孫德強(qiáng),李嘉賓,倪 偉,吳 楠,張江濤
(中車永濟(jì)電機(jī)有限公司,西安 710016)
軌道車輛直接驅(qū)動技術(shù)相對傳統(tǒng)的齒輪箱傳動技術(shù),具有傳動效率高、傳動結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)成本低等優(yōu)勢。該技術(shù)是將驅(qū)動電機(jī)直接與車輛車軸連接,牽引電機(jī)直接驅(qū)動車輪,減少了車輪與車軸之間的傳動齒輪箱,精簡了機(jī)車驅(qū)動機(jī)構(gòu),使車輛效率更高,質(zhì)量更輕,噪聲也得到了減小。中國鐵路總公司在2017 年開展了大功率永磁直驅(qū)驅(qū)動技術(shù)研究,研究車輛采用了直驅(qū)式永磁同步電動機(jī),某公司承接了該項(xiàng)目中牽引電機(jī)的研制工作[1]。電機(jī)試制完成后,進(jìn)行了研究性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示電機(jī)運(yùn)行性能能夠滿足車輛要求,然而軸承處溫度較高,溫升超限。電機(jī)軸承處溫升過高會影響軸承壽命,增加運(yùn)行過程中的機(jī)械損耗,嚴(yán)重時甚至導(dǎo)致電機(jī)故障。因此,有必要尋找一種能夠有效降低電機(jī)軸承溫升的方法來解決電機(jī)中軸承溫升超限問題。
研究以解決永磁直驅(qū)牽引電機(jī)軸承溫升超限問題為目的,對比分析了多種降低軸承溫升的方法,選出了一種能夠不影響電機(jī)性能且不改變電機(jī)結(jié)構(gòu)的軸承降溫方案—磁鋼分段技術(shù);采用理論分析和有限元仿真相結(jié)合的方法分析了磁鋼分段對渦流損耗的影響機(jī)理,結(jié)合制造工藝確定了合適的分段數(shù)量;對磁鋼分段前后的試驗(yàn)樣機(jī)分別進(jìn)行長時溫升試驗(yàn),分析試驗(yàn)結(jié)果,驗(yàn)證磁鋼分段技術(shù)的降溫效果和磁鋼分段數(shù)量的合理性。
電機(jī)溫升的降低方案一般從2 方面著手,一方面是設(shè)法減少電機(jī)的損耗,以便減少損耗產(chǎn)生的熱量;另一方面是提高電機(jī)的散熱能力,改進(jìn)冷卻方法[2]。本電機(jī)是采用強(qiáng)迫通風(fēng)方式冷卻,且電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)已經(jīng)確定,難以通過增加散熱能力的方法來降低溫升。而電機(jī)定子損耗與電源諧波、電磁參數(shù)及運(yùn)行工況有關(guān),為保證電機(jī)性能,電機(jī)定子損耗難以得到有效的降低,且定子損耗的降低對軸承的溫升影響很小,所以排除降低定子損耗的方法。轉(zhuǎn)子損耗是轉(zhuǎn)子溫升的直接影響因素,且轉(zhuǎn)子與軸承直接接觸,轉(zhuǎn)子損耗會直接影響到軸承溫升。因此,為有效地降低軸承溫升,降低轉(zhuǎn)子損耗是一種比較合理的技術(shù)手段。
近年來,國內(nèi)外學(xué)者對降低永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子損耗的方法進(jìn)行了大量探索。劉富貴等[3]研究了不同層數(shù)集中繞組及磁鋼圓周分段下表貼式永磁電機(jī)的轉(zhuǎn)子損耗,對比了轉(zhuǎn)子d、q軸開槽對轉(zhuǎn)子損耗的影響,得出定子采用多層繞組及轉(zhuǎn)子圓周軸向分段能夠降低轉(zhuǎn)子損耗且轉(zhuǎn)子q軸開槽較d軸開槽更有利于削弱轉(zhuǎn)子損耗。路文開等[4]研究了不同的充磁方向?qū)Ω咚匐姍C(jī)轉(zhuǎn)子渦流損耗造成的影響,得出空載條件下,徑向充磁方式轉(zhuǎn)子渦流損耗較小,負(fù)載增加時,平行充磁方式轉(zhuǎn)子渦流損耗較小。張德金等[5]進(jìn)行了SPWM 逆變器供電條件下以降低轉(zhuǎn)子渦流損耗為目標(biāo)的電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化,揭示了電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)對轉(zhuǎn)子渦流損耗的規(guī)律,提出了通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù)抑制轉(zhuǎn)子渦流損耗的具體策略。