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氣態(tài)懸浮焙燒爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)研究與應(yīng)用

2022-10-11 08:59劉保偉張旭明黃棟城胡國文金銘忠
企業(yè)科技與發(fā)展 2022年6期
關(guān)鍵詞:塵灰氣態(tài)氧化鋁

劉保偉,張旭明,黃棟城,胡國文,金銘忠

(1.靖西天桂鋁業(yè)有限公司,廣西 靖西 533819;2.百色學院,廣西 百色 533000)

眾所周知,在氧化鋁的生產(chǎn)過程中,將氫氧化鋁轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸X的工藝過程稱為焙燒工序。氫氧化鋁焙燒的任務(wù)就是在高溫下將氫氧化鋁的附著水及結(jié)晶水除去,并使其晶型發(fā)生部分轉(zhuǎn)變,以獲得適合電解所要求的氧化鋁。氫氧化鋁的焙燒是一個強烈的吸熱耗能過程,要保證焙燒過程的持續(xù)進行,必須源源不斷地供給燃料。

目前常用的氫氧化鋁流態(tài)化焙燒裝置,主要有流態(tài)化閃速焙燒爐、循環(huán)流化床焙燒爐和氣態(tài)懸浮焙燒爐(簡稱懸浮爐)[1-2]。氣態(tài)懸浮焙燒爐相對于閃速焙燒爐和流化床焙燒爐,其結(jié)構(gòu)簡單,阻力小,產(chǎn)品質(zhì)量均勻,容易開停,系統(tǒng)在微負壓下運行有利于操作巡查和檢修,使用更為廣泛,本文主要研究氣態(tài)懸浮焙燒爐的節(jié)能和環(huán)保技術(shù)。

流態(tài)化焙燒爐熱效率較高,能耗低于3.20 GJ/t-AO,比傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)窯焙燒工藝節(jié)約30%以上[1-2]。第一代氣態(tài)懸浮焙燒爐收塵系統(tǒng)收塵后的細粉(俗稱收塵灰、窯灰、返灰)返回CO2(第二級冷卻器)中與主爐出來的氧化鋁混合,焙燒溫度為 1 050~1 200 ℃[3],因焙燒溫度較高,在燃燒過程中生成氮氧化物(NOx)污染物量較大;收塵系統(tǒng)采用靜電除塵器,排放煙氣中的顆粒物為40~50 mg/Nm3,超出特別排放值標準;關(guān)于氣態(tài)懸浮焙燒爐節(jié)能研究,前期已有數(shù)篇報道,主要是研究系統(tǒng)漏風、爐體散熱大和空氣過剩系數(shù)方面[4-6],但尚未發(fā)現(xiàn)有通過延長煅燒氧化鋁停留時間、控制返灰量,實現(xiàn)降低焙燒溫度和降低熱耗的報道;關(guān)于氣態(tài)懸浮焙燒爐降低煙氣污染物排放,尚未發(fā)現(xiàn)有這方面的研究報道。因此,通過研究應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù),進一步降低能耗、減少氮氧化合物和粉塵的排放、降低運行成本,具有積極的意義。

1 焙燒過程產(chǎn)品質(zhì)量控制和環(huán)保排放指標的要求

按照特別排放值的標準,第一代氣態(tài)懸浮焙燒爐的排放達不到要求。

2 氣態(tài)懸浮焙燒爐工藝流程

氣態(tài)懸浮焙燒爐工藝原理如圖1所示。

圖1 氣態(tài)懸浮焙燒爐工藝原理流程圖

由圖1可知,焙燒爐主要由若干個旋風分離器組成,新空氣從CO4進入,經(jīng)過冷卻高溫氧化鋁產(chǎn)生熱空氣再經(jīng)主爐完成焙燒后產(chǎn)生煙氣,因為旋風分離器的分離效率達不到100%,空氣和煙氣中夾帶有細粉,在預熱器PO1與固體分離后夾帶有細粉的煙氣經(jīng)收塵器捕集后成為收塵灰(俗稱收塵灰、返灰、窯灰),即收塵灰中既有焙燒完成的氧化鋁,也有未經(jīng)焙燒氫氧化鋁及輕燒的未完成焙燒的物料。

