馬潤森
(晉能控股裝備制造集團中央機廠鑄造車間,山西 大同 037000)
目前,我國鑄造企業(yè)主要以電弧爐煉鋼為主,該種煉鋼方式相比于傳統(tǒng)氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼方式,不僅所消耗的原料鋼鐵較少,而且在煉鋼過程中所排放的CO2量也非常少[1]。因此,電弧爐煉鋼方式被廣泛應(yīng)用。電弧爐煉鋼方式主要以廢棄鋼鐵和少量生鐵為原料,其煉鋼主要能源為電能。隨著工業(yè)的發(fā)展,對鋼鐵的需求量越來越大,對煉鋼工業(yè)的效率提出了更高的要求,尤其是對能量利用率、生產(chǎn)率以及電耗等方面的要求。
液壓系統(tǒng)為電弧爐煉鋼中的關(guān)鍵系統(tǒng),電弧爐的各項動作均是通過液壓系統(tǒng)實現(xiàn)控制。因此,電弧爐液壓系統(tǒng)正常與否直接決定設(shè)備能否正常運行。目前,電弧爐液壓系統(tǒng)主要存在電弧爐傾動時發(fā)生了非常劇烈的振動、液壓泵的打壓工序存在滯后現(xiàn)象、無法對液壓泵的電極升降系統(tǒng)進行在線維修等問題。
在實際生產(chǎn)中,當(dāng)電弧爐出渣時,液壓油缸會出現(xiàn)顫動現(xiàn)象,進而引發(fā)電弧爐出現(xiàn)劇烈振動。電弧爐出現(xiàn)劇烈的振動,不僅會導(dǎo)致鋼渣外溢,而且還會導(dǎo)致鋼渣出現(xiàn)噴濺的現(xiàn)象,同時,劇烈的振動還會導(dǎo)致鋼渣進入鋼包中,影響最終所煉鋼鐵的質(zhì)量。
原因分析:電弧爐傾動對應(yīng)液壓部件的動作為通過油缸活塞桿下移實現(xiàn),在傾動過程中由于液壓油缸上腔壓力在0.6 MPa上下浮動,而該液壓系統(tǒng)中液控單向閥的啟動壓力為0.6 MPa,導(dǎo)致液控單向閥頻繁地開啟關(guān)閉,從而引起電弧煉鋼爐時動時停,直接表現(xiàn)為電弧爐出現(xiàn)了振動現(xiàn)象。
改造方案:鑒于上述由于液壓油缸上腔壓力導(dǎo)致液控單向閥頻繁開啟或關(guān)閉,將液控單向閥的控制油管改進為單獨控制回路,即可實現(xiàn)對液控單向閥開啟與關(guān)閉的主動控制,其直接控制部件為二位三通的電磁球閥[2-3]。
目前,電弧爐柱塞泵的液壓控制回路與整個系統(tǒng)的主回路是連接在一起的。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)電弧爐已經(jīng)正常啟動,柱塞泵卻無法達到其啟動所需的壓力,從而導(dǎo)致電弧爐出現(xiàn)傾動、爐蓋旋轉(zhuǎn)以及電機升降動作異常的情況。同時,由于柱塞泵打壓滯后的問題,導(dǎo)致無法對液壓泵進行及時更換,從而影響了整個鋼鐵冶煉工藝[4-6]。
原因分析:電弧爐整個液壓系統(tǒng)主回路的液壓油的壓力設(shè)定為0.6 MPa,而對應(yīng)的柱塞泵的卸油壓力為0.4 MPa。由于主回路液壓壓力大于柱塞泵的卸油壓力,導(dǎo)致柱塞泵不能夠正常完成卸油操作,從而影響其后續(xù)的正常打壓操作。
改造方案:將柱塞泵液壓油管路與主回路分開,為柱塞泵單獨設(shè)定一條控制回路,與液壓油箱直接連接,并將壓力控制在0.05~0.1 MPa,保證柱塞泵液壓油可正常卸載。
在實際生產(chǎn)中,無法對電極升降系統(tǒng)中出現(xiàn)異常的閥組進行單獨在線維修,只有將所有設(shè)備都停機后才能維修[7-8]。
原因分析:現(xiàn)場總共有4套電極升降閥組,其中3套為常用,另外1套為備用。但是,4套升降閥組均采用一個公共控制油閥門對其進行控制。當(dāng)其中一個電極升降閥組出現(xiàn)故障時,在公共控制油閥的作用下關(guān)閉所有電極升級閥組才能夠?qū)ζ渲幸粋€出故障的閥組進行維修。此時,備用電極升降閥組也不能夠正常運行,從而無法實現(xiàn)在線維修。
改造措施:將現(xiàn)場4套電極升降閥組的控制油路采用閥門對其進行逐一隔離。當(dāng)某個電極升降閥組出現(xiàn)故障,只需關(guān)閉其對應(yīng)的閥門,并啟動備用電極升降閥組,即可在不停機的情況下對升降閥組進行維修。改造后電極升降閥組液壓原理如圖1所示。
圖1 改造后的電極升降系統(tǒng)液壓控制原理圖
目前,電弧爐煉鋼的主要生產(chǎn)工況如下頁表1所示。
表1 改造前電弧爐煉鋼主要生產(chǎn)工況
目前,電弧爐煉鋼主要采用爐門氧槍進行供氧,由于供氧能力不足,導(dǎo)致在實際生產(chǎn)中出現(xiàn)系統(tǒng)脫碳速度過慢,在煉鋼熔池中的鋼水溫度及其組分分布不均勻,在整個煉鋼工藝存在O2利用率低等問題。
為解決傳統(tǒng)供氧方式的供氧不足所導(dǎo)致的系列問題,在本工程擬投入高效多位SGOB用氧技術(shù)[9]。具體實施方案如下:在電弧爐側(cè)裝一支碳粉槍、一支EBT氧槍和兩支爐壁氧槍,在偏心區(qū)域側(cè)裝一支氧槍。在上述氧槍、碳粉槍的相互配合作用下,使得電弧爐中的用氧情況達到最優(yōu)化狀態(tài)。具體安裝效果見圖2。
圖2 多位SGOB用氧改造示意圖
實踐表明,采用多位SGOB用氧技術(shù)進行改造后,系統(tǒng)的脫碳速度明顯增加,每分鐘脫碳可達到0.10%左右,較之前的0.03%有顯著提升。同時,電耗和冶煉周期方面也有明顯提升,具體如表2所示。
表2 用氧技術(shù)改造效果
本文重點對電弧爐煉鋼工藝中液壓系統(tǒng)存在的缺陷以及用氧不足的問題進行改進,達到提高電弧爐煉鋼效率和安全性的目的,具體如下:
1)針對電弧爐煉鋼中液壓系統(tǒng)存在的不足,重點對電弧爐傾動振動劇烈、柱塞泵打壓滯后以及電極升降系統(tǒng)無法實時在線維修問題進行改造。
2)采用高效多位SGOB用氧技術(shù),解決了用氧不足所導(dǎo)致的脫碳速率低、電耗大以及冶煉周期長的問題。