李永鴻
(廣西柳鋼環(huán)保股份有限公司,廣西 柳州 545002)
柳鋼三四焦脫硫脫硝項(xiàng)目采用“SDS鈉基干法脫硫+布袋除塵+中低溫SCR選擇性催化還原脫硝+余熱回收”工藝,系統(tǒng)分為SDS脫硫、布袋除塵、SCR脫硝、余熱回收、催化劑再生等5個(gè)主要工藝單元。
在180~240 ℃的溫度下,SO2、NOx及顆粒物含量分別 約 為500 mg/Nm3、1 000 mg/Nm3、30 mg/Nm3的 焦 爐煙氣在引風(fēng)機(jī)的牽引下,進(jìn)入SDS鈉基干法脫硫反應(yīng)管道,在高溫和有氧條件下,噴入的高效脫硫劑(NaHCO3,粒徑小于20 μm)在煙氣管道中被熱能激活,比表面積迅速增大,與煙氣中的酸性氣體SO2充分接觸,隨之發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),迅速生成Na2SO4和CO2,以達(dá)到脫除SO2的目的[1]。
反應(yīng)方程式如下:
脫除SO2后的煙氣進(jìn)入袋式除塵器,煙氣中含有的粉塵顆粒物如Na2SO4等被捕集下來(lái),凈煙氣中的顆粒物濃度降低至10 mg/Nm3以下。捕集下來(lái)的Na2SO4粉塵經(jīng)過(guò)氣力輸灰系統(tǒng)輸送至灰?guī)欤詈笥绍囕v運(yùn)輸至周邊企業(yè)做資源化利用。
除塵后的煙氣進(jìn)入SCR脫硝反應(yīng)器,在催化劑作用下,煙氣中的NOx和噴入的NH3發(fā)生反應(yīng)生成N2和H2O,以達(dá)到脫硝的目的[2]。其中,所噴入的氣氨來(lái)源于焦化廠煤氣凈化過(guò)程產(chǎn)出的濃度約為15%氨水。反應(yīng)方程式如下:
脫硝后的凈煙氣通過(guò)煙氣與除鹽水換熱器,煙氣中的熱量被除鹽水回收,具備一定溫度的除鹽水再次經(jīng)過(guò)過(guò)水—水換熱器,與生活水交換熱量,產(chǎn)出約90 ℃的生活熱水?;厥沼酂岷蟮膬魺煔猓s140 ℃)通過(guò)引風(fēng)機(jī)牽引,送至煙囪排放。
熱風(fēng)爐采用焦?fàn)t煤氣作為燃料,將小部分凈煙氣加熱至600~650 ℃后,輸送至SCR脫硝反應(yīng)器前端,使進(jìn)入SCR的煙氣溫度提高至300~350 ℃,定期(1~2次/年)在線對(duì)SCR反應(yīng)器3個(gè)倉(cāng)室內(nèi)的脫硝催化劑進(jìn)行熱解析再生[3]。
工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。
圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖
問(wèn)題一:受項(xiàng)目施工過(guò)程或者閘板門(mén)設(shè)計(jì)因素的影響,閘板門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí)沒(méi)有完全到達(dá)煙道底部,導(dǎo)致部分原煙氣走短路,未經(jīng)脫硫脫硝減排便直接流入煙囪。要解決這一影響因素,需在安裝時(shí)充分考慮到煙道高度與閘板門(mén)高度二者的關(guān)系,使得閘板門(mén)高度與煙道深度充分吻合。因此,在煙道的施工過(guò)程中,應(yīng)避免外界因素導(dǎo)致現(xiàn)有煙道結(jié)構(gòu)變形。如果在煙道底部遺留有磚塊等建筑物料,就會(huì)導(dǎo)致閘板門(mén)卡阻無(wú)法繼續(xù)向下關(guān)閉。
判斷閘板門(mén)是否完全關(guān)閉,可以通過(guò)如下方法:其一,在引風(fēng)機(jī)出口煙氣總管及煙氣分散排放的三焦1號(hào)煙囪測(cè)量點(diǎn)、三焦2號(hào)煙囪測(cè)量點(diǎn)、四焦煙囪測(cè)量點(diǎn)這4個(gè)測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行人工采集煙氣樣,將測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析對(duì)比,以判斷閘板門(mén)是否完全關(guān)閉。