李小平,潘恒樂,梅光傳
常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,湖南省常德市武陵區(qū)長庚路999號 415000
ZJ116 卷接機(jī)組是第一代國產(chǎn)雙煙道卷接設(shè)備,經(jīng)過改進(jìn)已形成ZJ116A、ZJ116B 等系列化產(chǎn)品[1-3]。該機(jī)組將雙倍寬卷煙紙?jiān)诰€分切后形成兩條等寬卷煙紙,分別輸送至前后煙道后與煙絲組合形成煙條[4]。但生產(chǎn)中當(dāng)卷煙紙橫向偏移時(shí),容易造成卷煙紙出現(xiàn)毛邊、分切不均等現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致煙條跑條、卷煙紙斷裂等問題,影響煙支卷接質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行效率[5-6]。近年來,針對ZJ116 系列機(jī)組已有較多研究,楊釗等[7]對并行鼓輪上的截風(fēng)擋塊進(jìn)行優(yōu)化,增大并行鼓輪對濾棒段的吸附力,提高了卷接機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性;潘恒樂等[8]研制了一種吹氣裝置應(yīng)用于接裝紙切割系統(tǒng),避免接裝紙?jiān)趩⑼kA段卷入膠輥,提高了設(shè)備運(yùn)行效率;杜坤艷等[9]對煙條分離輪進(jìn)行改進(jìn),在不改變卷接機(jī)組結(jié)構(gòu)的前提下實(shí)現(xiàn)分離行程的快速調(diào)節(jié),提高了卷接設(shè)備智能化水平;程衛(wèi)民等[10]基于高速電磁閥技術(shù)設(shè)計(jì)了一種接裝紙噴膠系統(tǒng),提高了接裝紙涂膠質(zhì)量,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度;劉為剛等[11]研制了一種搓接鼓輪自動(dòng)清潔裝置,減少了搓板堵塞次數(shù)和設(shè)備停機(jī)次數(shù)。但對于如何解決分切前卷煙紙偏移問題的研究及改進(jìn)則鮮見報(bào)道。為此,通過分析ZJ116機(jī)組卷煙紙輸送機(jī)構(gòu)的工作原理,設(shè)計(jì)了一種卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng),以期提高煙支卷接質(zhì)量。
ZJ116卷接機(jī)組的卷煙紙輸送路徑見圖1。雙倍寬卷煙紙(1)在第一引紙輥(4)的牽引下,經(jīng)過負(fù)壓限位塊(2)和限位塊(3)后被切刀(5)分切成兩條等寬的單倍寬卷煙紙(7);兩條相鄰的單倍寬卷煙紙?jiān)诘诙堓仯?)的牽引下,經(jīng)過分離輥(6)和偏心輪(8)后發(fā)生位移而分離,然后被送入前后道煙槍;若卷煙紙?jiān)谳斔瓦^程中發(fā)生斷裂,光電式傳感器(10)未檢測到卷煙紙,設(shè)備則發(fā)出斷紙報(bào)警信號并立即停止運(yùn)行。
圖1 ZJ116卷接機(jī)組卷煙紙輸送路徑Fig.1 Cigarette paper conveying path of ZJ116 filter cigarette maker
雙倍寬卷煙紙?jiān)诜智星爸饕揽控?fù)壓限位塊進(jìn)行位置調(diào)整,見圖2。負(fù)壓限位塊的吸風(fēng)塊(2)通過氣管(4)與負(fù)壓風(fēng)機(jī)相連,當(dāng)雙倍寬卷煙紙經(jīng)過吸風(fēng)塊時(shí),負(fù)壓風(fēng)通過吸風(fēng)塊上的負(fù)壓孔將卷煙紙吸附在吸風(fēng)塊上,防止卷煙紙?jiān)谳斔瓦^程中出現(xiàn)橫向偏移。當(dāng)機(jī)組長時(shí)間運(yùn)行或更換不同寬度卷煙紙時(shí),需停機(jī)后由人工擰開鎖緊螺釘(3)并調(diào)節(jié)旋鈕(1)使吸風(fēng)塊橫向移動(dòng),確保吸風(fēng)塊中心與切刀對準(zhǔn)后再擰緊鎖緊螺釘,調(diào)整過程費(fèi)時(shí)費(fèi)力且容易出現(xiàn)卷煙紙橫向偏移、毛邊等現(xiàn)象,影響設(shè)備運(yùn)行效率和煙支外觀質(zhì)量。
圖2 負(fù)壓限位塊示意圖Fig.2 Structure of negative pressure position limiting block
卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng)由糾偏裝置和位置檢測裝置組成。其中,糾偏裝置由電機(jī)、導(dǎo)紙輥、轉(zhuǎn)臂和滑塊等部分組成并安裝于原限位塊的位置;位置檢測裝置采用光電式邊緣檢測傳感器代替原光電式傳感器。
2.1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
