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KYF-70浮選機沉槽原因分析及應(yīng)用*

2022-08-31 07:51安恒媛董天龍
云南冶金 2022年4期
關(guān)鍵詞:礦漿旋流器葉輪

吳 杰,安恒媛,董天龍,陳 珺

(云南錫業(yè)股份有限公司大屯錫礦,云南 個舊 661018)

某公司選礦系統(tǒng)始建于1957年,經(jīng)過近60年不斷的改造和優(yōu)化升級,形成四個生產(chǎn)系統(tǒng)(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ系統(tǒng)),總生產(chǎn)能力為3 800 t/d,為適應(yīng)公司的發(fā)展要求及設(shè)備的自動化和大型化,將Ⅲ、Ⅳ系統(tǒng)進行流程升級與改造,處理量由1 200 t/d提升到4 000 t/d。改造工程于2013年12月開工建設(shè),于2015年1月帶水帶礦試車。碎礦以半自磨機+破碎工藝代替了傳統(tǒng)的三段一閉路流程,磨礦使用3臺φ(3 200×4 500) mm棒磨機,一段磨磨至-0.074 mm占65%,選別采用的是先浮后重的工藝,混合粗、掃選采用6臺KYF-70 m3浮選機,銅精礦經(jīng)ETM-1 000塔磨機細磨后,經(jīng)過4次精選,最終得到銅精礦和硫精礦,混合掃選尾礦經(jīng)除硫后進入搖床重選得到粗錫精礦。

1 礦石性質(zhì)

4 000 t/d新流程現(xiàn)階段所處理的礦種以錫銅為主的復雜多金屬硫化礦,元素多賦存于花崗巖與大理巖的接觸帶中,與矽卡巖交錯出現(xiàn),或呈似層狀、透鏡狀產(chǎn)出,原礦由粗、細結(jié)晶致密塊狀硫化礦,浸染型矽卡巖硫化礦和斷層帶氧化礦等四種類型礦石所組成[1-4]。礦石屬中硬礦石,礦石真密度為3.1 g/cm3,原礦中的金屬礦物有磁黃鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、錫石、白鎢礦、鐵閃鋅礦等,脈石礦物有輝石、螢石、方解石、石英、云母、符山石等、銅礦物主要為黃銅礦,錫主要以錫石產(chǎn)出?;瘜W成分分析見表1,原礦硫、鐵、砷等含量較高,有用礦物錫、銅含量較低且不穩(wěn)定,其中含錫0.2%~2.0%、含銅0.2%~0.6%。

表1 原礦化學成分Tab.1 Chemical component of raw ore %

2 工作原理及結(jié)構(gòu)特點

KYF-70浮選機的工原理是葉輪旋轉(zhuǎn)時,槽內(nèi)礦漿從四周經(jīng)槽底由葉輪下端吸入葉輪葉片間,同時,由鼓風機給入的低壓空氣經(jīng)風道、空氣調(diào)節(jié)閥、空心主軸進入葉輪腔的空氣分配器中,通過周邊的孔進入葉輪葉片間,礦漿與空氣在葉輪葉片間充分混合后,由葉輪上半部周邊排出,排出的礦漿向斜上方運動,由安裝在葉輪四周斜上方的定子穩(wěn)定和定向后,進入到整個槽子中[5-8]。礦化氣泡上升到槽子表面形成泡沫,泡沫流到泡沫槽中,礦漿再返回葉輪區(qū)進行再循環(huán),另一部分則通過槽間壁上的流通孔進入下槽進行再選別。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 浮選機結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of flotation machine

KYF-70 m3型浮選機的礦漿是由槽底四周由下端直接吸入葉輪葉片間(如圖1),其葉輪攪拌力強,且其槽體結(jié)構(gòu)為“U”型,可以避免粗粒發(fā)生沉槽并減少礦漿發(fā)生短路現(xiàn)象。

3 使用過程中存在的問題

選礦車間4 000 t/d流程采用先浮選銅、硫后重選錫,銅硫混合浮選采用一粗二掃流程,掃選精礦按順序返回,共應(yīng)用6臺KYF-70浮選機,其中粗選作業(yè)3臺,掃選一作業(yè)2臺,掃選二作業(yè)1臺,由于浮選機不能自吸漿,所以不同作業(yè)間有500 mm高差,礦漿液面可以通過中間箱來控制,待選礦漿給入給礦箱,并通過給礦箱和第一臺浮選槽中的流通孔流入浮選槽,礦漿依次通過一個作業(yè)的全部浮選槽后由中間箱和尾礦箱排出,浮選泡沫需要使用泡沫泵返回至上以一作業(yè)。

