梁建國,李小亮
(1.山西華陽新材料科技集團(tuán)有限公司 煤層氣開發(fā)利用分公司,山西 陽泉 045000;2.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 煤化工分院,北京 100013;3.煤基節(jié)能環(huán)保炭材料北京市重點實驗室,北京 100013;4.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室,北京 100013)
在如今傳統(tǒng)能源過度開采、石油資源儲藏總量不斷下降的情況下,對天然氣能源的利用突顯重要[1]。天然氣中通常含有飽和水、天然氣凝液(NGL)等組分,若在油氣田采用管道輸送天然氣,則需除去其中所攜帶的固體雜質(zhì)和游離液體,還須去除在輸送條件下會凝結(jié)成液體的氣相水和天然氣液烴組分[2-3]。天然氣中的氣相水是在合適的溫度、壓力、氣體飽和度、水鹽度、pH值等條件下由水和天然氣組成的類冰的、非化學(xué)計量的化合物,該物質(zhì)的形成與沉淀給輸氣管道、氣井和一些工廠設(shè)備帶來負(fù)面影響[4-5]。
煤層氣是與煤炭共伴生的1種非常規(guī)天然氣[6-10],主要以民用為主,其民用量占總利用量的70%以上[11-12]。煤層氣在輸送、利用中含有的水包括液態(tài)水和氣態(tài)水,可根據(jù)下游用戶對于水含量的要求來選擇不同的脫水技術(shù),從而實現(xiàn)脫水凈化的目的[13-16]。傳統(tǒng)的分子篩脫水流程存在投資大、流程切換復(fù)雜、分子篩粉化嚴(yán)重等問題,且很多現(xiàn)場的分子篩裝置存在干燥后天然氣攜帶粉塵時對下流工藝造成減產(chǎn)、設(shè)備運行不當(dāng)?shù)群蠊鸞17-20]。旋風(fēng)過濾裝置廣泛應(yīng)用于氣液分離,將旋風(fēng)過濾器的基本原理與旋風(fēng)分離和過濾分離的原理結(jié)合后對傳統(tǒng)旋流器進(jìn)行開發(fā),創(chuàng)造性地將2種分離方法的特點相結(jié)合從而提高了煤層氣的脫水效果[21-22]。
針對自制旋風(fēng)分離器的脫水性能,通過開展氣體流量為百方級和千方級 2 種級別的煤層氣旋風(fēng)分離器脫水性能實驗,以驗證氣體流量、氣體壓力對自制旋風(fēng)分離器的脫水效率和脫水后氣體壓降的影響,進(jìn)而探討旋風(fēng)分離器的工業(yè)應(yīng)用前景。
分別加工處理能力為200 Nm3/h(百方級)和2 000 Nm3/h(千方級)的旋風(fēng)分離脫水裝置,并通過脫水性能實驗分別驗證百方級和千方級旋風(fēng)脫水裝置的脫水效率和壓降。實驗過程中使用AD780便攜式精密露點儀對氣體的含水量進(jìn)行在線監(jiān)測。實驗條件下AD780便攜式精密露點儀的檢測精度為±1 ℃。實驗中氣體壓力通過減壓閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。
百方級實驗采用高純氮氣鋼瓶氣、高純氧氣鋼瓶氣、高純甲烷鋼瓶氣混配獲得原料氣,其組成為CH4、O2、N2,占比分別為30%、14.7%、55.3%,通過水浴裝置調(diào)整氣體中的含水量。氣體流量為百方級的實驗裝置流程示意如圖1所示。
圖1 百方級實驗裝置流程示意Fig.1 Flow diagram of hundred square experimental device
通過鋼瓶氣混配得到的原料氣,通過減壓閥減壓至所需壓力,經(jīng)過流量調(diào)節(jié)閥調(diào)整,再由質(zhì)量流量計檢測流量后通過水浴裝置;通過水浴裝置加濕后進(jìn)入旋風(fēng)分離器進(jìn)行脫水,旋風(fēng)分離器進(jìn)氣和出氣口設(shè)置露點儀檢測氣體露點。
千方級實驗采用煤礦井下抽采煤層氣進(jìn)行模擬實驗,通過噴霧裝置增加空氣的含水量。實驗所用煤礦抽采煤層氣的CH4、O2、N2組成分別為30%、14.7%、55.3%。
氣體流量為千方級的實驗裝置流程示意如圖2所示。