王曉遠(yuǎn)等[6]提出了一種在轉(zhuǎn)子鐵心內(nèi)的磁鋼表面覆蓋銅板的方式來減少磁鋼損耗的方法,并通過有限元分析和電機(jī)試驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的有效性。孫德強(qiáng)等[7]以一臺機(jī)車牽引電機(jī)為基礎(chǔ),研究了磁鋼分段對內(nèi)置式永磁電機(jī)的影響規(guī)律。上述研究為降低轉(zhuǎn)子渦流損耗提供了多種有效措施,綜合比較能夠發(fā)現(xiàn),磁鋼分段能夠在不影響電機(jī)其他性能的基礎(chǔ)上降低磁鋼渦流損耗。由于磁鋼轉(zhuǎn)子多為封閉結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)子散熱條件不夠好,較少的渦流損耗也將導(dǎo)致軸承處產(chǎn)生較大的溫升,因此降低電機(jī)磁鋼的渦流損耗即可降低電機(jī)軸承溫升。且磁鋼分段方式不需要改變電機(jī)定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),對于已經(jīng)確定的電機(jī)方案來說比較方便。因此,最終確定采用磁鋼分段的方案來降低軸承溫升。
為研究磁鋼分段對電機(jī)溫升的影響,需要找出磁鋼分段對渦流損耗的影響規(guī)律,因此要先對磁鋼渦流損耗的產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析。
磁場諧波在磁鋼內(nèi)形成渦流損耗的透入深度為式(1):
式中:δ為透入深度;ω為諧波角頻率;μ為磁導(dǎo)率;σ為電 導(dǎo) 率。
當(dāng)透入深度大于磁鋼的磁化方向長度和寬度時,諧波電流將貫穿整個磁鋼,而磁鋼電導(dǎo)率較高,永磁電機(jī)在正常運(yùn)行時,諧波電流容易貫穿整個磁鋼,所以可將磁鋼作為電導(dǎo)體進(jìn)行分析。將磁鋼作為一個激勵電導(dǎo)體,長和寬分別是2a和2b,磁鋼長和寬的等效電阻分別是Ra和Rb。磁鋼分段后長和寬的等效電阻發(fā)生變化,磁鋼渦流也發(fā)生變化,磁鋼分段前后等效電阻的變化如圖1 所示。
圖1 磁鋼分段前后的效果對比
由圖1 可以看出,磁鋼分段增加了磁鋼的等效電阻。將磁鋼內(nèi)的渦流等效為理想電流模型,根據(jù)文獻(xiàn)[8-9]對轉(zhuǎn)子渦流損耗理論的研究,可以將圖1 中磁鋼分段前后的渦流損耗表示為式(2)~式(4):
式中:C為系數(shù);Φ為穿過整個磁鋼的磁通;N為分段數(shù)量;P、P1、P2分別為磁鋼未分段、磁鋼徑向分段和磁鋼軸向分段時的轉(zhuǎn)子渦流損耗。
由轉(zhuǎn)子渦流損耗的表達(dá)式可以看出,磁鋼分段后表達(dá)式的分母變大,說明磁鋼分段后的渦流損耗要小于分段前的渦流損耗;且N值越大,表達(dá)式數(shù)值越小,說明磁鋼分段數(shù)越多,渦流損耗越小,即渦流損耗隨磁鋼分段數(shù)目的增加而逐漸減??;渦流損耗隨磁鋼分段數(shù)量大致呈反比例關(guān)系。
由上節(jié)對磁鋼分段機(jī)理的理論分析可知磁鋼分段數(shù)量越多,渦流損耗越小,然而在實(shí)際生產(chǎn)中,磁鋼分段會導(dǎo)致工藝成本的增加,且磁鋼分段數(shù)量達(dá)到一定程度后,隨著分段數(shù)的增加,磁鋼渦流損耗減少不再明顯。因此,要結(jié)合工藝成本和渦流損耗來選擇磁鋼的分段數(shù)目。為找出經(jīng)濟(jì)合理的磁鋼分段數(shù)量,對磁鋼不同分段數(shù)量下的渦流損耗進(jìn)行了有限元仿真。
仿真以已經(jīng)生產(chǎn)出的樣機(jī)為基礎(chǔ)模型,電機(jī)的鐵心長度是550 mm,根據(jù)加工工藝選擇的磁鋼軸向長度是55 mm,相當(dāng)于已將磁鋼進(jìn)行了軸向分段,分段數(shù)量是10??紤]到裝配強(qiáng)度和加工難度等因素的影響,在電機(jī)軸向分為10 段的基礎(chǔ)上對磁鋼進(jìn)行徑向分段,研究分段數(shù)量對渦流損耗的影響。磁鋼徑向長度是92 mm,結(jié)合制造工藝及加工成本與分段數(shù)量的關(guān)系。將分段數(shù)量定為1、2、4、10,則磁鋼徑向長度分別是92、46、23、9.2 mm。在有限元軟件中對電機(jī)進(jìn)行建模,電機(jī)其他結(jié)構(gòu)參數(shù)按照電機(jī)實(shí)際結(jié)構(gòu)設(shè)置,建好的分段模型如圖2 所示。
