羅志遠 黃芳飛 馮起贈 孫明遠 劉雙瑩
(1.廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局,廣州 510075;2.中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所,廊坊 065000)
在現(xiàn)代陸地和海洋石油鉆井系統(tǒng)中,液壓吊卡廣泛應(yīng)用,特別是在高端自升式平臺、半潛式平臺以及鉆井船智能化鉆采系統(tǒng)中,已成為不可或缺的工具。在鉆桿、套管和油管等起下鉆過程中,使用液壓吊卡可以實現(xiàn)遠程操作,避免人員在井架二層臺作業(yè),有效減少高空落物,使鉆臺環(huán)境更加安全[1],降低了人員受傷風險。在新型液壓吊卡中應(yīng)用,可求解出液壓吊卡各系統(tǒng)中可靠性的變化規(guī)律,找出系統(tǒng)的薄弱點,指出使用中需要注意的事項[2]。使用者可以提前進行預(yù)防性檢查和采取相應(yīng)的應(yīng)對風險措施,極大地提高了鉆井作業(yè)的安全性。傳統(tǒng)形式的純機械式吊卡存在較多缺點,如無法保證安全,現(xiàn)場工人工作勞動強度大,自動化程度低,無法使用同一個吊卡完成不同尺寸油桿管的作業(yè),作業(yè)成本高[3]。液壓吊卡的出現(xiàn)大大簡化了傳統(tǒng)起下鉆或下套管操作工藝,提高了鉆修井作業(yè)效率,減輕了工人的勞動強度,增加了操作安全性,具有常規(guī)吊卡無法比擬的優(yōu)勢,是國內(nèi)外研究開發(fā)的重點,滿足了石油機械的自動化要求,是未來吊卡技術(shù)發(fā)展的必然趨勢[4]。
目前,NOV的BX系列液壓吊卡在全球范圍內(nèi)最具廣泛性,且成熟性高。但是,長期使用該產(chǎn)品后,相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)其液壓控制系統(tǒng)存在安全隱患,需要對其進行研究并提出改進方案。
BX系列液壓吊卡由吊卡主體、補芯、吊卡左右門、門鎖、門鎖開關(guān)鉸鏈機構(gòu)、門鎖機械鎖緊機構(gòu)、吊卡旋裝置、門和鎖執(zhí)行液缸、液壓閥組以及液壓控制系統(tǒng)等組件組成,如圖1所示。
BX系列液壓吊卡由門和鎖液缸來控制液壓吊卡的左右門和門鎖關(guān)閉。裝備可根據(jù)鉆具尺寸大小選擇不同的補心進行更換。其中,補心由彈簧鎖緊銷軸鎖緊在吊卡上,更換十分方便。4片補心分別有安全繩連接,可以防止出現(xiàn)補心意外掉落,從而避免事故的發(fā)生。當鉆具觸碰吊卡中間補心時,補心會擠壓其后面的銷軸,引起銷軸移動,導(dǎo)致關(guān)閉吊卡的液壓換向閥換向,從而自動關(guān)閉液壓吊卡的門和鎖。液壓吊卡右門裝配彈簧復(fù)位的豎直機械鎖銷。該鎖銷在補心受到豎直向下負載時,通過連桿機構(gòu)傳遞,在門鎖外面伸出,會阻止液壓吊卡鎖的打開,從而保證液壓吊卡門不會打開,起到安全保護的作用。當液壓吊卡關(guān)閉到位后,液壓吊卡會返回一個經(jīng)過減壓的壓強(約為6.895 MPa)。當頂驅(qū)上的液壓傳感器檢測到該壓強值時,控制系統(tǒng)默認液壓吊卡門和鎖緊機構(gòu)已經(jīng)關(guān)閉到位,同時液壓吊卡返回另一路未經(jīng)減壓的液壓信號。它會控制液壓吊卡的旋轉(zhuǎn)裝置,使液缸處于浮動自由狀態(tài)(旋轉(zhuǎn)裝置液缸大小腔室連通),防止液壓吊卡從貓道機上扣住鉆具后,在頂驅(qū)提升過程中液壓吊卡旋轉(zhuǎn)角度發(fā)生變化時旋轉(zhuǎn)裝置液缸被憋壓,導(dǎo)致液壓密封損壞泄漏。BX系列液壓吊卡外觀圖片如圖2所示。
