劉 林,張德榮,任 濤,胡正祥,周 偉,陳洪民
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276800)
據(jù)相關(guān)研究報告分析,隨著國家開展一系列環(huán)保工作,限制燒結(jié)和鐵水產(chǎn)能,通過提高入爐廢鋼比的轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝成為降本、提產(chǎn)的有利方向。馬春武等[1]計算,當鐵水與廢鋼價格相差300元/t左右及以上時,轉(zhuǎn)爐增大入爐廢鋼比具有顯著的經(jīng)濟效益。因煉鐵和煉鋼產(chǎn)能不匹配,需要煉鋼提高廢鋼比,從而增加煉鋼產(chǎn)能。為有效提高入爐廢鋼比,以達到節(jié)鐵增鋼、降本增效的目的。根據(jù)理論分析和現(xiàn)場經(jīng)驗,需要攻克以下技術(shù)難點:日鋼鐵水成分、溫度波動較大,鐵水罐中加廢鋼,鐵水溫度、碳、硅均低;且由于煉鐵到混鐵爐的鐵水罐為小罐鐵水,需要折入大罐中,折鐵過程中造成鐵水溫降大,為轉(zhuǎn)爐廢鋼比的提高增加難度;基于日鋼生產(chǎn)實踐,通過加入發(fā)熱廢鋼的手段達到提高廢鋼比的目的。發(fā)熱廢鋼加入后,轉(zhuǎn)爐過程升溫發(fā)生變化,在吹煉中后期發(fā)熱廢鋼熔化,帶入大量Si、Mn、P元素,導致中后期返干,不利于P元素的去除。
為了提高入爐廢鋼比,達到節(jié)鐵增鋼、P成分受控,以日鋼轉(zhuǎn)爐為跟蹤對象,對下述內(nèi)容進行跟蹤和分析:發(fā)熱廢鋼加入后對轉(zhuǎn)爐操作帶來的變化,后期返干,鋼水回磷嚴重;不同鐵水條件,發(fā)熱廢鋼加入量對操作的影響,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐吹煉槍位及加料時機。
為緩解煉鐵產(chǎn)能不足,鐵水罐中加入50 kg/t廢鋼,導致鐵水溫度、碳、硅降低,鐵水溫度、化學成分見表1。由表1可知,當前,日鋼生產(chǎn)實踐主要有如下特點:鐵水成分波動大,鐵水碳低、硅低、磷高;受鐵水倒運影響,入爐鐵水溫度低。該鐵水熱量對轉(zhuǎn)爐完成廢鋼250 kg/t單耗,熱量極不富裕,轉(zhuǎn)爐過氧化嚴重。
表1 鐵水溫度、化學成分
轉(zhuǎn)爐冶煉低溫、低硅鐵水已成常態(tài),然而低溫、低硅鐵水致使轉(zhuǎn)爐熱平衡較差,不僅完不成廢鋼單耗250 kg/t指標,且易造成爐襯侵蝕。若提高入爐廢鋼比,勢必增大轉(zhuǎn)爐負荷,影響轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟技術(shù)指標。因此研究低溫、低硅鐵水加入發(fā)熱廢鋼,提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,對于滿足250 kg/t廢鋼單耗指標,改善轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟技術(shù)指標尤為重要。
轉(zhuǎn)爐使用發(fā)熱廢鋼主要為機械生鐵,發(fā)熱廢鋼中C、Si、Mn元素含量高。表2為機械生鐵成分。在吹煉過程中,發(fā)熱廢鋼熔化后,C、Si、Mn元素發(fā)生氧化反應(yīng)釋放熱量。
表2 機械生鐵成分 %
轉(zhuǎn)爐吹煉一爐鋼的時間通常為14~18 min,冶煉周期為35 min左右。下頁圖1為吹煉過程中金屬成分和爐渣成分的變化情況[2]。
如下頁圖2所示,機械生鐵塊度不均勻,大部分屬重廢范疇,在吹煉前期不能快速熔化,機械生鐵在吹煉中期熔化[3],隨著熔池溫度逐漸升高,機械生鐵快速熔化,會釋放大量的C、Si、Mn,此時鋼水中突然增加Si、Mn元素,如圖1所示,Si、Mn在此時會快速氧化,與渣中的FeO反應(yīng),導致渣中FeO消耗過快,出現(xiàn)返干現(xiàn)象。
