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三元配注系統(tǒng)各節(jié)點含氧量及二次曝氧作用分析

2022-09-30 05:58王天宇
油氣田地面工程 2022年7期
關(guān)鍵詞:含氧量黏度高壓

王天宇

西南油氣田公司基建工程處

某油田三元配注系統(tǒng)采用“污配污稀”運行模式,而污水中含有大量微生物,其中SRB 及其代謝產(chǎn)物會使聚合物分子發(fā)生降解,嚴重影響溶液黏度。此外,污水中的還原性離子如Fe2+、S2-等,在配制時易發(fā)生氧化還原反應(yīng),導(dǎo)致聚合物分子鏈斷裂,大幅降低溶液黏度。對污水進行曝氧處理可有效抑制SRB 等厭氧菌的繁殖,從而減少聚合物溶液的生物降解[1],還能使還原性離子提前氧化,從而減少聚合物分子的氧化降解[2]。通過對曝氧工藝的前期調(diào)研,污水經(jīng)射流器曝氧后氧含質(zhì)量濃度可達5 mg/L 左右,但由于工藝流程較長,污水到達配制、注入端時含氧濃度僅剩1.5 mg/L 左右。基于黏損較高的現(xiàn)狀,保持污水中含氧量對降低黏損有著重要的作用,因此通過開展模擬壓氣曝氧以及高壓曝氧現(xiàn)場試驗,分別在低壓端和高壓端對污水進行二次曝氧,在觀察二次曝氧對三元配注系統(tǒng)的影響的同時分析能否有效降低黏損。

1 三元配注系統(tǒng)各節(jié)點含氧量概況

截至2019 年,第三開發(fā)區(qū)共有A、B、C 三個工業(yè)區(qū)塊采用三元復(fù)合驅(qū)開發(fā)方式,均采用“污配污稀”的運行方式,配制及稀釋用水為深度曝氧水,曝氧方式均為射流曝氧。

第三開發(fā)區(qū)三元系統(tǒng)曝氧站共4 座,分別為1#曝氧站、2#曝氧站、3#曝氧站、4#曝氧站,對各曝氧站及其后續(xù)配注工藝各個節(jié)點含氧量進行檢測,以A 區(qū)塊東塊數(shù)據(jù)為例進行分析(圖1、圖2)。

圖1 A 區(qū)塊東塊低壓流程各節(jié)點含氧濃度趨勢圖Fig.1 Oxygen concentration trend of each node in the low pressure process of East A Block

圖2 A 區(qū)塊東塊高壓流程各節(jié)點含氧濃度趨勢圖Fig.2 Oxygen concentration trend of each node in the high pressure process of East A Block

由圖1 和圖2 可知:全區(qū)三元配注系統(tǒng)高壓端與低壓端含氧量整體均呈現(xiàn)下降趨勢,污水經(jīng)過射流器后,含氧濃度可達5 mg/L 左右,但經(jīng)過儲水罐緩存后,外輸時含氧量急劇下降,再通過長距離運輸達到下游站時,氧含濃度穩(wěn)定在1.5 mg/L 左右,且輸送距離越長,污水中含氧量越低。但在經(jīng)過低壓端配制站后,部分數(shù)據(jù)出現(xiàn)反彈,含氧量略有上升。這是由于儲罐內(nèi)部構(gòu)造表面以及污水中含有的大量有機物、好氧微生物以及還原性離子等成分消耗了大量氧氣,導(dǎo)致儲水罐出口含氧量急劇下降。同時,在密閉長距離輸送管道中,曝氧污水經(jīng)過沿程不斷消耗氧氣且沒有氧氣補充,因此到達下游站時含濃度僅剩1.5 mg/L 左右。但由于配制工藝并非密閉流程,期間與會空氣接觸,因此在后面流程中溶液含氧量略有提升。

基于以上檢測結(jié)果可知:配注工藝復(fù)雜而且管線輸送距離長,使氧氣大量消耗,導(dǎo)致末端氧含量不足;從原理上來說,射流曝氧工藝通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生負壓被動吸氧,曝氧濃度最高不超過7 mg/L,通過更換射流器在源頭提升曝氧量難以實現(xiàn)。因此,結(jié)合實際情況采取如下方案:在末端工藝增加二次曝氧,規(guī)避長距離管線流程對氧氣的損耗;用壓氣曝氧工藝代替射流曝氧,壓氣曝氧在原理上屬于主動打氧,可大幅提升曝氧量,并且可以控制調(diào)整曝氧值。

2 模擬壓氣曝氧試驗

通過了解壓氣曝氧原理并結(jié)合某設(shè)計院類似試驗,利用氣泵等設(shè)備向水中打氧來模擬壓氣曝氧的工作方式。本實驗擬在配制站低壓一元來液處進行二次曝氧,模擬配制流程,研究在低壓端進行二次曝氧是否對配制黏度有影響。

