国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

天水曲溪城鄉(xiāng)供水工程超長隧洞 TBM施工破碎帶處理施工技術(shù)

2022-11-20 01:03陳桂萍
中華建設(shè) 2022年10期
關(guān)鍵詞:刀盤掌子面隧洞

陳桂萍

本文從工程地質(zhì)等方面對天水曲溪城鄉(xiāng)供水工程輸水隧洞采用雙護(hù)盾TBM施工的適宜性進(jìn)行了詳細(xì)的分析,針對斷層破碎帶,在TBM施工中采用“鉆孔+化學(xué)灌漿+掘進(jìn)”的施工方法,效果好、速度快、成功率100%;采用這種方法,共實(shí)施了25個(gè)循環(huán)的破碎帶處理,成功通過跨度達(dá)298m的斷層破碎帶,達(dá)到了快速處理破碎帶、TBM快速脫困的目的。

一、工程概況

1.工程簡介

天水曲溪城鄉(xiāng)供水工程位于甘肅省天水市,是一項(xiàng)跨流域調(diào)水工程,由水庫、輸水隧洞、引水管線、調(diào)蓄水池等組成;工程規(guī)模為中型Ⅲ等;輸水隧洞全長21.6㎞,TBM施工控制段長21.162㎞,隧洞埋深在103~620m之間,具有洞線長、斷面小、地質(zhì)條件復(fù)雜等施工特點(diǎn)。

隧洞為無壓洞,設(shè)計(jì)流量1.44m3/s,縱坡比1∶800;采用2臺φ4m的雙護(hù)盾TBM相向掘進(jìn),為目前國內(nèi)開挖直徑最小的雙護(hù)盾TBM;襯砌采用六邊形管片,管片厚度0.26m,環(huán)寬1.2m,襯砌后洞徑為3.2m;管片壁后與圍巖之間的空隙,采用豆礫石充填并進(jìn)行回填灌漿。

2.施工布置

輸水主隧洞采用兩臺同型號雙護(hù)盾TBM相向掘進(jìn),進(jìn)口TBM1順坡掘進(jìn)13.363㎞,出口TBM2逆坡掘進(jìn)7.777㎞。

為改善TBM1施工期的通風(fēng)條件,確保施工安全,距隧洞進(jìn)口7.973㎞處布置通風(fēng)豎井;為滿足洞內(nèi)拆機(jī)需要,距隧洞出口7.777㎞處布置拆機(jī)豎井。

二、工程地質(zhì)情況

隧洞圍巖巖性主要為:混合巖化片巖、角閃斜長片巖、綠泥角閃片巖、大理巖、砂巖夾礫巖、綠泥千枚巖、花崗閃長巖、二云母花崗巖等。

隧洞沿線要通過兩個(gè)次級褶皺、正斷層6條,破碎帶寬度在40~150m,個(gè)別寬300~500m,巖體較破碎,多呈碎裂結(jié)構(gòu);次級斷層68條,圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育。

輸水隧洞進(jìn)口TBM1掘進(jìn)段較適宜TBM掘進(jìn);出口TBM2掘進(jìn)段主要為Ⅳ、Ⅴ圍巖,掘進(jìn)過程中需穿越大小斷層34條,次級斷層或小構(gòu)造帶27條、2處次級褶皺,斷層跨度大、埋深淺;地表多為沖溝,存在較大的卡機(jī)風(fēng)險(xiǎn),TBM掘進(jìn)適宜性較差。

三、TBM被困經(jīng)過

TBM掘進(jìn)施工中,破碎巖渣從刀箱或鏟斗進(jìn)入刀盤造成轉(zhuǎn)矩超限、皮帶機(jī)過載而無法掘進(jìn),我們稱為TBM被困;同樣,由于掌子面圍巖破碎埋壓刀盤及主機(jī)盾體造成刀盤無法啟動或無法推進(jìn),我們稱之為卡機(jī);采取對掌子面及盾體上方圍巖灌漿固結(jié)處理、控制進(jìn)入接渣斗及刀盤內(nèi)的渣量,以降低刀盤轉(zhuǎn)矩及推力是處理TBM卡機(jī)、脫困、恢復(fù)正常掘進(jìn)的有效手段。

2021年9月5日,當(dāng)掘進(jìn)過程中,貫入度突然增大、主機(jī)皮帶進(jìn)渣量異常增大、刀盤轉(zhuǎn)矩增大,停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)掌子面圍巖破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,局部有塌腔,且掌子面有線狀流水,與巖渣、不穩(wěn)定碎塊混合呈流體狀,初步確定TBM被困。

