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鄂爾多斯盆地臨興淺層氣區(qū)塊優(yōu)快鉆井技術(shù)

2022-09-28 07:25夏忠躍
關(guān)鍵詞:固井氣井水泥漿

賈 佳 夏忠躍 馮 雷 李 建

(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)

0 引言

淺層氣是分布于淺部地層的天然氣,由于其在地下沉積速度快,地層壓力來不及釋放,所以淺層氣具有破壞力強(qiáng)、危險程度高的特點[1-4]。一旦控制不好,發(fā)生井噴,會造成爆炸起火、鉆機(jī)燒毀的嚴(yán)重后果[5-7]。臨興淺層氣井區(qū)位于鄂爾多斯盆地紫金山構(gòu)造帶北部,整體屬于北西—南東走向的背斜構(gòu)造。中三疊統(tǒng)紙坊組和下三疊統(tǒng)和尚溝組為淺層氣的主要開發(fā)層位,紙坊組孔隙度介于11%~14%,滲透率介于2.7~8.3mD,地層壓力系數(shù)為1.55;和尚溝組孔隙度介于10%~12%,滲透率介于2.0~3.7 mD,地層壓力系數(shù)為1.33。前期鉆井作業(yè)時,曾發(fā)生了上漏下噴、固井質(zhì)量不合格、井口冒氣、遇阻遇卡等問題,延長了鉆井周期,影響了整體開發(fā)效益。為了解決這些問題,提高淺層氣區(qū)塊的鉆井效率,對臨興淺層氣進(jìn)行了針對性的研究,形成了適合臨興區(qū)塊的淺層氣鉆井技術(shù)。

1 作業(yè)難點分析

1.1 鉆進(jìn)時上漏下噴同時發(fā)生,復(fù)雜情況發(fā)生率高

臨興淺層氣區(qū)塊位于臨興先導(dǎo)試驗區(qū)北部,屬于黃土丘陵區(qū)域[8-10],表層黃土層松軟未成巖,在前期井作業(yè)時,多口井在第四系地層發(fā)生漏失,部分井漏速達(dá)到30 m3/h,漏失量超過110 m3(表1),對鉆井正常作業(yè)產(chǎn)生了不利影響。同時,鉆過第四系后,紙坊組和和尚溝組屬于異常高壓儲層(壓力系數(shù)達(dá)到1.55),鉆進(jìn)時,又發(fā)生了溢流的情況(表2),這種地層上部漏失和下部溢流同時發(fā)生的情況,在前期已鉆井中,占比達(dá)到了80%以上,給鉆井安全作業(yè),產(chǎn)生了重大挑戰(zhàn),延長了鉆井周期,降低了致密氣整體開發(fā)效益。為了同時解決好上漏下噴的情況,需要對現(xiàn)有井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),實現(xiàn)現(xiàn)場安全鉆井[11-12],逐步縮短鉆井周期。

表1 已鉆井表層漏失情況統(tǒng)計表

表2 已鉆淺層氣井發(fā)生溢流統(tǒng)計表

1.2 固井質(zhì)量不合格,出現(xiàn)環(huán)空帶壓情況

臨興淺層氣井區(qū)前期作業(yè)井固井后,固井質(zhì)量不合格(表3),其中,部分井出現(xiàn)了環(huán)空帶壓的情況(未形成有效水泥環(huán),導(dǎo)致發(fā)生環(huán)空氣竄),這種情況的發(fā)生會降低了油氣采收率、侵蝕和腐蝕套管,降低套管壽命,給后續(xù)施工埋下了巨大隱患。為了解決固井不合格和環(huán)空帶壓情況,需要對淺層氣固井技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化研究。

表3 已鉆淺層氣區(qū)塊固井不合格情況統(tǒng)計表

1.3 鉆井液護(hù)壁性差,遇阻遇卡現(xiàn)象明顯

鉆井過程中,為了保持安全鉆井,鉆井液密度需要控制在1.65 g/cm3以上,前期淺層氣井使用高密度鉆井液鉆進(jìn)時,井筒間壓差過大,導(dǎo)致在電測、下套管、取心時多次發(fā)生遇阻和遇卡(表4),經(jīng)統(tǒng)計,發(fā)生率占比達(dá)到40%以上,影響了整個鉆井的高效作業(yè)。