在初期的生產(chǎn)與調(diào)試過程中,浮選機的運行狀態(tài)良好,但是運行一段時間后,浮選機泡沫現(xiàn)象變差,電機電流下降,浮選液面出現(xiàn)明顯的晃動,經(jīng)過探測,浮選機定子以下被礦砂堵死,葉輪起不到吸漿的作用,礦漿無法形成內(nèi)循環(huán),浮選機產(chǎn)生了明顯的沉槽現(xiàn)象,最終導致整個浮選機被埋死,不得不停產(chǎn)放礦,給車間帶來巨大的損失。表2是某年7月到12月因KYF-70浮選機沉槽導致的停廠時間。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,每月平均停廠時間高達50.5 h,車間小時處理量約為166.7 t,較長的停廠時間對車間經(jīng)濟效益影響特別大。表3為某次停產(chǎn)后對70 m3浮選機第一槽、第三槽、第五槽槽內(nèi)的沉砂進行粒度分析,其中,從沉槽表層到槽底分別為第一層到第五層,每層厚度約為25 mm。

表2 事故處理時間Tab.2 Handling time of accident h

表3 浮選機沉槽粒度分布Tab.3 Particle size distribution of sinking of flotation machine %

從上表中可以看出,槽內(nèi)沉砂粒度偏粗,+0.2 mm粒級的產(chǎn)率最高達到60.51%,在取樣的過程中,沉砂中還含有少量(15~20)mm粒級的礦石,且每一槽中第五層粗粒級產(chǎn)率最高,說明浮選機在運行過程中,粗粒級會在浮選機底部逐漸累積無法及時排出,最終出現(xiàn)沉槽。

4 原因分析及解決措施

根據(jù)表3數(shù)據(jù)結(jié)果及現(xiàn)場分析,KYF-70浮選機箱體和中礦箱對粗顆粒的通過能力較低,粗顆粒在槽內(nèi)越積越多,最終堵塞循環(huán)通道,出現(xiàn)沉槽,主要有以下幾方面原因:①旋流器溢流跑粗,大顆粒含量較多,最終進入到浮選機中無法排出;②中尾礦箱的容積偏大,粗顆粒上升速度慢,容易沉積;③在對浮選機的調(diào)節(jié)過程中,葉輪對礦漿的吸力弱,循環(huán)能力弱,假底內(nèi)部粗顆粒通過率低,槽內(nèi)粗顆粒容易沉積。

4.1 優(yōu)化旋流器作業(yè)相關(guān)參數(shù)

旋流器的工作狀態(tài)與很多因素有關(guān),主要包括給礦濃粒度、體積、壓力等,旋流器各尺寸參數(shù)[5-8],在設(shè)計的時候,旋流器溢流直接進入到KYF-70浮選機中,如流程圖2所示,其溢流粒度直接影響浮選機的工作狀態(tài),針對旋流器跑粗,大顆粒含量多的問題,對旋流器的給礦及本身的參數(shù)作了調(diào)整,主要從給礦粒度、濃度、體積、壓力等幾個方面作了調(diào)整:①將半自磨雙層篩第二層篩篩網(wǎng)尺寸由(3×6) mm改為(2×10) mm,以減少給入旋流器的粗顆粒產(chǎn)率;②控制旋流器給礦泵的參數(shù)調(diào)整,控制其頻率調(diào)整幅度和泵的兌水量,保證旋流器的給礦濃度和給礦體積的穩(wěn)定;③將旋流器的臺數(shù)由2臺增加為3臺,將其給礦壓力由(1.2~1.8) kg/cm2調(diào)整至(0.5~0.7) kg/cm2的范圍內(nèi),以避免其給礦壓力過大造成溢流跑粗的情況的發(fā)生;④增加隔粗篩,預選隔除進入φ500 mm水力旋流器的粗顆粒,為旋流器穩(wěn)定運行創(chuàng)造條件;⑤在旋流器的溢流處增加一臺隔渣篩隔渣,預先隔除開采搬運過程中混入的雜物及礦漿中的粗大顆粒,以免影響KYF-70 m3浮選機的浮選效果。通過以上幾個方面的調(diào)整,旋流器的溢流濃粒度能保持在要求的范圍內(nèi)。

圖2 選礦工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of mineral processing

4.2 對中間箱進行改造

針對中尾礦箱容積偏大、粗顆粒上升速度慢、容易沉積等問題,通過縮小中尾礦箱錐閥下部的容積,增設(shè)礦漿通道,提高粗顆粒的上升速度,將錐閥閥座、隔板向下移動 450 mm,用鋼板封死,同時閥桿加長450 mm。改造前后中間箱的結(jié)構(gòu)及礦漿的流動情況見下圖3所示。

