陳錦霞 崔國旭 楊征睿 仇 征 崔少春 郝鵬飛
(中國汽車技術研究中心有限公司 天津 300300)
隨著人們對汽車舒適性追求越來越高,對發(fā)動機NVH 的要求也是越來越嚴格。發(fā)動機運行過程中如果出現(xiàn)異響,會對發(fā)動機聲品質產生很大負面影響。前端面異響作為發(fā)動機異響一個主要來源,需要重點關注,前端面異響包括發(fā)動機前端附件輪系異響和正時系統(tǒng)異響。
目前,前端面異響的研究大部分停留在附件輪系上,改變皮帶的約束角和張緊力、增加單向發(fā)電機離合器、增加約束性的惰輪等是解決附件輪系異響的方法[1]。而前端面正時系統(tǒng)異響具有定位分析難、優(yōu)化成本高等特點,一般的定位方法為階次分析或者簡單的頻率計算,優(yōu)化手段通常為加強密封和隔聲。
正時皮帶具有噪聲小、傳動精確、輕量化的特點,被廣泛運用于發(fā)動機正時傳動。但正時皮帶與齒輪嚙合所產生的噪聲依然是發(fā)動機機械噪聲的主要噪聲源。正時罩蓋通常具有壁薄、表面積大、剛度小的特點,當噪聲的頻率等于罩蓋的共振頻率時,罩不僅不能隔聲反而有放大噪聲的作用[2]。本文將從這些特性出發(fā),進行正時系統(tǒng)異響的排查與分析。
發(fā)動機在1 200 r/min 小負荷工況下,前端位置發(fā)出“咕咕”異響。在排除前端附件輪系原因后,進行發(fā)動機臺架試驗,在正時罩蓋近場5 cm 處布置麥克風,在正時罩蓋上布置振動加速度計,測試結果如圖1 和圖2 所示。
圖1 正時罩蓋近場1 200 r/min 噪聲頻譜
圖2 正時罩蓋1 200 r/min 振動頻譜
由噪聲及振動頻譜可以看出,能量在720 Hz 左右較為集中,且噪聲與振動上有相同的表征。1 200 r/min 小負荷工況下,主觀評測異響的聲學能量占所有噪聲的主導,響度最為明顯,故初步將異響頻帶范圍鎖定在720 Hz 左右。通過測試軟件LMS 回放濾波器中帶通帶阻的分析后,最終確定異響頻帶區(qū)間為620~820 Hz。確定了異響頻帶區(qū)間后進行動力學仿真,以找到異響的激勵源。
分別對凸輪軸、曲軸、正時皮帶進行動力學建模,進行動力學分析,計算出皮帶的動態(tài)力結果。并進行皮帶動態(tài)力頻譜以及異響關聯(lián)性分析,從而分析異響的來源,確定噪聲優(yōu)化方向。
首先建立配氣機構多體動力學模型,將凸輪軸進排氣門的凸輪型線代入模型中,如圖3、4 所示,再把進排氣閥系部件的質量剛度參數(shù)、預緊力、氣門間隙等其他參數(shù)輸入其中,并導入進氣門凸輪配氣相位。通過以上模型進行全轉速下配氣機構動力學計算,即可得到進排氣凸輪軸負載轉矩。
圖3 配氣機構多體動力學模型
圖4 凸輪軸布局及凸輪型線
采用Autoshaft 方法建立曲軸系柔性體多體動力學計算模型[3],設置活塞、連桿的幾何和質量參數(shù)以及發(fā)動機其他參數(shù),建立模型,如圖5 所示。根據(jù)曲軸系多體動力學模型可以計算出軸系的轉速波動。
圖5 軸系多體動力學計算模型
最后建立皮帶動力學計算模型[4],如圖6 所示。將凸輪軸驅動轉矩、曲軸轉速波動等參數(shù)作為計算皮帶動力學的輸入邊界,結合皮帶、帶輪和張緊器的參數(shù),計算得出正時皮帶動態(tài)力,主要邊界參數(shù)如表1 和表2 所示。圖7 和圖8 為1 200 r/min 工況下時域和頻域的正時皮帶動態(tài)力。
圖6 皮帶動力學計算模型
圖7 正時皮帶動態(tài)力時域圖
表1 帶輪參數(shù)及坐標
表2 張緊器基本結構參數(shù)
2.2.1 激勵源分析
