張紅志
(青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266400)
公司內(nèi)部供配電系統(tǒng)中的互感器除周期性進行預防性試驗和突發(fā)事故檢測外,在運行時無其他監(jiān)測手段。通過對用電設備的電流電壓頻譜數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)電流諧波異常升高隱患,通過逐步分析排查,最終鎖定為電流互感器故障,避免了一起電氣設備事故的發(fā)生,保障了公司正常的生產(chǎn)運行,驗證了通過電流電壓頻譜分析技術(shù)監(jiān)測電流互感器工作狀態(tài)的可行性。
目前,絕大多數(shù)應用于電力設備上的故障檢測技術(shù)都是利用波形與時間變化來分析。而在電機故障診斷領(lǐng)域,隨著科技的不斷發(fā)展和進步,信號采集和處理裝置不斷更新升級,利用電機定子電流數(shù)據(jù)進行精確的電機故障診斷已成熟應用,特別是基于快速傅里葉變換技術(shù)的電機故障診斷技術(shù)非常成熟。除定子故障外,大部分的電機類故障也都可以利用電信號頻譜分析技術(shù)進行故障診斷分析。
但有時導致電機故障的原因并不僅僅局限于電機自身,其外部供電系統(tǒng)的故障也可導致電機運行異常。在理想狀況,外部三相供電電源應完全平衡,電壓和電流是完美的正弦波形,但實際上受制造工藝、材料等多種因素的制約,電源只能做到相對的完美和平衡。這也就導致了電機會因外部供電問題而產(chǎn)生故障,因此在對定子電流進行頻域分析的基礎上,也可利用同一時刻的電壓信號,利用時間波形和高階頻譜檢測技術(shù),來評價外部供電電源的狀態(tài)。隨著時代的發(fā)展,單純的電流或電壓的頻域、時域分析已經(jīng)不能滿足對電機故障診斷技術(shù)的需要,因此結(jié)合上述兩者的技術(shù)優(yōu)勢引申出新的電機電信號分析診斷技術(shù)[1]。即采集電機負載時的電流、電壓信號,利用時域和頻域?qū)﹄姍C狀態(tài)進行綜合的分析和診斷。動態(tài)分析和判斷電機問題,利用趨勢分析的方法,分析輸入電源的健康狀態(tài)、電機定子繞組的健康狀態(tài)、電機轉(zhuǎn)子的健康狀態(tài)、電機的氣隙靜態(tài)和動態(tài)偏心率、電機系統(tǒng)負載和效率等問題。
電流互感器磁飽和現(xiàn)象是指在電流互感器鐵芯中磁通密度大于其飽和磁通密度,磁通密度不再與互感器的一次側(cè)電流的大小成比例關(guān)系。其磁通量計算公式為:
式中:Bm為鐵心內(nèi)部最大磁感應強度;Hm為鐵心內(nèi)部磁場強度的最大值;A 為鐵心的橫截面積;Φm為磁通量;μ 為真空磁導率與相對磁導率之積;μ0為真空磁導率;μr為相對磁導率;N1為一次側(cè)線圈匝數(shù);L 為平均磁路長度;Im為勵磁電流峰值[2]。
電流互感器發(fā)生磁飽和現(xiàn)象后,一次側(cè)電流與二次側(cè)電流不再成比例關(guān)系,電流互感器不能正常的對外反應電流變化情況。同時在磁飽和狀態(tài)下,鐵芯中磁通密度大,互感器的渦流和磁滯損耗增大,互感器鐵芯發(fā)熱明顯,本體絕緣材料容易過熱損壞。
電流互感器的磁飽和狀態(tài)又分暫態(tài)飽和、穩(wěn)態(tài)飽和。暫態(tài)飽和:互感器僅在暫時狀態(tài)下的飽和,并且會隨時間的變化逐漸退出飽和狀態(tài)。其特點為產(chǎn)生的諧波類型豐富,除3、5、7 次等奇次諧波外,還存在2、4 次等偶次諧波。穩(wěn)態(tài)飽和:互感器的磁飽和不會隨時間的變化而變化,一直處于穩(wěn)定飽和狀態(tài)。其特點為產(chǎn)生的諧波類型單一,以3、5、7 次等奇次諧波為主。