圖3 改造前后中間箱結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of intermediate tank before and after renovation

礦漿靠浮選機自身配置高差,由上一作業(yè)流向下一作業(yè)。改造前浮選機中間箱下部垂直上升通較長,礦漿需到達錐閥閥座上部才能自流到下一作業(yè)。改造后礦漿在中間箱的運動方式發(fā)生改變,礦漿在中間箱內(nèi)自上而下的運動,礦漿的垂直上升通道縮短,在浮選機配置高度一定的條件下,礦漿通過中間箱的時間縮短,有效地降低了粗顆粒在中間箱沉積的幾率。

4.3 對假底進行改造

浮選機假底與葉輪之間的間隙決定著浮選機的吸漿及礦漿的循環(huán)能力,間隙較大,礦漿循環(huán)能力較弱、粗顆粒礦物難以被礦漿帶起,滯留在浮選槽底部形成積砂,最終堵塞礦漿循環(huán)通道,加劇粗顆粒在槽底沉積。適當減小間隙,礦漿循環(huán)能力增強、可以減輕粗顆粒在槽底的沉積,同時也能適當增強浮選機的吸漿能力,增強礦漿的流動性,使粗顆粒通過浮選機的時間縮短。

KYF-70浮選機假底中粗顆粒通過率低,造成粗顆粒沉槽,為增大粗顆粒通過率,先把浮選機底部提高240 mm,并用鋼板封死,做成新的底面,然后再在新底面的基礎(chǔ)上把原先的假底提高280 mm,直徑增加500 mm,形成新的假底,在新加的假底上均勻地打上直徑為60 mm的孔。

4.4 充氣及電流參數(shù)的調(diào)節(jié)

浮選機礦漿循環(huán)能力的強弱與浮選機的功率呈現(xiàn)正相關(guān)性,而浮選機的功率和電流呈現(xiàn)正相關(guān)性,因此,浮選機電機電流較大時,可認為浮選機的循環(huán)能力較強,反之,則浮選機的循環(huán)能力弱。采用現(xiàn)場試驗的方法,確定浮選機的充氣量與電流的關(guān)系,采用排水取氣法測試粗選第2槽浮選機清水條件的充氣量。圖4表示清水條件下70 m3浮選機充氣量和電流的關(guān)系。

圖4 浮選充氣量與電流的關(guān)系Fig.4 Relationship between flotation machine inflating volume and electric current

可以看出,隨著充氣量增大范圍(0.3~1.0)m3/m2·min,浮選機運行電流不斷降低,浮選機的循環(huán)能力變?nèi)?,如果浮選機的循環(huán)能力太弱,粗顆粒就容易發(fā)生沉槽。在日常操作中,應(yīng)時刻關(guān)注浮選電流的變化,根據(jù)電流變化情況,推斷浮選機礦漿循環(huán)是否正常。

5 應(yīng)用效果

通過對以上幾個方面的優(yōu)化及改造,浮選機沉槽問題得到了解決。據(jù)統(tǒng)計自2017年1月起至今浮選機沒有發(fā)生過沉槽事故,浮選機故障少了,混合粗選的作業(yè)效率得到了提升。以老廠塘坑礦為例,對改造前后混合粗選作業(yè)回收率進行統(tǒng)計,如表4所示。從表4中可以看出,改造前混合粗選作業(yè)效率偏低,而且波動較大,改造后混合粗選的作業(yè)回收率與改造前相比提高14.09%,泡沫中錫夾帶也較改造前降低1.6%。

表4 改造前后混合粗選作業(yè)回收率Tab.4 The recovery rate of mixed rough concentration operation before and after renovation %

6 結(jié)語

1) 通過對KYF-70浮選機給礦流程的結(jié)構(gòu)及工藝參數(shù)進行優(yōu)化,控制好浮選機給礦濃粒度,為浮選機的正常運行提供良好條件;

2)通過縮小中尾礦箱錐閥下部的容積,增設(shè)礦漿通道,提高粗顆粒的上升速度,可有效地降低了粗顆粒在中間箱沉積的幾率;

3)適當減小假底及葉輪間隙,可增強礦漿循環(huán)能力及浮選機的吸漿能力,提高礦漿的流動性,減輕粗顆粒在槽底的沉積,縮短粗顆粒通過浮選機的時間;

4)日常生產(chǎn)管理中,應(yīng)隨時關(guān)注浮選電流變化,預判浮選機槽底沉砂情況。

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