羅嘉靖,叢龍斐,孫玉偉,周長(zhǎng)春
(1.威海尚品機(jī)械設(shè)備科技有限公司,山東 威海 264200;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,江蘇 徐州 221116)
尾礦是選礦過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物,主要礦物成分是各種脈石礦物,如石英、長(zhǎng)石、輝石和角閃石等,其主要化學(xué)成分為鐵、硅和鋁等元素的氧化物和硅酸鹽[1-2]。世界各國(guó)每年的金屬礦、非金屬礦、煤和黏土等產(chǎn)量巨大,由此產(chǎn)生的尾礦數(shù)量也是相當(dāng)巨大。根據(jù)《全國(guó)礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用報(bào)告(2018)》數(shù)據(jù),截至2017年底,我國(guó)尾礦堆存量為195億t,82%為鐵礦、銅礦、金礦和磷礦采選產(chǎn)生的尾礦和廢石[2]。由于尾礦含有重金屬等污染物及殘留浮選藥劑,且尾礦粒徑通常較細(xì),故常會(huì)造成大氣污染、水污染等環(huán)境問(wèn)題,同時(shí)也易造成由尾礦堆存引起的安全隱患[1-3]。近年來(lái),為了維持正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),礦山企業(yè)主要采取新建和擴(kuò)建地面尾礦庫(kù)的方式來(lái)解決尾礦的處置和排放問(wèn)題。然而隨著國(guó)家綠色礦山建設(shè)的推進(jìn),尾礦庫(kù)的新建或擴(kuò)建將成為過(guò)去式,尾礦干排則是礦山實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,建設(shè)綠色礦山的發(fā)展趨勢(shì)[4-7]。
大冶市付家山礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“付家山礦業(yè)”)為有效解決尾礦排放存在的生態(tài)和環(huán)保問(wèn)題,采用旋流器+脫水篩+深錐濃密機(jī)+壓濾機(jī)尾礦干排工藝對(duì)尾礦進(jìn)行綜合處理[6-8]。付家山礦業(yè)主要從事銅鉬礦分選加工,礦物賦存狀態(tài)決定其分選后尾礦粒度較細(xì)。原工藝采用C-FX250/GT常規(guī)濃縮型旋流器和STS2145-XS輕型脫水篩對(duì)尾礦進(jìn)行濃縮干排,但是原物料粒度偏細(xì)造成干排物料水分較高和干排回收率較低,導(dǎo)致后續(xù)工藝增加了礦漿絮凝和壓濾成本。改進(jìn)后工藝采用Smax200/PU-B高效濃縮脫泥型旋流器和STS2445-GP細(xì)粒高頻直線脫水篩,有效地降低了脫水篩脫出物料的含水率,提高了干排回收率[9-10]。
付家山礦業(yè)尾礦干排系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能45萬(wàn)t/a,旋流器+脫水篩系統(tǒng)和壓濾系統(tǒng)產(chǎn)能為700 t/d。尾礦由磨選車間總尾礦泵池輸送至尾礦車間,經(jīng)過(guò)旋流器濃縮分級(jí),濃縮后底流由高頻脫水篩脫水后形成粗砂干堆,篩下尾礦漿返回旋流器給料泵池進(jìn)行二次分級(jí)濃縮;旋流器溢流進(jìn)入濃密機(jī)濃縮,再經(jīng)過(guò)壓濾機(jī)脫水后干堆。工藝流程如圖1所示。
圖1 尾礦干排工藝Fig.1 Dry drainage process of tailings
付家山礦業(yè)尾礦車間現(xiàn)有兩套C-FX250/GT-4+STS2145-XS尾礦干排一體機(jī)處理粗顆粒尾砂(一備一用),一套濃密壓濾系統(tǒng)處理細(xì)粒尾砂。由于尾礦整體粒度偏細(xì)造成干排一體機(jī)出料量較少、壓濾系統(tǒng)負(fù)荷較大等問(wèn)題。尾礦粒度組成見(jiàn)表1。
