劉志麗,秦蕊
(1. 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院能源動(dòng)力與環(huán)境工程學(xué)院,郵編:530000 2. 珠海格力電器股份有限公司,郵編:519000)
由于目前市場(chǎng)上的空調(diào)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,如何降低成本成為了各個(gè)商家的重中之重[1]。經(jīng)過研究表明,通過更換其室內(nèi)外機(jī)的電動(dòng)機(jī)、電子膨脹閥、毛細(xì)管與冷凝器均能降低成本[2],但目前有一種有效降低成本的方位為打破傳統(tǒng)的內(nèi)外機(jī)搭配。目前家用空調(diào)的開發(fā)與市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟,只要空調(diào)機(jī)組運(yùn)行時(shí)能滿足制冷/熱能力、舒適性與可靠性,市場(chǎng)價(jià)格降低就可在市場(chǎng)上占有銷售優(yōu)勢(shì)。因此,在產(chǎn)品開發(fā)階段會(huì)存在采用大內(nèi)機(jī)搭配小外機(jī)的情況,如2P機(jī)組采用2P內(nèi)機(jī)搭配1P外機(jī)(提高內(nèi)機(jī)出風(fēng)量從而可以提高制冷量了),以及小內(nèi)機(jī)搭配大外機(jī),如2P機(jī)組采用2P內(nèi)機(jī)搭配3P外機(jī)(大外機(jī)可采用單排冷凝器從而降低兩器的成本)。
本文案例來源于2P內(nèi)機(jī)與3P外機(jī)搭配進(jìn)行2P空調(diào)機(jī)組的開發(fā)。根據(jù)目前市場(chǎng)上的普遍情況,制冷量與連接管的大小具體搭配情況為:(1)1匹機(jī):φ 10、φ 6 mm;(2)1.5~2匹機(jī):φ 12、φ 6 mm;(3)3匹機(jī):φ16、φ9.52 mm;(4)5匹機(jī):φ 19、φ9.52 mm。
2P內(nèi)機(jī)的集氣管管徑與進(jìn)液管管徑分為 φ 12與φ6的銅管,3P外機(jī)的氣與液連接管管徑分別為φ16與φ9.52 mm,即內(nèi)外機(jī)的搭配時(shí)內(nèi)機(jī)集氣管與進(jìn)液管的管徑與內(nèi)外機(jī)連接管的管徑不一致。而連接管在空調(diào)器降成本機(jī)型中也有及其重要的影響[3],因此本文采用3P外機(jī)的大連接管 φ16與φ9.52 mm,更改內(nèi)機(jī)的管路件。
集氣管部件由集氣管組件與管接頭焊接組成,進(jìn)液管部件由進(jìn)液管組件與管接頭組成。由于內(nèi)外機(jī)的氣/液連接管是通過喇叭口+螺母的連接方式將內(nèi)外機(jī)連接起來,因此實(shí)現(xiàn)氣/液連接管變管徑的方法必須更改管接頭。本分采用兩種方案,方案一是僅更改管接頭而不更改內(nèi)機(jī)的管路,方案二是更改管路與管接頭,下文將對(duì)具體方案的設(shè)計(jì)與可行性進(jìn)行描述與分析。
1.1.1 設(shè)計(jì)方案
管接頭是將內(nèi)機(jī)的集氣管/進(jìn)液管與內(nèi)外機(jī)氣/液連接管連接起來的銜接零件,由于之前沒有出現(xiàn)過集氣管φ12與進(jìn)液管φ6的內(nèi)機(jī)搭配氣管φ16與液管φ 9.52 mm的連接管的案例,因此需要設(shè)計(jì)兩款新管接頭,一款管接頭用于氣管ф12→φ16 mm的連接,一款用于液管φ6→φ9.52 mm的連接,分別替換原φ12→φ12與φ6→φ6的管接頭。
管接頭的設(shè)計(jì)圖見圖1,其中,A端是集氣管/進(jìn)液管的與管接頭的焊接端,B端是與內(nèi)外機(jī)連接管的喇叭口+螺母連接端,因此,為了達(dá)到變管徑的方法,更改的參數(shù)是B端的參數(shù)d1與d2。
圖1 管接頭設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖
由于A端與B端之間的的凸臺(tái)是用于集氣管/進(jìn)液管的焊接定位,管接頭B端的內(nèi)徑d1不能更改,因此只能通過增大外徑螺紋的直徑d2,管接頭的B端壁厚隨之增加,具體的參數(shù)見表1。更改后管接頭的壁厚變大,集氣管、進(jìn)液管的管接頭壁厚分別由3、2.5 mm增加到4.75與4.5 mm,可實(shí)現(xiàn) φ 12的集氣管部件、φ6的進(jìn)液管部件分別與內(nèi)外機(jī)連接管φ16與φ9.52 mm通過喇叭口+螺母的連接方式進(jìn)行連接。
表1 管接頭的參數(shù)對(duì)比表
1.1.2 驗(yàn)證結(jié)果
