楊海東,戴琦雯,于立才
(1.中國(guó)石油大慶煉化分公司,黑龍江 大慶 163000;2.中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司,黑龍江 大慶 163000)
根據(jù)大慶煉化公司干氣制乙苯裝置生產(chǎn)工藝和運(yùn)行條件,目前烷基化反應(yīng)催化劑選用SEB-08(中石化南京劑)和DL0802A(大連劑)兩種。兩種催化劑分別由上海石化院和大連化物所開(kāi)發(fā),均擁有專利技術(shù),能夠滿足氣相稀乙烯法制乙苯需要。兩種催化劑設(shè)計(jì)使用壽命 24個(gè)月,裝填量 10 t·臺(tái)-1反應(yīng)器[2]。
自20世紀(jì)30年代以來(lái),工業(yè)制乙苯技術(shù)已經(jīng)歷80多年的發(fā)展歷程,主要通過(guò)苯與乙烯的烷基化反應(yīng)來(lái)生產(chǎn)乙苯,生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了三個(gè)階段:以AlCl3為催化劑的烷基化反應(yīng)工藝,以Y-分子篩為催化劑的液相烷基化法及以ZSM-5分子篩為催化劑的氣相烷基化法。
因AlCl3法反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)水洗、堿洗后產(chǎn)生大量含有氫氧化鋁於漿的廢水,生產(chǎn)設(shè)備腐蝕、環(huán)境污染、工藝流程復(fù)雜等一系列問(wèn)題,20世紀(jì)90年代后就沒(méi)有新建過(guò)AlCl3法乙苯裝置。
20世紀(jì)80年代初,因分子篩合成技術(shù)的發(fā)展,Lummus(美國(guó)魯姆斯公司)、Unocal(美國(guó)尤尼科公司)、UOP(美國(guó)環(huán)球油品公司)、Mobil(美國(guó)美孚石油公司)和Badger(美國(guó)巴杰公司)等化工公司相繼開(kāi)發(fā)了分子篩液相法和分子篩氣相法制乙苯工藝。因采用分子篩催化劑,避免了AlCl3催化劑產(chǎn)生的腐蝕和污染,流程簡(jiǎn)短,且能量利用率高,因而工業(yè)利用率大幅提高。
分子篩液相法按烷基化催化劑和工藝的不同,可分為EBOne工藝、EBMax工藝(該工藝已成為目前工業(yè)化生產(chǎn)乙苯最為先進(jìn)的工藝之一)以及CD-TECH工藝。由于分子篩液相法具有催化劑壽命長(zhǎng),產(chǎn)品中副產(chǎn)二甲苯含量少,反應(yīng)溫度比氣相法低等優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)分子篩液相烷基化技術(shù)已成為主導(dǎo)。
分子篩氣相法按原料的不同,可分為純乙烯法、稀乙烯法和乙醇法。稀乙烯法即以稀乙烯混合氣體(如催化裂化干氣、焦?fàn)t尾氣) 為原料,與液相法使用濃乙烯為原料相比,稀乙烯法使用稀乙烯原料具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力。目前,我國(guó)稀乙烯(干氣)氣相法制乙苯生產(chǎn)工藝的產(chǎn)能約占國(guó)內(nèi)乙苯總產(chǎn)能的20%。
國(guó)外利用催化裂化干氣生產(chǎn)乙苯的技術(shù)主要為Mobil-Badger工藝(催化劑為ZSM-5),國(guó)內(nèi)主要有中石化SGEB技術(shù)工藝和大連化物所DICP氣相法工藝(技術(shù)來(lái)源 Mobil/Badger,催化劑類型為ZSM-5/11)[3]。
分子篩是指一類具有骨架結(jié)構(gòu)的微孔結(jié)晶性材料(水合硅鋁酸鹽)。微孔的孔道尺寸與分子直徑大小相當(dāng),能在分子水平上篩分物質(zhì),故得名為分子篩。自然界存在的常稱為天然沸石,人工合成的常稱為分子篩或沸石分子篩。分子篩表面具有豐富的質(zhì)子酸位,是一種固體酸,在許多酸催化反應(yīng)中能夠提供很高的催化活性。