表1 尾礦粒度組成Table 1 Size composition of tailings
對(duì)2#干排一體機(jī)旋流器和脫水篩進(jìn)行改造,與1#干排一體機(jī)進(jìn)行效果對(duì)比試驗(yàn)。對(duì)1#干排一體機(jī)進(jìn)行連續(xù)3 d的取樣考察,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 1#干排一體機(jī)生產(chǎn)指標(biāo)Table 2 Production index of No.1 all-in-one dry discharge machine 單位:%
由表1可知,尾礦中-0.074 mm粒級(jí)含量占68.10%,其中-0.037 mm極細(xì)粒含量為21.43%,由此可知該尾礦屬于極難干排類型尾礦。由表2可知,采用C-FX250/GT常規(guī)濃縮型旋流器和STS2145-XS輕型脫水篩進(jìn)行濃縮干排,旋流器底流產(chǎn)率為61.79%,脫水篩篩上物料濃度為76.94%,篩上產(chǎn)率為87.88%,干排一體機(jī)綜合干排產(chǎn)率為54.30%,這表明:1#干排一體機(jī)干排產(chǎn)率<60%,偏低;干排料含水率>20%,偏高。
實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)1#干排一體機(jī)存在的問(wèn)題是C-FX250/GT常規(guī)濃縮型旋流器受結(jié)構(gòu)限制不能高效回收原料中較粗的顆粒,導(dǎo)致底流產(chǎn)率較低,且在應(yīng)對(duì)極細(xì)粒尾礦時(shí)濃縮度不夠;STS2145-XS輕型脫水篩振動(dòng)頻率(960 r/min)偏低,且篩機(jī)采用0°傾角,不能滿足極細(xì)粒和高含水量物料的脫水要求。針對(duì)以上問(wèn)題,設(shè)計(jì)了2#高效干排一體機(jī)改善干排效果。
在干排一體機(jī)中,旋流器對(duì)礦漿的分級(jí)和濃縮效果決定了干排機(jī)的綜合回收率,脫水篩的振動(dòng)頻率和篩孔配置決定了干排機(jī)最終產(chǎn)物的含水率。針對(duì)現(xiàn)有問(wèn)題,從旋流器(規(guī)格型號(hào)、進(jìn)料方式、錐體角度等)和脫水篩(振動(dòng)頻率、傾角、篩孔等)兩個(gè)方向進(jìn)行改造。
基于原有旋流器的缺點(diǎn),研發(fā)設(shè)計(jì)Smax200/PU-B高效濃縮脫泥型旋流器,如圖2所示。該型號(hào)旋流器相比于C-FX250/GT常規(guī)濃縮型旋流器,在進(jìn)料體結(jié)構(gòu)、直徑、溢流管插入深度以及錐體角度方面進(jìn)行了優(yōu)化。主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)是Smax200/PU-B型旋流器采用渦型-導(dǎo)向螺旋線進(jìn)料結(jié)構(gòu)(圖3(a)),而C-FX250/GT常規(guī)濃縮型旋流器采用漸開(kāi)線式進(jìn)料結(jié)構(gòu)(圖3(b))。 由圖3可知,渦型-導(dǎo)向螺旋線進(jìn)料體相比于漸開(kāi)線進(jìn)料體增大了進(jìn)料體包角,延長(zhǎng)了進(jìn)料預(yù)分級(jí)時(shí)間;螺旋下旋線包圍旋流器的圓柱筒體,引導(dǎo)礦漿螺旋運(yùn)動(dòng),減小了入料阻力,縮短了顆粒所需分級(jí)時(shí)間;此外,入料沿程阻力,進(jìn)料口紊流程度降低。以上改進(jìn)均會(huì)使分級(jí)效率得到明顯提高,有助于旋流器脫除來(lái)料中極細(xì)粒級(jí)顆粒,減緩篩板堵孔現(xiàn)象。 旋流器直徑縮小(250 mm→200 mm)和多錐角錐體結(jié)構(gòu)(10°→10°-8°-6°)的設(shè)計(jì),在理論上可使旋流切分點(diǎn)降低5%,且旋流器的濃縮度提高10%,這種設(shè)計(jì)會(huì)使旋流器在提升底流產(chǎn)率的同時(shí)提高底流濃度。
