查諾明
(銅陵金泰化工股份有限公司,安徽 銅陵 244000)
碳酸二甲酯(英文名:Dimethyl Carbonate,簡寫:DMC),化學(xué)式為C3H6O3,分子結(jié)構(gòu)中含有羰基、甲基和甲氧基等官能團(tuán)[1],是一種環(huán)境友好、性能優(yōu)異的化工原料,應(yīng)用十分廣泛。目前,我國碳酸二甲酯合成技術(shù)已基本成熟,生產(chǎn)工藝主要包括光氣法、甲醇氧化羰基化法、酯交換法、尿素醇解法、二氧化碳直接氧化法,其中光氣法已基本淘汰,尿素醇解法工業(yè)化生產(chǎn)成本高,二氧化碳直接氧化法尚處于基礎(chǔ)研究階段。目前國內(nèi)DMC生產(chǎn)企業(yè)主要采用的技術(shù)是酯交換法,占總產(chǎn)能的60.3%;其次是甲醇氧化羰基化法,占總產(chǎn)能的23.5%[2]。兩種合成方法得到的都是甲醇(70%)-DMC(30%)的二系共沸物,必須通過下一步精餾才能得到純度較高的DMC?,F(xiàn)已發(fā)表的關(guān)于甲醇(70%)-DMC(30%)的二系共沸物分離方法有低溫結(jié)晶法、膜分離法、共沸物精餾法、萃取精餾法以及變壓精餾法。由于低溫結(jié)晶法和膜分離法工藝的局限性,現(xiàn)階段實(shí)際投入使用的工藝方法僅為共沸精餾法、萃取精餾法和變壓精餾法[3]。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,在鋰離子電池行業(yè),DMC作為鋰離子電池的主要電解液而需求量激增。然而其純度與鋰離子電池的穩(wěn)定電壓之間有密切聯(lián)系,因此嚴(yán)格控制電解液的質(zhì)量對(duì)于防止電池過充、保證安全性有很大意義[4]。這就對(duì)DMC的純度提出了更高的要求,但目前高純度DMC的制備工藝大多還存在效率低、成品含量不穩(wěn)定等缺點(diǎn)。為此,提高高純度DMC的精餾效率和穩(wěn)定成品含量迫在眉睫。
目前,用于高純度碳酸二甲酯精餾工藝主要有單塔循環(huán)精餾工藝、精餾耦合結(jié)晶工藝和多塔連續(xù)精餾工藝。
1.1.1 原料要求
DMC主含量≥99.97%,甲醇濃度≤150 mg·kg-1。
1.1.2 單塔循環(huán)精餾工藝流程
如圖1,將工業(yè)級(jí)DMC輸送至DMC精餾塔,塔頂脫輕,塔中側(cè)線采出重組分較低的高純度DMC,同時(shí)塔釜液體轉(zhuǎn)移至塔釜中間罐。為了提高DMC收率,DMC精餾塔的塔頂塔釜的物料被收集起來再混入下一批次的原料中進(jìn)行重新精餾。
圖1 單塔循環(huán)精餾工藝流程圖Fig.1 Process flow chart of single tower circulating distillation
1.1.3 單塔循環(huán)精餾工藝過程控制
主含量≥99.97%且甲醇濃度≤150 mg·kg-1的DMC從DMC精餾塔塔中下部進(jìn)料口1以進(jìn)料量為0.3 m3·h-1進(jìn)入DMC精餾塔,將DMC精餾塔塔頂溫度控制在85℃~88℃,塔釜溫度控制在91℃~95℃,塔操作壓力為0.1 MPa,塔頂出料口2以采出量為0.04 m3·h-1將甲醇-DMC共沸物脫除,塔中側(cè)線中上部出料口3以采出量為0.24 m3·h-1采出重組分較低的高純度DMC,塔釜液體以采出量0.02 m3·h-1轉(zhuǎn)移至塔釜中間罐。隨著循環(huán)精餾的次數(shù)增加,進(jìn)料組分中的甲醇含量持續(xù)增加,循環(huán)了3次后塔中側(cè)線采出的DMC含量僅為99.99%,如果再次精餾,出料口3采出的DMC含量已經(jīng)不合格。最后以處理四個(gè)批次為一個(gè)操作周期。
1.2.1 原料要求
DMC主含量≥95%,甲醇含量≤5%。
1.2.2 精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝流程
如圖2,將粗品DMC輸送至DMC精制塔,經(jīng)過DMC精制塔精餾后,塔中物料直接輸送至DMC結(jié)晶裝置,工業(yè)級(jí)DMC在DMC結(jié)晶裝置內(nèi)冷卻降溫,然后經(jīng)過升溫發(fā)汗操作,得到高純度DMC。
圖2 精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝流程圖Fig.2 Distillation coupled cooling crystallization process flow chart
1.2.3 精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝過程控制
(1)DMC精制塔操作參數(shù)
將DMC主含量≥95%且甲醇含量≤5%的DMC從DMC精制塔塔中下部進(jìn)料口4進(jìn)入,塔頂出料口5脫除輕組分,從塔中上部出料口6采出主含量超過99.5%且甲醇含量低于0.5%的工業(yè)級(jí)DMC再輸送至DMC結(jié)晶裝置。
(2)DMC結(jié)晶裝置操作參數(shù)
