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外圍油田集輸系統(tǒng)降耗增效措施及效果分析

2022-10-02 12:21王志勇華麗威王利民熊巍
油氣田地面工程 2022年8期
關(guān)鍵詞:集輸加熱爐能耗

王志勇 華麗威 王利民 熊巍

1大慶油田有限責任公司第八采油廠

2中石油煤層氣有限責任公司臨汾采氣管理區(qū)

某外圍油田采油廠集輸系統(tǒng)耗能主要包括耗氣、耗電兩部分?!笆濉逼陂g,集輸系統(tǒng)耗能占全廠總能耗的52.68%。通過系統(tǒng)規(guī)劃、優(yōu)化運行、精細管控,大力實施技術(shù)和管理措施,為油田“有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)”的發(fā)展提供地面保障[1]。

1 集輸系統(tǒng)建設現(xiàn)狀

截至2020 年底,某廠共有油水井11 261 口,集輸站場39座(聯(lián)合站6座、轉(zhuǎn)油站33座),集油閥組間288座,集油環(huán)1 442個,集輸管道5 957 km,加熱爐247臺。站外集油工藝采用環(huán)狀摻水和電熱集油。

“十三五”期間,基建油水井2 876口,集輸系統(tǒng)未建新站,少建閥組間33 座[2]。與2016 年相比,2021 年集輸脫水、轉(zhuǎn)油系統(tǒng)負荷率分別提高2.5 和13.4 個百分點,年降低運行成本200 余萬元。同時,加大技術(shù)管理,重點解決了摻產(chǎn)比高、回油溫度高、加熱爐爐效低等問題。集輸系統(tǒng)基本參數(shù)見表1。

表1 集輸系統(tǒng)基本參數(shù)Tab.1 Basic parameters of gathering and transportation system

2 節(jié)能措施及效果

2.1 優(yōu)化控制摻產(chǎn)比

摻產(chǎn)比為摻水量與產(chǎn)液量之比,直觀反映集油環(huán)經(jīng)濟集輸所需的摻水量,便于生產(chǎn)調(diào)控。以凝固點進站為降溫集輸標準,結(jié)合油井產(chǎn)量、管道規(guī)格、集輸距離等參數(shù),模擬建立摻水溫度與摻水量關(guān)系曲線。根據(jù)泵的特性曲線,在高效運行區(qū)域內(nèi)尋找合理的摻產(chǎn)比,指導優(yōu)化運行。

分別繪制每座轉(zhuǎn)油站參數(shù)曲線,確定合理摻產(chǎn)比范圍。通過優(yōu)化控制,2021 年摻產(chǎn)比控制到2.3,與2016 年5.3 相比下降了56.6%,年減少系統(tǒng)循環(huán)水3 300×104m3,年節(jié)電3 600×104kWh,年節(jié)氣1 600×104m3。

2.2 優(yōu)化集油管道運行

(1)根據(jù)環(huán)狀集輸流程特性,開展試驗研究,摸索出環(huán)狀摻水工藝溫度控制界限(原油凝固點)[3],指導生產(chǎn)調(diào)控。按照不同區(qū)塊原油物性,編制“集輸系統(tǒng)優(yōu)化運行方案”,進行常規(guī)環(huán)極限控制、特殊環(huán)駐間調(diào)控,每月實施正反流程倒運。通過優(yōu)化控制溫度,閥組間平均進站溫度達37.1 ℃(臨近凝固點運行)[4],方案符合率為93.6%。

(2)為保證集油系統(tǒng)的高效運行,“十三五”期間,對少于2 口井的站實施關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)方式。通過水力、熱力計算,優(yōu)化管道走向,單井單環(huán)轉(zhuǎn)提撈停運26個,合并低效集油環(huán)158個,縮短管道81.3 km,改善了水力、熱力條件。

(3)降溫集輸后,部分管道結(jié)蠟,有效管徑變細,集油壓力上升,由此對管道進行通球降壓,站間管道、集油環(huán)增加臨時收球裝置。作業(yè)區(qū)根據(jù)壓力變化自行組織通球,提高了通球效率。2018 年以來,累計通球1 117 km,平均壓力下降25.5%。

(4)參照設計規(guī)范,編制了《廠管道防腐保溫維護操作手冊》,對集輸油管道穿孔維修進行規(guī)范管理[5]?!笆濉逼陂g,累計維修管道穿孔4 180處,共計1 520 km。