如果煙囪測(cè)量點(diǎn)的煙氣濃度明顯大于引風(fēng)機(jī)出口的煙氣濃度,則表明煙道閘板門(mén)關(guān)不嚴(yán)實(shí),有氣體直接串漏至煙囪;如果二者的數(shù)據(jù)較為接近,則表明閘板門(mén)關(guān)閉嚴(yán)實(shí)。另外,可以將現(xiàn)場(chǎng)采集樣品所得的煙氣濃度分析結(jié)果與CEMS在線監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),從而判斷CEMS在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。其二,在煙道DN600的人孔處,將內(nèi)窺鏡伸入煙道底部,將煙道底部的實(shí)時(shí)情況傳送至電腦,這樣可以清晰地觀察到閘板門(mén)底部是否關(guān)閉到位。其三,各焦?fàn)t在使用焦?fàn)t煤氣加熱和使用高爐煤氣加熱時(shí),倘若煙道閘板門(mén)關(guān)閉不到位,煙囪測(cè)量點(diǎn)的濃度也會(huì)有明顯變化。若閘板門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)實(shí),部分煙氣未經(jīng)過(guò)減排便直接通過(guò)閘板門(mén)縫隙進(jìn)入煙囪排放。在此情況下,當(dāng)焦?fàn)t使用焦?fàn)t煤氣加熱時(shí),焦?fàn)t煤氣的含硫量明顯高于高爐煤氣的含硫量。因此,煙囪監(jiān)測(cè)到的二氧化硫濃度會(huì)明顯高于使用高爐煤氣加熱時(shí)監(jiān)測(cè)到的二氧化硫濃度。我們可以根據(jù)使用焦?fàn)t煤氣或者高爐煤氣加熱的工況,并結(jié)合當(dāng)時(shí)煙囪煙氣濃度的變化情況,判斷煙道閘板門(mén)是否完全關(guān)閉。
從圖2中可以看出,三焦1號(hào)閘板門(mén)關(guān)閉嚴(yán)實(shí),非常到位,沒(méi)有串漏的情況。從圖3可以看出,四焦1號(hào)閘板門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),其門(mén)板最下端有一道約40 cm寬的黑色陰影帶,該陰影帶便為閘板門(mén)與煙道底部之間的間隙,煙氣可以通過(guò)此縫隙不經(jīng)過(guò)脫硫脫硝系統(tǒng)而直接流向煙囪,造成煙氣濃度超標(biāo)。
圖2 用內(nèi)窺鏡觀察三焦1號(hào)煙道閘板門(mén)底部成像實(shí)況
圖3 用內(nèi)窺鏡觀察四焦1號(hào)閘板門(mén)底部成像實(shí)況
采取的措施:針對(duì)閘板門(mén)關(guān)閉不到位,導(dǎo)致煙氣未經(jīng)過(guò)脫硫脫硝系統(tǒng)減排,而直接走短路流向煙囪排放的問(wèn)題,我們可以采用適當(dāng)提高引風(fēng)機(jī)頻率的方式,提高脫硫脫硝系統(tǒng)一側(cè)的煙道吸力,確保煙道吸力明顯大于煙囪吸力,即使閘板門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)實(shí),在負(fù)壓的吸力作用下,煙氣也會(huì)向脫硫脫硝系統(tǒng)流動(dòng)。這樣便可以降低煙氣超標(biāo)排放的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題二:閘板門(mén)的配重自身重量不足,在氣缸沒(méi)有動(dòng)力氣源的情況下,配重不能夠?qū)崿F(xiàn)依靠自身重量將閘板門(mén)提起。
圖4為煙道閘板門(mén)的原理圖,圖5為煙道閘板門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物圖。其原理如下:閘板門(mén)通過(guò)鋼絲繩與配重相連,配重通過(guò)活塞桿與氣缸相連。當(dāng)氣缸從下端進(jìn)氣、上端排氣時(shí),配重被向上抬起,閘板門(mén)相應(yīng)下降,即關(guān)閉閘板門(mén);反之,當(dāng)氣缸從上端進(jìn)氣、下端排氣時(shí),配重被向下壓,閘板門(mén)相應(yīng)上升,即打開(kāi)閘板門(mén)。