劉元峰,何鴻翔,吳一凡
(1.廣東能源集團新豐江發(fā)電公司檢修部,廣東河源 517099;2.華中科技大學(xué)土木與水利工程學(xué)院,湖北武漢 430074)
水導(dǎo)軸承系統(tǒng)是水輪發(fā)電機組的重要部分,而水導(dǎo)瓦溫對機組安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要[1-3]。廣東省能源集團流溪河發(fā)電公司安裝有4臺水輪發(fā)電機組,日常運行過程中機組經(jīng)常發(fā)生水導(dǎo)瓦溫高問題。為了徹底解決此類問題,保證電廠機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟地運行,創(chuàng)造出更高經(jīng)濟效益,亟需提出簡單高效的解決方案[4-5]。
因此,本文通過分析處理,最終成功地解決了水導(dǎo)瓦溫高的問題。
廣東省能源集團流溪河發(fā)電公司安裝有4臺裝機容量為12 MW的水輪發(fā)電機組,發(fā)電機型號為TS-260/135-12,水輪機型號為HLA553-LJ-140,額定轉(zhuǎn)速為500 r/min,設(shè)計水頭為97.5 m。水導(dǎo)軸承采用筒式鎢金瓦結(jié)構(gòu),水導(dǎo)軸承油循環(huán)方式為冷油由旋轉(zhuǎn)油盆從瓦面斜油溝上升,帶走水導(dǎo)瓦熱量,進入水導(dǎo)冷油器冷卻后,溢流至水導(dǎo)旋轉(zhuǎn)油盆。
該公司4臺機組經(jīng)常發(fā)生水導(dǎo)高瓦溫問題,導(dǎo)致檢修頻繁,水導(dǎo)高瓦溫導(dǎo)致的檢修如表1所示,嚴(yán)重浪費人力和物力,影響到水電機組的等效可用系數(shù)和穩(wěn)定運行。
表1 流溪河發(fā)電公司4臺機組近10年水導(dǎo)瓦溫高處理統(tǒng)計
2017年以前,當(dāng)發(fā)生水導(dǎo)瓦溫高時,處理思路主要如下:
1)懷疑盤車擺度會變大,每次搶修均進行機組重新盤車,將水導(dǎo)擺度處理至合格范圍內(nèi);
2)將筒式水導(dǎo)瓦通過在把合面加描圖紙的方法,增大水導(dǎo)瓦總間隙;
3)將上、下導(dǎo)瓦間隙適當(dāng)放小,以減輕水導(dǎo)瓦的負(fù)擔(dān);
4)水導(dǎo)瓦瓦面修刮,以增大接觸面,減小局部發(fā)熱的可能性;
5)提高水導(dǎo)軸承油循環(huán)速度,增加冷卻水壓力,提高冷卻效果;
6)進行機組動平衡試驗,使下機架水平振動值小于上機架水平振動值,以減小水導(dǎo)徑向力。
但經(jīng)過上述的處理思路,通過檢修或搶修都未能徹底解決水導(dǎo)瓦溫度高的問題。
通過詳細(xì)調(diào)查和分析發(fā)現(xiàn)流溪河4臺機組在2000年左右增容改造以前水導(dǎo)軸承的油循環(huán)形式為畢托管式(如圖1所示),之后才是現(xiàn)在的油循環(huán)方式。通過專家的可行性研究,發(fā)現(xiàn)畢托管式油循環(huán)方式優(yōu)于當(dāng)前的油循環(huán)方式。
2016-11-16日,采用熱成像儀分別對水導(dǎo)軸承附近各處溫度進行了測量,測量結(jié)果如表2所示。根據(jù)表2的測量溫度,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)冷油器冷卻效果不佳,應(yīng)改變油循環(huán)方式,改造水導(dǎo)軸承為畢托管式循環(huán)方式。