BX系列液壓吊卡原理圖如圖3所示。液壓吊卡處于打開狀態(tài),主閥F閥芯處于中位。當鉆桿觸碰吊卡補心時,觸碰桿被壓縮進觸碰閥L,使觸碰閥L處于下位;壓強P從1管連接5管,推動主閥F閥芯,使主閥閥芯處于左位;壓強P通過主閥從1管連接7管,使門液缸活塞開始伸出;同時,壓強從7管通過液控單向閥Y到達液缸,液缸使活塞桿伸出,保持觸碰桿觸碰閥L挺桿,使閥L閥芯處于下位。當門液缸活塞伸出超過信號孔時,吊卡門已經(jīng)關(guān)閉到位,壓強從信號孔到達10管,打開液控單向閥K、X,壓強從7管到達11管,門鎖液缸活塞開始伸出。當門鎖液缸活塞將門鎖關(guān)閉后,壓強從門鎖液缸的信號孔到達12管,打開單向閥G,使壓強從7管經(jīng)G閥、24管、X閥、40管,再經(jīng)過Z閥到4管,然后經(jīng)減壓閥D減壓到約6.895 MPa,最后經(jīng)單向閥C返回XP,到達頂驅(qū)上的壓力傳感器(見圖4)。壓力傳感器接收到約6.895 MPa后,為司鉆傳遞吊卡已經(jīng)關(guān)閉到位信息。
關(guān)閉液壓吊卡時,有XP=6.895 MPa,P=13.790 MPa,F(xiàn)LOAT=P=13.790 MPa,T=MAX1.379 MPa。
由圖3和圖4可知,當司鉆通過觸屏控制使電磁閥FC1得電動作時,XP=15.168 MPa(至少大于壓強P13.790 MPa,才能推動F閥閥芯)時,閥E處于左位,3管壓強連通6管,推動F閥閥芯處于右位。同時,單向閥M被打開,壓強通過14管使門鎖液缸活塞回收,打開門鎖。此時,壓強通過門鎖液缸信號孔到達12管,打開液控單向閥閥H、G,壓強經(jīng)H閥使門液缸活塞回收,打開液壓吊卡門。另外,9管上的壓強打開液控單向閥閥Y,使觸碰桿液缸泄壓回收,TRIGGER回收,閥L在彈簧力作用下復(fù)位,閥芯處于上位,將5管壓強泄壓。此時,司鉆控制使電磁閥FC1失電,XP壓強消除,F(xiàn)閥閥芯兩端壓強解除,在閥芯彈簧力作用下,F(xiàn)閥閥芯回歸中位,完成打開液壓吊卡。
打開液壓吊卡時,有XP=15.168 MPa;P=13.790 MPa;FLOAT=0 MPa;T=MAX1.379 MPa。
筆者在中海油服“凱旋一號”海上鉆井平臺使用液壓吊卡作業(yè)。多次故障原因表明,BX系列液壓吊卡在起下鉆過程中(見圖5),由于卸鉆具接頭時經(jīng)常由鉆井液(泥漿)流到液壓吊卡上,導(dǎo)致泥漿或其他雜質(zhì)從觸碰頂桿與閥體之間的間隙進入液壓控制系統(tǒng)到達觸碰閥L,導(dǎo)致觸碰閥L閥芯卡死在下位,彈簧力無法使閥芯回復(fù)到上位,從而導(dǎo)致液壓吊卡功能異常。取消頂驅(qū)操作權(quán)限后,打開液壓吊卡XP壓強泄壓,壓強P中的殘留壓強通過觸碰閥L閥到達主換向閥F左端,導(dǎo)致主換向閥F閥芯處在左位(正常閥芯處在中位),未經(jīng)觸碰機構(gòu),壓強P中的殘留壓強使液壓吊卡自動關(guān)閉(正常需要觸碰機構(gòu)后,液壓吊卡才會關(guān)閉),存在較大的安全隱患。
國內(nèi)中海油服渤海某鉆井平臺鉆工更換BX系列液壓吊卡補心時,司鉆取消頂驅(qū)操作權(quán)限后,殘留壓強導(dǎo)致液壓吊卡意外關(guān)閉,鉆工被液壓吊卡夾傷大腿。事后檢查分析液壓吊卡意外關(guān)閉的原因,在于液壓吊卡觸碰閥L閥芯卡死在下位,因此必須對其進行改進,使系統(tǒng)運行更安全。BX系列吊卡換向閥L和換向閥F,如圖6所示。
根據(jù)現(xiàn)場使用情況,筆者提出了一套控制液壓吊卡關(guān)閉方案。其中,取消液壓控制系統(tǒng)中控制液壓吊卡關(guān)閉的觸碰機構(gòu),引進另一路液壓源,改用3位4通電磁閥來控制液壓,從而關(guān)閉液壓吊卡,并在該控制關(guān)閉液壓油路中加裝小型濾芯,有效過濾在使用過程中因井口環(huán)境惡劣連接液壓接頭可能引入的雜質(zhì),從而消除因雜質(zhì)進入觸碰閥L使其閥芯卡死導(dǎo)致功能異常的情況。另外,巧妙運用液壓互鎖原理設(shè)置互鎖液壓油路,防止液壓吊卡在使用過程中意外打開,提高液壓吊卡使用的安全性。