在生產(chǎn)運(yùn)行中,受各種因素的影響,氣缸的動(dòng)力氣源氮?dú)庥锌赡軙?huì)中斷,或者管網(wǎng)壓力低。在氮?dú)庵袛嗟那闆r下,確保閘板門(mén)能夠順利打開(kāi)尤為重要。從安全的角度考慮,閘板門(mén)在動(dòng)力氣源斷氣、氣缸泄壓的工況下,配重應(yīng)依靠自身的重力進(jìn)行垂直向下運(yùn)動(dòng),進(jìn)而將閘板門(mén)提起。經(jīng)崗位人員多次試驗(yàn),無(wú)法達(dá)到該設(shè)計(jì)效果,判斷原因大致有兩點(diǎn):其一,重力方面,配重、閘板門(mén)二者的重量旗鼓相當(dāng)。經(jīng)查閱圖紙資料,配重的重量比閘板門(mén)輕了大約80 kg,配重的重量無(wú)法有效克服閘板門(mén)的重量。其二,摩擦力方面,閘板門(mén)與滑軌之間存在一定的滑動(dòng)摩擦力,進(jìn)一步增大了阻力,阻止配重垂直向下運(yùn)動(dòng)。
圖4 煙道閘板門(mén)原理圖
圖5 煙道閘板門(mén)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物圖
采取的措施:如圖6所示,在配重本體兩側(cè)垂直方向均勻增加了總共重達(dá)380 kg的鋼板,同時(shí)在滑軌均勻涂抹二硫化鉬,確保潤(rùn)滑到位。經(jīng)過(guò)實(shí)地測(cè)試,在氣缸動(dòng)力氣源斷氣、氣缸下端完全泄壓的情況下,配重能夠依靠自身重量克服閘板門(mén)重力、滑動(dòng)摩擦力,垂直向下運(yùn)動(dòng),進(jìn)而將閘板門(mén)提起打開(kāi)。閘板門(mén)自關(guān)閉狀態(tài)到全部打開(kāi)所用時(shí)間約為25 s,達(dá)到焦?fàn)t安全生產(chǎn)要求。
圖6 配重上方增加鐵塊
問(wèn)題一:因不明來(lái)源信號(hào)干擾,導(dǎo)致頻繁誤發(fā)“引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào)”(引風(fēng)機(jī)實(shí)際未停機(jī)),誤發(fā)次數(shù)不少于200次,致使煙道閘板門(mén)頻繁聯(lián)鎖打開(kāi),給系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)隱患。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員逐一排查原因發(fā)現(xiàn),用于氣力輸灰系統(tǒng)的氣動(dòng)閥,如倉(cāng)泵進(jìn)料閥、倉(cāng)泵排氣閥、倉(cāng)泵出料閥的氣缸,以及位于布袋除塵器頂樓的提升閥氣缸的上下限位磁性開(kāi)關(guān)信號(hào)感應(yīng)器的控制電源,與引風(fēng)機(jī)工序的高壓電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)、高壓電機(jī)稀油站、氨水輸送泵、煙氣稀釋風(fēng)機(jī)等的控制電源共用。一旦氣缸的磁性開(kāi)關(guān)信號(hào)感應(yīng)器發(fā)生故障短路,會(huì)產(chǎn)生一股沖擊電流,該沖擊電流會(huì)干擾到在此控制電源下的設(shè)備開(kāi)停信號(hào),進(jìn)而錯(cuò)誤地發(fā)出引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào),從而聯(lián)鎖動(dòng)作,導(dǎo)致閘板門(mén)錯(cuò)誤打開(kāi)。
采取的措施:為避免該現(xiàn)象發(fā)生,可以將引風(fēng)機(jī)、變頻器、高壓電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)、稀油站、閘板門(mén)等重要設(shè)備設(shè)施的控制電源作為一路,經(jīng)UPS取電后單獨(dú)控制;將氣力輸灰系統(tǒng)的各類型閥門(mén)氣缸、頂樓布袋除塵器的提升閥氣缸磁性開(kāi)關(guān)信號(hào)感應(yīng)器、氨水輸送泵、煙氣稀釋風(fēng)機(jī)、研磨系統(tǒng)的控制電源作為一路,該控制電源不經(jīng)過(guò)UPS控制,使二者的控制電源取電方式完全分開(kāi),避免次要設(shè)備發(fā)生故障時(shí)影響重要設(shè)備的正常運(yùn)行,規(guī)避設(shè)備信號(hào)誤發(fā)的不安全因素。
