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基于角度域方法的汽油機活塞連桿敲擊異響分析

2022-10-13 03:17:30周敏瑞程相克
關(guān)鍵詞:一缸缸體異響

周敏瑞 程相克

(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336)

引言

活塞連桿機構(gòu)是發(fā)動機往復(fù)運動的重要結(jié)構(gòu)部件,將燃燒的能量通過活塞連桿機構(gòu)轉(zhuǎn)化為發(fā)動機曲軸運行的能量。由于活塞連桿高速運轉(zhuǎn)且缸體內(nèi)部燃燒爆壓高,因此工作環(huán)境較為惡劣,對NVH 性能的挑戰(zhàn)也很高。

本文描述某三缸發(fā)動機在活塞銷開發(fā)過程中,試裝件發(fā)動機在臺架試驗時出現(xiàn)敲擊異響問題,異響出現(xiàn)的工況為熱機怠速850 r/min(機油溫度50 ℃以上)及小油門降速(2 000 r/min~怠速)。針對該異響問題,測試分析判斷與發(fā)動機曲軸連桿系統(tǒng)相關(guān),隨后通過分析活塞連桿系統(tǒng)敲擊分類及機理,并采集發(fā)動機近場噪聲、缸體振動、點火、飛輪角度等信號,通過角度域分析、拆解換件并檢測故障件參數(shù)等方法確認異響零部件,最終解決異響。

1 活塞連桿系統(tǒng)敲擊

活塞連桿系統(tǒng)將活塞的往復(fù)運動轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的旋轉(zhuǎn)運動,即將作用在活塞上的力轉(zhuǎn)變?yōu)榍S對外輸出的轉(zhuǎn)矩,從而驅(qū)動車輪轉(zhuǎn)動。活塞連桿系統(tǒng)由缸筒、活塞、活塞環(huán)、活塞銷、連桿、連桿瓦組成,如圖1 所示。活塞在壓縮上止點附近的敲擊主要有兩個方面:燃燒壓力波敲擊和機械敲擊。

圖1 活塞連桿系統(tǒng)組成

1.1 燃燒噪聲

燃燒噪聲是活塞運行至壓縮上止點附近,燃氣爆炸時出現(xiàn)的壓力波沖擊缸體、缸蓋和活塞,產(chǎn)生主觀的感受評價為清脆的高頻敲擊聲。發(fā)動機設(shè)計過程中,通過調(diào)整燃燒室容積,從而改變壓縮比;電控標定點火正時優(yōu)化;分層掃氣提高燃燒效率;混合氣加濃等方法改善發(fā)動機燃燒粗暴。

1.2 機械噪聲

機械噪聲與缸筒、活塞連桿組各個零件的尺寸、表面粗糙度和配合間隙有關(guān),一般分為活塞敲缸,即活塞與缸筒之間的敲擊;活塞環(huán)異響;活塞與活塞銷敲擊;活塞銷連桿敲擊;連桿襯套敲擊和連桿軸瓦敲擊等。

活塞銷敲擊異響主要是由于:①活塞銷與銷孔座孔或連桿小頭襯套孔之間配合松曠;②機油壓力不足,機油飛濺不足,潤滑不良而磨損,間隙變大;③活塞銷卡環(huán)脫落,活塞銷軸向自由竄動。活塞銷敲擊異響一般斷火后故障缸響聲更明顯,發(fā)動機轉(zhuǎn)速升高響聲消失,對發(fā)動機各種轉(zhuǎn)速下活塞銷的運行軌跡進行計算,可以解釋低轉(zhuǎn)速斷火敲擊異響更明顯的現(xiàn)象[1]。

在產(chǎn)品設(shè)計初期應(yīng)充分考慮各個件的尺寸公差、圓度、粗糙度、配合間隙等關(guān)鍵參數(shù),同時考慮零件變形磨損量,加工工藝,潤滑狀況等相關(guān)因素,連桿小頭襯套開發(fā)中可采用增加油槽方案使連桿潤滑效果更好,避免出現(xiàn)活塞連桿系統(tǒng)機械敲擊。本案例主要展示活塞銷連桿磨損間隙過大導致的敲擊問題。

2 角度域分析方法識別異響特征

主觀判斷異響出現(xiàn)工況為發(fā)動機怠速850 r/min及低速小油門工況(2 000 r/min 以下),用聽診器進行主觀評價判斷,異響位置來源于缸體上部活塞連桿處,且一缸明顯于二三缸。