3 影響氣態(tài)懸浮焙燒爐能耗指標的主要因素

影響氣態(tài)懸浮焙燒爐能耗指標的主要因素有氫氧化鋁附水量、焙燒溫度、停留時間、氫氧化鋁粒度、各旋風分離器的分離效率、氧化鋁出料溫度和煙氣溫度等。

3.1 氫氧化鋁附著水的影響

給焙燒爐進料的氫氧化鋁附著水含量對焙燒氧化鋁的產(chǎn)量和能耗影響比較大,氫氧化鋁附水含水率每降低1%,焙燒熱耗降低2 583.3 MJ/h,則噸氧化鋁熱耗降低25.833 MJ。氫氧化鋁附著水含水率與焙燒噸氧化鋁節(jié)約熱耗(能耗)的關(guān)系如圖2所示。

圖2 入爐氫氧化鋁附著水含水率與焙燒噸氧化鋁節(jié)約熱耗的關(guān)系

3.2 焙燒溫度的影響

從氫氧化鋁焙燒過程溫度與一系列物理化學變化的情況來看,焙燒溫度1 000 ℃以內(nèi)即可產(chǎn)出合格成品氧化鋁,而第一代氣態(tài)懸浮焙燒爐實際工業(yè)生產(chǎn)焙燒溫度卻高于 1 050 ℃。

焙燒溫度的高低會導致焙燒熱耗的變化,如圖3所示。

由圖3可見,隨著主爐焙燒溫度的提高,氧化鋁的焙燒熱耗增加。影響焙燒溫度的因素較多,主要有操作控制、產(chǎn)品質(zhì)量指標、氫氧化鋁粒度分布、停留時間、灼減和-氧化鋁含量等。

3.2.1 操作控制對焙燒溫度的影響

生產(chǎn)過程中,主要是控制灼減和主爐焙燒溫度。焙燒溫度與灼減的關(guān)系見表1。

表1 焙燒溫度與氧化鋁灼減的關(guān)系

由表1可見,為了降低熱耗,節(jié)約能源,焙燒溫度的控制與氧化鋁的灼減不應(yīng)過低,保證≤1.0%即可。

3.2.2 粒度變化對焙燒溫度的影響

研究發(fā)現(xiàn),氧化鋁粒度對焙燒溫度影響較大。以氧化鋁產(chǎn)品粒度-45 μ m為10%~15%屬于正常為例,如果粒度細化,粒度-45 μ m達20%~30%時,焙燒溫度必須比正常溫度高出50~80 ℃才能確保產(chǎn)品氧化鋁灼減合格;如果粒度粗化,粒度-45 μ m<7%時,焙燒溫度比正常低20~50 ℃,氧化鋁產(chǎn)品灼減也合格。據(jù)測定,正常粒度時,返灰量為10%,粒度細化時,旋風分離器分離效率下降,返灰量高達25%,粒度粗化時,返灰量為5%左右。另外,如果>100 μ m的顆粒比例較大,在主爐焙燒過程中由于只有幾秒鐘的時間,停留時間短,焙燒不完全,灼減指標難以合格,需要較高的主爐焙燒溫度來保證。所以,穩(wěn)定生產(chǎn)出合格粒度的分解產(chǎn)物,減少周期性細化,可以降低焙燒溫度,節(jié)約焙燒能源。

3.2.3 收塵灰對灼減和焙燒溫度的影響

由上述可知,焙燒爐煙氣中夾帶有細粉,在預熱器PO1與固體分離后進入收塵系統(tǒng),經(jīng)收塵器捕集后成為收塵灰,收塵灰中既有焙燒完成的氧化鋁,也有未經(jīng)焙燒氫氧化鋁及輕燒的未完成焙燒的細顆粒物料,其特性見表2。

表2 焙燒爐收塵灰性質(zhì)

由表2可見,收塵灰粒度細,灼減高。第一代焙燒爐收塵灰返回到溫度≤600 ℃的CO2中,收塵灰在CO2中不能轉(zhuǎn)化成-Al2O3,若要保證產(chǎn)品灼減指標合格,就需要主爐焙燒溫度控制較高,產(chǎn)出較低灼減的氧化鋁與收塵灰混合后才能保證最終氧化鋁產(chǎn)品合格。