糾偏裝置結(jié)構(gòu)見圖3。電機(jī)(1)通過聯(lián)軸器(2)與絲桿(3)連接;滑塊(5)一端通過內(nèi)螺紋套在絲桿(3)上,另一端從限位座(4)的槽口伸出并通過連桿機(jī)構(gòu)(6)與轉(zhuǎn)臂(7)連接;轉(zhuǎn)臂(7)另一端與導(dǎo)紙輥(8)連接且轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)中心通過銷軸(9)安裝在支架(11)上;彈簧(10)兩端分別與支架(11)和轉(zhuǎn)臂(7)連接,以提高糾偏過程的平穩(wěn)性。當(dāng)位置檢測裝置檢測到卷煙紙偏移時(shí),將信號發(fā)送至控制系統(tǒng),再由控制系統(tǒng)發(fā)送信號控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲桿轉(zhuǎn)動(dòng),而滑塊受限位座槽口的限制只能沿絲桿軸線方向做直線運(yùn)動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)連桿機(jī)構(gòu)移動(dòng);連桿機(jī)構(gòu)帶動(dòng)轉(zhuǎn)臂使轉(zhuǎn)臂繞銷軸旋轉(zhuǎn),從而使導(dǎo)紙輥偏轉(zhuǎn)一定角度,直至卷煙紙返回至正確位置。由于滑塊在絲桿上做直線運(yùn)動(dòng),而轉(zhuǎn)臂以銷軸為中心進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),滑塊與銷軸之間的連線在產(chǎn)生角度變化的同時(shí)也會出現(xiàn)距離變化。如圖3b 所示,連桿機(jī)構(gòu)主要由連接板(12)、滑輪(14)、向心關(guān)節(jié)軸承(15)以及法蘭(17)等部分組成。其中,連接板的一端設(shè)計(jì)為開口滑槽并插入滑輪的凹槽中,通過產(chǎn)生一定位移滿足滑塊與銷軸之間距離的變化要求;固定在滑輪中的向心關(guān)節(jié)軸承可以實(shí)現(xiàn)連桿機(jī)構(gòu)與滑塊間的活動(dòng)連接,滿足滑塊與銷軸之間連線角度的變化要求。
圖3 卷煙紙糾偏裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Structure of cigarette paper adjustment device
2.1.2 糾偏過程穩(wěn)定性控制
如圖4 所示,O1為銷軸中心,O2為滑輪圓心初始位置,O3為絲桿軸心初始位置。未對卷煙紙進(jìn)行糾偏時(shí),滑塊與連桿機(jī)構(gòu)平行且在同一水平面上,X1為此時(shí)滑塊與銷軸之間的距離,b為絲桿軸心到滑輪圓心的距離;對卷煙紙進(jìn)行糾偏時(shí),連桿機(jī)構(gòu)擺動(dòng)一定角度θ1,滑塊與銷軸之間的距離相應(yīng)增加為X2,帶動(dòng)滑塊在絲桿軸線方向上發(fā)生的位移:
圖4 糾偏原理簡圖Fig.4 Schematic diagram of adjustment principle
式中:a為滑塊在絲桿軸線方向上移動(dòng)的距離,即O2O2′和O3O3′的長度,mm;α為電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的角度,(°);P為絲桿螺距,mm。
卷煙紙糾偏過程中,由于X2≈X1且θ1值非常小,可得a值近似等于弧長L:
式中:θ1為連桿機(jī)構(gòu)擺動(dòng)角度,(°);X1為卷煙紙未糾偏時(shí)滑塊與銷軸之間的距離,mm;L表示半徑為X1、圓心角為θ1的圓弧長度,mm。
取X1=61.5 mm,P=1 mm,結(jié)合公式(1)和(2)可得α≈386.4θ1。由糾偏裝置結(jié)構(gòu)可知,導(dǎo)紙輥擺動(dòng)角度(θ2)與連桿機(jī)構(gòu)擺動(dòng)角度(θ1)相同,可得α≈386.4θ2,說明電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)角度與導(dǎo)紙輥擺動(dòng)角度之比較大,可以避免卷煙紙?jiān)诩m偏過程中偏移量過大,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)過程精準(zhǔn)和平穩(wěn)。