對正時皮帶動態(tài)力頻率特征進行分析,如圖8所示,在250 Hz 之前的峰值為發(fā)動機階次激勵,不是本文的分析重點。而動態(tài)力在360 Hz 和720 Hz 頻率附近也出現(xiàn)峰值,720 Hz 剛好對應異響區(qū)間620~820 Hz 的中心頻率。由此推斷,正時皮帶720 Hz 動態(tài)力峰值就是前端異響的激勵源。
圖8 正時皮帶動態(tài)力頻率特征
正時皮帶噪聲產生機理主要是皮帶與齒輪間嚙合沖擊、皮帶自身振動、輪系結構共振。正時皮帶與齒輪嚙合周期性沖擊產生的力叫做多邊形效應激勵力[5],其頻率理論計算公式為
式中:n 為齒輪轉速;z 為齒輪齒數(shù)。
本機曲軸正時皮帶輪齒數(shù)為18,在1 200 r/min轉速工況下,通過以上公式計算可得多邊形效應力的頻率為360 Hz,其二階分量為720 Hz,由此可知360 Hz 和720 Hz 兩個峰值是由正時皮帶多邊形效應力產生。
針對由皮帶的多邊形效應力引起的異響,可以通過改變正時皮帶各附件的特征頻率,使各附件共振頻率遠離激勵頻率,達到控制噪聲的目的。也可以通過改變正時皮帶布置形式,達到降低激勵力幅值,從而降低噪聲。其次也可以在傳遞路徑上進行優(yōu)化,如對正時罩蓋進行優(yōu)化。
2.2.2 傳遞路徑分析
對正時上罩蓋和下罩蓋進行模態(tài)分析,如圖9和圖10 所示。正時上罩蓋一到六階的模態(tài)頻率最高為475.4 Hz,遠離正時皮帶的720 Hz 激勵頻率,不會被激起共振。而正時下罩蓋的整體模態(tài)偏高,前四階模態(tài)和第六階模態(tài)都遠離激勵頻率。而第五階模態(tài)為732.6 Hz,處于正時皮帶的激勵范圍內,且振型集中于正時下罩蓋的上面板,上面板有大面積空腔且缺乏約束,容易引起共振[6],因此必須進行有效的優(yōu)化。
圖9 正時上罩蓋模態(tài)
圖10 正時下罩蓋模態(tài)
根據(jù)上文分析,提出以下三個優(yōu)化方案:①改變正時皮帶附件特征頻率:增大惰輪直徑;②改變正時帶布置形式:在松邊處增加一個惰輪③從剛度和結構兩方面著手,對正時罩蓋進行優(yōu)化[7-8]。
通過仿真計算初步確認方案的可行性,再通過試驗予以驗證。
優(yōu)化方案一為將惰輪直徑增大6 mm,通過增大惰輪直徑可以有效地改變正時輪系附件的特征頻率。
增大惰輪直徑后的正時皮帶動態(tài)力頻域計算結果如圖11 所示,由圖可以看出正時皮帶動態(tài)張緊力在720 Hz 的峰值點附近幅值有明顯的降低,但局部還有峰值。
圖11 增大惰輪直徑后正時皮帶動態(tài)力
布置正時輪系近場麥克風,測試增大惰輪直徑后噪聲。如圖12 所示,優(yōu)化后的噪聲在異響頻帶區(qū)間620~820 Hz 頻段的峰值有明顯的降低。經過主觀測評,“咕咕”異響聲得到了很好的控制,但并無完全消失。
圖12 增大惰輪直徑前后近場噪聲
優(yōu)化方案二為在正時皮帶的松邊上增加一個惰輪,通過改變正時皮帶布置形式,達到降低激勵力幅值目的,增加惰輪前后布置形式對比如圖13 所示。
圖13 增加惰輪前后布置形式對比
計算分析正時皮帶動態(tài)力,如圖14 所示,可以看出正時皮帶動態(tài)張緊力在720 Hz 的峰值點附近幅值有較明顯的降低,說明優(yōu)化方案的方向正確,待試驗驗證實際效果。
圖14 增加惰輪后正時皮帶動態(tài)力
展開試驗驗證,增加惰輪前后近場噪聲頻譜如圖15 所示,異響頻帶區(qū)間噪聲峰值也有較明顯降低。經過主觀測評,“咕咕”異響聲大幅降低,但并無完全消失。
圖15 增加惰輪前后近場噪聲
前文分析出正時罩蓋存在剛度不足的問題,特別是正時下罩蓋的五階模態(tài)接近正時皮帶的激勵頻率,罩蓋很容易發(fā)生共振異響。
