褚洪濤,王德民,夏晨輝,王能躍,劉 倫
(1.長(zhǎng)春黃金研究院有限公司; 2.中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司; 3.鳳山縣宏益礦業(yè)有限責(zé)任公司; 4.貴州錦豐礦業(yè)有限公司)
貴州錦豐礦業(yè)有限公司(下稱“錦豐金礦”)巖石質(zhì)量整體較差,RQD值為10 %~30 %,巖體Q值一般為0.1~10,即巖石等級(jí)為極差至中等。采用進(jìn)路式開(kāi)采,巷道掘進(jìn)工作量較大,隨著生產(chǎn)任務(wù)的不斷加大,掘進(jìn)效率和掘進(jìn)質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)的影響越來(lái)越大[1]。為此,錦豐金礦迫切需要對(duì)進(jìn)路掘進(jìn)鑿巖爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以獲得良好的爆破效果,提高鑿巖效率,加快采礦循環(huán),增大單次爆破落礦量,提高采礦生產(chǎn)能力。
錦豐金礦礦體和圍巖以似層狀砂巖和薄層黏土巖為主,二者的地質(zhì)特征都為層狀結(jié)構(gòu)良好的薄層和軟硬巖層互層結(jié)構(gòu),構(gòu)造影響較為強(qiáng)烈,結(jié)構(gòu)發(fā)育,砂巖半堅(jiān)硬,抗水抗風(fēng)化性較強(qiáng);而黏土巖質(zhì)軟,強(qiáng)度低,抗水抗風(fēng)化性較弱,工程地質(zhì)性質(zhì)差,斷裂帶破碎嚴(yán)重,透鏡體發(fā)育,泥質(zhì)充填,層面易錯(cuò)動(dòng),層間結(jié)合力差。而礦體位于上下盤(pán)圍巖的斷裂破碎帶中,比圍巖更破碎、松散。巖石普氏硬度系數(shù)f=2~5,巖石密度2.77 g/cm3,單軸抗壓強(qiáng)度21~60 MPa,泊松比0.16~0.28,彈性模量15~109 GPa。水文地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。從以上地質(zhì)情況判斷巖石可爆性好,井巷自穩(wěn)性差,巷道易發(fā)生變形。
鉆孔施工采用Boomer282型雙臂鑿巖臺(tái)車,鑿巖效率高,出礦采用TORO007型鏟運(yùn)機(jī),裝藥采用諾貝爾公司ANFO裝藥車,全耦合裝藥,其他輔助作業(yè)采用JY-5型多功能服務(wù)車。
錦豐金礦由于巖石節(jié)理裂隙發(fā)育,整體破碎,開(kāi)挖需全噴漿+錨網(wǎng)支護(hù),進(jìn)路斷面尺寸4.5 m×5.0 m。 目前,掏槽孔和輔助孔采用散裝銨油炸藥,周邊孔采用25 mm 條狀巖石乳化炸藥,底板孔采用32 mm 巖石乳化炸藥[2-3]。中間掏槽空孔炮孔直徑89 mm,其余炮孔直徑為45 mm,單循環(huán)設(shè)計(jì)炮孔48個(gè),起爆系統(tǒng)采用國(guó)產(chǎn)毫秒雷管系列雷管。
1)通過(guò)對(duì)爆破后掌子面的炮痕進(jìn)行觀測(cè)可知,現(xiàn)場(chǎng)施工的炮孔數(shù)量、質(zhì)量和設(shè)計(jì)相差甚遠(yuǎn),如設(shè)計(jì)炮孔48個(gè),實(shí)際炮孔為40個(gè)。從工作面殘孔可以看出,中心空孔實(shí)際孔底間距達(dá)到60 cm,而中心空孔設(shè)計(jì)間距應(yīng)不超過(guò)30 cm,周邊孔設(shè)計(jì)間距為79 cm,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)間距1.0~1.2 m。鉆孔數(shù)量和鉆孔精度缺乏控制,現(xiàn)場(chǎng)施工不能體現(xiàn)技術(shù)設(shè)計(jì)意圖,技術(shù)設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)施工相脫離。
2)由于鉆孔采用濕式鑿巖,施工時(shí)用水量較大,工作面圍巖含水量也較大。現(xiàn)場(chǎng)井巷掘進(jìn)采用吹壓ANFO技術(shù),因?yàn)锳NFO成本低,可以節(jié)約直接成本,ANFO速溶于水,造成ANFO的爆轟性能大大降低,同時(shí)在小孔徑情況下很容易造成低于臨界直徑或被水溶解而失效導(dǎo)致拒爆,嚴(yán)重影響爆破效果。