通過采取以上措施,回油溫度控制較“十三五”前降低2.8 ℃以上,年節(jié)氣840×104m3。

2.3 優(yōu)化加熱爐運行

某廠在用加熱爐247臺,圍繞導熱性能和燃燒效率兩個指標,在少結(jié)垢、清積垢等方面精細做文章,優(yōu)化運行提效率?!笆濉逼陂g,爐效保持在83%以上[6]。

(1)為提高換熱效率,在加熱爐火管內(nèi)壁涂刷紅外線新型節(jié)能涂料,增強熱能吸收率。累計77臺加熱爐用了該除料,其節(jié)氣率平均為5.1%。為提高爐效,應用節(jié)能燃燒器239套,實現(xiàn)“高低溫報警”“泄漏報警”“爐效檢測”,優(yōu)化控制空氣系數(shù)、排煙溫度,減少熱損失,提高熱效率,其節(jié)氣率平均為8.3%。

(2)月度爐效測試,實時跟蹤調(diào)控燃燒器,確??諝庀禂?shù)、排煙溫度等指標滿足節(jié)能監(jiān)測指標要求。結(jié)合清淤除垢周期,二合一、四合一清淤41臺次,水套爐、真空爐通球36 臺次,確保加熱爐始終在高效區(qū)運行。

(3)四合一加熱段存在恒定油水界面,上部原油流速慢、停留時間長、溫度高;出水口設置在加熱段底部,按照水層溫度變化規(guī)律,底層溫度最低,加熱不充分,造成摻水溫度低。為改善四合一運行狀態(tài),利用設計院提供的方案,封堵了該廠36 臺四合一放水口。該方案改變了底水的流向,改善了加熱效果,爐效提高2%左右;降低了爐筒加熱溫差,油水界面高于火管頂部1.5 m,減小原油結(jié)焦,降低安全運行風險[7]。

通過采取以上措施,2021 年平均爐效達85.5%,較2016年提高1.5%,年節(jié)氣125×104m3。

2.4 優(yōu)化電熱工藝運行

某廠電熱井518 口,分布在18 個區(qū)塊,共有43 個回路。電熱工藝采用“井口升溫、管道保溫”運行方式,按照原油凝固點控制進站溫度。結(jié)合回路油井生產(chǎn)情況,季節(jié)性優(yōu)化電加熱器,調(diào)整井口電加熱器溫度設定值,降低發(fā)熱功率148 kW;停運電加熱器49臺,減少功率576 kW。

監(jiān)測最遠井井口回壓,當壓力超過1.0 MPa時[8],及時熱洗或通球,保證節(jié)能效果,年節(jié)電370×104kWh。

2.5 優(yōu)化外輸系統(tǒng)運行

(1)某聯(lián)合站外輸運行現(xiàn)狀。2008 年建成X3增壓站,其設計能力為400×104t/a,設計壓力為6.3 MPa,管道全長39.1 km。根據(jù)預測,2020 年后外輸量逐年降低,實際運行時能耗高。

(2)改造思路。在X1 聯(lián)增加一級喂液泵,外輸泵壓由5.16 MPa 提升至6.0 MPa,充分利用已建管道和外輸泵的能力,停運增壓站,解決運行中泵管壓差大、能耗高的問題[9]。

(3)根據(jù)實際運行參數(shù)確定邊界條件。當外輸壓力達到6.0 MPa 時,越站時外輸油量為505 m3/h,超過X1聯(lián)階段運行峰值483 m3/h,能夠滿足X1聯(lián)的實際外輸需求。2021年5月10日正式停運X3增壓站,X1聯(lián)泵管壓差下降3.9 MPa,減少管理點1處,減少用工11人,年節(jié)省成本450萬元。外輸管道壓降模擬計算結(jié)果見表2。

表2 外輸管道壓降模擬計算結(jié)果Tab.2 Pressure drop simulation calculation results of export pipeline

2.6 提高伴生氣回收利用率

(1)每年組織采油礦相關(guān)人員,學習組合收氣閥工作原理、操作規(guī)程、維修維護注意事項等內(nèi)容,做好現(xiàn)場組合閥的維護保養(yǎng)工作。