根據(jù)類似工程施工經(jīng)驗(yàn),采取封堵部分鏟斗、邊滾刀、控制進(jìn)入接渣斗及刀盤內(nèi)巖渣量的方法恢復(fù)掘進(jìn)。

四、處理方案

因無法正?;謴?fù)掘進(jìn),決定采取對掌子面及盾體上方松散巖體采用超前預(yù)處理、TBM再進(jìn)行掘進(jìn)通過該破碎帶的脫困措施。

1.花管造孔

根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,決定先采用釘入花管的方式,利用刀廂與刀具間隙,在刀盤上前部120°范圍對掌子面非穩(wěn)定圍巖釘入花管,入巖深度4~6m,角度為30°~45°,實(shí)施化學(xué)灌漿,對掌子面前方、刀盤上方的圍巖裂隙及塌腔進(jìn)行填充,并對松散巖體進(jìn)行固結(jié)處理。

4#鏟斗手動轉(zhuǎn)至12點(diǎn)鐘方向,利用4#鏟斗、6#-8#中心刀、2#-4#中心刀、12#面刀、22#邊刀,選擇合適的角度和便于操作的空間,呈放射狀釘入花管;各釘入2根,其中淺孔入巖深度要求2~4m,深孔入巖深度要求5~7m,詳細(xì)記錄每根花管的入巖深度,并進(jìn)行編號。

TBM設(shè)備在設(shè)計(jì)選型時(shí),施工方考慮到地質(zhì)圍巖情況復(fù)雜,設(shè)備制造是在前盾尾殼距刀盤3m處的頂部預(yù)留有7個(gè)超前預(yù)處理預(yù)留孔,利用120°范圍內(nèi)的5個(gè)預(yù)留孔,向刀盤前方呈20~30°各釘入2根花管,淺孔入巖深度要求3~4m,深孔入巖深度要求6~7m。

如花管釘入深度較淺,灌漿效果達(dá)不到預(yù)期,再考慮采用YT-28手風(fēng)鉆鉆孔作業(yè)的備選方案。

2.化學(xué)灌漿

采用發(fā)泡型雙組份高分子無機(jī)充填加固材料(組合聚醚多元醇)對刀盤及前盾尾殼釘入的淺孔花管逐根進(jìn)行灌漿,利用材料反應(yīng)后體積快速膨脹(膨脹率高達(dá)30~50倍)的特點(diǎn),自行填充掌子面松散巖體裂隙及圍巖塌腔,從而形成初步固結(jié);對深孔花管灌注加固型高分子煤巖體無機(jī)加固材料,對掌子面的破碎、松散巖體進(jìn)行進(jìn)一步處理,壓實(shí)并固結(jié)周圍的松散介質(zhì);施灌過程中,漿液在較高的灌注壓力下(≤15MPa)能滲透到圍巖裂隙深處,達(dá)到治理破碎、松散圍巖及局部塌方的目的,而傳統(tǒng)的水泥固結(jié)灌漿技術(shù)是通過壓力將水泥漿液壓入脫空體中,灌注壓力較小(0.3~2.0MPa),且水泥漿液固結(jié)硬化時(shí)間較長。

這兩種化灌材料均為雙組份(A、B組合料),兩種材料的體積配比為1∶1,一般反應(yīng)時(shí)間在20秒左右,必要時(shí)添加約3%催化劑,可加快反應(yīng)時(shí)間。

五、處理過程

1.第一階段

由于掌子面破碎巖渣堆積密度較大,加之空間位置受限,無法使用錘擊的手段釘入花管,將風(fēng)鎬改造,使用纖尾沖擊的方法,僅能將花管釘入0.6m左右。

因花管入巖深度有限,導(dǎo)致漿液漏漿嚴(yán)重,無法灌注,采用錘擊花管、化灌的方法無法有效實(shí)施。

2.第二階段

為保證入巖深度和成孔質(zhì)量,選擇采用YT-28手風(fēng)鉆,在4#鏟斗內(nèi),采用φ28中空自進(jìn)式錨桿鉆孔2個(gè),入巖深度分別為2m、4m;前盾尾殼5個(gè)預(yù)留孔鉆孔10個(gè),淺孔入巖2~4m不等、深孔入巖5m~8m不等。

采用氣動雙組份灌漿泵灌漿,通過采用限壓灌注的方法,最高注漿壓力控制在9~14MPa以內(nèi),根據(jù)灌漿壓力控制灌漿量,成功實(shí)施了第1個(gè)循環(huán)的灌漿處理。

化學(xué)灌漿結(jié)束后,重新進(jìn)行了超前地質(zhì)預(yù)報(bào),對化灌前后的地質(zhì)圍巖情況進(jìn)行對比,根據(jù)成像顯示,化灌前后掌子面圍巖整體趨勢基本一致;化灌后掌子面前方20m范圍內(nèi)形成較為均勻的正負(fù)反射波形。