表4 部分井發(fā)生復(fù)雜情況統(tǒng)計表

2 淺層氣鉆井技術(shù)研究

2.1 淺層氣井身結(jié)構(gòu)改進(jìn)研究

前期作業(yè)井采取二開的井身結(jié)構(gòu),一開套管下至和尚溝組底,雖然將高壓層與下部低壓層隔開,但是,沒有將高壓層和上部的第四系易漏層隔開,在實際鉆進(jìn)時,漏失和溢流依然同時發(fā)生,花費(fèi)大量時間解決漏失和溢流,導(dǎo)致鉆井周期延長。經(jīng)過分析,紙坊組和和尚溝組是高壓層,第四系為漏失層,屬于兩套不同的壓力系統(tǒng),在對后續(xù)淺層氣井進(jìn)行設(shè)計時,從壓力平衡和安全的原則出發(fā),將兩套壓力系統(tǒng)封隔開。為此,將之前的二開井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化為三開井身結(jié)構(gòu),保障高壓層與上部和下部的易漏層均分隔開,一開設(shè)計下入Φ244.5 mm導(dǎo)管,封固上部易漏地層;二開鉆Φ215.9 mm井眼揭開高壓層,使用高密度鉆井液鉆過紙坊組和和尚溝組,鉆入劉家溝組完鉆;三開鉆Φ155.6 mm井眼至完鉆井深,下入Φ114.3 mm套管,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計的思路如表5所示。采用下入導(dǎo)管和三開井身結(jié)構(gòu)后,漏失和溢流同時發(fā)生的情況,得到了有效的控制。

表5 井身結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計表

2.2 淺層氣強(qiáng)封堵高密度鉆井液技術(shù)研究

淺層氣鉆井時,針對三套不同的壓力系統(tǒng),開展針對性的鉆井液技術(shù)研究。

對于一開井段,地層屬于黃土易漏層,膠結(jié)性差,可鉆性好,且易漏,易垮塌,需要防止井漏、井塌,防止沉砂卡鉆[13-15]。同時井眼尺寸大,鉆時快,要求鉆井液需要有足夠的攜沙能力,防止重復(fù)破巖和沉砂卡鉆。此井段采用膨潤土漿作業(yè),密度控制在1.10 g/cm3以內(nèi)。

對于二開井段,紙坊組和和尚溝組屬于異常高壓層,進(jìn)入二開井段后,需要迅速提高鉆井液密度至1.65 g/cm3,打開儲層前,加重材料的儲備量應(yīng)滿足該井段1.5倍井筒容積鉆井液密度提高0.2 g/cm3。同時,石盒子組以下泥巖黏土成分以伊蒙間層和伊利石為主,不含蒙脫石,屬于硬脆性泥巖。地層沿層理、裂縫的斷面發(fā)生剝落坍塌,從封堵性和抑制性兩方面保持井壁穩(wěn)定。

對鉆井液體系中關(guān)鍵性能進(jìn)行研究,隨著膨潤土加量逐漸增多,鉆井液表觀粘度(AV)、塑性粘度(PV)、動力切(YP)均隨之增加,但當(dāng)加量增加至2%時,繼續(xù)增多加量,PV值增加緩慢,同時濾失量隨之減小,綜合考慮,膨潤土含量控制在2%~4%(圖1)。隨著黃原膠(XC)加量逐漸增多,鉆井液AV、PV、YP均明顯增加,但當(dāng)加量增加至2%時,繼續(xù)增多加量,濾失量隨之減小,綜合考慮,XC含量控制在0.1%~0.2%(圖2)。