圖1 吹煉過程中化學成分和爐渣成分的變化
圖2 機械生鐵
日鋼使用發(fā)熱廢鋼主要是回收鑄鐵件(公司命名為“機械生鐵”),與廢鋼相比鑄鐵件的冷卻效應(yīng)為0.6,提高機械生鐵的加入量,有利于提高廢鋼比。各種常用廢鋼冷卻效應(yīng)值見表3。
表3 常用廢鋼冷卻效應(yīng)值換算
如表4所示通過廢鋼斗配加機械生鐵替代普通廢鋼,調(diào)整廢鋼配比,機械生鐵加入量達到20%。
表4 廢鋼料型配比
通過理論計算和生產(chǎn)實踐,發(fā)熱廢鋼加入后,轉(zhuǎn)爐熱量明顯好轉(zhuǎn)。機械生鐵加入前后入爐廢鋼比數(shù)據(jù)對比見表5,由表5可知,機械生鐵的溫降為3.7℃/t,較正常廢鋼降低1.3℃/t,廢鋼單耗增加7 kg/t,終點氧質(zhì)量分數(shù)降低68×10-6。
表5 機械生鐵加入前后數(shù)據(jù)對比
控制冶煉過程適宜槍位,通過控制過程升溫、渣料加入及化渣情況,可有效解決機械生鐵熔化后導致的返干回磷。機械生鐵的加入后,針對不同的鐵水條件,采用不同的操作模式。
4.1.1 鐵水熱量富裕操作優(yōu)化
冶煉過程采用“高-低-高-低”的槍位模式,具體如圖3所示。開吹成功點火后,將槍位控制在2.3 m左右,緩慢壓槍至1.8 m,強攪熔池。頭批料加入后將槍位控制在2 m,保持較長時間的高槍位化渣,頭批料化開后,小批量多批次加入二批料,吹煉至中后期將槍位控制2 m,積攢足夠的FeO等待機械生鐵熔化時消耗,避免中后期返干,導致鋼水回磷。
圖3 鐵水熱量富裕吹煉槍位可控制示意圖
4.1.2 鐵水熱量不富裕操作優(yōu)化
冶煉過程采用“高-低-高-低”的槍位模式,具體如圖4所示。開吹成功點火后,將槍位控制在2.3 m左右,快速壓槍至1.8 m,前期熔池溫度低,鐵水流動性差,需要強攪拌和低槍位升溫,通過長時間強攪熔池給廢鋼熔化及熔池混勻提供動力學條件。頭批料加入后將槍位控制在2 m,保持較長時間的高槍位化渣,頭批料化開后,小批量多批次加入二批料,吹煉至中后期將槍位控制2 m,積攢足夠的FeO等待機械生鐵熔化時消耗,避免中后期返干,導致鋼水回磷。
圖4 鐵水熱量不富裕吹煉槍位可控制示意圖
當鐵水熱量富裕時,加入過多的機械生鐵,會導致冶煉過程中熔池溫度高,加快碳氧反應(yīng),加劇爐渣返干,應(yīng)根據(jù)鐵水熱量調(diào)整機械生鐵加入量,平衡爐內(nèi)熱量。
1)機械生鐵減量,使用破碎料和工業(yè)壓塊替代,優(yōu)先減機械生鐵;
2)加自循環(huán),降低吹煉前期和過程的溫度。
通過槍位優(yōu)化、加料時機優(yōu)化、機械生鐵配比優(yōu)化等工藝優(yōu)化,有效解決機械生鐵加入后,中后期返干,終點磷高等難題,優(yōu)化前后終點磷變化見表6。通過加入機械生鐵,能夠完成廢鋼單耗提高7 kg/t,完成公司廢鋼單耗250 kg/t的目標,終點氧質(zhì)量分數(shù)降低68×10-6。
表6 操作優(yōu)化后終點磷變化
1)在現(xiàn)有的鐵水條件下,通過加入發(fā)熱廢鋼,成功開發(fā)了低熱量鐵水條件下轉(zhuǎn)爐熱補償工藝。在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,解決鐵水熱量低、終點鋼水過氧化導致的系列問題。
2)通過發(fā)熱廢鋼的加入,提高廢鋼加入量7 kg/t,有效解決鐵水熱量低、廢鋼單耗低、煉鋼產(chǎn)量低、經(jīng)濟技術(shù)指標差的難點;
3)通過槍位優(yōu)化,控制發(fā)熱廢鋼加入量、控制過程溫度、渣料加入,可有效解決發(fā)熱廢鋼加入后返干磷高的問題,保證產(chǎn)品質(zhì)量。