圖2 千方級實驗裝置流程示意Fig.2 Flow diagram of thousand cubic meter experimental device
采用羅茨風(fēng)機(jī)將煤層氣增壓至所需壓力并將其作為千方級實驗的原料氣,經(jīng)過流量調(diào)節(jié)閥調(diào)整,再由渦街流量計檢測流量后通過噴霧裝置;實驗原料氣通過噴霧裝置加濕后進(jìn)入旋風(fēng)分離器進(jìn)行脫水,旋風(fēng)分離器進(jìn)氣和出氣口設(shè)置露點儀檢測氣體露點。
實驗設(shè)定旋風(fēng)分離器脫水效率為:
η=(1-mc/mj)×100%
其中,mj為旋風(fēng)分離器進(jìn)口露點折算氣體單位體積含水量,kg/Nm3;mc為旋風(fēng)分離器出口露點折算氣體單位體積含水量,kg/Nm3。
通過減壓閥和羅茨風(fēng)機(jī)的運行功率調(diào)整原料氣壓力至5 kPa、10 kPa、20 kPa、40 kPa、100 kPa、300 kPa、600 kPa。通過露點儀檢測原料氣進(jìn)氣前后露點的變化,分析氣體壓力變化對自制旋風(fēng)分離器脫水效率的影響。進(jìn)氣壓力對脫水效率及脫水后壓降影響的實驗結(jié)果見表1。
表1 進(jìn)氣壓力對脫水效率及脫水后壓降的影響Table 1 Influence of inlet pressure on dehydration efficiency and pressure drop after dehydration
由表1可知:當(dāng)進(jìn)氣壓力逐漸增加時,進(jìn)氣壓力對自制旋風(fēng)分離器的脫水效率及脫水后壓降影響較小。流量為200 Nm3/h、2 000 Nm3/h時進(jìn)氣壓力對脫水效率和脫水后壓降的影響分別如圖3、圖4所示。
圖4 流量為2 000 Nm3/h時進(jìn)氣壓力對脫水效率和脫水后壓降的影響Fig.4 Effect of inlet pressure on dehydration efficiency and pressure drop after dehydration when the flow is 2 000 Nm3/h
由圖3可知:當(dāng)進(jìn)氣流量穩(wěn)定在200 Nm3/h時,進(jìn)氣壓力由5 kPa增加至600 kPa的過程中,自制旋風(fēng)分離器的脫水效率始終保持在96%~97%,同時脫水后氣體的壓降也保持在550 Pa左右,均未出現(xiàn)大幅波動。該現(xiàn)象說明在進(jìn)氣流量為200 Nm3/h時,進(jìn)氣壓力對自制旋風(fēng)分離器脫水效率和脫水后壓降基本沒有影響。
圖3 流量為200 Nm3/h時進(jìn)氣壓力對脫水效率和脫水后壓降的影響Fig.3 Effect of inlet pressure on dehydration efficiency and pressure drop after dehydration when the flow is 200 Nm3/h
由圖4可知:當(dāng)進(jìn)氣流量穩(wěn)定在2 000 Nm3/h時,進(jìn)氣壓力由5 kPa增至600 kPa的過程中,自制旋風(fēng)分離器的脫水效率保持在94%~95%;脫水后氣體的壓降也約保持在413 Pa,均未出現(xiàn)大幅波動,說明進(jìn)氣流量為2 000 Nm3/h時,進(jìn)氣壓力對自制旋風(fēng)分離器脫水效率和脫水后壓降基本沒有影響。