①冷卻結(jié)晶。逐漸降溫,將溫度降到4℃(DMC的熔點(diǎn))DMC開始結(jié)晶,當(dāng)結(jié)晶量達(dá)到一定程度時(shí)停止冷卻,保持恒溫1~2 h,從出料口7排盡未結(jié)晶帶雜質(zhì)的液體,返回DMC精餾塔再進(jìn)行分離。
②升溫發(fā)汗。逐漸升溫,將結(jié)晶的DMC部分熔融,升溫到6℃,保持溫度0.5~2 h,再從出料口7排盡發(fā)汗液,返回DMC精餾塔再進(jìn)行分離。
③熔化成品。持續(xù)升溫,將結(jié)晶的DMC全部熔化,從出料口8得到主含量在99.95%以上的DMC成品。
1.3.1 原料要求
DMC主含量50%~70%,甲醇含量30%~50%。
1.3.2 三塔連續(xù)精餾工藝流程
如圖3,三塔連續(xù)精餾操作是將甲醇-DMC混合物輸送至DMC脫輕塔,經(jīng)過DMC脫輕塔精餾后塔釜物料直接輸送至DMC精制塔精餾,然后從DMC精制塔塔中采出工業(yè)級(jí)DMC再輸送至高純DMC精餾塔,最后從高純DMC精餾塔塔中采出高純度DMC。
圖3 三塔連續(xù)精餾工藝流程圖Fig.3 Process flow chart of three tower continuous distillation
1.3.3 三塔連續(xù)精餾工藝過程控制
(1)DMC脫輕塔操作參數(shù)
①DMC從DMC脫輕塔塔體中下部的進(jìn)料口9進(jìn)入,從DMC脫輕塔塔釜可得到甲醇含量低于1%,主含量在96%~99%的DMC。
②DMC脫輕塔頂壓力控制在0~10 kPa,塔釜壓力控制在10~25 kPa。
③DMC脫輕塔釜溫控制在90℃~100℃,塔頂溫度控制在60℃~70℃。
④控制DMC脫輕塔進(jìn)料量15~30 m3·h-1,塔頂輕組分采出量5~10 m3·h-1,塔釜出料量10~20 m3·h-1。
⑤DMC精制塔塔頂出料口10采出的輕組分直接作為DMC合成系統(tǒng)的原料。
(2)DMC精制塔操作參數(shù)
①甲醇含量低于1%,主含量在96%~99%的DMC再通過輸送泵從DMC精制塔中下部的進(jìn)料口11以10~20 m3·h-1的流量進(jìn)入,經(jīng)過DMC精制塔精餾在塔中上部的出料口13可采出總醇低于300 mg·kg-1,含量不低于99.9%的DMC。
②DMC精制塔塔頂壓力控制在0~10 kPa,塔釜壓力控制在35~50 kPa。
③DMC精制塔塔釜溫度控制在95℃~105℃,塔頂溫度控制在87℃~97℃。
④控制DMC精制塔塔頂出料口12輕組分采出量1.9~4.3 m3·h-1,塔釜出料量0.1~0.7 m3·h-1,塔中采出量8~15 m3·h-1。
⑤DMC精制塔塔頂出料口12采出的輕組分直接作為DMC脫輕塔的原料,塔釜輸送泵采出的重組分至DMC精制塔塔釜中間罐。
(3)高純DMC精餾塔操作參數(shù)
①總醇低于300 mg·kg-1,含量不低于99.9%的DMC再通過輸送泵輸送至DMC精制塔中下部的進(jìn)料口14,以0.8~4 m3·h-1的流量進(jìn)入,從高純DMC精餾塔中上部的出料口16可采出總醇低于50 mg·kg-1,含量不低于99.996%的DMC。
②高純DMC精餾塔塔頂壓力控制在0~10 kPa,塔釜壓力控制在10~25 kPa。
③高純DMC精餾塔塔釜溫度控制在90℃~100℃,塔頂溫度控制在85℃~95℃。
④控制高純DMC精餾塔塔頂出料口15輕組分采出量0.2~0.5 m3·h-1,塔釜出料量0.1~0.5 m3·h-1,塔中采出量0.5~3 m3·h-1。
⑤高純DMC精餾塔塔頂出料口15采出的輕組分直接作為DMC精制塔的原料,塔釜輸送泵采出的重組分至高純DMC精餾塔塔釜中間罐。
單塔循環(huán)精餾工藝分為進(jìn)料、脫輕、轉(zhuǎn)移重組分、循環(huán)精餾等工序;精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝分為DMC精餾和冷卻結(jié)晶等工序;三塔連續(xù)精餾工藝三塔處于連續(xù)狀態(tài),其頂、中、釜是不斷進(jìn)料或采出。表1是三種精餾工藝的評(píng)價(jià)表。
表1 三種高純度DMC精餾工藝評(píng)價(jià)表Tab.1 Comparison of three high purity DMC distillation processes
從表1可以看出:
(1)單塔循環(huán)精餾對(duì)原料要求苛刻且每批次得到的DMC主含量呈遞減趨勢(shì),含量區(qū)間大,同時(shí)產(chǎn)能較低。
(2)精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝提純高純度DMC,由于現(xiàn)階段操作工藝較為復(fù)雜且是間歇式,產(chǎn)品收率僅為63.8%。
(3)三塔連續(xù)精餾工藝在三種精餾工藝中對(duì)原料的要求最低,已接近甲醇-DMC二系共沸物的含量,生產(chǎn)出的高純度DMC含量高且相對(duì)穩(wěn)定,現(xiàn)已經(jīng)大規(guī)模工業(yè)化。
2.2.1 單塔循環(huán)精餾工藝
(1)產(chǎn)能2 kt·a-1單塔循環(huán)精餾工藝的固定資產(chǎn)投資估算(表2)