使用LMS 采集設(shè)備和噪聲振動傳感器采集發(fā)動機近場噪聲及振動信號,經(jīng)后處理分析及濾波回放,初步確定該異響頻率特性為2 000~3 500 Hz(中心頻率2 400 Hz),且缸體缸蓋等位置上均有此特征,一缸缸體上部最為明顯,如圖2 所示。

圖2 850 r/min 缸體振動頻譜圖

采集發(fā)動機噪聲信號、飛輪58 齒信號和一缸點火信號,對異響采用角度域分析[2],橫軸為時間信號,縱軸為噪聲頻率(圖3a)、飛輪轉(zhuǎn)角(圖3b)和一缸點火信號(圖3c)。發(fā)現(xiàn)在出現(xiàn)異響的時刻與缸體上部振動相對應(yīng),時刻為飛輪缺齒(78°BTDC)后第十四齒,如圖4 所示,發(fā)動機一缸點火相位為缺齒后第十三齒,異響對應(yīng)發(fā)動機曲軸相位圖里一缸點火后6°(飛輪信號一個齒對應(yīng)角度為6°)活塞上止點后換向時刻,且階次特征與曲軸連桿系統(tǒng)工作階次一致,發(fā)動機曲軸兩圈一次,為一缸點火階次(即0.5 階),由此判斷異響與曲軸連桿系統(tǒng)相關(guān)。

圖3 異響特征角度域數(shù)據(jù)分析

圖4 曲軸相位圖

3 排查過程

首先,我們針對異響敲擊問題進行問題特征的識別,主要是確認敲擊出現(xiàn)的工況、冷熱機相關(guān)性等。

其次,采用經(jīng)驗法對異響源進行初次判斷,使用振動或傳聲聽診器確認發(fā)動機哪個位置敲擊特征最大,采用斷缸法確認是否和某一缸的點火相關(guān)。再使用噪聲振動設(shè)備測試該位置的振動特征,分析其頻率和階次特征,至此我們已經(jīng)基本可以確認異響位置了。

最后,對異響機進行拆機檢測,進一步驗證發(fā)動機異響位置的運動件尺寸及表面精度是否符合設(shè)計參數(shù)。通過檢測發(fā)現(xiàn),缸體,活塞尺寸均在設(shè)計范圍內(nèi),與試驗前相差不大,但連桿小頭直徑超差明顯。對比裝機記錄發(fā)現(xiàn)異響發(fā)動機與無異響發(fā)動機的連桿組件是相同的,出廠件尺寸均正常。對活塞銷粗糙度檢測發(fā)現(xiàn)異響機活塞銷粗糙度明顯高于非異響機,多臺異響機存在同樣的特征。由此可以判斷活塞銷粗糙度大造成連桿小頭磨損,進而導致連桿小頭直徑超差,間隙變大引起異響[3]。

4 問題驗證

對異響機更換粗糙度小的活塞銷及新的連桿系統(tǒng),復(fù)裝后進行臺架磨合后驗證。試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)更換后主觀評價無異響,一缸缸體振動2 000~4 000 Hz能量降低,如圖5 所示。

圖5 更換活塞銷連桿前后一缸缸體振動

4.1 尺寸檢測

異響發(fā)動機試驗后連桿小頭Y 向(發(fā)動機進排氣方向)尺寸超差明顯,如圖6 所示。將異響機活塞銷與非異響機活塞銷進行檢查對比發(fā)現(xiàn),異響機活塞銷表面粗糙度較差,如圖7 所示。且查詢同批次新活塞銷裝機的十臺發(fā)動機均存在此異響問題[4]。

圖6 試驗前后連桿小頭尺寸對比

圖7 異響機與無異響機活塞銷粗糙度對比

4.2 生產(chǎn)工藝分析

對活塞銷滲碳層進行分析,發(fā)現(xiàn)異響批次的活塞銷滲碳層超差。記錄的實際生產(chǎn)工藝不符合熱處理要求,由此供應(yīng)商需對活塞銷生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化,并提供樣件進行驗證。

5 結(jié)論

本案例通過在發(fā)動機降本樣件開發(fā)中對異響件測試,發(fā)現(xiàn)除了要求零部件設(shè)計尺寸及公差需滿足圖紙參數(shù)外,供應(yīng)商還應(yīng)對生產(chǎn)工藝和樣件質(zhì)量嚴格把關(guān)。在降本過程中,性能不應(yīng)低于原機樣件,尤其是活塞連桿系統(tǒng)這些高速運轉(zhuǎn)件,從而避免出現(xiàn)NVH 問題。

對于供應(yīng)商樣件開發(fā)和生產(chǎn)過程管控問題,需各系統(tǒng)驗證或者充分評估后,對多樣本反復(fù)驗證,無質(zhì)量問題后再進行切換。

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