第1循環(huán)化學(xué)灌漿處理結(jié)束后TBM首次恢復(fù)掘進(jìn),共掘進(jìn)5.116m,通過掘進(jìn)參數(shù)監(jiān)測,刀盤轉(zhuǎn)矩明顯下降,由化灌前的2000KN·m以上降至200~300KN.m的正常值,推力維持在9000~10000KN之間,推力雖然較大,但經(jīng)過分析是由于化灌材料固結(jié)體與盾體存在一定的摩擦力導(dǎo)致,該設(shè)備的額定推力在16724KN(正常壓力315bar),最大推力18583KN(最大工作壓力350bar),推力在正常范圍內(nèi),因掌子面剛支護(hù)完成,為避免對掌子面造成大的擾動,再次造成坍塌,導(dǎo)致轉(zhuǎn)矩增大、出渣異常,轉(zhuǎn)速控制在0.8~1.84rpm、貫入度0.4~16.4mm/r之間,采取低轉(zhuǎn)速、小貫入度的掘進(jìn)參數(shù),是保證在破碎帶內(nèi)緩慢掘進(jìn)的前提條件。

采用這種方法陸續(xù)進(jìn)行了3個(gè)循環(huán)的化學(xué)灌漿處理,共掘進(jìn)8.6m后,刀盤扭矩再次超限,最大達(dá)到3000kN.m,巖渣破碎、巖粉、巖泥含量高、粘性大,堵塞鏟斗,刀盤頂部圍巖破碎、松散,腰中及以下含有斷層泥、糜棱巖等破碎帶的產(chǎn)出物,夾雜少量碎裂巖,地下水呈線狀~面狀流水,碎裂巖塊占出渣量的40~50%,泥狀物質(zhì)占50~60%,掌子面呈中等透水,巖渣呈泥狀,形成泥裹刀現(xiàn)象,造成刀盤轉(zhuǎn)矩增大。

3.第三階段

根據(jù)前階段化灌處理的效果分析,如果在每個(gè)孔位都打2個(gè)孔,即一個(gè)深孔、一個(gè)淺孔,分別灌注發(fā)泡型及加固型材料,處理時(shí)間長,相鄰的2個(gè)管口由于位置較近,經(jīng)常發(fā)生先灌注淺孔發(fā)泡型材料時(shí)竄漿導(dǎo)致深孔錨桿孔口堵塞,無法灌注;另外,前盾尾殼的錨桿鉆進(jìn)深度過深,達(dá)掌子面上方時(shí),掌子面灌漿時(shí)竄漿會導(dǎo)致前盾尾殼的灌漿管路堵塞,導(dǎo)致廢孔。

六、處理效果

工藝優(yōu)化后,采取 “短支護(hù)、短進(jìn)尺”處理方法,加快了鉆灌進(jìn)度,整個(gè)處理過程耗時(shí)8~10小時(shí),處理完成后即可恢復(fù)掘進(jìn),達(dá)到快速處理、TBM快速掘進(jìn)通過的效果,截至2021年11月29日,共進(jìn)行了25個(gè)循環(huán)的“鉆孔+化灌+掘進(jìn)”處理過程,成功通過長達(dá)298m的斷層破碎帶。

七、結(jié)語

結(jié)果表明,采用化學(xué)灌漿處理破碎帶,優(yōu)于傳統(tǒng)的水泥固結(jié)灌漿工藝,處理效果好、速度快、成功率達(dá)100%;做到了“鉆孔+灌漿+掘進(jìn)”的快速處理,使TBM快速脫困。

后續(xù)掘進(jìn)過程中,需加強(qiáng)對掌子面圍巖、巖渣的觀察以及掘進(jìn)參數(shù)變化情況的監(jiān)測,結(jié)合超前地質(zhì)預(yù)報(bào),增強(qiáng)地質(zhì)預(yù)判的準(zhǔn)確性,做好常態(tài)化地質(zhì)超前處理的人員、設(shè)備、材料的準(zhǔn)備,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)化工藝,實(shí)現(xiàn)TBM安全掘進(jìn)、快速脫困。

猜你喜歡
刀盤掌子面隧洞
水利工程隧洞開挖施工技術(shù)與質(zhì)量控制
小斷面輸水隧洞施工安全管理存在的不足點(diǎn)及對策
中小型隧洞混凝土襯砌地下水處理方式研究
水工隧洞支護(hù)特性研究
復(fù)合刀盤中心閥塊組件設(shè)計(jì)特點(diǎn)研究
公路隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)應(yīng)用技術(shù)研究
軟弱圍巖掌子面擠出變形影響因素分析
隧道開挖對掌子面前方圍巖影響范圍研究
液驅(qū)土壓平衡盾構(gòu)刀盤電氣原理分析
TRT6000在隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)中的應(yīng)用