圖2 旋流器結(jié)構(gòu)Fig.2 The structure of hydrocyelone
圖3 進(jìn)料體結(jié)構(gòu)Fig.3 The structure of feed
在脫水篩方面進(jìn)行了以下改進(jìn):振動(dòng)頻率由原來(lái)的960 次/min調(diào)整到1 450 次/min;篩面傾角由原來(lái)的0°改為-5°;入料段濾水板孔徑由原有0.25 mm改為5 mm;篩板布置將原有全0.25 mm孔布置改為入料端4排0.35 mm孔,后面11排0.25 mm孔;篩機(jī)寬度由原來(lái)的2 100 mm改為2 400 mm。以上改進(jìn)設(shè)計(jì)有助于礦漿在入料段形成三角區(qū)域快速形成沉降層,減小極細(xì)顆粒的不利影響,使物料表層低固含量礦漿優(yōu)先預(yù)排出,同時(shí)延長(zhǎng)物料脫水時(shí)間,從而增強(qiáng)篩機(jī)對(duì)細(xì)粒級(jí)物料的脫水能力(圖4)。
圖4 脫水篩結(jié)構(gòu)Fig.4 The structure of dehydration sieve
試驗(yàn)過(guò)程中磨選車間投料量、磨礦細(xì)度、浮選濃度等工況參數(shù)基本一致,在此條件下對(duì)2#高效干排一體機(jī)進(jìn)行條件試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖5和圖6所示。由圖5可知,隨著改進(jìn)型旋流器底流口直徑的增大,旋流器底流濃度從65.25%降低至50.96%,之后出現(xiàn)濃度急劇降低且運(yùn)行壓力不穩(wěn)的現(xiàn)象;底流產(chǎn)率從70.34%增大至82.36%,之后趨于平緩。由圖6可知,隨著改進(jìn)型旋流器底流口直徑的增大,脫水篩篩上物含水率逐漸增大,當(dāng)D=45 mm時(shí)達(dá)到18%,然后急劇增大至25.33%,篩上物產(chǎn)率逐漸降低,在D=50 mm時(shí)達(dá)到51.23%。
圖5 旋流器底流指標(biāo)隨底流口直徑的變化Fig.5 Underflow index changes with underflow caliber
圖6 篩上物指標(biāo)隨底流口直徑的變化Fig.6 The change of material index on the sieve with underflow caliber
圖7為干排指標(biāo)隨底流口直徑的變化情況。由圖7可知,底流口直徑D=35 mm時(shí),干排綜合產(chǎn)率最高,為67.35%,篩上水分為16.15%,此時(shí)干排效果最佳。
圖7 干排指標(biāo)隨底流口直徑的變化Fig.7 The change of the dry drainage index with underflow caliber
在旋流器底流口D=35 mm條件下,進(jìn)行旋流器運(yùn)行壓力試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖8和圖9所示。由圖8可知,隨著改進(jìn)型旋流器運(yùn)行壓力的增大,溢流中+0.074 mm顆粒含量逐漸降低,當(dāng)P=0.16 MPa時(shí)達(dá)到0.65%,之后略有增加;底流產(chǎn)率呈緩慢上升趨勢(shì),當(dāng)P=0.16 MPa時(shí)達(dá)到75.12%,之后略有下降。由圖9可知,隨著改進(jìn)型旋流器運(yùn)行壓力的增大,篩上物含水率逐漸降低,當(dāng)P=0.18 MPa時(shí)達(dá)到16.12%,但是總體分析運(yùn)行壓力的變化對(duì)篩上物水分的影響不大;篩上物產(chǎn)率隨著運(yùn)行壓力的增大,先提高后降低,在P=0.16 MPa時(shí)達(dá)到最大,為91.35%。