問(wèn)題二:引風(fēng)機(jī)高壓電機(jī)的額定功率為2 500 kW,配備了1套稀油站裝置、2臺(tái)稀油泵。該引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)未設(shè)置油壓低停機(jī)聯(lián)鎖和油壓低油泵備起聯(lián)鎖,僅僅利用軸瓦溫度作為停機(jī)的聯(lián)鎖條件。因溫度測(cè)量具有一定的滯后性,從安全的角度出發(fā),判斷該聯(lián)鎖設(shè)置不夠安全、全面。
采取的措施:從保護(hù)設(shè)備安全角度綜合考慮,我們?cè)黾恿?個(gè)油壓聯(lián)鎖。其一,2臺(tái)油泵互相備啟油壓:小于等于0.22 MPa。當(dāng)油壓低于該值時(shí),另一臺(tái)油泵聯(lián)鎖自動(dòng)開(kāi)啟,及時(shí)補(bǔ)充提高潤(rùn)滑油壓力,避免油壓進(jìn)一步降低。其二,引風(fēng)機(jī)高壓電機(jī)潤(rùn)滑油油壓低低限聯(lián)鎖停機(jī):小于等于0.12 MPa。當(dāng)油壓低于該值時(shí),為避免油潤(rùn)不足燒壞軸承,應(yīng)立即發(fā)出引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào)。
問(wèn)題三:為確保在任何工況下煙氣都能夠正常流通,引風(fēng)機(jī)與閘板門(mén)之間設(shè)置的聯(lián)鎖如下:引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào)發(fā)出時(shí),5個(gè)煙道閘板門(mén)應(yīng)立即聯(lián)鎖打開(kāi),使得煙氣快速流向煙囪。經(jīng)聯(lián)鎖試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其實(shí)際情況如下:引風(fēng)機(jī)停機(jī)程序觸發(fā)后,變頻器便開(kāi)始自動(dòng)降頻,從正常工況的運(yùn)行頻率40 Hz降低到0 Hz,其間需要耗時(shí)45 s。因變頻器設(shè)置了自動(dòng)降頻停機(jī)模式,需要等待變頻器頻率完全降低至0 Hz時(shí),引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào)才發(fā)出。自此,5個(gè)閘板門(mén)才會(huì)聯(lián)鎖打開(kāi)。該聯(lián)鎖設(shè)置不足之處:在變頻器自動(dòng)降頻的過(guò)程中,因5個(gè)閘板門(mén)未接收到來(lái)自引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào),其不會(huì)聯(lián)鎖打開(kāi)。在降頻期間,因引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速不斷降低,吸力逐漸變小,5個(gè)煙道負(fù)壓逐步降低,焦?fàn)t燃燒排放出來(lái)的煙氣流通不暢,進(jìn)而導(dǎo)致焦?fàn)t燃燒不完全,大量的一氧化碳形成,在焦?fàn)t地下煙室擴(kuò)散開(kāi)來(lái),這將直接影響到焦?fàn)t的安全生產(chǎn)和操作人員的人身安全。