改進的吊卡液壓原理圖,如圖7和圖8所示。為了取代觸碰機構(gòu),引入一路3位4通電磁閥FC1來控制油路XP2[5],XP2經(jīng)濾芯J、2位3通閥S、液控單向閥R到達L閥下部,作為L閥的控制油路。關(guān)閉BX系列液壓吊卡過程如下:司鉆通過操作按鈕使電磁閥FC1(見圖8)右側(cè)線圈得電動作,處于右位;控制油路到達XP2,XP2經(jīng)濾芯J和2位3通閥S使S閥閥芯移動,處于左位;控制油路經(jīng)過S閥往上到達液控單向閥R后再到L閥下部,推動L閥的閥芯,此時L閥的閥芯處在下位;接通主油路P的分路1和分路5,油路5推動主閥F閥芯,使主閥F閥芯處于左位,關(guān)閉液壓吊卡(由前面液壓吊卡關(guān)閉原理可知,主閥F閥芯處于左位時液壓吊卡會關(guān)閉);當液壓吊卡關(guān)閉后,會返回一個表明液壓吊卡關(guān)閉的壓強信號,經(jīng)減壓閥D減壓到6.895 MPa,到達XP作為反饋信號;將該反饋信號引到液控單向閥N,打開單向閥N,使主油路P到達L閥下部,保證即使關(guān)閉指令結(jié)束,電磁閥FC1失電,導(dǎo)致XP2油路失壓;通過液控單向閥N的主油路P,也能保證L閥的閥芯處在下位不變,保證液壓吊卡大門一直處于關(guān)閉狀態(tài);當液壓吊卡關(guān)閉后,司鉆通過操作按鈕使電磁閥FC1右側(cè)線圈失電;電磁閥在復(fù)位彈簧作業(yè)下,復(fù)位回到中位,XP2油路失壓,變?yōu)? MPa。改進的吊卡液壓外部控制原理圖,如圖8所示。
當打開液壓吊卡時,司鉆通過操作按鈕使電磁閥FC1(見圖8)左側(cè)線圈得電動作,處于左位,此時XP為15.168 MPa。XP壓強經(jīng)濾芯B、2位3通閥E到達主閥F閥芯右端,使主閥F閥芯處于右位,液壓吊卡打開。同時,把經(jīng)濾芯B的XP油路引一分路3到達液控單向閥R,打開液控單向閥R,將L閥下部壓強泄壓,使L閥閥芯在彈簧力作用下復(fù)位,L閥閥芯處于上位,將主閥F左端壓強卸除。打開指令結(jié)束后,司鉆通過操作按鈕使電磁閥FC1失電,此時XP為0 MPa,主閥F兩端控制壓強都為0 MPa。主閥F在兩端復(fù)位彈簧力作用下處于中位,液壓吊卡始終處于打開狀態(tài)。
從2018年9月至2020年5月,通過改進優(yōu)化的BX系列液壓吊卡控制系統(tǒng),在國內(nèi)渤海灣中海油服某高端式自升式鉆井平臺上得到測試應(yīng)用(見圖9),累計使用鉆井進尺達6 000 m。起下鉆過程中,液壓吊卡開關(guān)次數(shù)達1 000次以上,暫未出現(xiàn)開關(guān)異常故障問題,達到了預(yù)期改進優(yōu)化的目的。
基于BX系列液壓吊卡液壓控制系統(tǒng)的研究和海上鉆井平臺現(xiàn)場應(yīng)用出現(xiàn)的缺陷,研究設(shè)計了一套控制液壓吊卡開關(guān)的控制系統(tǒng)(圖7增加部分)。相對市場已有的BX系列產(chǎn)品,該系統(tǒng)取消了液壓控制系統(tǒng)中控制液壓吊卡關(guān)閉的觸碰機構(gòu),采用電磁閥控制壓強來關(guān)閉液壓吊卡,改進優(yōu)化液壓吊卡液壓系統(tǒng)開關(guān)互鎖邏輯關(guān)系,并在該控制關(guān)閉液壓油路中加裝小型濾芯,有效過濾在使用過程中因井口環(huán)境惡劣拆裝液壓接頭可能引入的雜質(zhì),消除因雜質(zhì)進入觸碰閥存在的閥芯卡死隱患。即使液壓吊卡在起下鉆時受到鉆井泥漿澆灑的惡劣環(huán)境影響,依然能夠可靠安全高效工作。從2018年9月至2020年5月,改進的BX系列液壓吊卡控制系統(tǒng)在國內(nèi)渤海灣中海油服某高端式自升式鉆井平臺上得到測試應(yīng)用,累計使用鉆井進尺達6 000 m。起下鉆過程中,液壓吊卡開關(guān)次數(shù)達1 000次以上,暫未出現(xiàn)開關(guān)異常故障問題?,F(xiàn)場使用表明,改進優(yōu)化后的液壓吊卡在環(huán)境非常惡劣的鉆井工況下各動作工作正常穩(wěn)定,有效提升了液壓吊卡的穩(wěn)定性,使得工作更加安全穩(wěn)定可靠,達到了預(yù)期的改進優(yōu)化目的。