電流諧波是指電流正弦波的分量,為電源頻率的整數(shù)倍,不同類型的諧波對電氣設備會產(chǎn)生不同的影響。當正弦波電壓進入到非感性的用電器上時,用電器的輸入電流與輸入電壓的波形不一致,就會發(fā)生畸變。然而由于用電器是與整個電網(wǎng)相連接,發(fā)生畸變的電流就會通過用電器反饋到電網(wǎng)系統(tǒng)中,這樣用電器就成了整個電網(wǎng)系統(tǒng)中的故障源。
含有大量諧波的電流對電網(wǎng)是一種嚴重污染,危害十分嚴重,可以使用電設備自身的工作環(huán)境發(fā)生惡化,同時也會對周圍相關(guān)聯(lián)的其他用電設備產(chǎn)生干擾。不僅使電能的傳輸和利用的效率下降,還會讓電氣設備產(chǎn)生過熱、振動值升高和噪聲異常,甚至導致設備異常老化,縮短設備使用壽命,直至發(fā)生事故或損壞。
所監(jiān)測電機為公司動力部空壓機站所屬高壓電機(額定功率1750 kW,電壓等級10 kV),所帶負載為大流量空氣壓縮機,電機工況一直處于工頻穩(wěn)定狀態(tài)運行。
電機電流電壓頻譜分析數(shù)據(jù)采集點位于高配室電機饋電柜的CT 與PT 二次側(cè)。主要采集其三相的電流與電壓信號數(shù)據(jù)。采集時長約1 min,正常監(jiān)測周期為每月1 次。
在對動力部空壓機站所屬高壓電機的電流電壓數(shù)據(jù)例行監(jiān)測分析時,發(fā)現(xiàn)其5#高壓電機存在異常情況,其數(shù)據(jù)解調(diào)出的電流電壓頻譜圖中電流諧波的峰值明顯升高(圖1),電流諧波畸變量達到14%遠超過GB/T 14549—1993《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》“10 kV 電網(wǎng)標稱電流總諧波畸變率應不超過3%”[3]的規(guī)定,同時電流頻譜圖中顯示諧波以3、5、7 次等奇次諧波為主,且含量較多。還發(fā)現(xiàn)其A 相的有功功率明顯低于B、C 兩相,無功功率也有較大增加,屬于嚴重的故障隱患。此時電機雖在正常運轉(zhuǎn),但應立即停機查明故障原因,排除事故隱患。
圖1 電流諧波
經(jīng)過連續(xù)2 d 的采集監(jiān)測,該故障特征一直穩(wěn)定存在,且電流諧波量還在增加。于是將該故障隱患通知動力部空壓站,要求將該高壓電機停機,并配合對具體故障部位的查找和排除。
該空壓機站電機系10 kV 高壓電機,由動力部35/10 kV變壓器提供總電源,進入高壓配電室后再由高壓母線再向各電機分別供電?,F(xiàn)場高配室內(nèi)為三段式控制柜,電機的啟停方式為工頻直接啟停。
經(jīng)查閱相關(guān)資料明確出現(xiàn)電流諧波的主要原因,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況梳理出以下4 類設備的故障可導致電機電流諧波的增大:①變壓器故障;②電機自身繞組絕緣異常;③高壓電流互感器故障;④供電線路上其他設備故障干擾。
針對上述4 條可能導致電機電流諧波增大的故障原因,分別制定了相應的排查驗證方案。首先對同線路其他設備的情況進行電流電壓數(shù)據(jù)監(jiān)測檢查,驗證其他電氣設備的運行是否對該電機諧波增大產(chǎn)生干擾。經(jīng)過與同時段其他電機的電流電壓頻譜數(shù)據(jù)的比對,同時段同母排供電的其他電機電流諧波畸變均在1%左右,可基本排除供電線路上其他設備故障干擾的可能。然后利用機械振動頻譜和電機離線綜合測試儀對該電機進行綜合監(jiān)測評估電機健康狀態(tài),機械振動監(jiān)測首先對運行的5#電機進行監(jiān)測診斷,監(jiān)測結(jié)果:電機振動值正常,無異常振動頻率。于是協(xié)調(diào)空壓站將5#電機停機,使用電機離線測試儀對電機定轉(zhuǎn)子健康狀態(tài)進行評估,離線評估結(jié)果:電機絕緣和直阻指標均在正常范圍,無匝間和相間短路情況,因此排除電機故障導致的電流諧波增大。
