徐德躍, 趙云東,周 斌,任 梵
(1.云南大為制焦有限公司,云南 曲靖 655338;2.云南煤化工集團(tuán)有限公司,云南 昆明 650231)
云南大為制焦有限公司現(xiàn)有4×55孔側(cè)裝搗固焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭200萬t,同時(shí)還副產(chǎn)焦?fàn)t煤氣約11萬m3/h,其氨質(zhì)量濃度為5~8 g/m3。煤氣凈化單元氨的脫除采用噴淋式飽和器工藝,氨的脫除效率有著嚴(yán)格要求,若不徹底脫除會造成后續(xù)甲醇生產(chǎn)中鐵鉬觸媒失活,增加焦?fàn)t煙氣NOx的生成量,同時(shí)增加管道腐蝕。使用硫酸噴淋脫除氨,同時(shí)會生成具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的硫銨副產(chǎn)品。由于在生產(chǎn)過程中,受焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)等的影響,致使硫銨產(chǎn)品出現(xiàn)淺藍(lán)色,影響嚴(yán)重時(shí)藍(lán)色會很深,回收的硫銨不能達(dá)到GB/T535-2020的要求,影響了銷售。針對上述問題,本文開展了硫銨顏色變藍(lán)的分析和探究,并提出了可行的工藝優(yōu)化措施。
煤焦化生產(chǎn)過程中,同時(shí)產(chǎn)生了副產(chǎn)物——焦?fàn)t煤氣,它含有5~8 g/m3的氨,這會對后續(xù)焦?fàn)t煤氣的使用帶來不利影響:①使粗苯回收的洗油乳化變質(zhì),增加洗油能耗和降低粗苯的回收率,同時(shí),洗苯后富油含氨高,在高溫狀態(tài)下,會造成脫苯系統(tǒng)設(shè)備和管道的腐蝕,影響裝置運(yùn)行周期和存在一定的安全隱患。②焦?fàn)t煤氣的氨含量過高,會堵塞甲醇精脫硫系統(tǒng),造成系統(tǒng)阻力升高,進(jìn)而降低了甲醇生產(chǎn)能力并影響甲醇生產(chǎn)裝置的長周期運(yùn)行。
因此,必須對焦?fàn)t煤氣中的氨進(jìn)行回收。通過用硫酸作吸收劑,脫除煤氣中的氨,生成硫銨并將其分離、洗滌、干燥后得到合格的硫銨產(chǎn)品,不但解決了焦?fàn)t煤氣中氨對系統(tǒng)的危害問題,還可增加一定的經(jīng)濟(jì)效益,也能為后系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。焦?fàn)t煤氣凈化流程如圖1。
圖1 焦?fàn)t煤氣凈化流程方框圖
如圖1所示,焦?fàn)t煤氣經(jīng)脫硫后,進(jìn)入硫銨回收裝置,用硫酸作吸收劑,脫除煤氣中的氨,蒸氨廢水作為硫銨新母液補(bǔ)充水。如果焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)較多,會造成吸收后的硫銨產(chǎn)品顏色變藍(lán),影響硫銨產(chǎn)品外觀質(zhì)量要求。
經(jīng)樣品分析和查閱有關(guān)資料可知,使硫銨變藍(lán)的物質(zhì)是亞鐵氰化鐵[1],俗稱普魯士藍(lán)(Fe4[Fe(CN)6]3)或滕氏藍(lán)(Fe3[Fe(CN)6]2),商品名為顏料藍(lán)27。造成硫銨變藍(lán)的最大可能是氨氣中含有鐵鹽等雜質(zhì),在一定條件下與氰化物發(fā)生反應(yīng),生成亞鐵氰化鐵。
基于上述分析,本文從可能進(jìn)入硫銨母液或進(jìn)入硫銨飽和器的物質(zhì)進(jìn)行排查,從硫酸噴淋吸收氨的源頭進(jìn)行全面分析,尋找造成硫銨產(chǎn)品變藍(lán)的相關(guān)工藝因素,可能有以下幾個(gè)原因:
1)蒸氨塔釜廢水
蒸氨廢水作為硫銨新母液補(bǔ)充水,在蒸餾過程會流過碳鋼設(shè)備和管道,因此廢水中含有鐵離子。進(jìn)入蒸氨塔的原料——剩余氨水來自機(jī)氨槽,其廢水中含有大量可溶性氰化物,會生成亞鐵氯化鐵。
從表1看出,蒸氨廢水中HCN質(zhì)量濃度為 3.2 mg/L,鐵質(zhì)量濃度為 914 mg/L,所以為硫銨產(chǎn)品的顏色變藍(lán)提供了條件。
表1 蒸氨廢水的組成
2)煤氣冷凝液
煤氣冷凝液經(jīng)水封槽收集后送至硫銨地下放空槽,然后送至母液槽使用。其中,煤氣管道為碳鋼材質(zhì),且脫硫催化劑為絡(luò)合鐵,使得煤氣冷凝液中含有鐵離子;煤氣雖經(jīng)脫硫凈化,但煤氣中依然有少量的氰化氫(表2),存在生成亞鐵氯化鐵可能。
表2 脫硫后焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)組成
從表2看出,焦?fàn)t煤氣雖經(jīng)脫硫凈化,煤氣中依然有 1.26 mg/m3氰化氫,且焦?fàn)t煤氣經(jīng)絡(luò)合鐵脫硫后,鐵質(zhì)量濃度為 935.2 mg/L,為生成亞鐵氯化鐵提供了條件。
3)蒸氨生產(chǎn)的氨水