該停機(jī)聯(lián)鎖設(shè)置已不能夠滿足安全生產(chǎn)要求,為充分考慮生產(chǎn)與人身安全,我們對(duì)之前的閘板門(mén)聯(lián)鎖設(shè)置做了優(yōu)化,新聯(lián)鎖方案設(shè)置如下:其一,一旦觸發(fā)引風(fēng)機(jī)停機(jī)程序,將直接發(fā)出引風(fēng)機(jī)停機(jī)信號(hào),使得5個(gè)閘板門(mén)立即聯(lián)鎖自動(dòng)打開(kāi),而不需要等待引風(fēng)機(jī)頻率降低到0 Hz才發(fā)出停機(jī)信號(hào)。其二,引風(fēng)機(jī)變頻器頻率小于32 Hz時(shí),5個(gè)閘板門(mén)聯(lián)鎖打開(kāi),避免吸力偏小,煙氣流通不暢。其三,任何一個(gè)煙道負(fù)壓小于150 Pa,5個(gè)閘板門(mén)聯(lián)鎖打開(kāi)。
問(wèn)題一:脫硫脫硝系統(tǒng)運(yùn)行初期,頻繁出現(xiàn)研磨機(jī)電流忽高忽低的異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致研磨機(jī)頻繁跳停,煙氣中的SO2無(wú)法連續(xù)實(shí)現(xiàn)超低排放。經(jīng)逐一排查,發(fā)現(xiàn)造成這一現(xiàn)象的主要因素如下:小蘇打經(jīng)旋轉(zhuǎn)下料機(jī)進(jìn)入過(guò)渡小料倉(cāng),該小料倉(cāng)頂蓋設(shè)置有一根DN40塑料軟管,并連接至研磨機(jī)入口空氣管處。小蘇打下料的過(guò)程中具有揚(yáng)塵粉末,時(shí)常堵塞該軟管,導(dǎo)致小蘇打過(guò)渡倉(cāng)內(nèi)無(wú)法形成一定負(fù)壓。在旋轉(zhuǎn)卸料機(jī)開(kāi)啟時(shí),大量的小蘇打便快速下降至定量螺旋給料機(jī),進(jìn)而輸送至研磨腔體內(nèi),造成研磨機(jī)負(fù)荷瞬間加重,電流升高,超過(guò)額定電流引起跳機(jī)故障。
采取的措施:安排當(dāng)班操作人員定期抖動(dòng)塑料軟管,將軟管內(nèi)吸附的小蘇打粉末脫離管壁,被負(fù)壓氣流帶走,使得小蘇打過(guò)渡倉(cāng)內(nèi)形成一定的負(fù)壓。當(dāng)卸料機(jī)開(kāi)機(jī)運(yùn)行時(shí),使得小蘇打均勻有序地進(jìn)入定量螺旋給料機(jī),研磨機(jī)電流便能夠得到很好的調(diào)節(jié)控制,不會(huì)出現(xiàn)忽高忽低的現(xiàn)象。
問(wèn)題二:研磨機(jī)設(shè)計(jì)為“一開(kāi)一備”,2臺(tái)研磨機(jī)的出口管道經(jīng)匯合后再進(jìn)入煙道。在切換開(kāi)啟備用機(jī)的過(guò)程中,2臺(tái)研磨機(jī)的負(fù)荷在出口交匯處相互抵觸,輸送風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓不足,出口總管又偏小,致使小蘇打流通不暢,逐步積壓在研磨腔體內(nèi),導(dǎo)致研磨機(jī)電流升高,容易超過(guò)額定電流引起跳機(jī)故障。
采取的措施:以最低負(fù)荷開(kāi)啟備用研磨機(jī)后,逐步提高小蘇打的用量,在確保備用研磨機(jī)下料正常后,快速降低另一臺(tái)研磨機(jī)至最低負(fù)荷。
問(wèn)題一:試運(yùn)行期間,當(dāng)原煙氣SO2濃度超過(guò)400 mg/m3時(shí),小蘇打用量也隨之逐步增加至研磨機(jī)最大負(fù)荷900 kg/h,凈煙氣SO2濃度仍然達(dá)不到設(shè)計(jì)文件要求低于30 mg/m3的指標(biāo)。2021年5月21日與24日,我們對(duì)焦化廠其他幾套脫硫脫硝系統(tǒng)的脫硫灰進(jìn)行取樣分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1、表2。
表1 脫硫灰成分分析
表2 脫硫灰成分分析
從表1、表2兩組成分分析數(shù)據(jù)可以看出,三四焦脫硫脫硝脫硫灰中碳酸鈉的含量最高,質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)到25.39%,說(shuō)明其小蘇打反應(yīng)效率最低,究其原因主要有以下幾個(gè)方面。
