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鄂爾多斯盆地致密油藏水平井體積壓裂技術(shù)

2022-11-11 12:51:30祁俊武殷學(xué)明袁凱濤李彥飛
能源與環(huán)保 2022年10期
關(guān)鍵詞:關(guān)井產(chǎn)液產(chǎn)油量

祁俊武,王 巍,殷學(xué)明,袁凱濤,李彥飛

(1.中國石油集團(tuán) 川慶鉆探工程有限公司 長慶井下技術(shù)作業(yè)公司,陜西 西安 710018; 2.延長石油股份有限公司 定邊采油廠,陜西 西安 718600)

油氣工業(yè)的不斷發(fā)展,使勘探油氣的難度變得越來越大,單純依靠干酪根生油、圈閉、背斜油氣藏等理論,已無法滿足現(xiàn)今勘探油氣的實踐需求[1]。我國在鄂爾多斯盆地實施了全面的致密油藏開發(fā),同時在壓裂和水平井開發(fā)技術(shù)上有了長足的發(fā)展與進(jìn)步。對致密油藏進(jìn)行大力發(fā)展,使致密油藏實現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)與勘探,從而實現(xiàn)油氣戰(zhàn)略的接替,對于我國實現(xiàn)油氣工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展有著重大意義。

致密油藏在開發(fā)中,為提升其產(chǎn)能,需要對其實施水平井的壓裂改造。通過改造能夠使儲層泄油面積得到擴(kuò)展,增加裂縫導(dǎo)流能力,最終實現(xiàn)增產(chǎn)的目的。當(dāng)前致密油藏的開發(fā)中并存著多種方式,其中體積壓裂+水平井完井的應(yīng)用,在該領(lǐng)域引發(fā)了水平井壓裂改造的新一輪革命。基于該背景,對鄂爾多斯盆地致密油藏水平井體積壓裂問題進(jìn)行研究。

北美地區(qū)最先成功開發(fā)致密油藏水平井體積壓裂技術(shù),該技術(shù)是一種新型體積壓裂技術(shù),與縫網(wǎng)壓裂技術(shù)有著較大的區(qū)別,主要針對天然裂縫、發(fā)育良好的儲層[2]。對于該技術(shù)的研究,向洪等[3]對國內(nèi)外各種致密油藏水平井體積壓裂效果進(jìn)行研究與總結(jié),提出一種細(xì)分切割+高密度布井的體積壓裂路線,將井網(wǎng)和人工裂縫進(jìn)行雙加密,對整體儲層地質(zhì)進(jìn)行全覆蓋,最大限度地提高了儲層動用程度和單井產(chǎn)量,但該方法沒有對壓裂液進(jìn)入儲層基質(zhì)的實際滲流時間進(jìn)行研究,水平井產(chǎn)液與產(chǎn)油量的提高有限。Li D等[4]通過雙用途二氧化碳封存提高油藏采收率,采用氣體連續(xù)驅(qū)、水替代注氣和循環(huán)注氣的策略,在中國鄂爾多斯盆地對油藏進(jìn)行儲存,延長組超低滲透率,實現(xiàn)超致密油藏的開發(fā),可以提高油藏采收率,但該方?jīng)]有考慮射孔角度、射孔方向等因素,水平井產(chǎn)液與產(chǎn)油量略有不足。

借鑒現(xiàn)有研究成果,針對鄂爾多斯盆地致密油藏的實際特征,設(shè)計了一種水平井體積壓裂技術(shù)。

1 體積壓裂技術(shù)設(shè)計

1.1 致密油藏水平井流線模型構(gòu)建

利用Eclipse油藏數(shù)值模擬軟件,對鄂爾多斯盆地致密油藏水平井進(jìn)行模型構(gòu)建,主要使用的模塊是Front Sim模塊。鄂爾多斯盆地致密油藏主要是油水兩相模型,水平井具體模型參數(shù)見表1。

表1 水平井具體模型參數(shù)Tab.1 Specific model parameters of horizontal wells

根據(jù)表1中的參數(shù),對致密油藏水平井的流線模型進(jìn)行構(gòu)建。在模型構(gòu)建中,使用5點(diǎn)井網(wǎng),其中4口布設(shè)在周圍,是直井注水,1口布設(shè)在中間,是水平井。通過平衡油水井注采的方式來開采,周圍4口井最大井底流壓38 MPa,最大產(chǎn)液量 40 m3/d,中間1口井井底流壓最小為10 MPa。同時,模型遵循以下規(guī)律:主裂縫延伸方向與井筒方向垂直;井筒延伸方向與天然裂縫方向垂直。