采用自動(dòng)送絲焊將設(shè)計(jì)的兩款新管接頭分別焊接在集氣管組件與進(jìn)液管組件上,由于兩款新管接頭的壁厚增大,管接頭壁厚與管路件壁厚相差較大(φ6的壁厚0.75 mm,管接頭3的壁厚為4.75 mm,φ12的壁厚為0.8 mm,管接頭4的壁厚為4.5 mm),在焊接過程中管接頭尚未燒紅,管路存在發(fā)生過熱與過燒現(xiàn)象的可能性,焊點(diǎn)過燒是影響銅管強(qiáng)度和空調(diào)壽命的重大隱患之一[4]。為此對(duì)焊接的管路件進(jìn)行了外觀檢查與內(nèi)部分析。得到下列結(jié)果:
①樣件的焊點(diǎn)處焊縫飽滿,無氣孔、未熔合、焊瘤等缺陷,但是表面粗糙,銅管過熱氧化嚴(yán)重,見圖2;
圖2 焊接處表面粗糙
②管接頭與管路的焊接內(nèi)部熔深合格,氣孔比例小于40 %,見圖3。
圖3 焊接內(nèi)部熔深分析圖
③金相分析結(jié)果顯示管路件輕微過燒,見圖4。
圖4 管路件輕微過燒
通過對(duì)管接頭的焊接分析得知,管路件的焊接基本處于臨界狀態(tài),由于火焰大小受氣源壓力波動(dòng)、人為因素等影響而不好控制,只要焊接火焰稍微過大,則管路件存在過熱或者過燒的安全隱患,而焊接火焰稍微調(diào)小,火焰溫度不足而導(dǎo)致管路件與管接頭處的焊料不飽滿,密封性不夠的安全隱患,因此方案一的推廣性不強(qiáng)。
1.2.1 設(shè)計(jì)方案
由于方案一不能確保產(chǎn)品的生產(chǎn)的可靠性,因此對(duì)其提出了更改方案二。由于3P內(nèi)機(jī)普遍采用的是φ16與φ9.52 mm的管路與其相對(duì)應(yīng)的管接頭,分別與φ16、φ9.52 mm的連接管連接,因此方案二將采用如下的設(shè)計(jì)方案:
在φ6的集氣管上截短,在φ6的管道焊接一根φ 9.52的I型管,而I型管需要做內(nèi)徑為φ6.2 mm的杯型口,通過焊接將φ6于φ9.52連接,而φ9.52的I型管的另一端采用成熟的管接頭5。
在φ12的集氣管部件上截短,在φ12的管道焊接一根φ16的I型管,I型管需要做內(nèi)徑為φ12.3 mm的杯型口,通過焊接將φ12于φ16連接,而φ16的I型管的另一端采用成熟的管接頭6。
由于φ6與φ12的銅管需要截短,分別增加 φ 9.52與φ16的管路,φ9.52與φ16的管路不能太短,否則不利于管路的焊接與管接頭的焊接。同時(shí)要保證集氣管部件與進(jìn)液管部件的整體長(zhǎng)度均不變,即:
①更改前的φ6銅管+管接頭的總長(zhǎng)度等于更改后的φ6銅管+φ9.52銅管+管接頭的總長(zhǎng)度。
①更改前的φ12銅管+管接頭的總長(zhǎng)度等于更改后的φ12銅管+φ9.52銅管+管接頭的總長(zhǎng)度。
1.2.2 驗(yàn)證結(jié)果
經(jīng)焊接驗(yàn)證,方案二簡(jiǎn)單快捷,且不存在焊接過熱/過燒問題。但是可能存在下列問題:
保溫棉磨損問題:原蒸發(fā)器部件的保溫棉適用于φ6與φ12的銅管,目前管路的管徑增大,需要更換大的保溫管(為節(jié)省空間,不宜選用偏厚的保溫棉),避免保溫管在安裝時(shí)內(nèi)壁發(fā)生磨損;
內(nèi)機(jī)底殼空間不夠問題:該內(nèi)機(jī)為2P內(nèi)機(jī),底殼部件適合安放φ6與φ12的銅管,現(xiàn)增加一段φ 9.52與φ16的銅管,銅管與其保溫棉所占的體積變大,底殼部件的空間或許不滿足方案二。
將更改后的蒸發(fā)器部件安裝在原底殼部件之后,發(fā)現(xiàn)新集氣管部件與進(jìn)液管部件能放置在底殼部件。為了更好的模擬裝機(jī)效果,將φ9.52與φ 16的連接管連接到內(nèi)機(jī)上,連接管放置在內(nèi)機(jī)的背面,用綁帶固定好內(nèi)外機(jī)連接管,完全根據(jù)內(nèi)機(jī)的安裝方法進(jìn)行操作,將內(nèi)機(jī)安裝在壁掛板之后,內(nèi)機(jī)與墻壁之間沒有明顯的空隙。
裝機(jī)證明,2P的內(nèi)機(jī)的底殼部件可放置 φ 9.52與φ16的銅管及其管接頭。
(3)安裝泄漏問題:將集氣管與進(jìn)液管放置在內(nèi)機(jī)底殼的背面,銅管不存在放生折彎的情況,但內(nèi)機(jī)在安裝時(shí),銅管的走向會(huì)多元化,為了避免管路折彎從而引起管路在焊接處發(fā)生泄漏的安全隱患,需要在集氣管、進(jìn)液管的焊接位置放置彈簧,避免管路被折皺。
綜上所述,通過增加管接頭壁厚更換管接頭的方案一存在焊接時(shí)管道過熱/過燒的安全隱患,方案二能較好的解決2P的內(nèi)機(jī)與3P的外機(jī)搭配時(shí)連接管變管徑的問題:氣管管徑由φ12變?yōu)棣?6 mm 的連接,液管管徑由φ6變?yōu)棣?.52 mm的連接。盡管本文的案例采取的是2P內(nèi)機(jī)搭配3P外機(jī),但是整改方案依然使用與其他內(nèi)機(jī)和外機(jī)的搭配。