劉元峰,袁成建
(1. 廣東能源集團(tuán)新豐江發(fā)電公司檢修部,廣東 河源 517000;2. 華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院,湖北 武漢 430074)
水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)定子安裝過程中,為考慮定子因溫度變化產(chǎn)生的形變量,在定子基礎(chǔ)板與定子機(jī)架間會設(shè)置徑向銷釘裝配。但部分電站在增容改造后,由于機(jī)組固定部件中心調(diào)整困難,存在取消發(fā)電機(jī)定子的徑向銷釘而采取配裝豎向銷釘?shù)那闆r。豎向銷釘?shù)南尬恍问讲⒉贿m用于存在一定溫度變形的定子機(jī)架,容易導(dǎo)致銷釘、銷孔變形,進(jìn)而引起機(jī)組運行時振動幅度增大的問題,導(dǎo)致部分位置絕緣磨損過度,直接影響發(fā)電機(jī)絕緣效果[1-3],威脅水輪發(fā)電機(jī)組運行安全[4]。因此,對于該類機(jī)組,為保證設(shè)備部件定位效果和設(shè)備整體運行穩(wěn)定,需及時恢復(fù)定子徑向定位銷釘[5]。
本文設(shè)計了一套基于高精度徑向開孔和定子高程測量的定子基礎(chǔ)板更換方法,通過設(shè)置定子開孔工序流程和限制定子高程位置,保證了孔軸線精度和定子位置精度,從根本上解決了部分增容改造后機(jī)組定子采用豎向銷釘固定方式時的問題,有效提升了設(shè)備運行穩(wěn)定性。
在某發(fā)電公司對其所屬4臺水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行增容改造的過程中,出現(xiàn)了機(jī)組固定部件中心調(diào)整困難的問題,且現(xiàn)場條件無法重新配置定子基礎(chǔ)板徑向銷釘。因此,在定子基礎(chǔ)板與定子機(jī)架的固定中,采用豎向銷釘對原徑向銷釘進(jìn)行了替代,且由于操作空間所限,僅配制了直徑較小的豎向銷釘。在機(jī)組改造完成運行多年后,檢查發(fā)現(xiàn)豎向銷釘?shù)亩ㄎ恍Ч惶硐?,銷釘存在剪切痕跡;同時,該發(fā)電公司機(jī)組大修每次均需吊出定子,經(jīng)過多次的拆裝,定子基礎(chǔ)板上定子基礎(chǔ)螺絲的底牙已產(chǎn)生較大磨損,定子地腳螺絲難以緊固到位。以上原因?qū)е略撾娬緳C(jī)組上機(jī)架水平振動明顯增大,其中3號機(jī)組上機(jī)架水平振動超過5絲,其他機(jī)組上機(jī)架水平振動也達(dá)到3~5絲不等。
經(jīng)研究分析,提出更換基礎(chǔ)板,恢復(fù)原有的徑向銷釘固定形式。編制定子基礎(chǔ)板更換方案并經(jīng)業(yè)主方認(rèn)同后實施。
實施過程中的難點主要有以下兩個方面。
定子徑向銷釘尺寸為φ30×120,為準(zhǔn)確鉆孔鉸孔,具體主要解決兩個問題:
1)定子機(jī)座外壁的精準(zhǔn)四等分;
2)鉆孔過程中保持鉆頭與機(jī)座外壁的垂直并使孔中心通過機(jī)組中心線。
定子機(jī)座上機(jī)架安裝面標(biāo)高及上機(jī)架頂面標(biāo)高,以水準(zhǔn)儀測量數(shù)據(jù)作為安裝數(shù)據(jù)(改造前后)進(jìn)行記錄。
為保證機(jī)組改造質(zhì)量,最終需要滿足以下三點基本要求:①定子與轉(zhuǎn)子磁極中心偏差與修前基本一致(誤差小于0.2 mm);②轉(zhuǎn)輪與底環(huán)錯牙小于0.5 mm;③定子高程修前修后誤差小于0.5 mm。
針對以上工程難點,對應(yīng)的解決方案如下。
1)制定定子徑向銷釘孔高精度鉆鉸方案。為保證定子徑向銷釘孔鉆鉸的精度,必須注意以下步驟和質(zhì)量保證措施:①在定子機(jī)座底部外圓周面上進(jìn)行四等分,等分點分別在四塊基礎(chǔ)板上且與原來舊的銷釘孔錯開。等分點的樣沖眼打在定子機(jī)座與基礎(chǔ)板的結(jié)合部。四個等分點相鄰兩點的距離應(yīng)基本相等(誤差小于2 mm屬合格范圍)。②制作及安裝磁力鉆鉆孔底座,底座的制作及安裝要求是使鉆頭與定子機(jī)座外壁圓弧面垂直,為保證垂直,可從等分點的樣沖眼等距離向兩側(cè)劃線,再從磁力鉆頂部軌道側(cè)測量到這兩條線的距離,使兩個距離相等即可;如果距離不相等,則通過在支撐底板下方加楔子板調(diào)整,達(dá)到要求后,進(jìn)行點焊定型。③起鉆時,先使鉆頭對準(zhǔn)樣沖眼中心,鉆出一淺坑,觀察鉆孔位置是否正確,并要不斷糾正,使鉆孔淺坑與劃線圓周同軸。
鉆孔完成后,用φ30的鉸刀進(jìn)行鉸孔,鉸孔時速度要慢,且用透平油進(jìn)行潤滑,并及時清理鐵屑。
2)定子高程高精度測量方案。定子基礎(chǔ)板改造中,定子高程的前后一致是改造成功與否的重要指標(biāo),而且是保證改造質(zhì)量三點基本要求的首要條件。