因此設計優(yōu)化方案三為:上下罩蓋都加厚1.5 mm;為避免分體式罩蓋結構密封性和隔聲效果不佳,將罩蓋從分體式結構造型優(yōu)化成整體式[9],并且進行噪聲防泄漏處理,圖16 為正時罩蓋優(yōu)化前后的實物圖。
圖16 正時罩蓋優(yōu)化前后的實物圖
正時罩蓋優(yōu)化后的整體模態(tài)頻率有明顯的提高,如圖17 所示,正時罩下部分五階模態(tài)已經避過激勵頻率。雖然六階模態(tài)688 Hz 很靠近正時皮帶的激勵頻率,但這階模態(tài)振型為邊緣小范圍局部模態(tài),不會產生異響噪聲問題。
圖17 正時罩蓋優(yōu)化后模態(tài)
模態(tài)仿真結果良好,開展試驗進行效果驗證。經過正時罩蓋的優(yōu)化,異響頻段620~820 Hz 內的噪聲振動峰值基本消失,如圖18 和19 所示。主觀評價后,認為異響消除,優(yōu)化方案的效果顯著。
圖18 正時罩蓋優(yōu)化前后近場噪聲
圖19 正時罩蓋優(yōu)化前后正時罩蓋振動
本文從異響的激勵源和傳遞路徑兩方面進行了三個方案的優(yōu)化,優(yōu)化方案的方法分別為改變正時皮帶附件特征頻率、改變正時皮帶布置形式、優(yōu)化正時罩蓋。上文提到的異響激勵源為正時皮帶多邊形效應力,而皮帶的多邊形效應為輪系的固有特性,只受帶輪齒數(shù)和轉速兩個因素影響。轉速一定,在無法實現(xiàn)改變齒數(shù)的方案情況下可以通過改變正時皮帶附件特征頻率,使各附件遠離正時皮帶的激勵頻率,達到控制振動及噪聲的目的,或者通過改變正時皮帶布置形式,達到降低激勵力幅值,從而降低振動及噪聲。上面兩種方案不能從根本上改變多邊形效應力。改變皮帶附件頻率,規(guī)避激勵頻率能夠有效降低系統(tǒng)的振動噪聲,但是效果可能會很局限。改變正時皮帶布置形式,也只能降低激勵力幅值,優(yōu)化效果也會受限。而優(yōu)化正時罩蓋的剛度和結構,可以有效地避免共振、加強隔聲、防止噪聲泄漏,此方法如果優(yōu)化得當可以達到很好的效果。
綜上,將惰輪直徑增大6 mm、正時皮帶松邊增加一個惰輪、優(yōu)化正時罩蓋。三組優(yōu)化方案經驗證后異響都得到了不同程度的控制,以優(yōu)化正時罩蓋方案優(yōu)化效果最佳??紤]到本優(yōu)化機型為量產機型,改變正時輪系附件尺寸和正時皮帶布置形式,不僅會改變發(fā)動機的運行穩(wěn)定性,也會增加優(yōu)化成本。鑒于以上兩點,此次最終優(yōu)化方案選擇優(yōu)化正時罩蓋。
1)通過建立配氣機構、曲軸系和正時皮帶的多體動力學模型,計算得出正時皮帶動態(tài)力,從而確認異響是由正時皮帶動態(tài)力激勵產生。并進一步分析得出正時皮帶動態(tài)力的激勵峰值是由多邊形效應激勵力產生。
2)本文設計如下優(yōu)化方案:①增大惰輪直徑,該方案目的是改變正時皮帶各附件的特征頻率,使各附件遠離激勵頻率。②在正時皮帶的松邊上增加一個惰輪,該方案的目的是改變正時皮帶布置形式,使激勵力幅值降低。③正時上下罩蓋都加厚1.5 mm,將罩蓋從分體式結構造型優(yōu)化成整體式,該方案的目的是提高正時罩的剛度、密封性和隔聲性。
3)從方案的效果上看,增大惰輪直徑和在正時皮帶的松邊上增加一個惰輪的方法,在此次優(yōu)化中不如正時罩蓋的合理優(yōu)化好。從優(yōu)化成本上看,對于量產發(fā)動機而言,正時罩蓋優(yōu)化顯然也是最好的優(yōu)化方案。
4)本次優(yōu)化運用了動力學仿真、模態(tài)仿真、試驗驗證等多種方法,將異響問題鎖定并予以解決,對今后解決此類NVH 問題有借鑒之處。