圖2 磁鋼徑向分段模型
樣機(jī)中所采用的磁鋼剩磁密度為1.05 T,相對磁導(dǎo)率1.07,電導(dǎo)率1 282 051 s/m。設(shè)置激勵方式為正弦電流源(配套變頻器),仿真條件見表1。
表1 有限元仿真條件
按照仿真條件對有限元模型進(jìn)行加載計(jì)算,仿真出的磁鋼渦流損耗分布云圖如圖3 所示。
圖3 磁鋼徑向分段渦流損耗分布云圖
對仿真出的磁鋼渦流損耗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得出電機(jī)渦流損耗隨分段數(shù)量的變化曲線,如圖4 所示。從圖4 中可以看出:磁鋼渦流損耗隨著磁鋼徑向分段數(shù)量的增大而逐漸減小,且效果明顯;隨著磁鋼分段數(shù)量的增加,渦流損耗的下降趨勢漸趨平緩;說明分段數(shù)量達(dá)到一定程度后,分段數(shù)量增多對渦流損耗的影響逐漸變小,即渦流損耗隨分段數(shù)量的變化曲線存在拐點(diǎn),超過拐點(diǎn)后,分段數(shù)量對渦流損耗的影響變化不明顯;徑向分段數(shù)為10 時,渦流損耗降低為徑向未分段損耗的18.5%,且分段數(shù)量10 在曲線的拐點(diǎn)左右;該仿真結(jié)果與上節(jié)的理論分析規(guī)律一致,考慮到分段數(shù)量為10時,在工藝和降低渦流損耗效果上都比較理想,最終決定采用分段數(shù)量為10 的降溫升方案。
圖4 渦流損耗隨徑向分段數(shù)量的變化曲線
為驗(yàn)證磁鋼分段對電機(jī)軸承的降溫效果及所選分段數(shù)量的合理性,進(jìn)行磁鋼分段前后樣機(jī)的長時溫升試驗(yàn)。
試驗(yàn)主要通過對比磁鋼分段前后軸承處的溫升,驗(yàn)證磁鋼分段對電機(jī)軸承的降溫效果,按照確定的分段數(shù)量生產(chǎn)出磁鋼徑向分10 段的試驗(yàn)樣機(jī),如圖5 所示。對磁鋼徑向未分段和磁鋼徑向分10 段2 種電機(jī)分別進(jìn)行額定工況下的長時溫升試驗(yàn)。試驗(yàn)條件是:電機(jī)轉(zhuǎn)速353 r/min,配套變頻器供電,正弦電流源,電流頻率41 Hz,電流幅值476 A。該試驗(yàn)條件是電機(jī)額定工況運(yùn)行時軸承溫升最嚴(yán)酷工況,條件苛刻。試驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)電機(jī)軸承處的溫升值,試驗(yàn)在軸承處溫升值穩(wěn)定后結(jié)束,試驗(yàn)結(jié)束后軸承處的溫升數(shù)據(jù)如圖6 所示。
圖5 試驗(yàn)樣機(jī)
圖6 磁鋼分段前后軸承處溫升對比
對比溫升試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:磁鋼徑向分段后傳動端軸承處溫升值由53 K 降低到40.8 K,溫升值降低12.2 K,降幅達(dá)23%;非傳動端軸承處溫升值由64.7 K 降低到53.7 K,溫升值降低11 K,降幅達(dá)17%;電機(jī)傳動端和非傳動端軸承處的溫升值降低到項(xiàng)目要求的限值以內(nèi);試驗(yàn)說明電機(jī)磁鋼分段后,軸承處的溫升值有所降低,且降溫效果明顯;2種電機(jī)只在磁鋼分段方面有區(qū)別,其他完全一致,在電機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)不變和性能不受影響的條件下降低了電機(jī)軸承溫升;說明采用磁鋼分段方案降溫效果明顯且磁鋼分段數(shù)量合理。
針對永磁直驅(qū)牽引電機(jī)軸承溫升超限的問題,分析選擇了磁鋼分段技術(shù)來降低軸承溫升;通過理論研究與有限元分析相結(jié)合的方法找到了渦流損耗隨磁鋼分段數(shù)量的變化機(jī)制,結(jié)合生產(chǎn)工藝確定了合理的磁鋼分段數(shù)量。最后通過對比試驗(yàn)驗(yàn)證了采用磁鋼分段技術(shù)后的降溫效果,使電機(jī)的軸承溫升達(dá)到了項(xiàng)目要求,證明了磁鋼分段數(shù)量的合理性和磁鋼分段方案的可行性。
磁鋼分段技術(shù)的成功應(yīng)用解決了溫升超限的問題,文中將理論研究、有限元分析和制造工藝相結(jié)合來確定分段數(shù)量的分析方法,及磁鋼分段方案的成功應(yīng)用對以后研究永磁電機(jī)相關(guān)問題具有重要的參考價值。