(1)煙氣脫硫管道長(zhǎng)度不同,導(dǎo)致小蘇打反應(yīng)效率不同。三四焦脫硫脫硝小蘇打噴射口至布袋除塵器入口的脫硫管道總長(zhǎng)度約為24 m,一焦脫硫脫硝約為30 m,五焦脫硫脫硝約為34 m。根據(jù)反應(yīng)機(jī)理,煙道越長(zhǎng),小蘇打與SO2的反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),反應(yīng)就越徹底,脫硫效果也越好。三四焦脫硫脫硝的煙道長(zhǎng)度最短,反應(yīng)效果相應(yīng)也是最低的。針對(duì)脫硫反應(yīng)管道偏短的問(wèn)題,目前已決定將小蘇打的噴射口向煙道前方遷移18 m,提前將小蘇打噴入,相當(dāng)于增加了小蘇打在管道內(nèi)的流動(dòng)長(zhǎng)度和反應(yīng)時(shí)間,有利于脫硫反應(yīng)。
(2)凈煙氣SO2濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量不同,給精準(zhǔn)調(diào)控帶來(lái)一定妨礙。一焦、五焦脫硫脫硝分別只有1座煙囪,因此也只有1個(gè)凈煙氣濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn),根據(jù)煙氣濃度變化及時(shí)增減小蘇打,相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控。三四焦脫硫脫硝有3座煙囪,對(duì)應(yīng)有3個(gè)凈煙氣濃度監(jiān)測(cè)點(diǎn)。當(dāng)前,每個(gè)凈煙氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)的SO2濃度數(shù)值均不一致,彼此之間的數(shù)據(jù)也相差較大。崗位操作人員在調(diào)控過(guò)程中,為了確保凈煙氣SO2濃度達(dá)標(biāo)排放,必須以凈煙氣出口SO2濃度最高的數(shù)據(jù)作為小蘇打用量增減的調(diào)節(jié)依據(jù)。因此,即便其余2座煙囪凈煙氣SO2濃度很低,但只要有1座煙囪凈煙氣SO2濃度偏高,小蘇打的投用量也不能夠降低。針對(duì)凈煙氣測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù)存在偏差的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)CEMS在線監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)人員每周校對(duì)儀器,該問(wèn)題得到較好解決。
(3)閘板門(mén)關(guān)不到位,氣體走短路、串漏,導(dǎo)致煙囪測(cè)量數(shù)據(jù)不真實(shí)。閘板門(mén)倘若關(guān)閉不到位,原煙氣便不經(jīng)過(guò)脫硫脫硝系統(tǒng)減排,通過(guò)煙道與門(mén)板之間的空隙直接流入煙囪,造成凈煙氣SO2濃度升高。此時(shí),崗位操作人員便會(huì)誤以為是由于小蘇打投用量不足而導(dǎo)致SO2排放濃度不達(dá)標(biāo),就會(huì)持續(xù)增加小蘇打投用量,直至SO2數(shù)值達(dá)到排放指標(biāo)。這樣會(huì)導(dǎo)致小蘇打投用過(guò)量,脫硫灰中碳酸鈉含量偏高,表現(xiàn)出反應(yīng)效率偏低、小蘇打物耗成本高。解決閘板門(mén)關(guān)不到位的問(wèn)題,主要采用適當(dāng)提高引風(fēng)機(jī)頻率的方式,提高脫硫脫硝系統(tǒng)一側(cè)的煙道吸力,確保煙道吸力明顯大于煙囪吸力,即使閘板門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)實(shí),在負(fù)壓的吸力作用下,煙氣也會(huì)向脫硫脫硝系統(tǒng)流動(dòng)。
柳鋼三四焦脫硫脫硝項(xiàng)目實(shí)施一年多以來(lái),焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,諸多措施已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)用中得到有效檢驗(yàn),對(duì)其他同類型脫硫脫硝項(xiàng)目具有一定借鑒意義。