1.2 水平井流線模擬

4個階段的流線形態(tài)具體如圖1所示。

圖1 4個階段的流線形態(tài)Fig.1 Streamline diagram of four stages

模擬5點(diǎn)井網(wǎng)的油藏流體走向,對致密油藏水平井流線模型實施流線模擬,追蹤水平井流體質(zhì)點(diǎn)的實際運(yùn)移軌跡,獲取水平井的滲流特征。主要通過Front Sim模塊對流線模型實施油藏開發(fā)模擬,獲取不同開采階段水平井的流線圖,總結(jié)分析水平井的流線形態(tài)。具體分為4個階段:①井筒周圍線性流。在開始流動的階段,主要在井筒射孔附近存在流線,平行于縫網(wǎng)的主裂縫,向井筒垂直流入,其滲流過程具體表現(xiàn)為線性流,流線整體較為單一[8]。②縫網(wǎng)周圍線性流。在初始流動階段,次裂縫存在流線流動時,會在整個縫網(wǎng)中出現(xiàn)線性流,流線與次裂縫平行,向主裂縫線性流動,主裂縫流線與井筒線性流垂直,同時流線之間互相垂直,最終形成一種垂直復(fù)雜線性流[9]。 ③水平井端部與縫網(wǎng)周圍徑向流。在流動中期,流線逐漸密集,尤其是在縫網(wǎng)內(nèi)部,會出現(xiàn)很多與次裂縫平行的流線。同時,在縫網(wǎng)端部與水平井處,會出現(xiàn)向著周圍的徑向流趨勢[10]。在油藏內(nèi)部有流線的地區(qū),內(nèi)部流體會向井筒和縫網(wǎng)處流動聚集。 ④連通油水井后的徑向流。在流動后期,壓力會傳播到整個致密油藏地區(qū),水井與油井流線會連接在一起,具體表現(xiàn)為中心為生產(chǎn)井的平面徑向流,相比流動中期,縫網(wǎng)內(nèi)外呈現(xiàn)更為密集的流線分布,并且水平井端部有著更加密集的流線[11]。根據(jù)水平井流線模擬結(jié)果實施其體積壓裂設(shè)計。

1.3 體積壓裂設(shè)計擬

通過定射角定向定面射孔技術(shù)實施水平井體積改造,構(gòu)建儲層與井筒之間的橋梁。主要通過控制射孔角度、射孔方向、布孔方式對裂縫延伸、起裂方向進(jìn)行控制。體積壓裂的實施場景如圖2所示。

圖2 體積壓裂實施場景Fig.2 Fractures after volume fracturing

定射角定向定面射孔技術(shù)具體實施方式為:采用特殊布彈方式與大孔徑射孔彈進(jìn)行射孔,在射孔后會在套管截面上形成與套管軸線相垂直的多個孔眼[12]。利用該應(yīng)力集中面對近井地帶實際應(yīng)力分布進(jìn)行干預(yù),對近井地帶實際裂縫走向進(jìn)行控制。其中射孔方式共有定面布孔和螺旋布孔2種,具體如圖3所示。

圖3 射孔方式Fig.3 Perforation method

將水平井射孔相位角定為60°,使定面射孔能夠沿射孔面起裂。為了保證成功開啟各段壓裂縫,以12m3/min的排量為前提,將各段射孔簇數(shù)定為2~3簇,將各簇射孔定為10~16個孔。然后確定體積壓裂施工參數(shù),其中較大排量與液量是必需條件。為了實現(xiàn)縫網(wǎng)改造,需要保證井底凈壓力比水平兩向應(yīng)力差高[13]。此時,需要的最小排量為10.5 m3/min。當(dāng)排量越大,裂縫就會越復(fù)雜;當(dāng)液量越大,裂縫就會有越大的改造體積[14]。而高液量與大排量也意味著較高的施工費(fèi)用。結(jié)合必需條件與施工費(fèi)用問題,將施工排量定為12 m3/min,并將施工液量定為1 200~1 300 m3。通過對不同壓裂液的實際滲吸驅(qū)替效果進(jìn)行對比,選擇滑溜水作為鄂爾多斯盆地致密油藏使用的壓裂液。最后確定壓后關(guān)井時間,對關(guān)井時間實施合理的設(shè)計,能夠保障壓裂液與儲層實現(xiàn)充分的滲吸置換,并提升與儲層接觸程度[15]。

對壓裂液進(jìn)入儲層基質(zhì)的實際滲流時間進(jìn)行研究,確定滲流過程完成需要的關(guān)井時間。在對壓裂液實現(xiàn)滲吸驅(qū)替的時間進(jìn)行研究時,通過無因次方法對自發(fā)滲吸驅(qū)替試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,將其用于現(xiàn)場。采用的無因次時間具體如下:

(1)

(2)

(3)

式中,tD為無因次時間;φ為孔隙度;K為滲透率;Lc為特征長度;μs為流體黏度[16-18];σ為流體界面張力;Re為滲透率;ρ為液體密度;u為環(huán)向角為90°時的水膜流速;г為單位長度對應(yīng)的滲吸量[19-20]。

實施歸一化處理后,與現(xiàn)場儲層條件相結(jié)合獲取滲吸驅(qū)替過程。根據(jù)滲吸驅(qū)替過程確定對應(yīng)關(guān)井時間,具體見表2。

