楊文忠
(霍州煤電集團(tuán)河津薛虎溝煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 霍州 031400)
隨著東部及中部煤炭資源逐漸枯竭,煤炭生產(chǎn)重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移至山西、陜西、內(nèi)蒙古及新疆等區(qū)域[1-2]。隨著礦井開采范圍以及采掘深度增大,煤炭生產(chǎn)時(shí)會(huì)遇到軟巖,軟巖具備有強(qiáng)度低、膠結(jié)性差以及容易風(fēng)化等特點(diǎn),給巷道掘進(jìn)及煤炭開采帶來(lái)一定制約[3-4]。針對(duì)軟巖巷道圍巖控制難度大問(wèn)題,眾多的研究學(xué)者對(duì)圍巖變形特征及支護(hù)技術(shù)展開研究,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、數(shù)值模擬、相似模擬等技術(shù)手段,對(duì)軟巖圍巖變形特征進(jìn)行分析;部分學(xué)者提出采用錨網(wǎng)索耦合支護(hù)、工字鋼架棚支護(hù)、圍巖注漿等各種支護(hù)措施,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用也取得一定成果[5-9]。文中以山西某礦50901 運(yùn)輸巷為工程背景,針對(duì)巷道圍巖松軟問(wèn)題,對(duì)巷道圍巖變形特征進(jìn)行分析并針對(duì)性提出以注漿、錨網(wǎng)索支護(hù)為核心的圍巖變形控制措施,實(shí)現(xiàn)了軟巖巷道圍巖變形有效控制,為采面煤炭開采創(chuàng)造良好條件。
50901 綜采工作面為5 采區(qū)首采工作面,采面開采的9#煤層埋深平均480 m,厚度3.6 m,賦存穩(wěn)定,煤層傾角5°。9#煤層直接頂、直接底均為砂質(zhì)泥巖,厚度分別為4.12 m、9.6 m,砂質(zhì)泥巖強(qiáng)度及穩(wěn)定性較差,遇水容易崩解、弱化,單軸抗壓強(qiáng)度平均15.97 MPa;基本頂為砂巖,厚度7.9 m。50901 運(yùn)輸巷沿著9#煤層底板掘進(jìn),采用綜掘方式,巷道為矩形斷面(凈高3.6 m、凈寬5.2 m)。圍巖支護(hù)采用錨網(wǎng)索方式,具體支護(hù)斷面,如圖1 所示。在巷道采面幫用玻璃鋼錨桿(規(guī)格Φ20 mm×2 400 mm),煤柱幫及頂板用螺紋鋼錨桿(規(guī)格Φ20 mm×2 400 mm),巷幫錨桿間排距均為800mm;頂板錨桿間排距均為700 mm。在頂板布置錨索(規(guī)格Φ18.6 mm×7 300 mm),錨固端位于直接頂上覆堅(jiān)硬且穩(wěn)定砂巖層中,一排布置3 根,間排距均為1 400 mm。在煤柱幫及采面幫分別用金屬網(wǎng)、塑料網(wǎng)護(hù)幫。
圖1 巷道圍巖原支護(hù)斷面(單位:mm)
50901 運(yùn)輸巷為定性的軟巖巷道,具體巷道掘進(jìn)后現(xiàn)場(chǎng)圍巖變形情況,如圖2 所示。從圖中看出,巷道頂板靠近煤柱幫位置處下沉量較為明顯。巷道圍巖變形以頂板下沉為主,在局部位置存在有底鼓情況,底鼓量整體較小。導(dǎo)致巷道頂板下沉量較大的主要原因是頂板巖層為穩(wěn)定性及承載能力較差的砂質(zhì)泥巖,由于強(qiáng)度較低、承載能力差,導(dǎo)致頂板巖層離層、破壞情況較為明顯;在巷道頂板靠近幫肩位置處下沉量較大的原因是:巷道斷面為矩形且寬度達(dá)到5.2 m,在幫肩位置容易出現(xiàn)應(yīng)力集中,同時(shí)巷道寬度較大導(dǎo)致錨索無(wú)法對(duì)頂板靠近巷幫位置進(jìn)行控制。
圖2 巷道圍巖變形現(xiàn)場(chǎng)圖
采用鉆孔窺視技術(shù)對(duì)50901 運(yùn)輸巷頂板進(jìn)行探測(cè),具體探測(cè)結(jié)果如下頁(yè)圖3 所示。從如匯總看出,巷道頂板離層、破裂情況明顯。50901 運(yùn)輸巷頂板下沉量較大,會(huì)給巷道后續(xù)使用帶來(lái)制約,應(yīng)針對(duì)50901運(yùn)輸巷圍巖變形特征針對(duì)性采取頂板加固技術(shù)措施。
圖3 鉆孔窺視成果圖
50901 運(yùn)輸巷頂板為承載能力較差的砂質(zhì)泥巖,為提高頂板穩(wěn)定性降低下沉量,提出采用注漿方式對(duì)頂板進(jìn)行加固,并充分發(fā)揮錨桿索原有的支護(hù)效果,有效控制圍巖變形。在50901 運(yùn)輸巷采用注漿方式提高頂板穩(wěn)定性,由于注漿壓力較高,為避免注漿過(guò)程中出現(xiàn)頂板垮塌、冒落等問(wèn)題,在注漿加固區(qū)域采用單體、工字鋼進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固。