3)周邊孔裝藥問(wèn)題。周邊孔沒(méi)有采取間隔裝藥技術(shù),直接將包裝小藥卷連續(xù)裝入孔底,采用導(dǎo)爆管起爆。由于線裝藥密度太大,造成巷道周邊超欠挖嚴(yán)重,半孔率很低,巷道斷面不平整,造成錨噴網(wǎng)支護(hù)成本較大,出渣成本也會(huì)增加。
4)雷管質(zhì)量和性能問(wèn)題。由于國(guó)產(chǎn)雷管誤差大,為防止相鄰段別雷管跳段,采用常規(guī)隔段選用的方式,即選用1,3,5,7,9,11,13,15,17,19共計(jì)10個(gè)段別的雷管,名義延期時(shí)間見(jiàn)表1。
表1 國(guó)產(chǎn)雷管段別及名義延期時(shí)間統(tǒng)計(jì)
目前,井下采用的爆破方式是直線掏槽,起爆順序?yàn)樘筒劭追?,3,5,7,9段毫秒起爆,第一圈輔助孔采用11段,第二圈輔助孔采用13段,底部輔助孔采用15段,兩幫孔采用17段,頂孔采用19段,底孔采用20段毫秒管起爆。掏槽孔各個(gè)段別名義延期時(shí)間為50,60,90,110 ms,延期間隔時(shí)間較短,由于掏槽區(qū)各炮孔的破碎巖石未能充分拋出,相鄰炮孔接著起爆就會(huì)將掏槽區(qū)擠死。由此會(huì)形成2個(gè)方面的問(wèn)題:一是由于補(bǔ)償空間不足造成爆破震動(dòng)較大,擾動(dòng)圍巖;另一方面,由于掏槽區(qū)未能充分形成,因而對(duì)后續(xù)的擴(kuò)槽孔、輔助孔及周邊孔的夾制作用很大,造成爆破根底,影響循環(huán)進(jìn)尺。
鑿巖爆破是采礦工藝中一個(gè)重要的環(huán)節(jié),布孔參數(shù)與炸藥量是其主要的因素,鑿巖爆破效果的好壞直接影響采礦成本、采礦損失貧化指標(biāo)、生產(chǎn)安全、出礦效率等。所以進(jìn)行鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn),獲取最優(yōu)的鑿巖爆破參數(shù),對(duì)錦豐金礦井下采礦生產(chǎn)具有重要的意義。
根據(jù)巖石可鉆性和可爆性分析,礦體巖石屬于易鑿易爆型。對(duì)井下進(jìn)路回采鑿巖爆破參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定記錄進(jìn)行分析,由分析結(jié)果可知:錦豐金礦井下采礦鑿巖爆破工藝具有很大的優(yōu)化空間,包括斷面尺寸(根據(jù)采場(chǎng)巖石穩(wěn)定性和支護(hù)強(qiáng)度決定)、炮孔數(shù)量、掏槽孔數(shù)量、炸藥消耗量、爆破順序等。
此次鑿巖爆破優(yōu)化方案共設(shè)計(jì)39個(gè)炮孔,炮孔沿掌子面中心線均勻?qū)ΨQ布置(見(jiàn)圖1)。采用直孔掏槽形式[4-8],掏槽孔13個(gè),略深于其他炮孔20~30 cm,5個(gè)大孔徑空孔提供掏槽自由面,8個(gè)裝藥孔可以在爆破后形成4.0 m3的槽腔自由面[9],同時(shí)可以起到良好的拋渣作用,為后續(xù)輔助孔和周邊孔爆破提供有效的補(bǔ)償空間。10個(gè)輔助孔和裝藥孔采用裝藥臺(tái)車裝膨化銨油炸藥,耦合裝藥;11個(gè)邊孔和5個(gè)底孔人工裝乳化炸藥,底孔裝9根大乳化炸藥,邊孔裝3~5根小乳化炸藥,不耦合裝藥,以保護(hù)巷道輪廓完整光滑;起爆方式均采用孔底微差導(dǎo)爆管雷管起爆,30~50 cm炮泥封堵炮孔。爆破順序由里及外,由上到下,每炮裝藥量約80.4 kg(大乳化炸藥37.5 kg、小乳化炸藥9.9 kg、膨化銨油炸藥33.0 kg),落礦量約210 t,炸藥單耗約0.38 kg/t。進(jìn)路掘進(jìn)鑿巖爆破參數(shù)見(jiàn)表2。
圖1 4.5 m×5 m規(guī)格拱形巷道鑿巖爆破設(shè)計(jì)示意圖
表2 進(jìn)路掘進(jìn)鑿巖爆破參數(shù)
3.2.1 地點(diǎn)選擇
試驗(yàn)采場(chǎng)要安排在已經(jīng)探明的礦段,地質(zhì)儲(chǔ)量具有一定規(guī)模,并且能盡快進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)合礦山正常生產(chǎn)的同時(shí)安排該項(xiàng)試驗(yàn)工作,在采切工程準(zhǔn)備較好且地質(zhì)儲(chǔ)量較穩(wěn)定的230E1采場(chǎng)和350E1采場(chǎng)進(jìn)行4.5 m×5.0 m斷面試驗(yàn)。其中,230E1采場(chǎng)巖石條件較差,350E1采場(chǎng)巖石條件較好。
3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)施工