蒸氨氣相中含有氨水,經(jīng)分縮器冷卻后一部分用于蒸氨塔回流,一部分采出。蒸氨系統(tǒng)在蒸餾過程會通過碳鋼設(shè)備和管道,廢水中含有鐵離子;進(jìn)入蒸氨塔的原料——剩余氨水來自機(jī)氨槽,其廢水中含有大量可溶性氰化物。
4)蒸氨塔頂氣相
蒸氨塔頂氣相中含氨量較高,可直接使用硫酸進(jìn)行吸收,生產(chǎn)硫銨產(chǎn)品。蒸氨系統(tǒng)在蒸餾過程會通過碳鋼設(shè)備和管道,氣相中含有鐵離子;進(jìn)入蒸氨塔的原料——剩余氨水來自機(jī)氨槽,其廢水中含有大量可溶性氰化物,在蒸餾過程中,會把類似氰化氫、硫化氫酸性氣體蒸發(fā)至氣相[2],存在生成亞鐵氯化鐵的可能。
5)母液槽長期儲存的母液
母液槽由于使用多年,加上加熱盤管泄露停用,致使槽底存有一定量的硫銨結(jié)晶,在生產(chǎn)過程中,部分結(jié)晶會被母液帶出,使得母液質(zhì)量變差,為硫銨變色提供條件。
分別取硫銨母液 50 mL(正常母液顏色為淡黃色),在不同酸度下分別加入 10 mL 的蒸氨廢水、煤氣冷凝液、氨水和蒸氨塔頂氣相冷凝液,攪拌后觀察母液變化情況。
表3 不同酸度下母液顏色變化情況
從表3看出,蒸氨氣相冷凝液在酸度低于3.5后,母液藍(lán)顏色逐步加深,這是硫銨產(chǎn)品變藍(lán)的直接原因。雖然母液為淡灰色時(shí),生產(chǎn)的硫銨產(chǎn)品能滿足GB/T535-2020的要求,但如不及時(shí)處置,也會給系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行埋下隱患。
酸度過低會使得氨吸收不徹底,母液容易發(fā)泡、發(fā)黑,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致硫銨飽和器阻力上升;酸度過高將加快設(shè)備、管道的腐蝕,以及硫銨產(chǎn)品游離酸上升。目前正常生產(chǎn)時(shí),母液酸度指標(biāo)為3%~6%,但蒸氨氣相切換至硫銨時(shí),產(chǎn)品顏色不穩(wěn)定,很大原因是由于酸度是人工測定,各操作人員素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)是個(gè)不可控的因素。因此,將母液酸度控制在4%~6%較為穩(wěn)妥。
在每次蒸氨塔氣相切換至硫銨時(shí),從導(dǎo)淋管處排出的冷凝液量都較大,如不及時(shí)排出,將進(jìn)入飽和器。在煤氣進(jìn)口處降低母液酸度,促使亞鐵氯化鐵生成,加上現(xiàn)在的導(dǎo)淋管是直接將冷凝液排至母液槽,也會降低母液酸度,使母液變藍(lán)。[3]因此,需對蒸氨氣相管線進(jìn)行優(yōu)化,重新改造管道,將冷凝液排至蒸氨廢水槽,并要求每兩小時(shí)打開導(dǎo)淋管排液一次。
飽和器運(yùn)行 24 h 后,增加一次“大加酸”工藝[4],具體為:飽和器晶比拉至≤8%,單臺大加酸流量控制在2000~3000 L/h,“大加酸”后母液酸度控制在8%~10%;加酸后循環(huán) 0.5 h,從兩個(gè)結(jié)晶采出處和飽和器中心管處加熱水,充分清洗飽和器;在母液槽液位足夠 1 d 使用的量后,連同母液槽將母液循環(huán) 1 h,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。
每個(gè)早班落實(shí)及時(shí)打撈酸焦油,要求滿流槽邊緣酸焦油寬度不超過 20 cm,母液槽液面無明顯浮油。
硫銨裝置已運(yùn)行十多年,母液槽內(nèi)底部結(jié)晶物雜質(zhì)較多,母液質(zhì)量惡化[5]。加上目前結(jié)晶已接近儲槽的一半,影響了正常生產(chǎn)時(shí)的母液需求量。為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行和母液質(zhì)量,對母液槽進(jìn)行清洗。同時(shí)要求在正常生產(chǎn)時(shí),控制滿流槽液位,禁止溢流(做母液時(shí)除外),避免晶比高時(shí)溢流至母液槽,導(dǎo)致母液槽底部積存結(jié)晶。
通過蒸氨氣相管線的工藝優(yōu)化,控制硫銨母液酸度,增加“大加酸”工藝,嚴(yán)格執(zhí)行酸焦油打撈制度和滿流槽溢流制度。在生產(chǎn)工況條件不變的情況下,通過質(zhì)檢分析檢測,硫銨產(chǎn)品外觀質(zhì)量有了顯著的改善,如表4所示。
表4 硫銨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
通過嚴(yán)格執(zhí)行以上制定的工藝優(yōu)化措施,顏色變藍(lán)的問題得以順利解決,且提高了產(chǎn)品質(zhì)量,硫銨產(chǎn)品質(zhì)量滿足GB/T535-2020要求,基本穩(wěn)定在Ⅰ型;而且煤氣后氨質(zhì)量濃度<25 mg/m3,飽和器阻力<2 kPa,為裝置的長周期,穩(wěn)定運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保障。