孫 雪,劉 敏
(中國建材國際工程集團有限公司,上海 200063)
在現(xiàn)代社會,人們的日常生活中需要大量使用玻璃制品。玻璃性質(zhì)穩(wěn)定,耐強酸強堿,并且堅硬耐用,是大部分重要設(shè)備所需的原材料之一。電子信息顯示行業(yè)是我國重要的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,隨著智能顯示行業(yè)的擴大,特別是智能手機技術(shù)的不斷進步,電子玻璃得到突飛猛進的發(fā)展。由于玻璃的外觀精美、工藝成熟、性能優(yōu)異、成本低等優(yōu)勢[1],目前已經(jīng)成為電子顯示行業(yè)不可缺少的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。高鋁超薄電子玻璃就是其中的一種,具有不可替代的作用。
高鋁玻璃取材于純度為99.5%的硅酸鋁玻璃,所產(chǎn)各規(guī)格耐超高壓玻璃既有耐高壓之特性,同時還兼?zhèn)淠透邷刂卣?,還普遍具有耐劃傷、耐摩擦、易于加工的優(yōu)秀性能。高鋁玻璃隸屬無堿鋁硅酸鹽玻璃系列,產(chǎn)品通透性良好,利于人眼觀測;玻璃軟化點溫度較高,適合高低溫工作場合,并能像普通玻璃一樣進行鋼化熱處理,增加玻璃外表面的抗壓能力。
高鋁硅酸鹽玻璃作為高端電子蓋板玻璃,具有高強、耐劃傷、化學(xué)穩(wěn)定性好、透光性高等優(yōu)良的物理化學(xué)性能。由于其生產(chǎn)技術(shù)難度和復(fù)雜程度以及產(chǎn)品性能指標要求高,生產(chǎn)核心技術(shù)一直被國外公司所壟斷。高鋁硅酸鹽玻璃熔化難、成形難、要求控制水平高[2],而且由于其屬于超薄玻璃,生產(chǎn)難度更為加大。
在玻璃生產(chǎn)中,將配合料加入熔窯是很重要的工藝環(huán)節(jié)。投料系統(tǒng)對玻璃熔化過程非常關(guān)鍵,直接影響了熔化速度、熔化質(zhì)量和熔窯的使用壽命等,為玻璃生產(chǎn)的穩(wěn)定與玻璃質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)保證。
應(yīng)用于高鋁硅酸鹽玻璃生產(chǎn)線上的投料控制系統(tǒng),通過監(jiān)控追蹤窯內(nèi)玻璃液面高度來精確調(diào)節(jié)窯爐投料系統(tǒng)的頻率,最終使窯內(nèi)玻璃液面保持穩(wěn)定,達到良好的生產(chǎn)環(huán)境,為生產(chǎn)合格的高鋁硅酸鹽玻璃創(chuàng)造條件。
高鋁硅酸鹽玻璃投料控制系統(tǒng)滿足了現(xiàn)有高鋁硅酸鹽玻璃生產(chǎn)線對窯內(nèi)玻璃液面穩(wěn)定控制的生產(chǎn)要求,具有以下設(shè)計特點。
在硬件架構(gòu)上,采用了西門子S7-400可編程控制器,具有高度的可靠性、穩(wěn)定性,極高的處理速度以及強大的通訊功能。CPU采用冗余系統(tǒng),容量充足,可靠耐用,人機操作界面友好性強;采用分布式I/O系統(tǒng)ET200,其具有多功能、模塊化、高度靈活性的特點,可以充分滿足控制要求;通訊總線系統(tǒng)采用PROFIBUS-DP總線,傳輸速度快,傳輸效率高。
在投料系統(tǒng)控制上,整體采用PID控制方式,將液面高度數(shù)據(jù)信息采集后,通過低通濾波器,將低于截止頻率的信號平滑的輸出,將高頻信號干擾過濾,同時做到無衰減,將過濾后的液位信號傳輸至PID控制器上。PID控制器可以進行連續(xù)動作輸入,也可以連續(xù)對輸入功能的執(zhí)行器進行輸出,可高效地進行連續(xù)控制,以達到良好的控制效果。此控制器適合高鋁硅玻璃生產(chǎn)線窯內(nèi)投料系統(tǒng)控制上的連續(xù)高速控制模式,輸出端為投料機頻率的控制,實現(xiàn)了窯內(nèi)玻璃液面與投料機控制頻率之間的持續(xù)聯(lián)動控制,使窯內(nèi)玻璃液面能夠精確的快速穩(wěn)定在設(shè)定值誤差范圍內(nèi),具有控制精度高、響應(yīng)時間短的特點。