裝置烷基化反應(yīng)器R201A/B選用的烷基化反應(yīng)催化劑SEB-08和DL0802A均為ZSM-5/11類型分子篩催化劑。
因分子篩催化劑孔道?。捉?jīng)5?),屬于固體酸;同時(shí)干氣的組分比較復(fù)雜,干氣中還攜帶焦粉顆粒和大量脫硫劑乙醇胺,這導(dǎo)致催化劑在投用一定時(shí)間后,表面被積炭覆蓋而使其活性下降;以及氨氣和乙醇胺類堿性毒物當(dāng)常規(guī)的水洗處理達(dá)不到凈化效果時(shí),導(dǎo)致催化劑快速中毒,或者長(zhǎng)期接觸微量毒性物質(zhì),造成催化劑活性降低,壽命縮短。對(duì)此,可以通過(guò)再生使其恢復(fù)活性。再生的主要反應(yīng)是,利用高溫再生氣體中的O2與積累在催化劑表面的炭發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。
主要反應(yīng): C+O2=CO2,2C+O2=2CO
催化劑的活性中心為酸性中心,包括弱酸(40%)、中強(qiáng)酸(42%)和強(qiáng)酸(18%)活性中心,不同廠家催化劑酸性中心比例不同。醇胺中氨離子和中強(qiáng)酸、強(qiáng)酸活性中心結(jié)合,生成有機(jī)銨鹽,使催化劑活性下降。催化劑酸性位上的堿氮(有機(jī)銨鹽)受熱會(huì)發(fā)生鍵斷裂,活性中心上的氨離子發(fā)生脫附,生成氨氣隨反應(yīng)產(chǎn)物帶走,活性中心脫附溫度分別是弱酸活性中心 150~350 ℃,中強(qiáng)酸活性中心350~450 ℃,強(qiáng)酸活性中心450 ℃以上,通常采用500 ℃的再生恒溫溫度,可以恢復(fù)絕大部分活性中心。
烷基化/烴化反應(yīng)為放熱反應(yīng),固定床反應(yīng)器設(shè)計(jì)為多段冷激式,催化干氣分多段進(jìn)料,以利于反應(yīng)熱量的取出,每段床層的溫升顯示出反應(yīng)的劇烈程度以及干氣進(jìn)料量和循環(huán)苯量的相對(duì)比例。當(dāng)床層溫升大時(shí),說(shuō)明干氣進(jìn)料量較大,反應(yīng)熱量積聚較多,反應(yīng)劇烈,為防止催化劑結(jié)焦和較少副反應(yīng),一般自控床層溫升≯40 ℃;當(dāng)床層溫升小時(shí),說(shuō)明干氣進(jìn)料量相對(duì)較小,反應(yīng)熱量能夠被循環(huán)苯帶走,反應(yīng)較溫和,但一般控制前兩段床層溫升≮20 ℃,否則會(huì)增加后面床層的負(fù)荷,導(dǎo)致總的乙烯轉(zhuǎn)化率降低。
2021年7 月-9月裝置并聯(lián)投用的兩臺(tái)烷基化反應(yīng)器R201A/B一段、二段床層溫升同時(shí)出現(xiàn)下降趨勢(shì)(干氣量和循環(huán)苯量沒(méi)有變化),同時(shí)三段、四段床層溫升出現(xiàn)上升趨勢(shì),說(shuō)明一、二段催化劑均出現(xiàn)失活,與此同時(shí)增加了三、四段床層的反應(yīng)負(fù)荷,導(dǎo)致三、四段床層溫升增大,床層溫升出現(xiàn)倒掛(由于三、四段干氣進(jìn)料量比一、二段要小,因而失活速度比一、二段要慢),如圖1、2。
圖2 2021.7-2021.9烴化反應(yīng)器R201B床層溫升情況
技術(shù)人員立即從工藝路線、生產(chǎn)負(fù)荷、原料性質(zhì)、水洗系統(tǒng)運(yùn)行等方面進(jìn)行原因分析。
工藝路線方面,大慶煉化公司乙苯裝置原料預(yù)處理系統(tǒng)只運(yùn)行了干氣水洗系統(tǒng),脫丙烯系統(tǒng)未運(yùn)行,上游催化裝置來(lái)干氣經(jīng)水洗、分液后直接進(jìn)入反應(yīng)器,流程如圖3[4]。
圖3 乙苯裝置原料預(yù)處理流程
由于干氣凈化工藝相對(duì)簡(jiǎn)易,又缺少水洗后干氣質(zhì)量的日常化驗(yàn)分析,因此存在干氣中氨氣和乙醇胺類堿性毒物未達(dá)到水洗凈化效果,導(dǎo)致催化劑中毒的可能[5]。