根據(jù)50901 運(yùn)輸巷頂板鉆孔窺視探測(cè)結(jié)果以及巷道斷面、裂隙分布特征等,提出采用淺孔、深孔相結(jié)合方式進(jìn)行注漿,淺孔、深孔孔深分別為3 000 mm、5 000 mm,布置間排距分別為1 250 mm×1 250 mm、2 500 mm×2 500 mm,具體注漿鉆孔布置,如圖4 所示。淺部注漿孔一排布置4 個(gè),排間鉆孔呈三花眼形式;深部注漿孔按照3-2-3 布置形式,兩排間鉆孔呈三花眼形式。鉆孔注漿漿液選擇水泥單液漿,水灰質(zhì)量比初步按照1∶1.8 設(shè)計(jì)并并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)注漿情況進(jìn)行調(diào)整;注漿壓力淺孔為3 MPa~5 MPa、深孔為5 MPa~8 MPa。
圖4 注漿鉆孔布置示意圖
注漿加固效果評(píng)價(jià)最為直觀的指標(biāo)為頂板下沉量、錨桿(索)圍巖受力變化情況以及頂板巖層離層情況等。對(duì)注漿加固后頂板變形量進(jìn)行監(jiān)測(cè),在監(jiān)測(cè)期間(共計(jì)30 d)頂板變形增加量為15 mm,下沉量穩(wěn)定到355 mm。頂板變形主要發(fā)生在注漿加固前,注漿加固后變形量?jī)H增加15 mm 且短時(shí)間內(nèi)下沉量即趨于穩(wěn)定,表現(xiàn)采取的注漿后可有效控制。
采用鉆孔窺視技術(shù)對(duì)注漿后頂板巖層情況進(jìn)行窺視,并對(duì)錨桿索受力情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。從窺視結(jié)果看出,注漿漿液在頂板原生裂隙以及離層裂隙中擴(kuò)散,將破碎、離層巖體膠結(jié)為完整整體,提升頂板整體穩(wěn)定性及強(qiáng)度。在注漿過(guò)程中部分漿液沿著錨桿、錨索鉆孔裂隙流出,對(duì)錨桿、錨索鉆孔裂隙進(jìn)行封堵后漿液在錨桿、錨索鉆孔內(nèi)膠結(jié)相當(dāng)于增加錨桿、錨索錨固長(zhǎng)度。對(duì)注漿加固區(qū)錨索拉拔力進(jìn)行測(cè)試,以便評(píng)價(jià)注漿加固效果。具體拉拔力測(cè)試結(jié)果,如表1 所示。
表1 錨索拉拔力測(cè)試結(jié)果
從表1 中看出,注漿加固區(qū)內(nèi)錨索伸長(zhǎng)量未增加,錨索拉拔力迅速增至設(shè)計(jì)拉拔力,測(cè)定發(fā)現(xiàn)注漿加固區(qū)錨索拉拔力均在為245.7 kN,表明注漿加固后錨索錨固效果有所提升。
對(duì)50901 運(yùn)輸巷現(xiàn)場(chǎng)條件分析進(jìn)行分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況提出以注漿加固為核心的圍巖控制技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得如下成果:
1)通過(guò)對(duì)50901 運(yùn)輸巷現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),運(yùn)輸巷圍巖圍巖變形以頂板下沉為主,其中在頂板靠近幫肩位置下沉量較大;局部位置出現(xiàn)一定底鼓。在頂板下沉嚴(yán)重區(qū)巖層離層明顯,頂板破碎且裂隙發(fā)育。導(dǎo)致50901 運(yùn)輸巷頂板下沉量較大的主要原因頂板砂質(zhì)泥巖巖層穩(wěn)定性較差。
2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)圍巖變形特征,提出采用注漿方式提高頂板巖層穩(wěn)定性,充分發(fā)揮錨桿索主動(dòng)支護(hù)效果。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況對(duì)注漿加固方案進(jìn)行設(shè)計(jì)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,注漿加固段頂板離層情況得以有效解決,錨索拉拔力在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),頂板變形量得以有效控制。注漿加固后,50901 運(yùn)輸巷圍巖變形問(wèn)題得以有效解決。