控制系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)崟r對高鋁硅玻璃窯爐內(nèi)的實時液面高度進行檢測,并根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)定值與實時測量值之間的偏差對投料機投料頻率進行實時調(diào)節(jié),從而快速準確地將窯爐內(nèi)液面高度穩(wěn)定在設(shè)定的生產(chǎn)要求值,以保證窯爐內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定。另外可根據(jù)生產(chǎn)需求設(shè)置液面上下限報警值,并進行故障報警等。
圖1為高鋁硅玻璃窯內(nèi)投料控制系統(tǒng)的PID控制流程圖,當控制程序開始執(zhí)行時,會通過采集板卡實時檢測獲取當前窯爐內(nèi)的液面高度值,根據(jù)目標設(shè)定值對投料機投料頻率進行調(diào)節(jié),在程序運行中對控制系統(tǒng)中的PID參數(shù)包括比例系數(shù)、積分時間、微分時間、死區(qū)等進行整定,整定結(jié)束后最終玻璃液面可穩(wěn)定控制在設(shè)定值±0.1 mm左右,精度高,響應(yīng)快,滿足生產(chǎn)工藝要求。
該控制系統(tǒng)在DCS組態(tài)系統(tǒng)中運行,需要提前滿足硬件和軟件條件。通常硬件包括機架、電源模塊、中央控制單元(CPU)、輸入輸出模塊以及通信選件等。DCS系統(tǒng)采用二層網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)交互,一層網(wǎng)絡(luò)為控制層,二層網(wǎng)絡(luò)為操作層。DCS采用冗余系統(tǒng),兩套系統(tǒng)通過光纖進行通訊,主從CPU無切換時間,切換時所有狀態(tài)保持,過程無擾動,可減少因故障或錯誤而導(dǎo)致的生產(chǎn)損失,保障正常生產(chǎn)過程的穩(wěn)定。上位機系統(tǒng)設(shè)置操作員站、工程師站等,操作員站、工程師站以及過程控制站之間采用工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)通訊,工業(yè)交換機之間通過光纖連成環(huán)網(wǎng),這樣通訊出現(xiàn)故障時,可以通過另一方向進行通訊,從而保證了通訊的高速性和可靠性[3]。采用優(yōu)秀的上位機軟件winCC作為操作和監(jiān)控的人機界面,色彩豐富,使用便捷。通訊系統(tǒng)采用開放的PROFIBUS現(xiàn)場總線實現(xiàn)現(xiàn)場信息采集。系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖2所示。
滿足硬件出廠測試后,應(yīng)進行硬件組態(tài)工作,實現(xiàn)硬件和控制軟件之間的聯(lián)系。
控制系統(tǒng)的硬件組態(tài)如圖3所示,通過PROFIBUS總線連接到系統(tǒng)CPU上,組成冗余DP主站。PROFIBUS-DP主站建立網(wǎng)絡(luò),經(jīng)初始化啟動DP從站,主站將參數(shù)賦值信息和I/O配置寫入到從站,然后從從站讀取信息,驗證后主站開始與從站交換I/O數(shù)據(jù)。如有問題,主站可從從站讀取診斷信息。
軟件設(shè)計采用PID控制系統(tǒng),液面信號通過液面計系統(tǒng)采集傳輸?shù)紻CS系統(tǒng)后,通過低通濾波器,減少干擾,并且在無衰減的情況下將過濾后的液位信號接入PID控制模塊。通過PID不同參數(shù)的設(shè)置調(diào)整,依據(jù)液面高度對投料機的投料頻率進行科學(xué)配置。投料控制系統(tǒng)可以使熔窯玻璃液面的穩(wěn)定度和快速性都優(yōu)于人工配置,控制精度高,盡量做到無擾動的快速穩(wěn)定,從而為玻璃生產(chǎn)的穩(wěn)定度和精確度打下良好的基礎(chǔ)。
WinCC組態(tài)軟件運行于計算機環(huán)境,主要由控制中心、系統(tǒng)控制器、數(shù)據(jù)管理器和功能編輯器等構(gòu)成。它可以與多種自動化設(shè)備及控制軟件集成,具有豐富的項目設(shè)置、可視窗口和菜單選項,使用方便,功能眾多。在界面下進行組態(tài)、編程和數(shù)據(jù)管理,可形成實時操作畫面、報警畫面、實時趨勢曲線、歷史趨勢曲線以及報表整理等[4]。該軟件不僅提供了直觀方便的操作環(huán)境,提高了工作效率,而且可以與各種軟件程序相互組合,靈活友好,滿足實際需求。