完成上述排查工作后,協(xié)調(diào)空壓機站對直接向5#電機供電的變壓器進行試驗檢測,驗證是否為變壓器故障導致的電機電流諧波增大。將變壓器退出運行后進行絕緣、變比、直阻等檢測。該變壓器高低壓側(cè)絕緣均在正常范圍,高壓側(cè)直阻偏差0.6%、低壓側(cè)直阻偏差1.1%,最大變比誤差0.03%,變壓器狀態(tài)正常(變壓器檢測標準:高壓側(cè)直阻<2%,低壓側(cè)直阻<4%,變比誤差<0.5%)[4],可排除變壓器故障導致的電機電流諧波升高。
至此高壓互感器故障的可能性進一步加大,最后確認為故障部位,決定對電機的高壓電流互感器進行特性試驗,驗證是否為互感器故障導致的電機諧波升高。遂將該電機配電柜內(nèi)的3臺電流互感器(型號LZZBJ9-10,額定變比200/5 A,10P 級。2014 年7 月生產(chǎn))送檢試驗。經(jīng)過變比試驗后,發(fā)現(xiàn)送檢的3 臺電流互感器中其配電柜A 相所用電流互感器變比誤差超出正常范圍(表1),其余兩相結(jié)果均正常。
表1 互感器變比試驗結(jié)果
依據(jù)上述試驗結(jié)果,可以判定本次5#電機的電流諧波異常升高原因是該電機配電柜內(nèi)A相電流互感器故障,于是建議動力部將存在問題的電流互感器更換。更換互感器后,再次對運行中的5#電機進行電流電壓數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,5#電機電流諧波由14%降至1.2%(表2),電機狀態(tài)監(jiān)測正常。證實了本次電流諧波升高是由電流互感器故障導致。
表2 電流互感器更換前后諧波量對比 %
經(jīng)向有關(guān)人員問詢并查閱相關(guān)設備檔案,了解到該電流互感器在2015 年4 月投入使用前進行過變比及伏安特性試驗,試驗結(jié)果符合標準。連續(xù)運行至今已達7 年,期間電流互感器本體未進行過檢測和維修。為探究故障原因決定對故障電流互感器使用直流電阻測試儀的檢測,發(fā)現(xiàn)其阻值較其他正?;ジ衅髌?。同時結(jié)合之前的數(shù)據(jù)分析和變比試驗結(jié)果以及查閱大量資料后,推測本次諧波增大故障系互感器長期使用,配電系統(tǒng)老化故障導致電流互感器產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)磁飽和現(xiàn)象引起的.因互感器為整體澆筑結(jié)構(gòu),解體困難,且公司內(nèi)部現(xiàn)有技術(shù)手段有限,未能進一步做出驗證。
通過利用電流電壓頻譜分析技術(shù)對電動機的監(jiān)測,成功發(fā)現(xiàn)了電機供電線路中因電流互感器故障導致電流諧波升高的故障隱患。通過多種技術(shù)手段相互配合精確定位了故障部位,提前消除了電氣設備的故障隱患,保障了主機設備的可靠運行,提高了設備的綜合效率。驗證了電流電壓頻譜分析技術(shù)不僅能診斷電機本體的故障,也可準確診斷電機周邊電氣設備的故障。證明了在傳統(tǒng)的電氣預防性試驗之外,新興的電流電壓頻譜分析技術(shù)也可有效發(fā)現(xiàn)電機周邊電氣設備故障,為電氣設備日常的監(jiān)護監(jiān)測提供了一種新方法、新途徑。同時進一步驗證了綜合運用多種監(jiān)測技術(shù)對設備的監(jiān)測診斷會更加全面、更加精確,可有效的避免設備發(fā)生熱停事故,從而降低設備維護費用和事故率,提高了設備運行時間和效率,保障了企業(yè)的正常穩(wěn)定生產(chǎn)。