圖1 膨潤土含量對鉆井液性能的影響曲線圖

圖2 XC加量對鉆井液性能的影響曲線圖

為了進(jìn)一步提升封堵性能,在鉆井液體系中,添加封堵劑,對臨興地層進(jìn)行分析,非均質(zhì)性強(qiáng),部分孔喉較小,引入粒徑更小的封堵劑和多級封堵劑,以封堵住孔喉和裂隙。對添加封堵劑后的鉆井液濾失性能進(jìn)行研究,隨著時間延長,濾失量逐漸增多,30 min時,濾失量為5 mL(圖3),能夠起到預(yù)期效果。

圖3 鉆井液濾失性能變化曲線圖

為了進(jìn)一步增強(qiáng)潤滑效果,對潤滑劑LUBE開展加量對比試驗,分析不同加量時,鉆井液的潤滑性能差異。試驗結(jié)果表明,隨著LUBE加量增加,潤滑性能越來越好,但LUBE加量增加至1%以后,潤滑性增加速度變慢,對于淺層氣這種大斜度井來說,優(yōu)選3%LUBE為最優(yōu)加量(表6)。

表6 不同LUBE加量時潤滑性能數(shù)據(jù)對比表

綜合研究,二開井段鉆井液具體配方為:清水+2%膨潤土+0.25%Na0H+0.15%Na2CO3+0.6%CMC-LV+0.3%PAC-LV+0.2%XC+1%植物膠+1.5%瀝青+0.5%多元抑制劑+1%單向壓力封堵劑+2%隨鉆堵漏劑+3%潤滑劑+重晶石。

對于三開井段,石千峰組以上含泥頁巖地層存在井徑擴(kuò)大嚴(yán)重現(xiàn)象,需適當(dāng)控制鉆井液失水。石盒子地層存在硬脆性泥頁巖,易發(fā)生井壁浸泡垮塌,需提高鉆井液抑制性能[16-17]。山西組、太原組存在煤層,還需要嚴(yán)格控制鉆井液密度和失水,防止出現(xiàn)漏失,具體鉆井液情況見表7所示。

表7 各井段鉆井液性能設(shè)計表

2.3 淺層氣防氣竄固井技術(shù)研究

由于淺部存在高壓氣層,所以一開套管和二開套管的固井尤為重要。在進(jìn)行固井設(shè)計時,一方面要保證固井質(zhì)量,同時另一方面不能壓漏地層。臨興區(qū)塊已鉆井地漏試驗數(shù)據(jù)顯示:進(jìn)基巖后地層破裂壓力當(dāng)量密度1.80 g/cm3以上,對于一開和二開套管采用高密度水泥漿進(jìn)行固井。對于三開固井,劉家溝組承壓能力較弱,如果采用單一高密度水泥漿進(jìn)行固井,由于高密度水泥漿出套管進(jìn)入環(huán)空,環(huán)空液柱壓力大,很容易將地層壓漏,最終領(lǐng)漿固井質(zhì)量無法保證[18-20]。設(shè)計采用兩種密度水泥漿進(jìn)行固井,領(lǐng)漿采用低密高強(qiáng)水泥漿,尾漿采用高密度水泥漿,以此來保證水泥漿封固質(zhì)量。

選擇1.90 g/cm3的水泥漿進(jìn)行固井模擬試驗,會壓漏地層(圖4)。選擇1.45 g/cm3領(lǐng)漿和1.90 g/cm3的尾漿進(jìn)行固井模擬試驗,計算井底ECD值為1.71 g/cm3,不會壓漏地層(圖5)。在水泥漿中,添加防氣竄劑,提高對氣層的封固,添加纖維,提高地層的承壓能力;稠化時間控制在1小時內(nèi),降低水泥漿失重時氣侵影響;同時使用管外封隔器,以解決氣體上竄產(chǎn)生的環(huán)空帶壓問題。最終使用的領(lǐng)漿配方為:G級水泥+1.5%防氣竄劑+0.6%減阻劑+43%現(xiàn)場水;尾漿配方為:G級水泥+1%降失水劑+1.5%流型調(diào)變劑+1.5%防氣竄劑+0.5%減阻劑+晶格膨脹劑+纖維+42.5%現(xiàn)場水。