通過WinCC系統(tǒng)的PID控制面板可對目標液位進行設(shè)定,在畫面中可顯示當前實際測量值以及過程值,能夠清晰地看見調(diào)整的過程狀態(tài)。通過PID參數(shù)(比例P,積分I和微分D)的調(diào)節(jié)設(shè)定,使液位可快速響應(yīng)的同時,并不會發(fā)散開來,反而進一步減少震蕩,進行控制以達到最優(yōu)調(diào)節(jié)效果。
進入生產(chǎn)狀態(tài)后,進一步調(diào)整好數(shù)據(jù)參數(shù),通過PID控制方式對投料機投料頻率作出良好調(diào)整,從而保持液面高度波動在要求的區(qū)間范圍內(nèi),使玻璃液面液位保持穩(wěn)定,從而使玻璃生產(chǎn)達到最優(yōu)狀態(tài)。趨勢頁面如圖4所示。
從圖4可以看出,在投料控制的初始階段,液面波動較大,窯內(nèi)環(huán)境不穩(wěn)定,是不理想的生產(chǎn)環(huán)境。通過進一步對參數(shù)的調(diào)整,對投料系統(tǒng)的頻率進行實時跟蹤反饋,快速跟隨液位變化,進行不斷地調(diào)整優(yōu)化,液面進一步趨于穩(wěn)定,從而達到玻璃液面在正負0.1 mm范圍內(nèi)波動,保障生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定性。
控制系統(tǒng)還可對數(shù)據(jù)進行記錄監(jiān)測,形成報表文件,方便隨時調(diào)取查閱。不需要人工進行數(shù)據(jù)登記,減少了人工勞動量。并且后續(xù)可以通過歷史數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析,以便于更加優(yōu)化投料控制系統(tǒng)。通過這些功能實現(xiàn)了生產(chǎn)數(shù)據(jù)的追蹤管理、數(shù)據(jù)分析等功能,改進生產(chǎn)技術(shù),穩(wěn)定生產(chǎn)管理,為批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高鋁玻璃增加了優(yōu)勢。另外如果出現(xiàn)了意外情況造成液位波動過大,投料控制系統(tǒng)也可以進行報警提示,以便于提醒工作人員突發(fā)情況的產(chǎn)生,可以快速地處理意外情況,減少生產(chǎn)損失,避免更大風(fēng)險。
另外從曲線里可看出還是有些小擾動在其中,可以根據(jù)實際情況,進行后續(xù)調(diào)整,以使液面曲線更為平穩(wěn),在原有的基礎(chǔ)上精益求精。目前DCS系統(tǒng)的控制考慮的仍是通用形式,但針對于各控制系統(tǒng)屬性的不同、需求的不同,可進行更為精確地控制。通過摸索和總結(jié),將投料控制系統(tǒng)里面的干擾因素、相關(guān)因素進行收集,結(jié)合人工的豐富處理經(jīng)驗,形成完整的專家控制規(guī)則,再加上計算機本身對數(shù)據(jù)的強大處理能力,進行合作協(xié)調(diào)。后續(xù)在生產(chǎn)過程中,進行動態(tài)調(diào)整,以成為更為高效的控制系統(tǒng)[5]。
國內(nèi)電子蓋板玻璃行業(yè)還處于快速發(fā)展階段。經(jīng)過近些年來,國內(nèi)高鋁硅酸鹽玻璃產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和玻璃行業(yè)人員的不懈努力,與國外企業(yè)的差距進一步縮小。通過對投料控制系統(tǒng)的優(yōu)化,既實現(xiàn)了液位控制的快速響應(yīng),又保障了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。后續(xù)可以進行一些新型控制理論的嘗試,比如模糊規(guī)則控制、規(guī)則-PID協(xié)調(diào)控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制等,還可以形成成熟的專業(yè)控制軟件包,更加方便高效。只有通過不斷地優(yōu)化、摸索,提高國內(nèi)的高鋁玻璃的生產(chǎn)技術(shù),才能打破技術(shù)壁壘,實現(xiàn)穩(wěn)定批量生產(chǎn),使電子蓋板玻璃事業(yè)更上一步。