煤氣和蒸汽的回收利用率,實現(xiàn)節(jié)能降耗是各煉鋼企業(yè)一直追求的目標(biāo)。低鐵耗操作時,回收煤氣的熱值會產(chǎn)生一定影響,同時吹煉時間延長增加介質(zhì)消耗。2020 年和2021 年的平均鐵耗分別為920kg/t 和860kg/t,2020 年回收煤氣的熱值為0.86 GJ/t、蒸汽回收量35kg/t,2021 年回收煤氣的平均熱值為0.84 GJ/t、蒸汽回收量38kg/t。據(jù)此推斷低鐵耗生產(chǎn)在降低CO2排放的同時,使能耗升高。因此,應(yīng)根據(jù)新型配料結(jié)構(gòu),調(diào)整轉(zhuǎn)爐的吹煉工藝,進一步降低能源的投入產(chǎn)出比。

4 結(jié)論

轉(zhuǎn)爐低鐵耗生產(chǎn)可有效降低CO2的排放,同時能彌補公司鐵水產(chǎn)量低的影響,最大限度的提高產(chǎn)能。但是,低鐵耗操作也帶來一系列問題,如轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定性、廢鋼管理、轉(zhuǎn)爐煤氣回收減少等問題,因此應(yīng)根據(jù)新型的配料結(jié)構(gòu),及時優(yōu)化轉(zhuǎn)爐吹煉工藝,保障轉(zhuǎn)爐冶煉的穩(wěn)定性,降低能源的投入產(chǎn)出比,實現(xiàn)鋼鐵全流程的節(jié)能減排。

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