使用設(shè)計處理能力為200 Nm3/h的旋風(fēng)除霧器完成進(jìn)氣量對脫水效率影響實驗,設(shè)定氣體壓力為40 kPa。調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量至140 Nm3/h、160 Nm3/h、180 Nm3/h、200 Nm3/h、220 Nm3/h、240 Nm3/h、260 Nm3/h。使用設(shè)計處理能力為2 000 Nm3/h的旋風(fēng)除霧器完成進(jìn)氣量對脫水效率影響實驗,設(shè)定氣體壓力為40 kPa。調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量至1 400 Nm3/h、1 600 Nm3/h、1 800 Nm3/h、2 000 Nm3/h、2 200 Nm3/h、2 400 Nm3/h、2 600 Nm3/h。通過露點儀檢測原料氣進(jìn)氣前后露點的變化,分析氣體壓力變化對自制旋風(fēng)分離器脫水效率的影響,實驗結(jié)果見表2。由表2可知:當(dāng)進(jìn)氣流量變化時,進(jìn)氣流量對自制旋風(fēng)分離器脫水效率和脫水后氣體壓降有較大影響。進(jìn)氣流量變化對脫水效率和脫水后壓降的影響分別如圖5、圖6所示。
圖5 進(jìn)氣流量變化對脫水效率的影響Fig.5 Influence of inlet air flow change on dehydration efficiency
表2 進(jìn)氣壓力對脫水效率及脫水后壓降的影響Table 2 Influence of inlet pressure on dehydration efficiency and pressure drop after dehydration
圖6 進(jìn)氣流量變化對脫水后壓降的影響Fig.6 Influence of inlet air flow change on pressure drop after dehydration
由圖5、圖6可知:當(dāng)進(jìn)氣流量穩(wěn)定由140 Nm3/h增加至260 Nm3/h時,自制旋風(fēng)分離器的脫水效率由95.4%逐漸增加至97%,同時脫水后氣體的壓降由521 Pa逐漸增加至581 Pa。該現(xiàn)象說明進(jìn)氣流量的增加可提高自制旋風(fēng)分離器的脫水效率,但使自制旋風(fēng)分離器脫水后壓降升高;當(dāng)進(jìn)氣流量穩(wěn)定由1 400 Nm3/h增加至2 600 Nm3/h時,自制旋風(fēng)分離器的脫水效率由93.2%逐漸增加至97.2%,同時脫水后氣體的壓降由392 Pa逐漸增加至469 Pa。該現(xiàn)象說明進(jìn)氣流量的增加可提高自制旋風(fēng)分離器脫水效率,但使自制旋風(fēng)分離器脫水后壓降升高。
采用普通旋風(fēng)分離器(DⅢ型)與自制旋風(fēng)分離器在不同氣速條件下進(jìn)行對比實驗,實驗結(jié)果如圖7所示。由圖7可看出,當(dāng)普通旋風(fēng)分離器(DⅢ型)的氣體流速由12 m/s增至25 m/s時,其分離效率由83.7%提升至86.1%,說明普通旋風(fēng)分離器對液態(tài)水的分離效率基本維持在83%~87%。但自制旋風(fēng)分離器氣體流速由12 m/s增至25 m/s時,其分離效率由92.6%提升至94.2%,說明自制旋風(fēng)分離器對液態(tài)水的分離效率可達(dá)到92%~95%,即明顯優(yōu)于普通旋風(fēng)分離器的脫水效率。同時將自制旋風(fēng)分離器直筒段直徑由150 cm放大至426 cm后,發(fā)現(xiàn)其分離效率無明顯下降。
圖7 自制旋風(fēng)分離器與普通旋風(fēng)分離器效率的對比關(guān)系Fig.7 Comparison of efficiency between self-made cyclone separator and ordinary cyclone separator
(1)進(jìn)氣壓力由100 kPa逐漸增加至600 kPa的過程中,旋風(fēng)除霧器的脫水效率及脫水后壓降均未發(fā)生明顯變化,說明進(jìn)氣壓力對自制旋風(fēng)分離器的脫水效率和脫水后壓降幾乎沒有影響。
(2)當(dāng)進(jìn)氣流量提高時,旋風(fēng)除霧器的脫水效率提高,但提高進(jìn)氣量同樣會導(dǎo)致旋風(fēng)除霧器脫水后壓降的提高。
(3)自制旋風(fēng)分離器的脫水效率可達(dá)到92%~95%,該脫水效率明顯優(yōu)于普通旋風(fēng)分離器的脫水效率。