1)鑿巖。采用Boomer282型雙臂鑿巖臺(tái)車鉆孔,配長(zhǎng)3.7 m釬桿,φ45 mm和φ89 mm鉆頭。鑿巖前對(duì)掌子面浮巖進(jìn)行清理,以利于鑿巖和確保炮孔有效深度,作業(yè)人員嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)布孔參數(shù)進(jìn)行鑿巖,保證成孔質(zhì)量和數(shù)量。記錄人員做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理和鑿巖時(shí)間記錄。
2)爆破。爆破人員裝藥前對(duì)炮孔進(jìn)行清渣、清水,保證炮孔暢通無(wú)存水,然后進(jìn)行裝藥,連線,孔底反向起爆,封堵孔口。操作一定按爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行,保證裝藥量和爆破順序。記錄人員做好裝藥量和裝藥時(shí)間記錄,并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)裝藥。
3)出礦。出礦采用TORO007型鏟運(yùn)機(jī),記錄人員記錄出礦量,查看殘孔數(shù)量和長(zhǎng)度,并測(cè)量進(jìn)尺長(zhǎng)度。
3.2.3 數(shù)據(jù)整理
通過(guò)多次跟班記錄,整理出具有代表性的幾組數(shù)據(jù)(見(jiàn)表3),其能夠真正意義上反映試驗(yàn)效果,同時(shí)符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)情況。
表3 進(jìn)路掘進(jìn)鑿巖爆破主要技術(shù)指標(biāo)
從爆破后巷道的成形質(zhì)量、爆破進(jìn)尺和根底情況(見(jiàn)圖2)進(jìn)行評(píng)價(jià)。由圖2可知:優(yōu)化后的爆破效果比較可觀,達(dá)到了預(yù)期要求。根底由原來(lái)的1.2 m降至0.3 m,有時(shí)甚至沒(méi)有,大大提高了炮孔利用率,提高了落礦量。
圖2 爆破后掌子面根底情況
根據(jù)井下鑿巖爆破跟班標(biāo)定的數(shù)據(jù),與礦山同期井下生產(chǎn)進(jìn)尺情況,結(jié)合井下相關(guān)生產(chǎn)資料,統(tǒng)計(jì)鑿巖爆破優(yōu)化參數(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),結(jié)果見(jiàn)表4。
由表4可知:鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化后取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),炮孔減少了9個(gè),鑿巖時(shí)間節(jié)省了21 min,鑿巖效率提高了19.8 %;爆破進(jìn)尺均在3.00 m左右,炮孔利用率在90 %以上;炸藥單耗減少了0.06 kg/t,減少了13 %;噸礦爆破材料消耗減少了0.88元,按年礦石產(chǎn)量120萬(wàn)t計(jì)算,預(yù)計(jì)每年可減少爆破材料消耗成本100萬(wàn)元以上。
表4 優(yōu)化前后鑿巖爆破技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
1)結(jié)合錦豐金礦礦體賦存條件及開(kāi)采技術(shù)條件,通過(guò)鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn),獲得了適合錦豐金礦礦體回采的鑿巖爆破參數(shù),解決了炮孔數(shù)量多,裝藥量大,根底存礦等問(wèn)題,大大增加了爆破落礦量,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了爆破成本。
2)采用大空孔直線掏槽方式,為后續(xù)炮孔破巖提供良好的爆破條件,減小了巖石的夾制作用,掏槽孔略深,掏槽孔爆破后起到很好的拋渣作用,掏槽效果良好。
3)周邊孔根據(jù)巖性和層理結(jié)構(gòu)情況布置,平行層理面時(shí)炮孔布置稀疏,垂直層理面時(shí)炮孔較密,控制裝藥量,保證巷道輪廓平整光滑。
4)底孔清水困難,故裝大乳化炸藥,用炮棍透入孔底,最后起爆,起到拋渣作用。
5)鑿巖爆破優(yōu)化參數(shù),在錦豐金礦井下生產(chǎn)中的應(yīng)用是可行的,具有可操作性。