圖4 單一高密度水泥漿會壓漏地層

圖5 采用領(lǐng)漿和尾漿固井不會壓漏地層

分析固井過程中頂替速度對頂替效率的影響,根據(jù)赫巴模式紊流臨界雷諾數(shù)NRec和偏心流動綜合雷諾數(shù)NRe中進(jìn)行計算。當(dāng)速度為0.2 m/s時,頂替流態(tài)為塞流;當(dāng)速度0.2 m/s<v<2.3 m/s時,頂替流態(tài)為層流;當(dāng)頂替速度v>2.3 m/s時,此時頂替流態(tài)過渡為紊流。針對塞流、層流和紊流三種不同的流態(tài),對赫巴模式下不同頂替速度時注水泥頂替過程進(jìn)行了數(shù)值模擬,頂替速度盡量保持在0.6 m/s以內(nèi)(圖6),以提升頂替效率,保證固井質(zhì)量。

圖6 頂替速度對頂替效率的影響規(guī)律曲線圖

3 應(yīng)用效果

現(xiàn)場已完成10多口淺層氣井作業(yè),包括直井、定向井,均沒有發(fā)生井涌,井噴,固井質(zhì)量不合格現(xiàn)象明顯改善,機(jī)械鉆速明顯提升,實現(xiàn)了高效鉆井的目的。

1)上漏下噴同時發(fā)生情況得到有效控制。前期已鉆井中,80%以上的井出現(xiàn)上漏下噴的情況,經(jīng)過改進(jìn)后,新鉆井的漏失得到了控制。

2)固井質(zhì)量不合格情況得到明顯改善。改進(jìn)固井技術(shù),通過添加防氣竄劑和纖維,提高地層的承壓能力和對氣層的封固質(zhì)量;通過控制頂替速度,保證頂替流態(tài)為層流,新鉆井固井質(zhì)量得到了明顯改善,新鉆井中均實現(xiàn)了固井合格,環(huán)空帶壓的問題成功解決,井口不再出現(xiàn)冒氣的情況,保證了后續(xù)作業(yè)的進(jìn)行。

3)鉆井遇阻遇卡現(xiàn)象有效緩解。通過添加潤滑劑,改善鉆井液的潤滑性能,使得正常鉆進(jìn)、下套管過程中遇阻、遇卡現(xiàn)象得到有效緩解。通過數(shù)值模擬,改進(jìn)前摩阻系數(shù)在0.33左右,改進(jìn)后鉆進(jìn)模擬系數(shù)降低至0.28,摩阻有效降低。

4)機(jī)械鉆速明顯提升。漏失、溢流、固井不合格情況得到改善后,鉆井復(fù)雜情況大為減少,鉆井整體作業(yè)速度得到明顯提升,改進(jìn)前,平均機(jī)械鉆速12.98 m/h(圖7),改進(jìn)后,平均機(jī)械鉆17.95 m/h,鉆速提高38%。

圖7 機(jī)械鉆速改進(jìn)前后對比圖

4 結(jié)論

臨興淺層氣鉆井技術(shù)可以有效指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè),實現(xiàn)淺層氣安全作業(yè)的目的,形成的主要結(jié)論如下:

1)針對淺層氣高壓儲層,采用三開井身結(jié)構(gòu),將上部的低壓系統(tǒng)、中間的高壓系統(tǒng)、以及下部的常壓系統(tǒng)有效封隔開,有效的封隔易噴易漏層。

2)淺層氣強(qiáng)封堵高密度鉆井液技術(shù)避免了鉆井過程中的上漏下噴的同時發(fā)生,保證了作業(yè)的安全進(jìn)行。

3)采用防氣竄水泥漿體系,保證了淺層氣井的封固質(zhì)量,有效解決了前期作業(yè)井出現(xiàn)的井口冒氣現(xiàn)象。

4)現(xiàn)場作業(yè)表明,可以有效地解決淺層氣鉆井作業(yè)等復(fù)雜情況難題,實現(xiàn)提速,提高淺層氣整體鉆井效益。

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