4 氣態(tài)懸浮焙燒爐節(jié)能減排的技術(shù)措施

通過上述研究發(fā)現(xiàn),采用控制氫氧化鋁產(chǎn)品粒度、減少收塵灰返灰量、應(yīng)用布袋除塵器和停留槽技術(shù),以及將收塵灰加入溫度較高的冷卻器中加大部分氫氧化鋁轉(zhuǎn)變?yōu)檠趸X的量等技術(shù),可以進一步降低焙燒溫度(氣態(tài)懸浮焙燒主爐氧化鋁的焙燒停留時間只有幾秒鐘,焙燒相變反應(yīng)時間不夠)、節(jié)約能耗和減少煙氣排放污染物。

4.1 氫氧化鋁粒度控制

通過調(diào)節(jié)氫氧化鋁分解過程的技術(shù)參數(shù),穩(wěn)定產(chǎn)出砂狀粒度產(chǎn)品,使進入氣態(tài)懸浮焙燒爐的氫氧化鋁粒度-20 μ m控制在≤0.5%~2%、-45 μ m粒 度 控 制 在5%~10%,有利于減少收塵灰的返灰量(如果長期粒度偏細,也可以通過改變旋風預熱器PO1內(nèi)插入筒的的長度,提高分離效率,獲得理想的收塵灰返灰量)。

4.2 降低氫氧化鋁附著水含水率

通過實施砂狀氧化鋁生產(chǎn)工藝,氫氧化鋁顆粒較粗,加上產(chǎn)品氫氧化鋁洗滌配置高效的平盤過濾機,氫氧化鋁附著水含水率可降到7%,進而通過在產(chǎn)品過濾工序添加脫水劑,氫氧化鋁附著水含水率降到4%以下。以含水率基數(shù)為7%計,降低了3%,熱耗降低了77.499 MJ/t-Al2O3。

4.3 應(yīng)用停留槽技術(shù)

在焙燒旋風分離器(PO3)的底部設(shè)置應(yīng)用一個停留槽(PO5),經(jīng)焙燒出來的氧化鋁在停留槽中在停留1~10 min之后再進入第一級旋風冷卻器(CO1),延長焙燒后氧化鋁的停留時間,進一步降低氧化鋁的灼減、降低焙燒溫度和氮氧化合物的生成量。

4.4 收塵灰返灰加入點的優(yōu)化

第一代氣態(tài)懸浮焙燒爐裝置電收塵灰返灰加入點是進入到第二級旋風冷卻器(CO2)中,因為CO2中的溫度較低(一般為600 ℃以內(nèi)),收塵灰中灼減量在CO2中進一步降低的量很少,更多的只是起到兩種物料的混合作用,為了通過降低主爐焙燒溫度來確保產(chǎn)品灼減合格,研究將收塵灰返回點改為加入溫度達650 ℃以上的CO1中。

4.5 焙燒煙氣減排技術(shù)措施

4.5.1 焙燒煙氣脫硫

采用工業(yè)煤氣作為燃料的氣態(tài)懸浮焙燒爐,煤氣脫硫在煤制氣工序進行,確保煤氣中H2S含量小于123 mg/Nm3,以保證焙燒爐煙氣SO2排放在限值100 mg/Nm3的范圍內(nèi)。

4.5.2 焙燒煙氣脫硝

氣態(tài)懸浮焙燒爐主爐中燃燒火焰溫度達1 700 ℃,第一代爐主爐焙燒溫度在1 050 ℃以上,排放煙氣中NOx一般為300~450 mg/m3,本研究焙燒爐主爐焙燒溫度低于1 000 ℃,排放煙氣中 NOx略高于 100 mg/m3排放限值要求。

對已經(jīng)生成的NOx,采用脫硝技術(shù)減排。焙燒爐出口和熱分離器中具有合適的溫度區(qū)間(800~1 050 ℃)及足夠的反應(yīng)時間和良好的混合效果,該區(qū)域噴入脫硝劑完全滿足SNCR脫硝條件需求。根據(jù)該工況脫硝能力分析,焙燒爐SNCR具有60%及以上的脫硝效率。焙燒爐煙氣中顆粒物主要成分為氫氧化鋁和氧化鋁,與所使用的還原劑(氨水)均不會直接發(fā)生反應(yīng),不會對產(chǎn)品產(chǎn)生影響。根據(jù)研究分析,SNCR脫硝技術(shù)適用于氣態(tài)懸浮焙燒爐,投資成本較低。