因催化劑失活前后,裝置干氣進(jìn)料量并沒(méi)有明顯變化,因此排除生產(chǎn)負(fù)荷原因。通過(guò)對(duì)原料苯和原料干氣組成及硫含量、醇胺含量分析,也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,因此排除原料性質(zhì)原因[6]。
催化劑失活期間,下返塔循環(huán)量 FT1104為15 t·h-1,水洗水上返塔循環(huán)量 FT1103 為 10 t·h-1,新鮮水補(bǔ)水量FT1101為5 t·h-1。T101排水及各分液罐脫水中醇胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別如下,D101:0.3%,T101:0.1%,D102、D105:0.6%;干氣中水的質(zhì)量濃度如下,D101:150 mL·m-3, D102、D105:550 mL·m-3。分析數(shù)據(jù)表明,水洗后干氣的醇胺及水含量均比水洗前干氣要高,反映出水洗塔水洗效果變差以及出現(xiàn)霧沫夾帶。在提高了水洗水量后,數(shù)據(jù)并沒(méi)有好轉(zhuǎn),因此判斷水洗塔填料可能出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致水洗水偏流影響氣液接觸,以及塔頂破沫網(wǎng)腐蝕損壞導(dǎo)致霧沫夾帶[7]。
10月份裝置切進(jìn)料,對(duì)水洗塔T101系統(tǒng)進(jìn)行檢修;同時(shí)對(duì)烴化反應(yīng)器R201A/B進(jìn)行催化劑再生,恢復(fù)反應(yīng)活性。檢查發(fā)現(xiàn) T101水洗水分布器腐蝕嚴(yán)重,填料出現(xiàn)堵塞情況,塔頂破沫網(wǎng)已經(jīng)脫落,并全部進(jìn)行了更換。
開(kāi)工后,T101排水及各分液罐脫水中醇胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別如下,D101:0.3%,T101:0.2%,D102、D105:0.1%;分析數(shù)據(jù)表明,水洗后干氣的醇胺比水洗前干氣降低,水洗塔水洗效果提高。因水洗后干氣攜帶飽和水的原因,檢修前后干氣中水含量沒(méi)有明顯變化。但檢修后催化劑沒(méi)有再出現(xiàn)失活情況。
為加強(qiáng)干氣水洗效果的監(jiān)控,預(yù)防催化劑堿中毒,裝置定期對(duì)原料苯和原料干氣組成及硫含量、醇胺含量進(jìn)行采樣分析,尤其是干氣水洗前后醇胺含量的對(duì)比,能夠反映出水洗塔干氣的水洗效果。
受裝置工藝路線和設(shè)備條件限制,水洗后干氣中的飽和水無(wú)法有效分離脫出,溶于水的未知介質(zhì)和溶液,隨干氣帶入反應(yīng)器,長(zhǎng)期與催化劑接觸,造成催化劑中毒、壽命縮短??梢酝ㄟ^(guò)干氣分液罐增加制冷設(shè)施、干氣入反應(yīng)器前安裝旋風(fēng)分離器等措施,有效降低進(jìn)入反應(yīng)器的干氣帶液量。
圖4 T101塔頂破沫網(wǎng)脫落
催化裂化干氣組分比較復(fù)雜,同時(shí)干氣中還攜帶焦粉顆粒、氨氣和大量脫硫劑乙醇胺。烷基化制乙苯催化劑為分子篩固體酸催化劑,當(dāng)常規(guī)的水洗處理達(dá)不到凈化效果時(shí),極易導(dǎo)致催化劑快速中毒,或者長(zhǎng)期接觸微量毒性物質(zhì),造成催化劑中毒、壽命縮短。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原料苯和原料干氣組成及硫含量、醇胺含量的化驗(yàn)分析,尤其是干氣水洗前后醇胺含量的對(duì)比,能夠反映出水洗塔干氣的水洗效果。同時(shí)建議通過(guò)干氣分液罐增加制冷設(shè)施、干氣入反應(yīng)器前安裝旋分分離器等手段,有效降低進(jìn)入反應(yīng)器的干氣帶液量。