表2 水導(dǎo)軸承附近各處溫度℃
2017年上半年分別于3月17日、3月24日和4月19日進行了3號機組B修、2號機組C修和4號機組B修。3臺機組檢修后三導(dǎo)瓦溫記錄如表3所示。
表3 3臺機組修后的水導(dǎo)瓦溫℃
首先進行3號機組B級檢修,檢修后開機時由于擔(dān)心水導(dǎo)瓦溫較低,主軸密封只安裝了三層盤根(正常可壓進四層盤根),漏水較大,試運行正常后,進行了主軸密封漏水大處理,只是將壓緊螺絲收緊了一些,漏水仍然很大,但頂蓋排水壓力不大,所以沒有再加第四層盤根。然后進行2號機組C級檢修,因為水導(dǎo)軸承與主軸密封沒動,上、下導(dǎo)瓦間隙只做局部調(diào)整,檢修前后,三導(dǎo)瓦溫相差不大,水導(dǎo)瓦溫在合理范圍內(nèi)。
最后進行4號機組B級檢修,汲取了3號機組B修時主軸密封漏水較大的教訓(xùn),主軸密封安裝了四層盤根,開機空轉(zhuǎn)1小時后水導(dǎo)瓦溫達到55℃,進行停機處理。將上、下導(dǎo)瓦總間隙分別調(diào)小0.02 mm,然后再開機空轉(zhuǎn),3 h水導(dǎo)瓦溫度基本穩(wěn)定在56℃,最后在滿負(fù)荷運行3 h左右,水導(dǎo)瓦溫度接近60℃,而且有微小上升的勢頭。
受到3號機組B修后開機水導(dǎo)瓦溫較低和用熱成像儀測出卡環(huán)下方軸段溫度較高的啟發(fā),水導(dǎo)瓦溫高的原因主要有兩個:
1)水導(dǎo)軸承油循環(huán)冷卻系統(tǒng)冷卻不夠充分;
2)主軸密封漏水較小,主軸密封在運行過程中摩擦產(chǎn)生的熱量,使旋轉(zhuǎn)油盆下部主軸發(fā)熱,產(chǎn)生的熱量加劇了水導(dǎo)軸承的熱量匯聚。
為了解決旋轉(zhuǎn)油盆上冷油溫度較高問題,一方面可以利用水導(dǎo)軸承冷油器冷卻熱油,另一方面可以利用外部冷卻的方式。本方法通過從水輪機層接一條膠管,對著旋轉(zhuǎn)油盆底部沖水,噴水裝置安裝示意圖如圖2所示,10 min后,水導(dǎo)瓦溫從60.5℃下降至54℃,降溫效果比較明顯。因此,在停機狀態(tài)下,對其他3臺機組安裝噴水裝置,采用固定管路方式對旋轉(zhuǎn)油盆底部進行外部噴水降溫,當(dāng)水導(dǎo)瓦溫達到56℃時投入此噴水裝置。自從加裝該噴水裝置后,解決了長期困擾業(yè)主和檢修方的水導(dǎo)瓦溫高難題。
因此,本文提出的解決水導(dǎo)瓦溫高設(shè)備缺陷問題的方法是:
1)適當(dāng)增加主軸密封漏水量,減少主軸密封運行時產(chǎn)生的熱量;
2)改變冷卻系統(tǒng)的循環(huán)形式,上油管將熱油直接引入上油盆,經(jīng)冷卻后的冷油由瓦面自重流入旋轉(zhuǎn)油盆,提高油量循環(huán)效率,從而提高對水導(dǎo)瓦面的冷卻效果;
3)加裝外部冷卻裝置,對水導(dǎo)瓦進行物理降溫。
水導(dǎo)瓦溫高是長期困擾水電機組檢修方的一項難題。本文采用的解決思路是:適當(dāng)增加主軸密封漏水量,減少主軸密封運行時產(chǎn)生的熱量;以及采用畢托管式油循環(huán)方式,提高循環(huán)油量,增加對瓦面的冷卻效果;此外,通過加裝外部冷卻裝置,對水導(dǎo)瓦進行物理降溫。用這種方法成功地解決了流溪河水電站高轉(zhuǎn)速立式水輪發(fā)電機組水導(dǎo)瓦溫高的設(shè)備缺陷問題。