4.5.3 焙燒煙氣除塵

第一代氣態(tài)懸浮焙燒爐煙氣除塵采用靜電除塵器,焙燒排放煙氣顆粒物為40~50 mg/m3,研究采用布袋除塵器,排放煙氣顆粒物濃度優(yōu)于10 mg/m3排放限值的要求。

5 應(yīng)用研究效果

5.1 焙燒溫度和熱耗降低明顯

對上述研究技術(shù)實施工業(yè)化應(yīng)用后,統(tǒng)計了10日的焙燒爐生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)(見表3)。

表3 焙燒爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

由表3可見,通過研究并實施低溫焙燒技術(shù)后,獲得了顯著的節(jié)能效果,即焙燒溫度降低了100 ℃以上,在950 ℃左右的焙燒溫度即可,熱耗指標降低了0.28 GJ/t-AO。

5.2 焙燒煙氣氮氧化合物產(chǎn)生量低

研究表明,焙燒過程中溫度對焙燒煙氣NOx原始排放濃度有一定影響,對SNCR脫硝有較大影響,焙燒過程溫度高將造成氨水消耗增加,統(tǒng)計了3個月焙燒爐焙燒溫度與氨水消耗,并按表4焙燒煙氣NOx原始排放濃度162.6 mg/Nm3作原始排放濃度計算脫硝效率。

表4 焙燒爐焙燒溫度與氨水消耗統(tǒng)計

由表4數(shù)據(jù)可見,焙燒爐主爐溫度高,氨水消耗增加,當主爐溫度接近或超過1 000 ℃時,生產(chǎn)每噸氧化鋁脫硝所需氨水增大,且脫硝效率明顯降低。

主爐焙燒溫度在950 ℃的焙燒溫度下,焙燒煙氣NOx原始生成濃度較低,僅為162.6 mg/Nm3,煙氣進行脫硝后達標排放(NOx≤100 mg/Nm3)所消耗的氨水量較少。

5.3 焙燒煙氣粉塵顆粒物低

采用布袋除塵器替代靜電除塵器,收塵效果很好,粉塵顆粒物由40~50 mg/Nm3降到10 mg/Nm3以下。按年產(chǎn)80萬t氧化鋁的生產(chǎn)線計,每年可減少粉塵排放,即減少氧化鋁損失 64.386 t。

5.4 效益

氣態(tài)懸浮焙燒爐應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù)后,焙燒煙氣排放達到環(huán)保要求,應(yīng)用低溫焙燒和脫硝技術(shù),使氮氧化合物低于100 mg/Nm3(年產(chǎn)80萬t氧化鋁生產(chǎn)線減排氮氧化合物240 t),粉塵顆粒物由40~50 mg/Nm3降到10 mg/Nm3以下,每年減少氧化鋁損失42 t;氧化鋁焙燒熱耗為2.92 GJ/t-AO,比傳統(tǒng)焙燒爐的熱耗指標(3.20 GJ/t-AO)降低了 0.28 GJ/t-AO。以年產(chǎn) 80 萬 t氧化鋁的生產(chǎn)線計算,則每年節(jié)約7 644.5 t標煤,按照標煤價格900元/t計算,則每年節(jié)約688萬元,以上兩項合計年經(jīng)濟效益達700萬元。按照火力發(fā)電燃燒1 t標煤向大氣中排放 2.5 t CO2、7.5 kg SO2、3.7 kg NOx計算,氣態(tài)懸浮焙燒爐應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù)每年可以減排CO219 111.2 t、SO257.3 t、NOx(含低溫焙燒和節(jié)約煤兩項)268.3 t,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。

6 結(jié)語

本文進行了氣態(tài)懸浮焙燒爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用研究,分析了氧化鋁氣態(tài)懸浮焙燒爐影響焙燒溫度和氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量指標灼減的因素,研究了實施節(jié)能減排的途徑,實現(xiàn)了焙燒爐主爐溫度低于1 000 ℃,成功地應(yīng)用了低溫焙燒等節(jié)能減排技術(shù),降本增效、節(jié)能減排效果顯著。

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