機(jī)組定子基礎(chǔ)板改造過程中要重點注意以下幾點:①轉(zhuǎn)輪與底環(huán)錯牙質(zhì)量控制措施。在機(jī)組拆卸開始以前和定子基礎(chǔ)板改造結(jié)束后,分別測量記錄轉(zhuǎn)輪與底環(huán)+Y、+X、-Y、-X四個方向錯牙情況;根據(jù)前后兩次的數(shù)據(jù)比較,確定鏡板標(biāo)高調(diào)整量,從而使轉(zhuǎn)輪與底環(huán)錯牙小于0.5 mm或好于修前錯牙情況。②定子與轉(zhuǎn)子磁極中心偏差質(zhì)量控制措施。定子與轉(zhuǎn)子磁極中心偏差的質(zhì)量控制主要是控制鏡板標(biāo)高的修前修后一致和轉(zhuǎn)輪與底環(huán)錯牙的修前修后一致。在機(jī)組拆卸過程至撥出推力頭后,要測量鏡板(不受力情況下)標(biāo)高,并以此標(biāo)高作為修后鏡板標(biāo)高的重要依據(jù)。③定子高程質(zhì)量控制措施。為實現(xiàn)“定子高程修前修后誤差小于0.5 mm”的質(zhì)量要求,必須注意以下控制措施。
在以下實施步驟的第1步(具體步驟見表1)時,用水準(zhǔn)儀測量定子機(jī)座上機(jī)架的四個安裝面的高程,每個安裝面2個地腳螺絲孔附近分別測量一個點的高程并進(jìn)行記錄;實施步驟第2步中水平測量位置也是這四個安裝面的水平。
在實施步驟第1步測量標(biāo)高的同時,用“紅外線水平儀”將四個安裝面的頂面水平引至機(jī)坑內(nèi)壁,并做好不易擦掉的標(biāo)記,更換好定子基礎(chǔ)板在固定前用此標(biāo)記進(jìn)行校核,如有較大誤差,要找出原因并進(jìn)行處理。
在實施步驟第13步,測量與第1步要求一樣,水平與高程調(diào)整時,先調(diào)整高程,上機(jī)架四個安裝面的高程基本與修前數(shù)據(jù)相當(dāng)時,再調(diào)整每個安裝面的水平,水平與修前數(shù)據(jù)相差不多(每米10絲以內(nèi))即可。
在實施步驟第17步結(jié)束后,重新測量定子基座上機(jī)架四個安裝面的高程,此測量數(shù)據(jù)作為檔案數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)應(yīng)與調(diào)整完成時的數(shù)據(jù)相差不大,相差如果超過20絲以上則應(yīng)分析原因,相差超過50絲時應(yīng)返工處理。
綜合以上方案設(shè)計及工程實際,機(jī)組定子基礎(chǔ)板更換的完整操作步驟流程如表1所示。測中心原理圖和基礎(chǔ)板結(jié)構(gòu)圖見圖1和圖2。
表1 定子基礎(chǔ)板更換實施步驟
其中,第5~7步驟中相關(guān)尺寸的測量是為了給新的基礎(chǔ)板、楔子板和墊板的加工以及回裝調(diào)整提供依據(jù)。
圖2 基礎(chǔ)板結(jié)構(gòu)圖
從2016年到2019年,結(jié)合每年的機(jī)組大修安排,逐步對該發(fā)電公司4臺機(jī)組進(jìn)行了定子基礎(chǔ)板更換工作。更換機(jī)組定子基礎(chǔ)板后,機(jī)組上機(jī)架水平振動較更換以前均有不同程度減小??梢姼鼡Q定子基礎(chǔ)板后,4臺機(jī)組上機(jī)架水平振動均在1.5絲及以下,主要原因是定子與基礎(chǔ)間連接更加合理、牢靠。
更換前定子基礎(chǔ)板的缺陷有:①采用軸向銷釘固定定子,且基礎(chǔ)板螺絲孔底牙存在損壞,定子定位不準(zhǔn)、不穩(wěn),銷釘受力情況惡劣;②基礎(chǔ)板下方的二次灌漿混凝土風(fēng)化嚴(yán)重,固定不牢;③基礎(chǔ)板下方的楔子板寬度太窄,導(dǎo)致接觸面積不符合要求;④部分機(jī)組基礎(chǔ)板下方無墊板,存在基礎(chǔ)板水平、高程調(diào)整不合格情況。
通過本輪改造,以上基礎(chǔ)板所存在的缺陷全部消除,機(jī)組上機(jī)架水平振動明顯減小,為機(jī)組的安全運行打下了堅實的基礎(chǔ)。
定子基礎(chǔ)板徑向銷釘在理想情況下,銷釘中心線穿過定子圓心且與基礎(chǔ)板平面平行,此時定子溫度變化時產(chǎn)生的微量變形不會受到銷釘限制;采用豎向銷釘時,銷釘在定子溫度變化時將受到較大的剪應(yīng)力,使得其定位效果不理想。本文所述的定子基礎(chǔ)板改造方案,通過應(yīng)用定子徑向銷釘孔高精度鉆鉸方案和定子高程高精度測量方案,輔以合理的工序流程,保證了基礎(chǔ)板徑向銷釘孔的軸線和定子各部分的高程位置精度,克服了現(xiàn)場開孔精度不足、基礎(chǔ)板與機(jī)組中心配合困難等問題。經(jīng)改造后的機(jī)組從根本上改善了銷釘受力,提升了定子定位精度。通過對某電站4臺問題機(jī)組改造效果的分析,發(fā)現(xiàn)改造后各機(jī)組上機(jī)架水平振動均不同程度減小,顯著提升了電站機(jī)組運行穩(wěn)定性,驗證了該方案的可行性與有效性。