圖8 旋流器底流指標(biāo)隨運(yùn)行壓力的變化Fig.8 Underflow index changes with operating pressure
圖9 篩上物指標(biāo)隨運(yùn)行壓力的變化Fig.9 The change of material index on the sieve with operating pressure
圖10為干排指標(biāo)隨運(yùn)行壓力的變化情況。由圖10可知,底流口直徑D=35 mm和運(yùn)行壓力P=0.16 MPa時(shí),干排綜合產(chǎn)率最高,為67.35%,篩上水分為16.15%,此時(shí)干排效果最佳。
圖10 干排指標(biāo)隨運(yùn)行壓力的變化Fig.10 The change of the dry drainage index with operating pressure
根據(jù)條件試驗(yàn)結(jié)果,改造后的2#高效干排一體機(jī)綜合最佳指標(biāo)為:旋流器溢流固含量為12.06%,底流產(chǎn)率為73.82%;脫水篩篩上物料濃度為83.85%,設(shè)備綜合回收率為67.35%。
表3 2#干排一體機(jī)生產(chǎn)指標(biāo)Table 3 Production index of No.2 all-in-one drydischarge machine 單位:%
干排一體機(jī)改造前后,尾礦車間生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表4。改造后旋流器溢流濃度比改造前降低了5.14%,篩上物料含水率降低了6.91%,干排一體機(jī)綜合回收率提升了13.05%,每日可多干排尾礦約129 t,大幅度降低了壓濾機(jī)工作負(fù)荷。且更換Smax200PU-B高效濃縮脫泥型旋流器后,旋流器溢流中+0.074 mm顆粒含量由原來(lái)的2.03%降低為0.56%,粗顆粒的高效回收有利于減輕濾布的磨損,延長(zhǎng)濾布使用壽命,為選礦廠降本增效提供了可行性方案。
表4 1#干排一體機(jī)和2#干排一體機(jī)生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比Table 4 Comparison of production indexes between No.1 and No.2 machines
1) 對(duì)旋流器(規(guī)格型號(hào)、進(jìn)料方式、錐體角度等)進(jìn)行優(yōu)化后,提高了旋流器的分級(jí)精度和濃縮度。在給料濃度約為30%時(shí),底流產(chǎn)率比原設(shè)備提高了12.03%,溢流中+0.074 mm顆粒含量減少了1.47%。溢流中粗顆粒的減少有助于降低壓濾機(jī)濾布磨損率,延長(zhǎng)濾布使用壽命。
2) 對(duì)脫水篩(振動(dòng)頻率、傾角、篩孔等)進(jìn)行改造后,礦漿在入料段形成三角區(qū)域快速形成沉降層,減小極細(xì)顆粒的不利影響,使物料表層低固含量礦漿的優(yōu)先預(yù)排出,同時(shí)延長(zhǎng)物料脫水時(shí)間,從而增強(qiáng)了篩機(jī)對(duì)細(xì)粒級(jí)物料的脫水能力。
3) 改進(jìn)后Smax200/PU-B高效濃縮脫泥型旋流器+STS2445-GP細(xì)粒高頻直線脫水篩高效干排一體機(jī)對(duì)尾礦的回收率提升了13.05%,干排物料的含水率下降了6.91%。 每日可多干排尾礦約129 t,降低了后續(xù)壓濾系統(tǒng)工作負(fù)荷。
4) Smax200/PU-B高效濃縮脫泥型旋流器和STS2445-GP細(xì)粒高頻直線脫水篩高效干排一體機(jī)針對(duì)偏細(xì)粒級(jí)銅鉬尾礦脫水取得了較好的實(shí)踐效果,解決了偏細(xì)粒級(jí)尾礦干排回收率較低,出料產(chǎn)品含水率較高的問(wèn)題,有效降低了后續(xù)壓濾機(jī)的工作負(fù)荷,以及選礦廠的運(yùn)行成本。