表2 滲流過程完成需要的關(guān)井時間Tab.2 Shut-in time required to complete the seepage process

綜合表2中的關(guān)井時間,將最優(yōu)關(guān)井時間定為5~10 d,最終實現(xiàn)致密油藏水平井體積壓裂。

2 現(xiàn)場效果測試

2.1 選取試驗區(qū)塊

對設(shè)計的鄂爾多斯盆地致密油藏水平井體積壓裂技術(shù)進(jìn)行性能測試。在測試中,選取鄂爾多斯盆地中的某致密油藏區(qū)塊,對其中的水平井實施體積壓裂處理,對處理前后水平井的性能情況進(jìn)行測試。選取的致密油藏區(qū)塊的模擬圖具體如圖4所示。

圖4 選取的致密油藏區(qū)塊模擬Fig.4 Simulation diagram of selected tight oil reservoir blocks

該區(qū)塊參數(shù)具體:原始地層平均壓力為18.5 MPa,巖石壓縮系數(shù)為0.435×10-3MPa-1,原油壓縮系數(shù)為12.4×10-3MPa-1,地層水壓縮系數(shù)為4.2×10-3MPa-1,地層水黏度為0.5 MPa·s,地層水密度為1 g/cm3,地面原油密度為0.873 5 g/cm3,平均含油飽和度58.7%,原油體積系數(shù)為1.33,儲層原油黏度為1.04 MPa·s。

2.2 水平井體積測試

對井下微地震監(jiān)測實施體積壓裂技術(shù)處理前后水平井改造程度進(jìn)行測試,主要對體積進(jìn)行測試。具體測試結(jié)果如圖5所示。

圖5 改造前后體積測試結(jié)果Fig.5 Volume test results before and after processing

根據(jù)圖5處理前后體積測試結(jié)果,改造前水平井體積約為400×104m3,而改造后水平井體積達(dá)到了1 000×104m3左右??梢园l(fā)現(xiàn),利用設(shè)計技術(shù)進(jìn)行改造后,水平井體積得到了大幅擴(kuò)張,遠(yuǎn)大于改造前的水平井體積,利于成功實現(xiàn)產(chǎn)量的提升。

2.3 產(chǎn)量測試

對初期與穩(wěn)定階段的產(chǎn)液與產(chǎn)油量分別進(jìn)行了對比。其中,初期產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比情況見表3。表3中初期產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比數(shù)據(jù)表明,在初期,改造后的日產(chǎn)液量約為改造前的3.5倍;改造后的日產(chǎn)油量約為改造前的4倍,說明設(shè)計技術(shù)實現(xiàn)了初期日產(chǎn)液量與日產(chǎn)油量的大幅提升。穩(wěn)定階段產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比情況見表4。表4中穩(wěn)定階段產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比數(shù)據(jù)表明,在穩(wěn)定階段,致密油藏水平井產(chǎn)液與產(chǎn)油量都有所下降,然而改造后的日產(chǎn)液量可以達(dá)到改造前的4倍左右,而改造后的日產(chǎn)油量則為改造前的2倍左右。

表3 初期產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比情況Tab.3 Comparison of initial liquid production and oil production

表4 穩(wěn)定階段產(chǎn)液與產(chǎn)油量對比情況Tab.4 Comparison of liquid production and oil production in stable stage

綜合來說,設(shè)計方法的改造效果明顯,能夠有效提高水平井產(chǎn)液與產(chǎn)油量。

2.4 滲吸、置換作用測試

對改造后反排初期氯根含量進(jìn)行測試,獲取設(shè)計方法的滲吸、置換效果。氯根含量測試結(jié)果具體如圖6所示。

圖6 氯根含量測試結(jié)果Fig.6 Chloride content test results

根據(jù)圖6的氯根含量測試數(shù)據(jù),在反排初期,關(guān)井時間不斷增加的過程中,氯根含量逐漸上升,表明設(shè)計方法確實有一定的滲吸、置換作用。氯根含量較大的時間為關(guān)井后7~10 h,可以將其作為確定燜井蓄能周期的依據(jù)。

3 結(jié)語

為了解決鄂爾多斯盆地致密油藏水平井體積壓裂的問題,設(shè)計了水平井體積壓裂技術(shù)。構(gòu)建了流線模型,在實施水平井流線模擬后,通過多方面的體積壓裂設(shè)計,實現(xiàn)了良好的改造效果。根據(jù)現(xiàn)場效果測試分析可知,改造后水平井體積達(dá)到了1 000×104m3左右。初期階段,日產(chǎn)液量提高了3.5倍,日產(chǎn)油量提高了4倍;穩(wěn)定階段,日產(chǎn)液量提高了4倍,日產(chǎn)油量提高了2倍。氯根含量較大的時間為關(guān)井后7~10 h,該技術(shù)有明顯的改造效果。在研究中,受到時間、精力等多方面的限制,對鄂爾多斯盆地的考察仍然不夠充足,今后將會進(jìn)行更加充足的考察,完善研究成果。

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