2.1 試驗一

在1~5 配制站低壓一元來液(罐前)進行壓氣曝氧模擬試驗。取二次曝氧前水樣和二次曝氧后水樣,分別測試含氧量、SRB 含量,并室內(nèi)用干粉配制成濃度為5 000 mg/L 的聚合物母液測試其黏度,結(jié)果見表1。

表1 第一次模擬壓氣曝氧試驗數(shù)據(jù)Tab.1 Test data of first simulated pressured oxygen aeration

由表1 可知,經(jīng)曝氧處理后,母液的細菌含量明顯下降(但仍未達標),說明二次曝氧對硫酸鹽還原菌的繁殖有一定抑制作用[3];二次曝氧水樣配制的母液黏度低于未曝氧水樣,二次曝氧沒有起到控制黏損的作用,反而影響了母液黏度。

2.2 試驗二

通過查閱相關(guān)文獻資料,理論上最佳曝氧效果的氧含濃度應(yīng)為5 mg/L 左右,氧含濃度過高會對聚合物起到氧化降解作用[4],因此對試驗進行調(diào)整,增加含氧量階梯,進行第二次測試,結(jié)果如表2所示。

表2 模擬壓氣曝氧第二次試驗數(shù)據(jù)Tab.2 Test data of second simulated pressured oxygen aeration

由表2 可知,各階梯黏度值相差不大,氧含濃度6 mg/L 所對應(yīng)黏度值最高,但衰減幅度最大;經(jīng)過2 h 靜置后,氧含濃度3 mg/L 所對應(yīng)的黏度值反而最高。

2.3 試驗三

本次試驗數(shù)據(jù)由1~5 化驗室和中心化驗室同時檢測對比,將溶液濃度稀釋至1 000 mg/L 后,中心化驗室化驗黏度分別為23.1、22.0 mPa·s,靜置2 h 后黏度分別為23.5、22.4 mPa·s;1~5 化驗室化驗黏度分別為23.5、22.4 mPa·s,靜置2 h 后黏度分別為22.4、21.3 mPa·s。由數(shù)據(jù)可看出,稀釋到1 000 mg/L 后所配制母液黏度差值很小,不足以進行對比區(qū)分;含氧量濃度1.5 mg/L(未進行二次曝氧處理)時,溶液黏度最高。

表3為1~5化驗室一周內(nèi)實測現(xiàn)場配制母液黏度值,對比二次曝氧后實驗室所測母液黏度,未見明顯差異,說明二次曝氧對配制母液黏度影響不大。

表3 1~5 化驗室高分黏度值Tab.3 High viscosity value in 1~5 laboratories

2.4 試驗結(jié)論

通過上述試驗結(jié)果可以看出,用二次曝氧后的污水配制母液黏度不佳,分析原因如下:

(1)氧含量值從1~6 二元調(diào)配站到1~5 配制站基本沒有變化,說明此過程中氧氣的消耗量已經(jīng)很小,試驗過程中用1~5配制站來液(含氧量1.5 mg/L)進行二次曝氧,該處污水中含有的Fe2+、S2-等還原性離子可能在長距離運輸過程基本氧化耗盡[5],若再進行二次曝氧,不但不能起到去除還原性離子的作用,多余的氧氣反而形成氧化降解,影響母液黏度;

(2)污水中含有的一部分Fe2+和S2-以FeS(不溶于水)懸浮物形式存在,不會影響到溶液黏度,曝氧后二價鐵氧化為三價鐵在水中以離子形式存在,可溶于水,反而會影響?zhàn)ざ取?/p>

綜合上述低壓配制端三次模擬壓氣曝氧的試驗結(jié)果,說明二次曝氧有一定的抑菌作用,但對聚合物溶液黏度沒有明顯影響,同時過高的曝氧量反而會影響母液黏度。

3 高壓端曝氧現(xiàn)場試驗

在對低壓端配制污水進行二次曝氧的研究基礎(chǔ)上,B 區(qū)三元配注站開展了高壓曝氧試驗,對高壓稀釋水進行二次曝氧,并觀測試驗效果。工藝上使注入站高壓二元來液先經(jīng)過高壓曝氧設(shè)備后,再進入注入閥組與母液混合注入單井,研究高壓端曝氧對三元配注系統(tǒng)母液黏度的影響[6]。本次試驗選取曝氧設(shè)備前后以及距離不同單井進行跟蹤檢測,數(shù)據(jù)見表4、表5。

表4 第一次檢測工藝節(jié)點含氧量數(shù)據(jù)Tab.4 Oxygen content data of process nodes for the first test

表5 第二次檢測工藝節(jié)點含氧量數(shù)據(jù)Tab.5 Oxygen content data of process nodes for the second test

3.1 高壓曝氧工藝流程各節(jié)點含氧量

從現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)可知,高壓二元液含氧濃度從調(diào)配站到達配注站基本保持在1.5 mg/L 左右,經(jīng)過高壓曝氧裝置后含氧濃度顯著提升,可達14~18 mg/L,但達到注入井口時含氧量急劇減少,且隨距離增加降幅增大,井口含氧濃度值保持在4 mg/L 左右。