表2 2 kt·a-1單塔循環(huán)精餾工藝固定資產(chǎn)投資估算Tab.2 Fixed assets investment estimation of single tower circulating distillation process with an annual output of 2 000 tons
(2)產(chǎn)能為2 kt·a-1單塔循環(huán)精餾工藝單位生產(chǎn)成本估算(表3)
表3 2 kt·a-1單塔循環(huán)精餾工藝單位生產(chǎn)成本估算Tab.3 Unit production cost estimation of single tower circulating distillation process with an annual output of 2 000 tons
2.2.2 精餾耦合冷卻結(jié)晶
(1)產(chǎn)能5 kt·a-1精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝的固定資產(chǎn)投資估算(表4)
表4 5 kt·a-1精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝固定資產(chǎn)投資估算Tab.4 Fixed assets investment estimation of 5 000 tons/year distillation coupled cooling crystallization process
(2)產(chǎn)能為5 kt·a-1精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝單位生產(chǎn)成本估算(表5)
表5 5 kt·a-1精餾耦合冷卻結(jié)晶工藝單位生產(chǎn)成本估算Tab.5 Estimation of unit production cost of distillation coupled cooling crystallization process with an annual output of 5 000 tons
2.2.3 三塔連續(xù)精餾
(1)產(chǎn)能10 kt·a-1三塔連續(xù)精餾工藝的固定資產(chǎn)投資估算(表6)
表6 10 kt·a-1三塔連續(xù)精餾工藝固定資產(chǎn)投資估算Tab.6 Fixed assets investment estimation of three tower continuous distillation process with an annual output of 10 000 tons
(2)產(chǎn)能為10 kt·a-1三塔連續(xù)精餾工藝單位生產(chǎn)成本估算(表7)
表7 10 kt·a-1三塔連續(xù)精餾工藝單位生產(chǎn)成本估算Tab.7 Unit production cost estimation of three tower continuous distillation process with an annual output of 10 000 tons
2.2.4 三種精餾工藝經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比
高純度碳酸二甲酯銷售價(jià)格以9 000元·t-1來計(jì)算,綜合上述三種精餾工藝的固定資產(chǎn)投資估算和工藝單位生產(chǎn)成本估算得到三種精餾工藝經(jīng)濟(jì)效益的對(duì)比,如表8所示。
從表8可以看出,三塔連續(xù)精餾工藝無論是產(chǎn)能、銷售額,還是銷售利潤、投資利潤率均優(yōu)于其他兩種精餾工藝,說明三塔連續(xù)精餾工藝能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,是當(dāng)前表現(xiàn)較好的高純度DMC精餾工藝。
表8 三種精餾工藝的經(jīng)濟(jì)效益的對(duì)比Tab.8 Comparison of economic benefits of three distillation processes
(1)對(duì)單塔循環(huán)精餾、精餾耦合冷卻結(jié)晶和三塔連續(xù)精餾三種工藝路線進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果顯示,三塔連續(xù)精餾以DMC脫輕塔、DMC精制塔、高純DMC精餾塔均處于連續(xù)狀態(tài),各點(diǎn)物料組分含量穩(wěn)定,其成品穩(wěn)定性明顯優(yōu)于其他兩種工藝,實(shí)現(xiàn)了將含量為50%~70%的DMC通過連續(xù)精餾得到甲醇含量低于50 mg·kg-1且DMC含量高于99.996 %的產(chǎn)品,能夠滿足鋰電池電解液市場(chǎng)的需求。
(2)通過比對(duì)三種高純度DMC精餾工藝的經(jīng)濟(jì)效益,三塔連續(xù)精餾工藝明顯好于其他兩種精餾工藝,是目前較為理想的高純度DMC精餾工藝。