陳亞東,陳海全,張 波
(新疆天智辰業(yè)化工有限公司,新疆石河子 833400)
來自低溫甲醇洗工段的酸性氣進(jìn)入燃燒爐,與空氣在主燒嘴充分混合后燃燒生成SO2,酸性氣中未反應(yīng)的H2S與SO2反應(yīng)生成單質(zhì)硫。出廢熱鍋爐的過程氣加熱后進(jìn)入克勞斯反應(yīng)器,在催化劑作用下H2S與SO2發(fā)生克勞斯反應(yīng)生成單質(zhì)硫。尾氣(含有SO2、CS2、羰基硫、單質(zhì)硫等)與H2混合后進(jìn)入尾氣加氫還原反應(yīng)器,在催化劑作用下發(fā)生水解、還原反應(yīng),將各種硫化物水解、加氫還原為H2S,經(jīng)降溫后進(jìn)入急冷塔冷卻洗滌后送至LO-CAT脫硫工段。LO-CAT脫硫工段產(chǎn)生的硫泡沫進(jìn)入壓濾機(jī)過濾,濾液流入濾液槽,后經(jīng)濾液泵升壓送回LO-CAT裝置循環(huán)使用。經(jīng)濃漿泵加壓后,濾渣送至熔硫釜內(nèi)制取硫黃。
煤氣變換催化劑的主要活性組分為氧化鈷和氧化鉬,使用前必須將其轉(zhuǎn)化為硫化物才具有活性,這一過程稱為硫化。催化劑為硫化狀態(tài)時(shí),在水煤氣變換反應(yīng)中常常不穩(wěn)定,硫隨反應(yīng)會(huì)流失(稱反硫化)而使催化劑的活性下降,所以原料氣中必須含有一定濃度的硫以保證催化劑的最佳活性狀態(tài)。
因熔硫釜壁極易積渣,降低了熔硫釜的有效容積,降低了傳熱效率和設(shè)備利用率[1]。
在熔硫釜操作中,硫泡沫分離效果差,熔硫釜內(nèi)的硫不能被很好地分離,而隨清液帶出,積累在清液管道,易造成管道和塔器設(shè)備堵塞。
熔硫釜和排硫管道設(shè)置夾套伴熱,不斷消耗蒸汽才能保證熔硫溫度。
清理設(shè)備、疏通管道、倒運(yùn)硫黃過程中,難以保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔,操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。
反硫化反應(yīng)化學(xué)方程式如下:
(1)
從反應(yīng)化學(xué)方程式可以看出:
(1)控制合適的汽氣比。水蒸氣含量高時(shí),反應(yīng)將向反硫化方向進(jìn)行。一般氣化出口合成氣汽氣比控制在1.2左右[2]。
(2)較低的進(jìn)口溫度。反硫化反應(yīng)是吸熱反應(yīng),溫度高有利于反應(yīng)向正方向進(jìn)行,同時(shí)反應(yīng)速度加快。一般變換爐進(jìn)口溫度控制在250 ℃左右[3]。
(3)較高的H2S濃度和較低的硫化氫含量時(shí),反應(yīng)將向著反硫化方向進(jìn)行。一般合成氣中H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.12%左右[4]。
將硫回收崗位收集的含硫濃度較高的硫泡沫送至棒磨機(jī)入口,以提高煤漿含硫量,解決硫回收濃漿制硫缺陷。硫泡沫隨氣化參與反應(yīng)后送煤氣變換崗位以防催化劑反硫化,改造流程見圖1。
圖1 硫泡沫至棒磨機(jī)管線改造圖
(1)當(dāng)濃漿槽液位達(dá)到60%時(shí),由硫回收中控通知煤漿制備中控需要送硫泡沫。
(2)硫回收現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)濃漿泵向煤漿制備工段送硫泡沫,使用濃漿泵出口閥調(diào)節(jié)泵出口壓力,煤漿制備中控根據(jù)煤漿樣調(diào)節(jié)硫泡沫流量(體積流量控制為1~5 m3/h)。
(3)煤漿制備崗位及時(shí)取磨機(jī)出口煤漿樣,分析煤漿濃度、黏度,確保生產(chǎn)正常。
(4)硫回收崗位向煤漿制備崗位通知硫泡沫輸送完成,煤漿制備中控需將流量調(diào)節(jié)閥全開,硫回收現(xiàn)場(chǎng)需使用壓縮空氣吹除管道殘液,防止管道內(nèi)硫泡沫沉積或凍結(jié)。
將硫泡沫加壓送至煤漿制備崗位后,熔硫釜可切出停用,不僅解決了硫泡沫制硫黃過程中存在的問題,而且增加了水煤氣中硫含量,防止煤氣變換催化劑反硫化,延長(zhǎng)了催化劑使用壽命。
連續(xù)熔硫工藝勞動(dòng)強(qiáng)度大、維修費(fèi)用較高,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較差。將硫泡沫送至棒磨機(jī)入口后使用后,不僅繞開連續(xù)熔硫的工藝問題,同時(shí)增加煤氣變換入口氣含硫量,使生產(chǎn)系統(tǒng)可以更好、更長(zhǎng)期地運(yùn)行。