3.2 高壓曝氧對黏度影響

在室內(nèi),取曝氧前后污水分別配制、稀釋成等濃度三元液,檢測黏度變化(表6),經(jīng)高壓曝氧后黏度值平均提升11%。

表6 曝氧前后污水室內(nèi)配制黏度對比數(shù)據(jù)Tab.6 Comparison data of indoor preparation viscosity of sewage before and after oxygen aeration

對井口黏度進行跟蹤,數(shù)據(jù)如圖3 所示,黏度未見明顯變化趨勢。

圖3 單井黏度變化趨勢Fig.3 Variation trend of single well viscosity

高壓曝氧試驗室內(nèi)配制試驗黏度有所提升,而實際井口取樣黏度無明顯變化趨勢。

原因分析:井口取樣數(shù)據(jù)受影響因素較多,每天來水礦化度不同,導(dǎo)致黏度偏差較大,需后續(xù)長期取樣觀測總體變化趨勢來論證試驗結(jié)論;室內(nèi)配制試驗所用污水含氧濃度為18 mg/L,而井口對應(yīng)含氧量為4 mg/L,含氧濃度差值較大,導(dǎo)致結(jié)果不同。

3.3 高壓曝氧對細菌的影響

取同一時段內(nèi)曝氧前(2-7 二元調(diào)配站外輸)和曝氧后(B 區(qū)高壓曝氧裝置后)污水進行細菌含量化驗,結(jié)果見表7。

表7 曝氧前后細菌含量數(shù)據(jù)Tab.7 Bacterial content data before and after oxygen aeration

其中SRB 為厭氧菌,TGB、FB 為好氧菌。從表中數(shù)據(jù)可以看出,曝氧后SRB 合格率為100%,而TGB 和FB 含量變化不穩(wěn)定,存在超標情況。由于曝氧前后污水取樣點距離較遠,因此干擾成分較多,但由表中數(shù)據(jù)總體趨勢可以看出,曝氧前后污水細菌含量合格率由56.3%上升至73.3%,總體說明曝氧對厭氧菌有一定的抑制作,可以通過曝氧來減少聚合物的生物降解[7]。

3.4 試驗結(jié)論

綜合高壓曝氧現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)可知:室內(nèi)用含氧濃度18mg/L 的高壓二次曝氧后污水稀釋母液得到的三元液黏度同比提高11%;在實際生產(chǎn)注入井口污水含氧量急劇下降,且一個月內(nèi)黏度未見明顯變化趨勢;高壓曝氧對細菌繁殖有一定抑制作用[8]。

4 試驗結(jié)果分析及認識

綜合全部實驗內(nèi)容可得到以下初步結(jié)論:

(1)兩次實驗均證明二次曝氧對厭氧菌的繁殖一定有抑制作用。

(2)在低壓端,用二次曝氧污水配制母液不能起到降低黏損的作用。

(3)在高壓端,用二次曝氧污水稀釋母液(室內(nèi)配制)有一定的降低黏損效果,但在實際井口作用不明顯。

二次曝氧對第三開發(fā)區(qū)三元配注系統(tǒng)的作用尚需進一步研究論證,通過對現(xiàn)有數(shù)據(jù)及結(jié)論的分析,主要問題包括以下幾點:實驗數(shù)據(jù)基本可以論證曝氧確實可以有效抑制厭氧菌繁殖,減少聚合物分子的生物降解,但對于污水中二價鐵、二價硫等還原性離子的變化尚未研究論證,后續(xù)試驗計劃測定各工藝節(jié)點及曝氧前后還原性離子含量變化,進一步論證二次曝氧的作用。高壓曝氧裝置距離最遠注入井僅600 m,但含氧濃度由18 mg/L 降至4 mg/L,降幅較大,后續(xù)實驗計劃增加注入站靜混后檢測點,進一步研究注入站達到井口時含氧量大幅下降的原因。理論上,含氧濃度在5 mg/L 時所對應(yīng)的聚合物溶液黏度最高[9],過高或過低的含氧量均會對黏度造成影響,實驗中5 mg/L 所對應(yīng)的黏度較低(低于未曝氧黏度),而18 mg/L 所對應(yīng)的黏度反而較高(同比提升11%),試驗與理論最佳曝氧值相差較大,這是由于壓氣曝氧試驗在進行配制攪拌過程中與空氣接觸,含氧量會相應(yīng)變化,可能影響試驗結(jié)果;而且壓氣曝氧試驗配制成的是低壓二元液,高壓曝氧試驗配制成的是三元液,介質(zhì)成分不同可能也會對試驗結(jié)果造成影響;同時,三元配注系統(tǒng)及污水成分具有特殊性[10],最佳含氧量范圍取值可能比傳統(tǒng)理論值更高。

后續(xù)實驗計劃增加曝氧量階梯范圍,統(tǒng)一研究介質(zhì),研究適應(yīng)薩北開發(fā)區(qū)三元系統(tǒng)的最佳曝氧量。

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