選擇ZADM 023H151 光電式邊緣檢測傳感器(瑞士Baumer 公司)代替原光電式傳感器對卷煙紙位置進(jìn)行檢測。由圖5可見,光電式邊緣檢測傳感器(1)由紅外線發(fā)射器和接收器組成,發(fā)射器發(fā)射的光線照射在分切后的外側(cè)卷煙紙(3)和內(nèi)側(cè)卷煙紙(4)上,未被卷煙紙遮擋的內(nèi)側(cè)光線(5)和外側(cè)光線(6)經(jīng)反光板(2)反射后返回至接收器。當(dāng)卷煙紙位置發(fā)生偏移時(shí),傳感器根據(jù)反射光線的變化將相應(yīng)的糾偏信號發(fā)送至控制系統(tǒng),進(jìn)而控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。其中,①雙倍寬卷煙紙向內(nèi)側(cè)偏移時(shí),會導(dǎo)致外側(cè)卷煙紙變窄、內(nèi)側(cè)卷煙紙變寬,傳感器檢測到反射光線向內(nèi)側(cè)偏移并將“卷煙紙內(nèi)側(cè)偏移”信號發(fā)送至控制系統(tǒng);②雙倍寬卷煙紙向外側(cè)偏移時(shí),會導(dǎo)致外側(cè)卷煙紙變寬、內(nèi)側(cè)卷煙紙變窄,傳感器檢測到反射光線向外側(cè)偏移并將“卷煙紙外側(cè)偏移”信號發(fā)送至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)接收到卷煙紙位置偏移信號后,控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲桿順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),從而帶動(dòng)滑塊、導(dǎo)紙輥等運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)方向見圖6。
圖5 卷煙紙位置檢測裝置示意圖Fig.5 Schematic diagram of cigarette paper edge detection
圖6 卷煙紙糾偏裝置工作原理圖Fig.6 Working principle of cigarette paper adjustment device
材料:“紅河(硬88)”牌卷煙[紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司紅河卷煙廠提供]。
設(shè)備:ZJ116A卷接機(jī)組和ZJ119卷接機(jī)組(常德煙草機(jī)械有限責(zé)任公司)。
方法:ZJ119 機(jī)組是以ZJ116A 機(jī)組為技術(shù)平臺研制的智能化卷接設(shè)備,在其卷煙紙供應(yīng)系統(tǒng)中采用了卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng)。將ZJ116A和ZJ119機(jī)組的運(yùn)行速度均設(shè)定為12000 支/min,分別統(tǒng)計(jì)兩個(gè)機(jī)組出現(xiàn)卷煙紙毛邊次數(shù)以及人工調(diào)節(jié)卷煙紙位置次數(shù),統(tǒng)計(jì)時(shí)間為3個(gè)月。
由表1 可見,ZJ116A 機(jī)組卷煙紙毛邊次數(shù)平均為2.33 次/月,人工調(diào)節(jié)卷煙紙次數(shù)平均為4 次/月;應(yīng)用卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng)的ZJ119 機(jī)組平均毛邊次數(shù)為0,人工調(diào)節(jié)卷煙紙次數(shù)平均為0.33次/月,說明應(yīng)用卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng)可以顯著提升卷煙外觀質(zhì)量,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
表1 卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng)應(yīng)用前后測試數(shù)據(jù)①Tab.1 Test data before and after adopting automatic cigarette paper adjustment system (次·月-1)
基于ZJ116 卷接機(jī)組設(shè)計(jì)了一種卷煙紙自動(dòng)糾偏系統(tǒng),利用光電式邊緣檢測傳感器對卷煙紙位置進(jìn)行檢測和反饋,進(jìn)而控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)絲桿轉(zhuǎn)動(dòng),并通過滑塊和連桿機(jī)構(gòu)帶動(dòng)轉(zhuǎn)臂旋轉(zhuǎn)使導(dǎo)紙輥偏轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了卷煙紙位置的精確調(diào)節(jié)。以紅河卷煙廠生產(chǎn)的“紅河(硬88)”牌卷煙為對象對ZJ116A 和ZJ119 機(jī)組進(jìn)行對比測試,結(jié)果表明:與ZJ116A機(jī)組相比,應(yīng)用自動(dòng)糾偏系統(tǒng)的ZJ119 機(jī)組未出現(xiàn)卷煙紙毛邊現(xiàn)象,人工調(diào)節(jié)卷煙紙次數(shù)由4 次/月降低到0.33 次/月,有效提高了卷煙外觀質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行效率。