(2)以采油隊實際日回收伴生氣量為風向標,加強對套管閥門的檢查,對加藥后不及時關(guān)閥的現(xiàn)象嚴格追責考核,實現(xiàn)套管封堵率100%。

(3)將壓力嚴格控制在0.15 MPa以內(nèi),保證伴生氣的產(chǎn)量。2021 年,氣油比較2016 年提高30 個百分點,多回收伴生氣1 190×104m3。

“十三五”以來,通過強化技術(shù)管理、新技術(shù)的推廣和節(jié)能改造的力度加大,年產(chǎn)液量增加435×104t,年產(chǎn)油量增加20×104t。集輸系統(tǒng)氣、電的消耗得到有效控制,噸液耗氣量由19.0 m3下降到11.8 m3,降幅為38.2%,累計節(jié)氣2.63×108m3;噸液耗電量由13.18 kWh 下降到7.29 kWh,降幅為44.6%,累計節(jié)電1.97×108kWh?!笆濉逼陂g能耗指標情況統(tǒng)計見表3。

表3 “十三五”期間能耗指標情況統(tǒng)計Tab.3 Statistics of energy consumption indicators during the 13th Five Year Plan Period

3 下步工作安排

“十四五”期間,致密油區(qū)塊占開發(fā)主導地位,新建區(qū)塊分布偏遠、零散,依托條件差,集輸半徑長,優(yōu)化簡化難度增加;老系統(tǒng)工藝、設備老化日益突出,集輸能耗控制難度大。下一步重點采取以下措施,做好降耗增效工作[10]。

3.1 工藝設計上要做到“兩個適時”

(1)適時推廣地面建產(chǎn)模式。以效益建產(chǎn)為目標,繼續(xù)研究扶余油層布叢式井技術(shù)界限、應用橇裝拉油、混輸接力建設模式。在源頭設計上,保證系統(tǒng)運行負荷經(jīng)濟合理,提高工藝適應性,為集輸系統(tǒng)能耗控制、降低運行成本奠定基礎[11]。

(2)適時開展老系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整。集輸系統(tǒng)是油氣生產(chǎn)、處理及外輸最重要環(huán)節(jié),隨著油田運行時間延長,局部工藝會出現(xiàn)一定不適應性,造成能耗、成本增加,管理難度大,需要加大方案論證,優(yōu)化簡化工藝,提高油田開發(fā)效益。

3.2 技術(shù)管理上要靠實“四個一”管理

(1)一站一策降摻產(chǎn)比。繼續(xù)摸索各站摻水和產(chǎn)液最優(yōu)匹配關(guān)系,日對標、月考核,強化過程控制、摻產(chǎn)比控制。

(2)一線一策降損耗。及時跟蹤管道運行狀況,對回壓上升站站管道、站間管道、集油環(huán)實施通球,降低壓力,提高輸量。以原油凝固點進站為降溫集輸標準,強化回油溫度控制。

(3)一爐一策提爐效。繼續(xù)圍繞導熱性能和燃燒效率兩個指標,及時清理火嘴并調(diào)整風量配比。跟蹤壓裂返排液接收站,制定加熱爐清淤除垢合理周期。

(4)一隊一策提氣油比。以隊為單元,井上嚴抓套管封堵,站上嚴控分離壓力,進一步提高伴生氣回收率。根據(jù)生產(chǎn)情況,季節(jié)性(5—10 月)停運部分站干氣用量。

4 結(jié)論

集輸系統(tǒng)是油氣生產(chǎn)、處理及外輸最重要環(huán)節(jié)。隨著油田開發(fā)時間延長,局部工藝會出現(xiàn)一定的不適應性,造成能耗、成本增加,管理難度大,需要適時優(yōu)化調(diào)整,提高油田開發(fā)效益。

站外集輸管網(wǎng)是集輸系統(tǒng)能耗損失的關(guān)鍵點,通過優(yōu)化集輸半徑、通球降壓以及開展管道完整性管理,能夠有效改善水力、熱力條件,降低生產(chǎn)損耗。通過緊盯摻產(chǎn)比、回油溫度、加熱爐爐效等關(guān)鍵參數(shù),持續(xù)開展降溫集輸工作,提升生產(chǎn)運行精細化管理水平,實現(xiàn)向管理要效益,是油田節(jié)能降耗關(guān)鍵途徑。

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